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        四氟乙烯燃氣裂解爐的系列優(yōu)化改造

        2016-07-02 02:33:20謝小剛譚建明李非露中昊晨光化工研究院有限公司四川自貢643201
        化工生產(chǎn)與技術 2016年1期

        謝小剛,譚建明,劉 錢,李非露(中昊晨光化工研究院有限公司,四川 自貢 643201)

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        四氟乙烯燃氣裂解爐的系列優(yōu)化改造

        謝小剛,譚建明,劉錢,李非露
        (中昊晨光化工研究院有限公司,四川自貢643201)

        摘要針對四氟乙烯燃氣裂解爐檢修頻率高、事故頻繁、燃料消耗高等問題,從燃燒器、保溫層、零部件結構和控制方式等方面進行了分析,并以此對燃氣裂解爐進行優(yōu)化改造。改造后實際運行結果表明,裂解爐的使用壽命延長,檢修頻率降低、費用降低,能源、原材料消耗同比明顯減少,且多項控制參數(shù)得到了優(yōu)化,在很小投資的情況下達到了大的收益,效果明顯。

        關鍵詞燃氣裂解爐;四氟乙烯;燃燒器;優(yōu)化改造

        燃氣裂解爐是四氟乙烯單體生產(chǎn)裝置的核心設備。某燃氣裂解爐為立式筒爐,內(nèi)部結構復雜,主要包括筒體、換熱管、熱風換熱器、燃燒器、煙囪及保溫材料等。裂解爐的運行條件復雜,涉及到天然氣、二氟一氯甲烷(F22)、水蒸汽、無離子水、氮氣等物料在爐內(nèi)的燃燒、流動、轉化和熱交換等,且設備長期在高溫條件下運行,以及驟冷驟熱的交替工況,致使每半年小修1次,1年大修1次。

        原有的三點式正三角型底燒式燃燒器,其結構決定了燃料燃燒不完全,爐底溫度過高,易燒壞燃燒爐底板保溫層,爐底澆注泥呈貫通式開裂,對流段、輻射段均有保溫材料不規(guī)則脫落,同時燃燒火焰經(jīng)常出現(xiàn)偏燒舔管,使換熱管發(fā)生蠕變變形。由于沒有設置熱風換熱器及時移走煙氣熱量,致使煙道氣溫度高達350℃以上,煙囪經(jīng)常損壞。

        在控制方式上采用現(xiàn)場PLC控制,爐溫、爐膛負壓、燃氣量、風量等都需在現(xiàn)場PLC面板上進行調(diào)節(jié),由于控制信號上的滯后造成裂解爐多項參數(shù)不能及時修正,致使爐底外部溫度高達230℃以上,筒體外部溫度達75℃以上,滿足不了控制精度要求,且事故頻發(fā)。因此該設備的檢修頻率較高,燃料消耗高,不能滿足化工裝置的長周期安全平穩(wěn)運行。

        1原因分析及改進措施

        四氟乙烯燃氣裂解爐總體結構見圖1。

        圖1 裂解爐Fig 1 Cracking furnace

        1.1燃燒器

        燃氣裂解爐的熱源都由燃燒器燃燒燃氣產(chǎn)生,其結構形式、燃燒噴嘴、空燃比、材質(zhì)等都與燃燒效果密切相關。改造前的燃燒器采用簡單的三點式正三角型底燒式燃燒器,空燃比的調(diào)節(jié)采用人工調(diào)節(jié),存在3點空燃比調(diào)節(jié)不一致、部分燃燒不完全、火焰偏燒、爐內(nèi)溫度分配不均勻和爐底溫度過高等問題,造成燃燒器經(jīng)常損壞;爐內(nèi)蒸汽換熱管火焰偏燒舔管造成蠕變;爐底溫度過高造成底板保溫材料損壞,更換頻繁;燃氣用量大,燃燒效率低;煙道氣溫度過高。

        基于上述原因,將燃燒器改造為底燒多槍平流式,設置在裂解爐底部正中,燃氣槍放在調(diào)風器空氣通道內(nèi),槍頭8~12個。燃燒器本體材質(zhì)采用碳鋼,槍頭材質(zhì)采用Cr25Ni20,助燃配風為45°旋進氣。改進后的燃燒器結構見圖2。

        圖2 改進后的燃燒器結構Fig 2 The improved structure of burner

        1.2保溫材料

        改造前的裂解爐爐底采用高溫石棉板、耐火澆注泥、高溫涂料的組合保溫形式;輻射段爐身采用普鋁纖維針織毯、高溫涂料的組合形式,爐頂同樣采用普鋁纖維針織毯、高溫涂料的組合形式,且用500 mm×500 mm的S30408材質(zhì)鋼條進行捆綁;對流段采用普鋁纖維針織維毯。由于爐膛溫度較高,局部保溫材料及捆綁材料選擇不合理,致使保溫層開裂與不規(guī)則脫落,導致爐底外部達230℃以上,爐筒外部溫度達75℃以上,對流段外部溫度達50℃以上,遠遠超過控制標準。

        基于上述原因,改造時,采用爐底鋪3 cm厚高溫石棉板、中間為高鋁耐火磚、表面為耐火澆注泥和高溫涂料、溝縫填充高鋁纖維的組合形式;爐身采用外表面普鋁纖維針織毯、內(nèi)表面高鋁纖維針織毯和高溫涂料、同時用陶瓷帽固定的組合形式;爐頂采用全高鋁纖維針織毯,同時用250 mm×250 mm的Cr25Ni20材質(zhì)鋼條進行捆綁固定的組合形式;對流段全部采用高鋁纖維針織毯和高溫涂料的組合。

        1.3熱風換熱器

        原有燃燒爐對流段未使用熱風換熱器,燃燒器全部采用外部冷空氣配風,裂解爐燃燒尾氣全部由煙囪排放,煙氣溫度達到350℃以上,煙囪經(jīng)常損壞,且熱損失大,燃氣用量大。

        為了降低燃料消耗,改變?nèi)紵骼錈峤惶婀r現(xiàn)狀,在對流段上部增加1個熱風換熱器,見圖3。燃燒器配風先經(jīng)過熱風換熱器逆流換熱,將溫度加熱到130~180℃,再與燃氣一起通過燃燒器進行燃燒。

        圖3 增加熱風換熱器后的裂解爐Fig 3 Cracking furnace with increased hot air heat exchanger

        1.4零部件

        裂解爐的零部件相當多,一套裂解爐達上萬個。改進前部分零部件設計不合理,例如蒸汽換熱管的導向管、輻射段的檢修孔、爐底的加強筋、煙囪擋板等,造成裂解爐檢修頻率高、故障率高。

        將輻射段蒸汽加熱管的底部導向管與裂解爐底板隔開,避免內(nèi)部熱量通過導向管直接傳到底板外,造成爐底外部溫度過高,同時將材質(zhì)由原來的S30408材質(zhì)改為Cr25Ni20。

        將輻射段檢修孔改進成凹槽密封,同時在凹槽和檢修蓋板部位增加以高鋁纖維為主要材料的保溫材料,避免熱量散失。

        將底部燃燒器噴火口改進為45°蝸殼狀喇叭口形,使火焰充分燃燒,同時將火焰直徑控制在一定的范圍,避免火焰舔管造成輻射段換熱管發(fā)生蠕變。

        將輻射段換熱管掛鉤改成為U型,U型的轉彎薄弱部分加厚,U型內(nèi)部按照換熱管彎頭的形狀進行修正,使其更好的貼合,以免熱脹冷縮后換熱管脫離U型掛鉤,發(fā)生變形,同時將U型掛鉤的材質(zhì)更換為ZG5Cr26Ni36Co15W5。

        將原來的煙囪擋板改為電動蝶閥,材料為S30408材質(zhì),可以更加直觀的觀察到煙氣流道開度,更加精準的控制爐膛的負壓。

        將對流段管板加工面由原來的自由尺寸公差按GB/T 1804—2000的第14級精度加工,改為自由尺寸公差按JB 2854—80的第2級精度加工,同時將管板材質(zhì)改進為ZGCr25Ni12Si2[1-2]。

        將爐底測溫點設置在距離爐底板以上1.5~2.0 m位置,插入深度900 cm,便于測量火焰的外焰實際溫度;將爐中溫度測溫點設置在輻射段蒸汽換熱管出口位置,插入深度700 cm,便于監(jiān)控加熱效果;將爐頂測溫點設置在對流段和熱風換熱器結合部位,插入深度500 cm。同時增加熱風換熱器后煙道和熱風的溫度檢測點。

        1.5控制方式

        裂解爐的控制方式有很多種,一般分為現(xiàn)場的PLC控制和遠程DCS控制,控制方式改進前采用現(xiàn)場PLC控制方式,爐溫、爐膛負壓、燃氣量、風量等都需在現(xiàn)場PLC上進行調(diào)節(jié),由于信號的滯后造成裂解爐多項參數(shù)不能及時的修正,因此無法滿足控制精度要求,頻發(fā)事故。

        基于此,將原有的控制方式改為現(xiàn)場PLC和遠程DCS組合控制的方式,采用轉換開關進行切換。裂解爐在開車和停車階段,將轉換開關切換至PLC控制方式,便于現(xiàn)場對各項參數(shù)進行修正,同時避免緊急事故的發(fā)生。當裂解爐處于正常操作階段時,將轉換開關切換至DCS控制方式,便于根據(jù)各項控制參數(shù)的變化進行遠程調(diào)整。同時,采用單回路連鎖和先進的等比例控制方式,對爐膛壓力、溫度、空燃比進行自動調(diào)節(jié)。

        表1 裂解爐改造前后運行情況Tab 1 Operation situation of cracking furnace before and after modification

        2 運行效果

        通過對裂解爐的一系列優(yōu)化改造,其使用壽命和運行效果都有了明顯的提高,檢修頻率比改進前降低很多,由原來的半年1次小修降到1年1次小修,1年1次大修降到5年1次大修。同時裂解爐的各項控制參數(shù)相當可控,無論是轉化率、燃氣消耗、溫度控制等方面均有明顯的進步。改造前后運行情況見表1。

        從表1可以看出,同等四氟乙烯產(chǎn)量的情況下燃氣消耗量比改造前少消耗約50 m3/h,且系統(tǒng)運行平穩(wěn)。爐膛溫度梯度分布合理。煙道氣溫度較改進前降低很多,很大一部分熱量通過熱風換熱器進行回收利用,從而顯著降低了燃料的消耗。

        3 結束語

        通過對燃氣裂解爐的一系列優(yōu)化改造,不但延長了裂解爐的使用壽命,顯著降低了燃氣燃燒爐的檢修頻率,大幅降低檢修費用,能源、原材料消耗同比明顯減少,且多項控制參數(shù)得到了優(yōu)化,在很小投資的情況下達到了大的收益,效果明顯。

        參考文獻

        [1]GB/T 1804—2000一般公差未注公差的線性和角度尺寸的公差[S].

        [2]JB 2854—80鑄鐵件機械加工余量尺寸公差和重量偏差[S].

        研究與開發(fā)

        中圖分類號TQ222.4+2

        文獻標識碼BDOI 10.3969/j.issn.1006-6829.2016.01.006

        收稿日期:2015-10-24

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