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        某船用柴油機竄氣故障分析與排除

        2016-06-21 15:12:31袁慧五萬勇輝
        中國修船 2016年3期
        關(guān)鍵詞:故障分析

        袁慧五,萬勇輝

        (1.92571部隊,海南三亞 572021;2.91458部隊裝備部,海南三亞 572021)

        某船用柴油機竄氣故障分析與排除

        袁慧五1,萬勇輝2

        (1.92571部隊,海南三亞 572021;2.91458部隊裝備部,海南三亞 572021)

        針對某船用柴油機出現(xiàn)的竄氣故障,通過運用油液分析技術(shù)準(zhǔn)確判斷出竄氣故障的原因和故障部位,在結(jié)合實際情況的基礎(chǔ)上,選用了一種新型柴油機維修技術(shù)——金屬磨損自修復(fù)技術(shù),對竄氣故障進行了不拆解修理,并運用油液分析技術(shù)對維修效果進行評判,發(fā)現(xiàn)利用金屬磨損自修復(fù)技術(shù)修理柴油機磨損故障效果良好,具有較好的應(yīng)用前景。

        竄氣;柴油機;油液分析;自修復(fù)

        柴油機竄氣一般分為2種,第一種竄氣是活塞環(huán)竄氣和汽缸墊、缸體、缸蓋間竄氣?;钊h(huán)竄氣是由于缸套與活塞環(huán)之間間隙過大,以致活塞環(huán)張力不夠緊貼缸套,所以柴油機在壓縮沖程中有混合氣從活塞環(huán)間隙中“竄”到曲軸箱,因此,通常又叫曲軸箱竄氣;第二種竄氣是汽缸墊老化、缸體、缸蓋腐蝕引起的缸蓋和缸體之間的密封不嚴(yán),導(dǎo)致壓縮氣體從間隙竄到缸蓋、缸體周圍的冷卻水道、油道[1]。竄氣是柴油機的一種比較危險的故障,輕則造成柴油機燒潤滑油、冒黑煙、功率不足;重則增大曲軸箱壓力,使?jié)櫥蛷暮粑字袊姵?,柴油機潤滑急劇性惡化,極易造成曲軸損壞、活塞抱缸的惡性事故。

        1 故障現(xiàn)象

        某船機艙有2臺型號為12V150柴油機,分別為左主機和右主機,服役多年,近期發(fā)現(xiàn)左主機在運行時從油尺口冒出大量的煙,10 min內(nèi)整個機艙都被煙籠罩,冷卻水溫度和潤滑油溫度有所升高,潤滑油消耗量增加、黏度也變大,初步診斷為活塞環(huán)竄氣故障。

        2 原因分析

        一般來說,柴油機發(fā)生活塞環(huán)竄氣可能原因主要有4種[2]。

        1)燃燒不良,性能惡化,潤滑油由于高溫空氣的存在及金屬的催化作用,易發(fā)生氧化反應(yīng)生成積碳,當(dāng)燃料不完全燃燒時,會將燃料由氣態(tài)還原為液態(tài),將燃燒室內(nèi)煙炱、活塞及活塞環(huán)內(nèi)的積碳沖下,竄入曲軸箱。

        2)配氣相位不準(zhǔn),這類問題一般發(fā)生在新柴油機使用初期,而該柴油機已經(jīng)使用多年,故這種可能可以排除。

        3)潤滑油質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn),主要是潤滑油中所含水分過多、黏度過高或過低等,這些現(xiàn)象長期存在時會導(dǎo)致柴油機竄氣。

        4)活塞環(huán)與汽缸密封性差,柴油機工作都是靠吸入混合氣后壓縮,然后點燃做功產(chǎn)生動力,從壓縮到燃燒都會產(chǎn)生很高的壓力,被壓縮的氣體會從活塞和缸體縫隙、活塞環(huán)開口、活塞環(huán)和缸體縫隙等地方竄入曲軸箱,當(dāng)長期使用時,活塞環(huán)容易出現(xiàn)嚴(yán)重磨損、彈力減弱、內(nèi)部結(jié)膠和折斷等事故,汽缸容易出現(xiàn)嚴(yán)重磨損、裂紋、拉缸和穴蝕等故障,這些故障原因都是導(dǎo)致活塞環(huán)與汽缸密封性差的原因之一。

        為了準(zhǔn)確定位竄氣故障的具體原因和故障部位,需要對柴油機潤滑油進行系統(tǒng)的油液分析。首先對左主機進行了水分分析和運動黏度分析,利用快速水分儀對潤滑油含水量進行分析,未發(fā)現(xiàn)其中含水;采用S—FLOW850型自動黏度計測試2臺柴油機潤滑油在100 ℃時的運動黏度,發(fā)現(xiàn)左主機和右主機潤滑油黏度測量值分別為15.32 mm2/s和13.98 mm2/s,右主機比左主機潤滑油運動黏度僅低8.7%;另外同一批潤滑油分別加入2臺柴油機中,只有左主機出現(xiàn)明顯的竄氣故障,說明潤滑油質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)這種可能也可以排除。

        為了便于比較,采用超譜M型發(fā)射光譜儀對2臺柴油機潤滑油磨損元素含量進行分析,得到監(jiān)測數(shù)據(jù)見表1。

        表1 2臺柴油機潤滑油磨損元素質(zhì)量分?jǐn)?shù)監(jiān)測表 μg/g

        由光譜分析數(shù)據(jù)知:與右主機相比,左主機鐵元素的含量嚴(yán)重超標(biāo),達到112.58 μg/g,通過查閱該型柴油機各摩擦件的金屬組成,發(fā)現(xiàn)鐵元素主要存在于活塞環(huán)和缸套,說明故障原因可能是活塞環(huán)和缸套之間因存在嚴(yán)重的磨損而導(dǎo)致密封的不嚴(yán)。

        3 處理方法及效果

        在第一次修理左主機期間,首先拆檢了該柴油機活塞環(huán)和汽缸套,發(fā)現(xiàn)它們均存在較嚴(yán)重的磨損現(xiàn)象,這與油液分析結(jié)果相符;另外在對柴油機曲軸箱進行解體分析時,未發(fā)現(xiàn)有積碳存在,故可以排除燃燒不良的原因,因此可以肯定左主機竄氣故障原因主要是活塞環(huán)與缸體密封不嚴(yán)。

        由于該船已服役多年,這種型號的柴油機缸套原產(chǎn)廠家已經(jīng)停止生產(chǎn),市場上想要購買非常困難且價格昂貴,但活塞環(huán)比較容易購買,故只能先采用更換活塞環(huán)的辦法對其進行修理,組裝完成后還更換了柴油機的潤滑油,但是當(dāng)柴油機再次運行時發(fā)現(xiàn)竄氣故障依然存在,于是我們采取了一種新型柴油機維修方法——金屬磨損自修復(fù)技術(shù)。

        金屬磨損自修復(fù)技術(shù)是在機械設(shè)備不解體的情況下,利用機械設(shè)備自身摩擦副磨擦?xí)r產(chǎn)生的能量,動態(tài)完成金屬磨損部位的自修復(fù)、強化和改性[3]。維修中選用某公司生產(chǎn)的一種陶瓷基自修復(fù)材料,將其按照一定比例加入柴油機潤滑油中,運行6 h后,發(fā)現(xiàn)柴油機竄氣故障消失,說明這種陶瓷基自修復(fù)材料對因活塞和缸套磨損而引起的竄氣故障維修效果良好。

        同時為了評價陶瓷基自修復(fù)材料是否對潤滑油本身性能產(chǎn)生影響,分別運用發(fā)射光譜分析技術(shù)對添加自修復(fù)材料前和添加自修復(fù)材料并運行50 h后的潤滑油、以及自修復(fù)材料進行分析,得到光譜分析數(shù)據(jù)見表2;采用自動黏度計和精密水分分析儀對添加自修復(fù)材料前后潤滑油黏度和水分含量這2個物理指標(biāo)進行分析,得到監(jiān)測數(shù)據(jù)見表3。

        由表2數(shù)據(jù)可知:添加自修復(fù)材料并運行50 h后,潤滑油中元素含量明顯增加的是硅元素,其次鐵元素略有增加,其余元素變化不大,其中硅元素

        表2 添加自修復(fù)材料前、后潤滑油和自修復(fù)材料光譜分析數(shù)據(jù) μg/g

        明顯增加的原因是陶瓷基自修復(fù)材料中含有較多的硅元素,且達到824.7 μg/g。由表3數(shù)據(jù)可知:添加自修復(fù)材料前后柴油機潤滑油黏度和含水量這2個物理指標(biāo)變化不大。綜合以上監(jiān)測數(shù)據(jù)可知:陶瓷基自修復(fù)材料對潤滑油本身的潤滑性能并不產(chǎn)生明顯的影響。

        表3 添加自修復(fù)材料前、后潤滑油物理指標(biāo)

        4 結(jié)束語

        通過柴油機竄氣故障排除過程,可總結(jié)經(jīng)驗如下:①利用金屬磨損自修復(fù)技術(shù)對柴油機因活塞環(huán)和缸套磨損導(dǎo)致的竄氣故障進行不拆解修理,不僅維修效果好,而且能夠節(jié)約維修時間和成本;在柴油機磨損故障維修中金屬磨損自修復(fù)技術(shù)具有良好的應(yīng)用效果和廣闊的應(yīng)用前景;②利用油液分析技術(shù)能夠獲得所監(jiān)測裝備的潤滑和磨損狀態(tài)信息,從而確定其故障原因和故障部位,還能夠?qū)S修后的裝備運行狀態(tài)進行評估。

        [1] 徐留常. B22型機冷車車載柴油機曲軸箱竄氣的原因分析與預(yù)防措施[J]. 內(nèi)燃機, 2013(1): 54-56.

        [2] 郭中華, 宋靈玲, 覃震冰. 12V135AZD型柴油機曲軸箱竄氣的檢測及解決方法[J]. 柴油機, 2004(1): 53-54.

        [3] 楊鶴, 張正業(yè), 李生華,等. 金屬磨損自修復(fù)技術(shù)的X光電子能譜研究[J]. 光電子與光譜分析, 2005, 25(6): 945-948.

        Aiming at gas leakage in a marine diesel engine,the reason and fault location of gas leakage were judged by oil monitoring technology.On the basis of the actual situation,the maintenance technology of metal wear self-repairing is selected to repair the gas leakage through non-disassembly.The effect of repair is evaluated by oil monitoring technology.What's more,it has been found that metal wear self-repairing technology can achieve good result in repairing the diesel engine wear fault,which has a good prospect in application.

        gas leakage;diesel engine;oil monitoring;self-repairing

        袁慧五(1982-),男,湖北武漢人,工程師,博士,主要從事艦船裝備故障監(jiān)測與故障維修工作。

        U672

        10.13352/j.issn.1001-8328.2016.03.008

        2015-12-01

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