◎ 藍(lán)家香 中交第三航務(wù)工程局有限公司廈門分公司
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減少碼頭砼面層裂縫
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摘要:隨著近幾年我國社會經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,我國的水工工程也得到了飛速發(fā)展,并且在推動我國社會經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展過程中起著非常重要的作用?;诖?,本文就以福州港松下港區(qū)18#、19#泊位水工工程為例,對于胸墻面層砼裂縫整治措施進(jìn)行有效分析,以便能夠確保工程質(zhì)量達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)要求。
關(guān)鍵詞:水工工程 砼裂縫 整治
擬建碼頭工程位于福州港松下港區(qū)福清灣北岸灣口,地處長樂市松下村附近,與福清市相鄰。地理坐標(biāo)為東經(jīng)119°36′20″,北緯25°42′06″,是福州港的四大港區(qū)組成部分之一。港區(qū)水路北上馬尾港54海里。公路經(jīng)長樂至福州70公里,至長樂市35公里,至福清市28公里,水陸交通十分便利。
本工程的建設(shè)規(guī)模為5萬噸級散貨泊位一個(gè)(18#泊位長260m、18#泊位延長段55m)、5千噸級雜貨泊位一個(gè)(19#泊位長155m)、工作船泊位一個(gè)(長度50m)。胸墻砼共29段,單段長18m,面層厚1m。
混凝土裂縫是工程施工中常見的質(zhì)量問題,碼頭混凝土面層裂縫問題一直存在,這不僅降低了碼頭的外觀質(zhì)量更是降低了碼頭使用的耐久性,并且隨著碼頭運(yùn)輸量等要求的不斷提高,裂縫的問題解決已經(jīng)成為了一個(gè)十分緊迫工作。
因此,本文的選題理由有以下幾點(diǎn):①減少胸墻面層裂縫,提高碼頭面層的外觀質(zhì)量和使用質(zhì)量;②防止裂縫個(gè)給主體結(jié)構(gòu)帶來嚴(yán)重危害,減少碼頭的生命周期;③響應(yīng)福建省交通質(zhì)量監(jiān)督局關(guān)于防止混凝土質(zhì)量通病的相關(guān)要求;④提高工作人員的質(zhì)量管控意識和能力,提升工作人員對出現(xiàn)問題的處理的技術(shù)水平;⑤探尋最優(yōu)的施工方案,以滿足人們對碼頭施工質(zhì)量要求。
2014年5月20日至6月1日進(jìn)行第2、3、4段胸墻面層澆筑,并且每段面層設(shè)置2條施工割縫,割縫間距為6m,6 月5日發(fā)現(xiàn)第2、3、4段面層平均出現(xiàn)2~3條通長裂縫,并且電箱井井角有輻射裂縫問題出現(xiàn)。
對裂縫形成原因進(jìn)行簡要分析,列舉下列可能形成原因:第一序列:混凝土收縮變形形成裂縫;第二序列:割縫間距較大;第三序列:井角應(yīng)力集中形成裂縫;第四序列:設(shè)計(jì)面層鋼筋保護(hù)層較厚(15cm),第五序列:澆筑時(shí)環(huán)境溫度過高以及混凝土和易性的影響;根據(jù)上述序列我們可以清晰明了的得到裂縫成因。
根據(jù)分析列舉的裂縫形成原因;并對其中的決定性因素進(jìn)行相應(yīng)的對策制定,并且嚴(yán)格監(jiān)督對策措施在實(shí)際施工中的落實(shí),并且派專人進(jìn)行檢測。
4.1原材料方面
經(jīng)過實(shí)地的調(diào)查研究發(fā)現(xiàn),對于混凝土原材料主要影響因?yàn)槭鞘恿?、沙子含泥量、石子含泥量三個(gè)方面:①石子粒徑較大,檢查攪拌站的堆場,并進(jìn)行見證檢測,石料進(jìn)場均經(jīng)認(rèn)真檢查、嚴(yán)格驗(yàn)收;②石子含泥量較大,檢查攪拌站的堆場,并進(jìn)行見證檢測,石料進(jìn)場均經(jīng)認(rèn)真檢查、嚴(yán)格驗(yàn)收;③砂含泥量較大,檢查攪拌站的堆場,并進(jìn)行見證檢測,砂進(jìn)場均經(jīng)認(rèn)真檢查、嚴(yán)格驗(yàn)收;以上三種因素均為現(xiàn)場驗(yàn)證確定,對要因判斷得出的結(jié)論為:非主要因素。
4.2設(shè)計(jì)方面
經(jīng)過設(shè)計(jì)資料檢查發(fā)現(xiàn),設(shè)計(jì)可能會導(dǎo)致混凝土面層裂縫出現(xiàn)原因有兩點(diǎn):鋼筋保護(hù)曾太厚和鋼筋間距太大;①鋼筋間距太大,經(jīng)過現(xiàn)場調(diào)查分析和現(xiàn)場檢查,發(fā)現(xiàn)鋼筋間距為150mm和200mm,在合理的間距區(qū)間,符合相應(yīng)的規(guī)范條文,對裂縫無太大影響,故判定為非主要因素。②鋼筋保護(hù)層厚度太厚,根據(jù)對設(shè)計(jì)圖紙等資料的調(diào)查發(fā)現(xiàn),碼頭混凝土胸墻面層設(shè)計(jì)保護(hù)層厚度為15cm,保護(hù)層太厚,故確定為主要因素之一;故采取的解決措施是設(shè)計(jì)單位申請混凝土鋼筋保護(hù)層厚度由原來的15cm減少為5cm,并且在鋼筋綁扎和混凝土澆筑時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場的跟進(jìn)。
4.3氣溫方面
經(jīng)由研究當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境發(fā)現(xiàn),氣溫影響也有可能是導(dǎo)致混凝土面層出現(xiàn)裂縫的原因,氣溫影響主要可以分為外部溫度過高和強(qiáng)烈的陽光直照兩個(gè)因素;這兩種影響因素均由鐘發(fā)念進(jìn)行實(shí)際的現(xiàn)場調(diào)查,①外部氣溫過高,施工時(shí)間是在夏季,氣溫較高,氣溫高達(dá)30-35℃,故確定為主要因素;具體的解決措施為,盡量避免高溫環(huán)境下作業(yè),并且在高溫情況下對模板表面進(jìn)行澆筑前的灑水降溫工序,最大程度減低澆筑時(shí)的環(huán)境溫度;②強(qiáng)烈的陽光直照,盡可能夜間施工,或?qū)⑹┕仓^程中進(jìn)行遮陽處理,以減少強(qiáng)光的直接照射。
4.4混凝土方面
(1)水灰比較大,根據(jù)數(shù)據(jù)調(diào)查得出結(jié)論,嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)要求設(shè)計(jì)配合比,嚴(yán)格要求電子計(jì)量系統(tǒng),保證計(jì)量準(zhǔn)確,判定為非主主要因素;
(2)入模溫度太高,實(shí)際調(diào)查發(fā)現(xiàn),砼進(jìn)場認(rèn)真檢查,砼入模溫度不得超過施工環(huán)境氣溫5℃。當(dāng)入模溫度不達(dá)標(biāo)時(shí),采取了加入冰塊的解決方案,保證了入模溫度,判定為非主要因素;
(3)砼攪拌不均勻,經(jīng)過現(xiàn)場調(diào)查研究,該項(xiàng)滿足規(guī)定要求,故判定為非主要因素;
此外,還要嚴(yán)格控制水化過熱的情況出現(xiàn),在配制混凝土?xí)r,摻入水泥用量25%的粉煤灰取代水泥、并摻入減水劑,降低了單方混凝土水泥用量,從而降低了水泥水化熱;控制砂子細(xì)度模數(shù)不低于2.2,砂石含泥量不大于1.0%,不合格砂石做退場出來。
4.5人員影響方面
(1)分層澆筑,經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場施工時(shí)嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)及技術(shù)交底要求進(jìn)行分層澆筑,故不是導(dǎo)致開裂的要因;
(2)振搗不均勻,調(diào)查發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場雖然進(jìn)行了技術(shù)交底,并且滿足現(xiàn)場配備備用振動泵兩條的要求,但是泵手并沒有嚴(yán)格按照規(guī)范要求進(jìn)行振搗,故判定為要因;該情況的解決措施為,派專人監(jiān)管,嚴(yán)格按規(guī)范要求加以控制振搗分層的高度及時(shí)間;
(3)砼養(yǎng)護(hù)不到位以及拆模時(shí)間過早,現(xiàn)場調(diào)查發(fā)現(xiàn),施工過程沒有嚴(yán)格按照要求安排專人進(jìn)行養(yǎng)護(hù),導(dǎo)致混凝土內(nèi)部溫度與表面溫差過大,并且拆模時(shí)間沒有按照規(guī)定要求提前拆模,這是形成裂縫的一個(gè)重要原因;因此采取的解決措施方法是,加強(qiáng)監(jiān)管,嚴(yán)格按照要求安排專人進(jìn)行養(yǎng)護(hù),并書面交底養(yǎng)護(hù)方式及養(yǎng)護(hù)時(shí)間。達(dá)到常溫下,混凝土澆筑一天后拆模,并蓋上土工布保濕養(yǎng)護(hù)不小于14天的要求;
(4)切縫數(shù)量不足,經(jīng)過現(xiàn)場實(shí)際的檢查發(fā)現(xiàn),每段胸墻面層設(shè)置的切縫數(shù)量不足,設(shè)置的通長切縫為間距6m,每段胸墻2條,這導(dǎo)致混凝土收縮等應(yīng)力無法完全消散,造成混凝土面層出現(xiàn)裂縫;該因素的解決措施為,增加每段胸腔的切割裂縫,將澆筑完成后的原每條間距6m的5mm裂縫增加為間距每3m一條裂縫;
(5)未設(shè)置防裂鋼筋,調(diào)查發(fā)現(xiàn),電箱井四周沒有設(shè)置應(yīng)有的抗裂鋼筋,這很容易造成電箱井出現(xiàn)輻射裂縫,這是導(dǎo)致電箱井出現(xiàn)裂縫的主要因素;因此采取的具體解決對策為,在電箱井四周鋼筋網(wǎng)層分別增設(shè)4條斜向的抗裂鋼筋;
另外,要在施工期間加強(qiáng)現(xiàn)場監(jiān)控力度,加強(qiáng)現(xiàn)場管理人員的質(zhì)量意識教育,減少人為因素產(chǎn)生裂縫。
到2014年10月30日,共澆筑21段胸墻面層以及擋墻面層,經(jīng)現(xiàn)場統(tǒng)計(jì)總共面層裂縫為23條,達(dá)到預(yù)期平均每段胸墻砼面層裂縫少于2條的目標(biāo);對碼頭電箱井進(jìn)行檢查未發(fā)現(xiàn)輻射裂縫,達(dá)到消除電箱井輻射裂縫的目標(biāo)。
綜上所述,碼頭砼面層裂縫對碼頭質(zhì)量起著非常重要的影響,因此必須加大對碼頭砼面層裂縫的重視程度,及時(shí)制定出相應(yīng)的解決措施,進(jìn)而能夠在一定程度上延長港口的使用壽命。
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