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        軸承合金澆鑄面色差消除的工藝試驗

        2016-06-28 06:37:27戴樂帆
        上海大中型電機 2016年2期
        關(guān)鍵詞:色差軸承

        戴樂帆

        (上海電氣集團上海電機廠有限公司,上海 200240)

        軸承合金澆鑄面色差消除的工藝試驗

        戴樂帆

        (上海電氣集團上海電機廠有限公司,上海200240)

        摘要:主要闡述了消除軸承合金面上存在明顯色差的工藝方法。通過對合金表面金相的分析,對合金澆鑄性能的研究,以及調(diào)整各項澆鑄工藝參數(shù)的措施,達到了消除合金面色差的效果。解決了軸承合金澆鑄后,合金面上色差明顯的問題。為后續(xù)工藝人員的研究提供了參考和借鑒。

        關(guān)鍵詞:軸承;合金澆鑄;色差

        0引言

        本企業(yè)負責制造的某核電項目密封瓦,在客戶檢查時,發(fā)現(xiàn)軸承合金表面存在明顯的色差現(xiàn)象,被客戶認定為不合格產(chǎn)品。目前國家對軸承合金色差沒有強制性的標準,行業(yè)內(nèi)也沒有參考標準,我們也無法判斷其是否影響正常使用。為了保證客戶的滿意度,我公司設立課題,通過試驗來解決該問題,使客戶滿意。

        1現(xiàn)狀調(diào)查及分析

        1.1軸承合金

        澆鑄陽江核電密封瓦的軸承合金牌號為PDS17640BE合金,具體成分見表1。

        表1 PDS17640BE合金的主要成分

        1.2金相試驗

        近幾年來,軸承分廠針對軸承合金色差現(xiàn)象開展過多次試驗及研究。對色差區(qū)域進行過取樣,制成相應的試塊,進行了金相試驗,對其金相組織進行觀察,發(fā)現(xiàn)色差試塊(圖1右側(cè)示圖)中存在大量針狀結(jié)構(gòu)組織(白色),即顯色位置區(qū)域。試驗結(jié)果如圖1所示。

        圖1 金相試驗結(jié)果照片

        1.3分析和討論

        由Cu-Sn二元合金平衡圖(如圖2所示)可知,銅的加入量超過0.8%而小于8%時,則合金首先結(jié)晶析出金屬化合物ε(Cu8Sn5)。Cu8Sn5比重較大且形成針狀及星狀骨架。Sn-Sb-Cu三元合金高錫部分在常溫時的合金成分和組織分布區(qū)域如圖3所示,PDS17640BE合金的成分位于圖3的區(qū)域Ⅲ中,故它們的組織通常為α+Cu8Sn5。

        Cu8Sn5開始析出溫度約為350~380℃,錫基α固溶體開始凝固溫度約為241℃。由于該核電項目密封瓦澆鑄合金較其他產(chǎn)品用量增加近一倍,合金層相對過厚,且水冷條件較為有限(冷卻水來源使用自來水,水壓較小),造成在Cu8Sn5化合物析出的溫度范圍內(nèi)冷卻相對較慢;另一方面,考慮到為防止出現(xiàn)合金疏松等缺陷,相應提高了離心澆鑄時的轉(zhuǎn)速,從而更容易出現(xiàn)Cu8Sn5的下沉,導致比重偏析,而在臥式離心機澆鑄時,這種偏析傾向變得更加嚴重。

        圖2 Cu-Sn二元合金平衡圖

        圖3 Sn-Sb-Cu三元合金高錫部分在常溫時的合金成分和組織分布區(qū)域的示意圖

        金相試驗結(jié)果已證明基體中存在大量針狀組織導致存在色差,而Cu8Sn5金相結(jié)構(gòu)呈針狀,且PDS17640BE合金只存在基體錫基α固溶體和Cu8Sn5兩種組織,因此可以判定色差區(qū)域是由于Cu8Sn5偏析富集造成的。

        2試制方案

        2.1制定試制預案

        通過上述分析,制定如下預案:

        1) 澆鑄前不斷攪拌合金,注意要上下翻騰,保證澆鑄合金成分的均勻性,使?jié)茶T入密封瓦的合金化學成分盡量均勻;

        2) 在保證合金不出現(xiàn)疏松等缺陷的前提下,適當降低離心澆鑄的轉(zhuǎn)速,減少合金成分的偏析。

        2.2離心澆鑄轉(zhuǎn)速計算

        在整個制造生產(chǎn)過程中,離心機的轉(zhuǎn)速非常重要。轉(zhuǎn)速太低, 容易造成材料縮松、 合金夾雜等缺陷; 轉(zhuǎn)速太快, 容易造成合金化學成分的偏析。

        以離心力為基礎的經(jīng)驗公式,根據(jù)康士坦丁諾夫理論,不論何種金屬,如果在自由表面上的有效重度達到340 N/cm3,就可以得到致密的鑄件。

        由此得出鑄型的轉(zhuǎn)速公式為:

        (1)

        式中,γ為金屬液體的重度,N/cm3;R為鑄件內(nèi)表面半徑, cm;n為鑄型轉(zhuǎn)速,r/min。

        根據(jù)重力系數(shù)確定鑄型的轉(zhuǎn)速時,其重力倍數(shù)與轉(zhuǎn)速的經(jīng)驗公式為:

        (2)

        式中,G為重力系數(shù);R為鑄件內(nèi)半徑,cm。

        按照公式(1)選轉(zhuǎn)速,如果合金的密度為7.3 g/cm3,則重力系數(shù)G為110~181,由于巴氏合金在澆鑄過程中易產(chǎn)生偏析,所以不能采用。經(jīng)查閱鑄造手冊及相關(guān)資料和論文,根據(jù)這些資料提供的經(jīng)驗值,巴氏合金重力系數(shù)取值為30~60,按此重力系數(shù)計算出來的澆鑄轉(zhuǎn)速為270~400 r/min,按汽發(fā)公司提供的參考,西門子公司的澆鑄轉(zhuǎn)速僅為220~265 r/min,對應的重力系數(shù)為19~28。

        前次生產(chǎn)的產(chǎn)品,汽發(fā)公司主要認為合金面存在肉眼可見色差,因此為了改進色差現(xiàn)象,本次試驗G值取31,按公式(2)計算,轉(zhuǎn)速為280 r/min,澆鑄完畢后直接噴水冷卻。

        2.3離心機轉(zhuǎn)速測定試驗

        為保證實際離心機轉(zhuǎn)速與設定所要求轉(zhuǎn)速保持一致,對離心機轉(zhuǎn)速進行測量,離心機實際轉(zhuǎn)速與設定轉(zhuǎn)速比為1∶2。

        2.4坯料準備

        嚴格按要求進行密封瓦坯料制備及金加工,盡量做到真實的生產(chǎn)過程,為以后的生產(chǎn)打下良好的基礎,如圖4密封瓦金加工前后照片。

        圖4 密封瓦金加工前后坯料

        3試制試驗

        3.1合金澆鑄

        本次試制試驗,具體記錄數(shù)據(jù)如表2所示:

        表2 試制試驗記錄表

        3.2粗、精車坯料

        澆鑄后粗車,著色后結(jié)合面完好,無顯色,內(nèi)圓合金無顯色,外側(cè)端面合金有氣孔,但還有2 mm余量,內(nèi)側(cè)端面合金完好,無顯色。

        粗車后要求每次進刀2 mm,對合金面進行檢查,直至最終尺寸。

        3.3最終檢驗

        試制密封瓦著色前后表面均未發(fā)現(xiàn)色差現(xiàn)象,完成了消除色差的預期目標。如圖5所示。

        圖5 密封瓦著色前后

        3.4第二個試樣

        為了驗證此次實驗的效果,再次澆鑄一桶密封瓦,所有澆鑄數(shù)據(jù)均按第一個試樣操作,加工過程按核電要求操作。

        澆鑄完畢粗車后,無肉眼可見色差,直接車至密封瓦備件尺寸,經(jīng)共同檢查,合金層無肉眼可見色差。車至產(chǎn)品尺寸,經(jīng)檢查也無肉眼可見色差。但在車到產(chǎn)品尺寸過程中,發(fā)現(xiàn)了兩處夾雜的缺陷。一處位于密封瓦側(cè)面哈夫面以上約250 mm處,長約120 mm,再相隔約80 mm處,存在另一處缺陷,長約110 mm,共計長度不超過總長度的1/3。但由于修補焊槍火焰較大,兩處缺陷之間距離不是很遠,為了保證修補的質(zhì)量,在修補過程中需把兩處缺陷合并修補。該缺陷為夾雜,不影響此次試驗的結(jié)論。

        4結(jié)語

        本次試驗主要針對合金澆鑄后有肉眼可見色差的問題,按目前數(shù)據(jù)澆鑄的密封瓦達到試驗要求。

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