馬勁松 上海鐵路局杭州鐵路樞紐工程建設(shè)指揮部
站房與站場間不規(guī)則狹窄軟基及路基處理研究與應(yīng)用
馬勁松 上海鐵路局杭州鐵路樞紐工程建設(shè)指揮部
泡沫輕質(zhì)土作為一種新型建筑材料、設(shè)計理念和施工方法,憑借其良好的性能已廣泛應(yīng)用于市政、公路等工程,杭州東站站房與站場間路基存在施工邊界條件復(fù)雜、工程地質(zhì)條件差,地基處理和基坑回填施工難度大等諸多不利條件,經(jīng)綜合分析研究論證后,在路基施工中大規(guī)模應(yīng)用并成功實(shí)施。
泡沫輕質(zhì)土;路基處理;研究應(yīng)用
杭州東站是浙江省乃至整個長三角地區(qū)重要客運(yùn)樞紐,總建筑面積320 813.5 m2,站場總規(guī)模15臺30線,預(yù)留磁懸浮為3臺4線。是匯集客運(yùn)、普速、地鐵、公交等多種交通方式和配套服務(wù)設(shè)施于一體的現(xiàn)代化綜合交通樞紐中心,2013年7月1日建成投入使用,迅速形成舒適、便捷、高效的運(yùn)輸能力,發(fā)揮了巨大的社會和經(jīng)濟(jì)效益。
站房為5層結(jié)構(gòu),地上2層(站臺層、高架候車層),地下3層(出站層、地鐵進(jìn)站層和站臺層)。出站層過站通道寬度為112 m,南北站線區(qū)域長度為330 m,共有15個站臺,24條到發(fā)線股道,6條正線股道。結(jié)構(gòu)形式正線為三座五跨剛構(gòu)連續(xù)梁橋,到發(fā)線采用鋼骨梁體系?;A(chǔ)底面標(biāo)高為-12.7 m,自然底面標(biāo)高-4.5 m,開挖深度約8.2 m。過站通道兩側(cè)有站房高架層邊承臺和樓扶梯,其中高架層邊承臺底標(biāo)高為-8.6 m;樓扶梯結(jié)構(gòu)為斜板,底標(biāo)高從-12.7 m到±0.000(站臺面)。過站通道兩側(cè)24 m有兩條出租車通道,采用箱涵結(jié)構(gòu),通過東西和中部的三條聯(lián)系通道與站房過站通道相連接,出租車通道底標(biāo)高為-13.45 m,面標(biāo)高為-4.3 m,寬度約為22 m。出租車通道以外為站房基坑開挖采用的SMW工法樁圍護(hù)及站場路基。
該區(qū)域的站場路基為由圍護(hù)樁體系外的路基→出租車通道頂板→兩通道間22 m回填加固區(qū)→站房過站通道。路基也由軟→硬→軟→硬,經(jīng)歷了兩次剛度變化。如何高效、優(yōu)質(zhì)和快速的完成該部分路基填筑是一個難題(過站通道和出租車通道剖面見圖1)。
圖1 過站通道和出租車通道剖面圖(單側(cè))
杭州東站站房路基加固和填筑原設(shè)計方案為采用高壓旋噴樁、水泥攪拌樁加固原狀土,上部填筑A料的形式,即在出租車通道和過站通道間的24 m空間內(nèi),于-12.7 m標(biāo)高進(jìn)行土體加固,以上采用回填A(yù)料至軌道底的方式。
根據(jù)站場結(jié)合部的結(jié)構(gòu)形式,該區(qū)域路基填筑面臨以下兩個難題:
2.1 平面空間受限
出租車通道和過站通道間有樓扶梯結(jié)構(gòu)和高架承臺妨礙路基填筑施工。該區(qū)域可操作面最大寬度10.8 m,最小寬度2.5 m,施工工作面非常狹小,鉆機(jī)設(shè)備無法就位,無法移動轉(zhuǎn)身,造成鉆機(jī)無法在其中操作。由于空間受限,大型碾壓設(shè)備無法施工,小型設(shè)備碾壓質(zhì)量不穩(wěn)定,A料回填質(zhì)量難以保證(見圖2)。
圖2 兩通道間回填區(qū)局部平面圖
2.2 立面空間受限
該區(qū)域基坑內(nèi)自動扶梯為斜板,下部三角形空間無法加固也無法回填密實(shí)?;靥顓^(qū)域上方是站房高架橋和高架層,底標(biāo)高為7.5 m,水泥攪拌樁設(shè)備受限高影響無法施工。
3.1 方案策劃
面對該特殊狹窄地段,常規(guī)的路基回填方式無法滿足施工需要,必須進(jìn)行變更調(diào)整。對此經(jīng)多次研究論證形成二套建議方案,分別為:①新增樁板結(jié)構(gòu)跨越該結(jié)合部;②采用新型輕質(zhì)回填材料置換一定標(biāo)高以下的回填料,取消基底土改良。
3.2 樁板結(jié)構(gòu)跨越方案
自基坑底(-11.7 m標(biāo)高)向下設(shè)直徑800 mm強(qiáng)度C30的鋼筋混凝土鉆孔灌注樁,樁長為38 m~42 m,樁間距結(jié)合已有建筑樁基布置為3 m,樁頂設(shè)1.5 m厚鋼筋混凝土承臺板,承臺板頂至原地面間主要夯填A(yù)組填料,對承臺周邊及樁基密集空間狹小的部位填筑級配碎石摻3%水泥,采用小型機(jī)具碾壓密實(shí)。
在站房過站通道結(jié)構(gòu)與出租車通道結(jié)構(gòu)施工完成后,即形成了結(jié)合部過渡段基坑,先清理基坑內(nèi)的遺留土,吊運(yùn)樁基進(jìn)入基坑內(nèi)進(jìn)行鉆孔灌注樁作業(yè),再施工樁頂承臺,因自動扶梯結(jié)構(gòu)區(qū)域回填、夯實(shí)困難,只能采用扶梯結(jié)構(gòu)分段施工進(jìn)行A組料回填、夯實(shí)等。由于回填空間內(nèi)存在自動扶梯、高架層承臺等結(jié)構(gòu),操作空間狹小,回填壓實(shí)難度較大。且整個施工工序復(fù)雜,樁基、承臺等均存在養(yǎng)護(hù)時間,工期相對較長,不利于結(jié)合部鐵路路基工程的提前介入施工。
3.3 泡沫輕質(zhì)土填筑施工方案
采用泡沫輕質(zhì)土進(jìn)行結(jié)合部過渡段基坑處理,可在現(xiàn)場設(shè)置水泥漿攪拌站,料漿采用泵管送至澆筑點(diǎn)的混合泵站處,再通過泵管將泡沫輕質(zhì)土泵送至結(jié)合部過渡段基坑內(nèi)。利用泡沫輕質(zhì)土自流平特性,無需振搗、夯實(shí)及碾壓的特點(diǎn),杭州東站路基結(jié)合部可采用先將自動扶梯結(jié)構(gòu)施工完成,再做高架層承臺支護(hù),挖除多余土層,澆搗墊層與鋪設(shè)復(fù)核土工膜,再開始分層分塊澆筑泡沫輕質(zhì)土,最后養(yǎng)護(hù)后鋪設(shè)鍍鋅鋼絲網(wǎng)與上部路基骨料施工。
3.4 方案比選
3.4.1 技術(shù)可行性比較
樁板結(jié)構(gòu)跨越方案工序:坑內(nèi)場地平整(局部回填夯實(shí))→汽吊將鉆孔灌注樁機(jī)吊入坑內(nèi)→鉆孔灌注樁施工→土方開挖至-11.70 m→清理、鑿樁→鋼筋混凝土承臺施工→分層夯填A(yù)組骨料,并配合扶梯結(jié)構(gòu)分段施工→上部路基施工。該方案存在扶梯結(jié)構(gòu)須與夯填A(yù)組骨料同步施工,造成工序較復(fù)雜,回填夯實(shí)困難。
泡沫輕質(zhì)土填筑方案工序:坑內(nèi)土方開挖至-11.80 m→澆搗100厚混凝土墊層與鋪設(shè)土工布→分層澆搗泡沫輕質(zhì)土→泡沫輕質(zhì)土面層養(yǎng)護(hù)與鋼絲網(wǎng)鋪設(shè)→上部路基施工。該工藝工序簡單,泡沫輕質(zhì)土流動性、可塑性較好,扶梯結(jié)構(gòu)可先行施工,無交叉施工,無需大型設(shè)備進(jìn)場,不存在回填夯實(shí)等難題。
3.4.2 質(zhì)量與安全性比較
樁板結(jié)構(gòu)跨越方案:夯填A(yù)組骨料施工存在盲區(qū),質(zhì)量控制困難。鉆孔灌注樁樁機(jī)等機(jī)械均采用汽吊吊入坑內(nèi),在坑內(nèi)組織施工,存在一定的機(jī)械傷害、物體打擊等安全風(fēng)險。
泡沫輕質(zhì)土填筑方案:泡沫輕質(zhì)制備、填筑施工工藝成熟,通過施工前試配試驗與檢驗,可保證實(shí)體質(zhì)量。采用集中制備泵管輸送,傷害性小、安全風(fēng)險低。
3.4.3 工期比較
以結(jié)合部過渡段典型基坑(單個)為例:樁板結(jié)構(gòu)跨越方案施工工期見表1,泡沫輕質(zhì)土填筑方案施工工期見表2。
表1 樁板結(jié)構(gòu)跨越方案施工工期表
表2 泡沫輕質(zhì)土填筑方案施工工期表
3.5 方案綜合比選
通過以上幾個方面的對比,形成綜合分析對比表(見表3):
表3 研究方案綜合分析對比表
根據(jù)以上對比分析可知,采用泡沫輕質(zhì)土填筑方案更為合理。
4.1 性能要求
根據(jù)《現(xiàn)澆泡沫輕質(zhì)土技術(shù)規(guī)程》(CECS249:2008)的定義,泡沫輕質(zhì)土指采用物理方法將發(fā)泡劑水溶液制備成泡沫,與水泥漿(必要時可添加外加劑)按照一定的比例混合攪拌,并經(jīng)物理化學(xué)作用硬化形成的一種新型輕質(zhì)材料。
應(yīng)用于鐵路路基填筑的泡沫輕質(zhì)土有別于民建工程的泡沫混凝土,其性能要求為:①輕質(zhì)高強(qiáng)(容重≤5 kN/m3,抗壓強(qiáng)度≥0.8 MPa);②自流平、無需推平、振搗、碾壓;③單臺設(shè)備泡沫輕質(zhì)土產(chǎn)能≥90 m3/h,施工連續(xù)澆筑,確保質(zhì)量均勻,安全可靠;④施工裝備實(shí)現(xiàn)發(fā)泡技術(shù)和混合技術(shù)的多步驟、聯(lián)動式自動化控制,實(shí)現(xiàn)了泡沫密度和流量、輕質(zhì)土密度和流量的實(shí)時自動化控制;⑤發(fā)泡劑發(fā)泡倍率≥1200倍,泡沫泌水率≤15%,消泡率≤10%;⑥硬化后可自立,無側(cè)向壓力。
4.2 工藝流程
泡沫輕質(zhì)土總體工藝流程歸納為:三步混合、兩級泵送,分層澆筑,硬化養(yǎng)護(hù)。
第一步:建立水泥漿攪拌站和泵送管道網(wǎng)。
第二步:水泥漿制備(水泥+水→水泥漿)
泡沫制備(水+發(fā)泡→發(fā)泡液+壓縮空氣→泡沫)
泡沫輕質(zhì)土制備(水泥漿+泡沫→泡沫輕質(zhì)土)
第三步:澆筑區(qū)場地準(zhǔn)備(基底開挖→砼墊層澆筑→土工膜鋪設(shè))
澆筑層澆筑準(zhǔn)備(澆筑模板分層安裝+變形縫分層安裝)
第四步:分層澆筑,硬化養(yǎng)護(hù)。
4.3 重點(diǎn)控制內(nèi)容
4.3.1 原材料選擇方面
①泡沫輕質(zhì)土使用的水泥應(yīng)滿足《通用硅酸鹽水泥》(GB175-2007)的要求;
②泡沫輕質(zhì)土的發(fā)泡劑性能直接影響泡沫質(zhì)量,進(jìn)而影響泡沫輕質(zhì)土質(zhì)量。衡量發(fā)泡劑性能的檢驗方法主要有泌水率試驗和消泡試驗,前者表征了泡沫在空氣中的穩(wěn)定性,后者表征了泡沫在水泥漿中的穩(wěn)定性,兩者共同反應(yīng)了發(fā)泡劑的性能。性能優(yōu)良的發(fā)泡劑,其在空氣中和水泥漿中的穩(wěn)定性高,表現(xiàn)為泌水率低、消泡試驗確定的濕密度增加率低。只有低泌水率、濕密度低增加率的發(fā)泡劑,制備的泡沫輕質(zhì)土才有可能實(shí)現(xiàn)質(zhì)量穩(wěn)定性和均勻性。發(fā)泡劑發(fā)泡倍率≥1200倍,泡沫泌水率≤15%,消泡率≤10%。
4.3.2 機(jī)械設(shè)備方面
泡沫輕質(zhì)土的組分結(jié)構(gòu)特性、制備工藝的關(guān)鍵環(huán)節(jié)決定了質(zhì)量控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)為:如何實(shí)現(xiàn)輕質(zhì)土密度的穩(wěn)定性和均勻性。
①材料組分結(jié)構(gòu)特性要求輕質(zhì)土密度實(shí)現(xiàn)均勻性和穩(wěn)定性,而發(fā)泡技術(shù)、混合技術(shù)及發(fā)泡劑技術(shù)則在技術(shù)實(shí)現(xiàn)上對輕質(zhì)土密度的均勻性和穩(wěn)定性起決定作用。
②為確保泡沫輕質(zhì)土質(zhì)量均勻性及穩(wěn)定性,現(xiàn)場制作、輸送與澆注,應(yīng)采用專用施工設(shè)備,施工裝備需實(shí)現(xiàn)發(fā)泡技術(shù)和混合技術(shù)的多步驟、聯(lián)動式自動化控制,實(shí)現(xiàn)了泡沫密度和流量、輕質(zhì)土密度和流量的實(shí)時自動化控制。發(fā)泡裝置應(yīng)具有發(fā)泡劑自動稀釋功能,水泥漿輸送泵必須為定流量泵,嚴(yán)禁使用柱塞泵或螺桿泵,嚴(yán)禁采用泡沫混凝土或發(fā)泡水泥設(shè)備替代泡沫輕質(zhì)土專用設(shè)備進(jìn)行施工。
4.3.3 澆筑區(qū)澆注層劃分
澆注區(qū)尺寸(不宜大于400 m2),控制單層澆注厚度在0.3 m~1.0 m,并控制單個澆注區(qū)澆注時間在2 h以內(nèi)。
4.4.4 基底要求
基底不能有明顯積水,需清除基底浮土,基底承載應(yīng)≥40 kPa。
泡沫輕質(zhì)土的應(yīng)用,解決了杭州東站特殊狹窄軟基及軟基綜合處理的難題,經(jīng)分析存在以下優(yōu)點(diǎn):
5.1 施工的便利性
①施工設(shè)備體積小,料漿及輕質(zhì)土輸送采用全管路泵送,不受空間條件制約,機(jī)動性強(qiáng),可在場地內(nèi)靈活移動;
②施工作業(yè)面小,對交叉施工、并行施工的其它施工作業(yè)基本無干擾,不影響整體施工計劃的實(shí)施,能大幅提高工效;
③可自流平,需推平、振搗、碾壓,解決了復(fù)雜場地條件和狹小空間的填筑的難題。
④泡沫輕質(zhì)7天齡期抗壓強(qiáng)度可達(dá)500 kPa(0.5 t/m2),養(yǎng)護(hù)期短,有利于后續(xù)施工作業(yè)的開展。
5.2 質(zhì)量的可靠性
①專業(yè)單位的泡沫輕質(zhì)土施工裝備為大產(chǎn)能聯(lián)動式自動化控制,確保泡沫輕質(zhì)土質(zhì)量的均勻性穩(wěn)定性;
②極大降低了路基的工后沉降,經(jīng)設(shè)計院沉降監(jiān)測數(shù)據(jù)結(jié)果表明,杭州東站路基完成1年后,工后沉降僅為1.5 cm并已趨于穩(wěn)定。
③成型的泡沫輕質(zhì)土可自立,對周邊結(jié)構(gòu)及構(gòu)筑物無側(cè)向壓力,可降低相鄰結(jié)構(gòu)設(shè)計荷載。
5.3 成本的經(jīng)濟(jì)性
泡沫輕質(zhì)土單層完成澆注10 h后,可開展次層的施工,單日澆注量可達(dá)3 000 m3,工效是常規(guī)填土路基或軟基處理的數(shù)倍,大幅節(jié)省工期,節(jié)約工程成本。
泡沫輕質(zhì)土有別于普通的泡沫混凝土,其施工專業(yè)性極強(qiáng),國內(nèi)正真具備這方面施工能力的單位屈指可數(shù),目前市面上大量生產(chǎn)泡沫混凝土的單位基本不具備鐵路路基填筑的施工水平和能力。簡單來說,在相同水泥用量的情況下,普通泡沫混凝土單位的產(chǎn)品強(qiáng)度只能達(dá)到專業(yè)泡沫輕質(zhì)土單位的60%以下。自然在優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的情況下,專業(yè)單位的產(chǎn)品也遠(yuǎn)高于普通泡沫混凝土。因此泡沫輕質(zhì)土的推廣,有必要通過一段時間的試點(diǎn)和試驗,最終制定適合鐵路路基施工的指導(dǎo)性規(guī)范或文件,確定施工工藝和各項技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),建立行業(yè)準(zhǔn)入制度,才能避免以劣充好和惡性競爭。
杭州東站作為應(yīng)用泡沫輕質(zhì)土的鐵路站房項目,以其便利性、可靠性、經(jīng)濟(jì)性,取得了初步成功,在后續(xù)工作中還將繼續(xù)加強(qiáng)監(jiān)測和驗證,為更好的在站房或路線的軟基處理、橋頭過渡段填筑、狹小空間填筑、地下結(jié)構(gòu)及地下管線減載、路基加寬、應(yīng)急搶修等領(lǐng)域的推廣應(yīng)用提供借鑒。
責(zé)任編輯:宋飛 張建強(qiáng)
來稿時間:2016-08-18