安志香
(哈爾濱電機(jī)廠有限責(zé)任公司,黑龍江哈爾濱 150040)
動平衡測振支架的優(yōu)化設(shè)計
安志香
(哈爾濱電機(jī)廠有限責(zé)任公司,黑龍江哈爾濱150040)
摘要:在風(fēng)力影響嚴(yán)重,無處生根的苛刻條件下,完成對測振裝置的夾持和固定,保證轉(zhuǎn)子裝配動平衡試驗的順利進(jìn)行,還具有通用性;通過對原有測振支架的缺陷分析,確定改進(jìn)措施,完成優(yōu)化設(shè)計,為今后相關(guān)項目的設(shè)計積累了經(jīng)驗。
關(guān)鍵詞:擋油蓋;連接板;左右支架;流線形;渦流;振動
0引言
汽輪發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子裝配必須做動平衡試驗,在動平衡間進(jìn)行。做動平衡試驗聯(lián)軸器處需要進(jìn)行測振,支架用來固定測振探頭,連線,通過感應(yīng)來測量相關(guān)數(shù)據(jù)。
1測振支架的技術(shù)難度
支架以軸承座上半頂部平臺為基準(zhǔn)把合在上半兩吊攀孔上。支架支臂懸伸1 490 mm,在下垂把合一個立板, 立板下端把合測振裝置。大軸高速旋轉(zhuǎn),連軸承座振動都很嚴(yán)重,支架隨之振動,支架自身剛性難于保證,風(fēng)力非常大,致使測振裝置振顫。 要求設(shè)計通用性強(qiáng) ,滿足4個產(chǎn)品軸不同軸徑,不同軸向距離的需要。
2原有測振支架的缺陷分析
測振支架原有結(jié)構(gòu)如圖1所示。立板受強(qiáng)風(fēng)力吹動,就象一塊擋風(fēng)板。立板為10 mm×120 mm×760 mm硬鋁板,材料選擇不合理,自身剛性不好,迎風(fēng)面寬度120 mm尺寸偏大,寬度越大,面積越大,受風(fēng)力影響越大,自然引起振顫。
支板下端與徑軸之間距離過小,當(dāng)轉(zhuǎn)子軸高速旋轉(zhuǎn)時,整個動平衡間風(fēng)力很大,約有5~6級,而在軸徑與工具接近處風(fēng)力更大,形成渦流,引起測振裝置振顫。
支板與立板之間呈直角形態(tài),而非三角形,自身
1.墊塊;2.底板;3.過渡塊;4.支板;5.立板;6.連接板圖1 測振支架原有結(jié)構(gòu)示意圖
缺少穩(wěn)定性。
由于結(jié)構(gòu)不合理,選材不得當(dāng),導(dǎo)致整體剛性差,在風(fēng)力強(qiáng)烈作用下,立板振動嚴(yán)重,致使夾持的測振裝置被搖碎,無法完成轉(zhuǎn)子裝配動平衡試驗;同時把合位置只能微調(diào),不能大范圍調(diào)節(jié),不能滿足不同產(chǎn)品尺寸的需要,缺少通用性。
為此必須對測振支架進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計,合理選材,改進(jìn)結(jié)構(gòu)和尺寸,尤其改進(jìn)支板下端結(jié)構(gòu)及加大與軸徑距離,增加拉筋,加強(qiáng)整體強(qiáng)度獲得良好的剛性;在立板和支板上各增加一組腰形把合孔,實現(xiàn)軸向和徑向調(diào)節(jié),使測振支架具有通用性。
3改進(jìn)措施
支架固定在軸承座上端孔上,懸臂伸支板,下垂立板,用于通過一個絕緣件把合測振裝置,測振裝置下端徑向垂直于軸中心線,并高出軸徑1~2 mm。支板上有橫向腰孔調(diào)節(jié)軸向距離,立板上有豎直方向腰孔,調(diào)節(jié)徑向距離,滿足4個產(chǎn)品軸不同軸徑,不同軸向距離需要。
1)軸高速旋轉(zhuǎn)時,整個動平衡間風(fēng)力很大,約有5~6級,而在軸徑與工具接近處風(fēng)力更大,立板受強(qiáng)風(fēng)力吹動,就象一塊擋風(fēng)板,自身強(qiáng)度不好,或者尺寸偏大,自然引起振顫。因此立板材料由10 mm厚、寬度120 mm的硬鋁板2A12改為槽鋼,型號為100 mm×48 mm×5.3 mm槽鋼Q235,其強(qiáng)度和剛性比鋼板和鋁板都好,還比較輕便。寬度由120 mm變?yōu)?00 mm,尺寸盡可能小,又使立板下端離開軸徑120 mm,既減小受強(qiáng)風(fēng)力影響,又避免形成渦流。
2)立板下端增加焊塊6和把合塊7,尺寸盡量窄小,做出大倒角,呈流線形,讓風(fēng)流過,不形成渦流。
3)加強(qiáng)支架強(qiáng)度。原結(jié)構(gòu)除了擋油蓋,就是一個光禿禿大軸,沒什么可利用的,只好利用擋油蓋上拆下4個M10螺栓,把合一個過渡板,作為右支架和左支架的生根板。右支架和左支架的直臂夾抱住立板下端,再用2個M16螺栓把緊。 立板定住了,測振裝置自然紋絲不動。如果夾持位置放到支板上,離測振裝置遠(yuǎn),還會振顫。 夾持位置不同,加強(qiáng)效果大不相同。
4轉(zhuǎn)子測振支架的優(yōu)化設(shè)計
優(yōu)化設(shè)計后的裝配結(jié)構(gòu)如圖2所示,主要由10部分組成。
1.墊塊;2.底板;3.過渡塊;4.支板;5.立板;6.焊塊;7.把合塊;8.連接板;9.右支架;10.左支架 圖2 優(yōu)化結(jié)構(gòu)的測振支架示意圖
1)墊塊結(jié)構(gòu)如圖3所示,用于墊起并支撐底板2,使底板下平面高于軸承座頂部,2件等高,為減輕重量,中間70段直徑小于兩端。
圖3 墊塊結(jié)構(gòu)
2)底板如圖4所示,兩端通過2×M48螺栓與軸承座把合成一體,中間有3×M24孔,用于把合過渡塊。
3)過渡塊如圖5所示,結(jié)構(gòu)呈矩形,平面上3×φ26孔用于把合底板,垂直面上的6×φ22孔,用于把合支板。
4)支板如圖6所示,選用材料硬鋁槽鋼,型號為140 mm×80 mm×6 mm槽鋼2A12,強(qiáng)度高又輕便;左側(cè)開有4 mm×22 mm較長的腰形孔, 用于把合過渡塊,調(diào)節(jié)軸向距離;右側(cè)的開有4 mm×18 mm的腰形孔用于把合過渡塊立板。并使立板實現(xiàn)軸向微調(diào)。
圖4 底板結(jié)構(gòu)
圖5 過渡塊結(jié)構(gòu)
圖6 支板結(jié)構(gòu)
5)立板如圖7所示,材料選用槽鋼,型號為100 mm×48 mm×5.3 mm槽鋼Q235,其強(qiáng)度和剛性比鋼板和鋁板都好,還比鋼板輕便。 其上端有4 mm×18 mm的長腰形孔, 用于把合支板,并實現(xiàn)豎直方向調(diào)節(jié),滿足不同軸徑的要求。
圖7 立板結(jié)構(gòu)
6)焊塊如圖8所示,用36厚鋼板Q235加工而成,呈L形,其缺口與立板下端靠齊,并焊接牢。 焊塊的下平面有2×M10螺孔, 用于把合把合板。 側(cè)面開有大的倒角,迎風(fēng)一側(cè)尖尖的, 呈流線形,讓風(fēng)流過,減少受風(fēng)力作用。
圖8 焊塊結(jié)構(gòu)
7)把合塊如圖9所示, 材料選用尼龍,起絕緣作用,其上有3×φ12孔,2個用于把緊把合板,1個用于裝配測振陣子。其結(jié)構(gòu)特點是側(cè)面和一端開有大的倒角,上寬下狹一側(cè)尖, 呈流線形,讓風(fēng)流過,不形成渦流。
8)連接板如圖10所示,從擋油蓋上拆下4×M10螺栓,R650節(jié)圓上分布4×φ14孔用于把緊擋油蓋,使連接板與擋油蓋形成為一體;圓弧R628是為了讓開擋油蓋凸起的斜坡,兩側(cè)各有4×M20通孔, 分別用于把合左、右支架, 使左、右支架生根。
9)右支架、左支架如圖11和12所示,底腳分別與連接板把緊,直臂上各有4×φ20孔, 右支架和左支架的直臂夾抱住立板下端,再用2×M16螺栓
圖9 把合塊結(jié)構(gòu)
圖10 連接板結(jié)構(gòu)
圖11 右支架結(jié)構(gòu)
圖12 左支架結(jié)構(gòu)
把緊,當(dāng)立板需要軸向移動時,可通過竄動2×M16把緊螺栓的位置實現(xiàn)。
5結(jié)語
優(yōu)化后的測振支架結(jié)構(gòu)選材合理,可以避免渦流的形成,減小風(fēng)力影響,擋油蓋處的左右立體支架結(jié)構(gòu),有效地加強(qiáng)了整體的強(qiáng)度,提高了整體剛性,構(gòu)思獨特巧妙,連接簡捷緊湊。在風(fēng)力影響嚴(yán)重,無處生根的苛刻條件下,完成對測振裝置的加持和固定,保證轉(zhuǎn)子裝配動平衡試驗的順利進(jìn)行。
該測振支架,已在60萬、GE燃機(jī)390H、核電半速1 250級汽輪發(fā)電機(jī)組的動平衡試驗過程中得以應(yīng)用,滿足動平衡試驗精度要求,達(dá)到了預(yù)其效果,得到認(rèn)可。
該測振支架具有一定的通用性,通過調(diào)節(jié)支板和立板的位置,來滿足轉(zhuǎn)子軸不同軸徑,不同軸向距離需要,從而降低工裝費用,獲得良好的經(jīng)濟(jì)效益。
作者簡介:
安志香,女,1965年生,高級工程師,東北林業(yè)大學(xué)林業(yè)機(jī)械專業(yè)畢業(yè),哈爾濱電機(jī)廠有限責(zé)任公司工裝分廠高級工程師,從事工裝工藝裝備設(shè)計工作。