尚新建,高 乾
(1.福建寧德核電有限公司,福建 福鼎 355200;2.四川東方電機(jī)有限公司,四川 德陽 618000)
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CPR1000核電廠無刷勵(lì)磁機(jī)轉(zhuǎn)子繞組脫焊故障查找和處理
尚新建1,高乾2
(1.福建寧德核電有限公司,福建 福鼎355200;2.四川東方電機(jī)有限公司,四川 德陽618000)
摘要:介紹了無刷勵(lì)磁機(jī)轉(zhuǎn)子繞組端部并頭套部位脫焊故障點(diǎn)的定位和處理措施。根據(jù)勵(lì)磁機(jī)轉(zhuǎn)子繞組電氣接線展開圖特點(diǎn),采用不同方法測(cè)量了轉(zhuǎn)子繞組的直流電阻,通過對(duì)不同方法測(cè)出的試驗(yàn)數(shù)據(jù)和出廠試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析,對(duì)轉(zhuǎn)子繞組通入大電流溫升試驗(yàn)和拆開疑似故障點(diǎn)再次試驗(yàn)驗(yàn)證的方法,最終確定了脫焊故障點(diǎn)。在現(xiàn)場(chǎng)用大功率中頻焊機(jī)對(duì)繞組并頭套脫焊故障點(diǎn)處理,最后手包絕緣、干燥處理后,順利通過了驗(yàn)收試驗(yàn)。該缺陷有效的處理和解決,作為該型機(jī)組重要經(jīng)驗(yàn)反饋,為該類型故障的查找和處理積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。
關(guān)鍵詞:CPR1000核電廠;無刷勵(lì)磁機(jī);釬焊;直流電阻;繞組
某電站2號(hào)無刷勵(lì)磁機(jī)大修期間,在測(cè)量旋轉(zhuǎn)電樞相間直流電阻時(shí),發(fā)現(xiàn)有7組數(shù)據(jù)(相鄰相端接頭)出現(xiàn)明顯偏差,最大偏差約60%。標(biāo)準(zhǔn)要求與平均值相差不超過5%。通過仔細(xì)查找和相關(guān)試驗(yàn),確定了在第28相的焊接頭存在脫焊導(dǎo)致接觸不良的故障。隨后在寧德基地進(jìn)行了有效處理,并順利通過了驗(yàn)收試驗(yàn)。本文論述了該缺陷的查找、處理方法。
1核電站無刷勵(lì)磁機(jī)特點(diǎn)
該電站發(fā)電機(jī)勵(lì)磁系統(tǒng)采用的是ALSTOM公司設(shè)計(jì)的TKJ167-45型無刷勵(lì)磁機(jī),該型勵(lì)磁機(jī)不設(shè)置軸承,整個(gè)外轉(zhuǎn)子(旋轉(zhuǎn)電樞和整流器)為一簡(jiǎn)形結(jié)構(gòu),懸掛在發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子端頭,而靜止的磁極部分則固定于無刷勵(lì)磁機(jī)的機(jī)座上。電樞繞組為多相多變形連接,相數(shù)為39相,每一相與一個(gè)硅整流器組件連接(共39個(gè)整流器組件,包括39個(gè)熔絲和78個(gè)整流器元件),共組合成13組三相整流橋并沿圓周均勻布置,每組整流橋的共陽極組(正極)和共陰極組(負(fù)極)輸出分別連接到同樣沿圓周布置的兩個(gè)匯流排上,匯流排與連接于發(fā)電機(jī)勵(lì)磁繞組的導(dǎo)電桿相連接。
2轉(zhuǎn)子繞組故障點(diǎn)查找
轉(zhuǎn)子繞組故障點(diǎn)在機(jī)組長時(shí)間運(yùn)轉(zhuǎn)離心力和機(jī)組振動(dòng)、溫升等綜合作用下,脫焊部位會(huì)逐步加重,從而造成該部位接觸電阻增加,電流異常升高,導(dǎo)致勵(lì)磁機(jī)燒毀、機(jī)組停機(jī)的嚴(yán)重事故。鑒于故障的危害性,分別從以下幾個(gè)方面做了查找。
(1)測(cè)量、分析直流電阻數(shù)據(jù),確定轉(zhuǎn)子繞組故障點(diǎn)范圍
對(duì)勵(lì)磁機(jī)轉(zhuǎn)子按維修程序進(jìn)行直流電阻測(cè)量,其中7組數(shù)據(jù)比其它明顯偏高,約高60%(見表1)。
表1 勵(lì)磁機(jī)轉(zhuǎn)子繞組直流電阻首次測(cè)量數(shù)據(jù)
拆開熔斷器與繞組連接螺栓,直接將試驗(yàn)儀器的測(cè)試線夾插入固定繞組的螺栓孔測(cè)量,測(cè)量結(jié)果不變,說明問題與連板接觸電阻無關(guān)。
使用QB44手動(dòng)雙橋和QJ44B自動(dòng)雙橋兩種不同型號(hào)的雙橋測(cè)量結(jié)果基本一致。排除了儀器的測(cè)量因素。
查看該勵(lì)磁機(jī)轉(zhuǎn)子出廠試驗(yàn)報(bào)告,出廠試驗(yàn)數(shù)據(jù)如表2所示。由表2可知,結(jié)果正常,未發(fā)現(xiàn)相間有偏差的情況。
表2 勵(lì)磁機(jī)轉(zhuǎn)子出廠試驗(yàn)數(shù)據(jù)
按照前述測(cè)量的方法,測(cè)量1-2端子的直流電阻,實(shí)際測(cè)到的直流電阻是1-12-23等32個(gè)繞組串聯(lián)后再與2-13-24等7個(gè)繞組串聯(lián)的并聯(lián)值。
根據(jù)勵(lì)磁機(jī)轉(zhuǎn)子繞組連接展開圖,采用另外的測(cè)量方法再次測(cè)量,即測(cè)量1-12,12-23……39-11的直阻。測(cè)量的實(shí)際阻值是1個(gè)繞組與另外38個(gè)繞組串聯(lián)后的并聯(lián)電阻。測(cè)量結(jié)果見表3。
表3 勵(lì)磁機(jī)轉(zhuǎn)子繞組電阻數(shù)據(jù)
從表3數(shù)據(jù)可以看出,第17-28相繞組直阻為4.11毫歐,比其它繞組高約7倍。拆開第17和28號(hào)繞組與連接片的螺栓,直接用測(cè)試線插入繞組螺栓孔(排除連接片接觸電阻),測(cè)量結(jié)果不變?;究梢耘卸ǖ?7-28相繞組存在故障。
(2)轉(zhuǎn)子繞組通流溫升試驗(yàn),進(jìn)一步確認(rèn)故障點(diǎn)
在第17至28相的相端接頭和并頭套上標(biāo)記出可能的疑似故障點(diǎn),對(duì)旋轉(zhuǎn)電樞進(jìn)行通電流溫升試驗(yàn),通過熱成像儀檢查疑似故障點(diǎn)的溫升情況。試驗(yàn)使用的主要儀器:DDG-1000A大電流發(fā)生器,紅外線成像儀1個(gè),紅外測(cè)溫儀1個(gè),分流器1個(gè),QJ44雙臂電橋。
給電樞繞組其中兩相端子部位接入大電流發(fā)生器,先將電流升至100 A,然后用紅外測(cè)溫儀檢查繞組線棒、接頭等部位的發(fā)熱情況。通流約40分鐘后,第28相接頭部位達(dá)97.7℃,其余相部位溫度約66.4℃左右,明顯高于其他相約31℃多。從紅外成像儀的熱成像看,第28相端接頭靠近內(nèi)側(cè)(二極管整流器部件)有明顯的熱點(diǎn)(見圖1),而其他疑似故障點(diǎn)并沒有明顯的過熱情況,因此初步確定該點(diǎn)為故障點(diǎn)。
圖1 溫度高點(diǎn)和正常部位紅外成像圖
為進(jìn)一步確定該故障點(diǎn),將第17、28相端接頭連接的兩個(gè)并頭套(非二極管側(cè))的絕緣磨開,再次進(jìn)行直流電阻測(cè)量,以進(jìn)行數(shù)據(jù)的對(duì)比。經(jīng)過檢測(cè)的數(shù)據(jù)對(duì)比,第28相端接頭與下層線圈相連的并頭套之間的直流電阻為10 mΩ,而17#數(shù)據(jù)為0.3 mΩ,因此可確認(rèn)為第28相端接頭與下層線圈的連接已經(jīng)存在脫焊。
此點(diǎn)的脫焊可能是因?yàn)楸旧砗附哟嬖谝欢[患,在廠內(nèi)動(dòng)平衡超速和出廠試驗(yàn)內(nèi)并沒有暴露出來,在現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)轉(zhuǎn)長達(dá)1年的離心力作用下,焊頭出現(xiàn)脫焊。而運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),勵(lì)磁機(jī)的二極管檢測(cè)裝置只有在二極管完全開路的情況下才會(huì)報(bào)警,焊頭脫焊帶來的電流的變化并不會(huì)引起二極管的報(bào)警,因此現(xiàn)場(chǎng)勵(lì)磁機(jī)運(yùn)行過程一直沒有暴露出這個(gè)問題。
3故障缺陷的處理、修復(fù)
故障相端接頭的焊接采用中頻感應(yīng)釬焊工藝,焊接完畢再手包絕緣,最后通過電氣試驗(yàn),驗(yàn)證了釬焊工藝和手包絕緣的可靠性。
中頻感應(yīng)釬焊的特點(diǎn):中頻釬焊加熱速度極快,短時(shí)間內(nèi)就能使釬料達(dá)到熔點(diǎn)溫度,線棒表面來不及氧化,釬料就已經(jīng)調(diào)和熔解并填滿了釬縫凹坑空間。整個(gè)釬焊區(qū)域內(nèi)受熱均勻,避免了普通手工焊接局部加熱而導(dǎo)致的釬縫氧化起皮、易產(chǎn)生氣孔,焊接質(zhì)量難以保證的弊端。更重要的是感應(yīng)中頻焊接對(duì)繞組周圍絕緣影響非常小,操作方便。
3.1中頻釬焊工藝流程
線棒電接頭釬焊采用1臺(tái)MFG24/40型中頻焊機(jī),釬料為銀焊絲和銀焊片,銀焊絲的型號(hào)規(guī)格為BcU80AgP,Φ2 mm。銅銀磷釬料,這種釬料含銀15%,含銅80%,余量為磷。該釬料又被稱作自釬劑釬料,其中的磷成分不但能夠有效地降低釬料熔點(diǎn),還能夠在釬焊過程中去除母材表面氧化物,增加釬料的潤濕性和毛細(xì)流動(dòng)性,這樣即簡(jiǎn)化了釬焊操作,又避免殘留釬劑對(duì)銅繞組的腐蝕;助焊的銀焊片成份含量與銀焊絲相同,材料截面與電接頭的尺寸相同。
釬焊工藝過程:
(1) 拆除第27,28,29相整流模塊,以防止釬焊帶來的高溫對(duì)整流模塊的損傷。
(2) 去除第28相端接頭,4個(gè)并頭套(檢測(cè)時(shí)磨開了絕緣)上包裹的絕緣,將相端接頭和并頭套向上抬起3~5 mm。端接頭的調(diào)整過程中,要注意線棒端部不能受力過大,以免損傷端部螺孔。
(3) 在相端接頭下塞入盡量多的生云母片,在線圈和絕緣周邊塞入浸濕的硅酸鋁耐火纖維氈等做好絕緣的隔熱防護(hù),防止高溫?zé)齻€棒絕緣。下部做好防止在加熱過程中殘余釬料和焊渣金屬顆粒落入底部縫隙。
(4) 釬焊前,在端接頭插接縫隙之間插入銀焊片。銀焊片熔化溫度為650℃,焊接溫度可達(dá)700℃左右,用“C”形夾夾緊,套入加熱用感應(yīng)圈。將其通電加熱,當(dāng)感應(yīng)線圈達(dá)到近鎢紅顏色,即接頭達(dá)到釬焊溫度時(shí)(約650℃),在釬縫中預(yù)放的銀焊片開始熔化,此時(shí)可迅速使用Φ2 mm銀焊絲向釬縫中填加釬料。并在熱態(tài)下將釬縫調(diào)直、調(diào)平,使釬縫飽滿、無氣孔。
(5) 用感應(yīng)焊機(jī)配合釬焊感應(yīng)圈對(duì)相端接頭進(jìn)行補(bǔ)焊,填充焊料。釬焊過程中可適量旋緊C形夾具,以減小間隙。
(6) 用焊料對(duì)相端接頭的導(dǎo)電面進(jìn)行補(bǔ)焊搪錫,以增強(qiáng)釬料潤濕能力和防止銅繞組金屬表面氧化,降低接觸電阻和能量損耗。當(dāng)釬縫全部填滿無間隙后,可停掉電源,立即用水對(duì)相端接頭進(jìn)行降溫,并接入干燥壓縮空氣吹掃,加速接頭冷卻。等溫度降低至室溫后再將生云母片以及硅酸鋁耐火纖維氈拆下。
(7) 用熱烘機(jī)對(duì)相端接頭進(jìn)行烘焙去除水汽。
(8) 釬焊后,用銼刀、砂布、電磨頭清除接頭表面的釬料、焊瘤及氧化物,使接頭呈現(xiàn)本色,再用酒精、白布擦洗干凈,最后進(jìn)行釬焊質(zhì)量檢查。以5~10倍放大鏡作外觀檢查,要求釬縫充滿釬料、飽滿平整、光滑無氣孔、無裂紋、線棒絕緣不應(yīng)有燒傷痕跡。表面直徑1 mm的氣孔、沙眼不允許有連續(xù)2個(gè)以上。
(9) 拆除周圍硅酸鋁耐火纖維氈、防護(hù)布等所做的防護(hù)措施,用細(xì)砂紙和銼刀打磨相端接頭四周被氧化的部位和尖角毛刺,并清理殘留在絕緣板和線棒上的雜質(zhì)和銅屑。
3.2手包絕緣和電氣試驗(yàn)驗(yàn)證
焊接完畢后,用QJ44雙臂電橋測(cè)量相間直流電阻,數(shù)據(jù)見表4。
表4 修后勵(lì)磁機(jī)轉(zhuǎn)子繞組電阻數(shù)據(jù)
結(jié)論:結(jié)果偏差約1.7%(廠家標(biāo)準(zhǔn):小于2%),結(jié)果合格。
對(duì)相接頭手包絕緣:對(duì)相端接頭和并頭套進(jìn)行絕緣的綁扎,粘帶和熱收縮帶配合室溫固化膠J0139,對(duì)相端接頭和并頭套進(jìn)行邊包邊刷。綁扎完后,用尼龍錘將相端接頭和并頭套敲至與絕緣板適形,并用熱烘槍對(duì)絕緣進(jìn)行加熱,以確保熱收縮帶的收縮和加速室溫固化膠的有效固化。
絕緣固化后,恢復(fù)先前拆除的整流模塊及其他裝配,使用兆歐表(DC 500 V)對(duì)旋轉(zhuǎn)電樞絕緣電阻進(jìn)行測(cè)量,達(dá)到100 MΩ后,對(duì)旋轉(zhuǎn)電樞進(jìn)行0.8倍驗(yàn)收耐壓的交流耐壓試驗(yàn),出廠試驗(yàn)電壓4 610 V。試驗(yàn)數(shù)據(jù)記錄為:耐壓前絕緣電阻243 MΩ,耐壓后絕緣電阻253 MΩ,試驗(yàn)電壓3 688 V,結(jié)果1 min通過。
結(jié)論:試驗(yàn)合格。
4結(jié)論
本次故障查找方法可行,定位準(zhǔn)確。處理故障缺陷采用的“轉(zhuǎn)子繞組線棒電接頭中頻釬焊工藝”保證了線棒接頭釬焊加熱迅速,質(zhì)量高且穩(wěn)定。釬焊效果好,美觀且釬縫強(qiáng)度高。手包絕緣后檢查并對(duì)轉(zhuǎn)子繞組整體施加交流耐壓試驗(yàn),耐壓試驗(yàn)順利通過,結(jié)果達(dá)到了電氣性能指標(biāo)和要求,順利通過了質(zhì)量驗(yàn)收。
該缺陷的及時(shí)、有效解決,避免了機(jī)組運(yùn)行期間非計(jì)劃停機(jī)和重要設(shè)備損壞的重大事故,為后續(xù)機(jī)組的穩(wěn)定運(yùn)行提供了重要保障。同時(shí),為處理類似故障缺陷提供重要經(jīng)驗(yàn)反饋和積累。
(本文編輯:楊林青)
Troubleshooting of Brushless Exciter Rotor Winding Desoldering Faults in CPR1000 Power Plant
SHANG Xin-jian1,GAO Qian2
(1. Fujian Ningde Nuclear Power Co., Ltd.,F(xiàn)uding 355200,China;2. Sichuan Dongfang Electric Machinery Co., Ltd., Deyang 618000, China)
Abstract:This paper introduces the locating and handling of desoldering faults in brushless exciter rotor winding ends and shields. According to the characteristics of exciter rotor winding electric wiring diagram, different methods were used to measure the DC resistance of the rotor winding; the measured data and ex-factory data were analyzed; for further verification, the temperature-rise test was conducted by inputing large current to the rotor winding and the suspected fault points were disassembled and retested; finally the desoldering fault was located. At the scene the fault was handled with high-power medium-frequency welder, finally passing the acceptance test after manually wound insulation and dry processing. The effective defect processing, as an important operation feedback for this type of generator, has accumulated valuable experience for the similar troubleshooting.
Key words:CPR1000 nuclear power plant; brushless exciter;brazing;DC resistance;winding
DOI:10.11973/dlyny201602020
作者簡(jiǎn)介:尚新建(1981),男,工程師,從事核電廠發(fā)電機(jī)維修管理工作。
中圖分類號(hào):TG115.285
文獻(xiàn)標(biāo)志碼:B
文章編號(hào):2095-1256(2016)02-0240-04
收稿日期:2016-02-23