鄭馳飛(淮滬煤電有限公司田集發(fā)電廠,安徽 淮南 232098)
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電廠輸煤系統(tǒng)輸送膠帶失效分析及對(duì)策
鄭馳飛
(淮滬煤電有限公司田集發(fā)電廠,安徽 淮南 232098)
〔摘 要〕介紹了某電廠設(shè)備概況及其輸煤系統(tǒng)由于設(shè)計(jì)、選型、安裝等因素造成的輸送膠帶局部非正常磨損的主要失效形式,分析了非正常失效的主要因素,給出了所采取的改進(jìn)措施及其效果,確保了輸煤設(shè)備安全可靠運(yùn)行。
〔關(guān)鍵詞〕輸煤系統(tǒng);輸送膠帶;失效形式;使用壽命;曲率半徑
某電廠1期工程2×630 MW機(jī)組于2007年7月投產(chǎn),2期工程2×660 MW機(jī)組在建。其輸煤系統(tǒng)皮帶機(jī)采用DTⅡ型固定式帶式輸送機(jī),其槽角35°,帶寬1 400 mm,帶速2.5 m/s,出力1 600 t/h。1期工程有15臺(tái)皮帶機(jī),合計(jì)輸送帶總長約6 200 m;2期工程新增皮帶機(jī)1臺(tái),輸送帶增加約1 300 m。16臺(tái)皮帶機(jī)除8A,8B的膠帶采用EP300-1400×4(4.5+1.5)型外,其余均為EP350-1400×6(4.5+1.5)型阻燃帶。
帶式輸送機(jī)作為輸煤系統(tǒng)中最重要的設(shè)備,其運(yùn)行可靠與否直接關(guān)系到全廠機(jī)組“口糧”能否安全穩(wěn)定供應(yīng)。膠帶是帶式輸送機(jī)最昂貴且耐久性較差的部件,維護(hù)成本占整個(gè)輸煤系統(tǒng)維護(hù)材料費(fèi)用的50 %以上。該電廠從2009年初開始因各種原因陸續(xù)更換膠帶約6 400 m,按目前EP350-1400×6(4.5+1.5)型膠帶采購價(jià)550元/m計(jì)算,其總價(jià)值達(dá)350多萬元,是輸煤系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)用中支出最大的一項(xiàng)。
據(jù)統(tǒng)計(jì),由于各皮帶機(jī)的運(yùn)行工況、參數(shù)不同,膠帶的使用壽命也相差較大,有的只有2-3年,有的可達(dá)5年以上。如皮帶機(jī)3B第1次更換周期僅為2年,皮帶機(jī)2A,3A,5B均為3年,而皮帶機(jī)1A,1B,7A,7B卻達(dá)到5年以上。
隨著2期工程的擴(kuò)建投產(chǎn),電廠平均日輸煤量將達(dá)2萬t,輸煤膠帶的磨損消耗將更大,膠帶更換周期也更短。如何提高輸送膠帶的使用壽命,成為該廠節(jié)能降耗的一項(xiàng)重要工作。
1.1 膠帶失效形式
膠帶的正常使用壽命是指皮帶輸送機(jī)在各部件運(yùn)轉(zhuǎn)良好,排除突發(fā)事件及膠帶質(zhì)量等因素影響的正常運(yùn)轉(zhuǎn)年限。查看更換下來舊膠帶的損壞情況,可以發(fā)現(xiàn)該廠膠帶失效的形式主要有以下3種。
(1) 失效形式1:膠帶正常磨損、老化,膠帶整體均勻磨損,膠帶厚度減薄至下限,強(qiáng)度降低,如皮帶機(jī)1A,1B和7A,7B,其使用壽命在5年以上。
(2) 失效形式2:膠帶兩側(cè)距離邊緣約300-350 mm處(槽型托輥夾角位置)呈現(xiàn)鼓包分層,膠層破損剝落,夾角位置縱向折損貫穿(見圖1)。這種現(xiàn)象主要表現(xiàn)在2,3,5號(hào)皮帶棧橋,其使用壽命為2-3年。
圖1 失效形式2
(3) 失效形式3:膠帶兩側(cè)距離邊緣約250-350 mm處工作膠面局部磨損,嚴(yán)重時(shí)聚酯帆布層芯直接磨損到2-3層。除皮帶機(jī)1A,1B因無導(dǎo)料槽膠帶沒有此類磨損外,其余皮帶機(jī)膠帶均存在不同程度的磨損。
1.2 膠帶失效的主要因素
第2,3種膠帶的失效形式直接影響到了該廠膠帶的正常使用壽命。根據(jù)磨損部位、磨損形狀及對(duì)現(xiàn)場的觀察研究,確定引起膠帶失效的主要因素有以下2種。
1.2.1 輸送帶凸弧段曲率半徑過小
膠帶失效形式2之所以在2,3,5號(hào)皮帶機(jī)上出現(xiàn)比較嚴(yán)重,在于這幾臺(tái)皮帶機(jī)的獨(dú)有特征:提升角分別為13°,12°,11.5°,其設(shè)計(jì)有曲率半徑不同的凸弧段。由于張力巨大,凸弧段膠帶的斷面經(jīng)常發(fā)生向上的中部起拱,在傾斜與水平托輥之間的35°夾角處皮帶出現(xiàn)打折損壞,即凸弧段的膠帶被牽扯變形成“W”狀,如圖2所示。起拱與打折的主要原因是凸弧段曲率半徑過小,造成在膠帶橫斷面上中部和外側(cè)單位長度上的拉力值相差過大,使膠帶滑到中部起拱或打折。而單位長度上拉力值差的大小和凸段曲率半徑、托輥槽角有關(guān);槽角越大,凸段曲率半徑越小,起拱與打折越嚴(yán)重。
織物芯輸送帶凸弧段最小曲率半徑R1應(yīng)滿足如下公式:
式中:
(38~42)——系數(shù),凸弧段膠帶張力較大時(shí),取大值;張力較小時(shí),取小值;B——帶寬,m;λ——托輥槽角,°。
圖2 W狀斷面
該電廠6臺(tái)皮帶機(jī)的凸弧段槽型托輥原設(shè)計(jì)采用的是35°槽角,經(jīng)過計(jì)算曲率半徑R1需大于33 m,但實(shí)測曲率半徑不到20 m,這是造成膠帶失效形式2的主要因素。
1.2.2 防溢裙板壓得緊
除卸煤溝皮帶機(jī)1A,1B無導(dǎo)料槽外,其余各轉(zhuǎn)運(yùn)站的皮帶機(jī)導(dǎo)料槽兩側(cè)均安裝了12 m長的聚氨酯彈性防溢裙板。由于落煤管落煤點(diǎn)下方的緩沖床距離皮帶均有20 mm左右的間隙,特別是尾端改向滾筒側(cè),緩沖床槽角無過渡調(diào)整,間隙更大,煤流沖擊時(shí)該部位皮帶會(huì)局部下沉。為了防止灑、漏煤,造成的不文明生產(chǎn),兩側(cè)防溢裙板往往會(huì)壓得較緊。因聚氨酯防溢裙板較硬,壓得越緊,摩擦力越大,防溢裙板位置的膠帶工作面磨損也就越快,這是造成膠帶失效形式3的主要因素。同時(shí)由于防溢裙板插入過深,導(dǎo)致導(dǎo)料槽下方膠帶通流截面寬度僅不到700 mm,降低了該處膠帶的走煤能力,形成負(fù)荷瓶頸,致使皮帶機(jī)出力只能在1 200 t/h左右。
2.1 皮帶機(jī)凸弧段托輥組改進(jìn)
2.1.1 第1次改進(jìn)
在原有的35°槽角托輥夾角位置增裝1只Φ108×315 mm的小托輥。改進(jìn)后雖然在一定程度上減小了夾角的折損,但效果仍不理想。
2.1.2 第2次改進(jìn)
從減小凸弧段托輥槽角出發(fā),在滿足膠帶輸送能力的情況下,在凸弧段更換安裝了11組過渡鋼包膠托輥,分別是兩側(cè)各1組槽角為30°的托輥,中間9組槽角為25°的托輥。經(jīng)過計(jì)算,此時(shí)凸弧段的曲率半徑最小允許值已經(jīng)降至25 m,較改造前有了很大改觀,但實(shí)際曲率半徑仍為20 m,仍然小于允許值。
2.1.3 第3次改進(jìn)
將凸弧段向兩側(cè)延展。原皮帶機(jī)機(jī)架支腿均為統(tǒng)一高度1.5 m,通過從凸弧段兩側(cè)向中間逐漸降低皮帶機(jī)架支腿高度的方法來增大凸弧段曲率半徑,最多降低了0.6 m。改進(jìn)后實(shí)測凸弧段曲率半徑均達(dá)到30 m以上,滿足了規(guī)程設(shè)計(jì)要求的25 m最小允許值,使得該段膠帶能夠更加平緩地過渡,有效減小了凸段皮帶中部和兩邊的張力差值。
2.2 防止異常磨損的改進(jìn)措施
針對(duì)防溢裙板對(duì)膠帶工作面局部異常磨損問題,采取了以下2項(xiàng)改進(jìn)措施。
2.2.1 利用廢舊膠帶制作防溢裙板
原采用的PT-TS-30型防溢裙板雖然耐磨,但是價(jià)格較高,而且材質(zhì)過硬,容易對(duì)膠帶表面產(chǎn)生磨損,縮短膠帶的使用壽命。為此,利用更換下來的報(bào)廢膠帶制作成230 mm×12 000 mm防溢裙板,安裝在轉(zhuǎn)運(yùn)站皮帶機(jī)導(dǎo)料槽上,不但同樣能達(dá)到擋煤防溢塵的作用,而且因其材質(zhì)較軟,可以減少對(duì)膠帶工作表面的磨損。據(jù)觀察,廢舊膠帶制作的防溢裙板使用壽命為6-12月(PT-TS-30防溢裙板壽命為1年左右),基本能夠滿足實(shí)際需求。
2.2.2 調(diào)整防溢裙板的壓緊度
從減少緩沖條對(duì)皮帶非工作面的磨損考慮,原緩沖床安裝位置均低于兩側(cè)托輥20 mm左右。由于煤流沖擊時(shí)造成該部位膠帶下沉,現(xiàn)場為保證防溢裙板密封效果,只能將防溢裙板壓緊壓實(shí)。經(jīng)過綜合考慮,一方面實(shí)施緩沖床改進(jìn)和調(diào)整,縮小落煤點(diǎn)下方皮帶與承載體的間隙,在保證防溢裙板密封性的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步調(diào)小防溢裙板的壓力,以減少磨損。另一方面對(duì)導(dǎo)料槽也進(jìn)行了改進(jìn),調(diào)整了導(dǎo)料槽的傾角,使該處皮帶通流截面寬度從690 mm增大到910 mm(見圖3),滿足了設(shè)計(jì)流量的要求。在相同的發(fā)電耗煤量情況下,可以縮短皮帶機(jī)運(yùn)行時(shí)間15 %左右,既達(dá)到節(jié)能、提高設(shè)備使用效率的目的,又相應(yīng)減少了設(shè)備磨損。
2.3 改進(jìn)效果
在采用上述改進(jìn)措施后,目前新更換的膠帶均表面平整,磨損均勻,未出現(xiàn)異常的局部磨損現(xiàn)象。依據(jù)現(xiàn)在的膠帶磨損老化速度,至少可以延長使用壽命1/3以上,僅材料費(fèi)用1個(gè)周期就可節(jié)約140余萬元。
圖3 導(dǎo)料槽傾角調(diào)整示意
輸煤系統(tǒng)是燃煤電廠重要的輔助系統(tǒng)。隨著大型、超大型電廠的建設(shè),輸煤量的躍升直接引發(fā)輸煤系統(tǒng)設(shè)備的更新?lián)Q代,正朝著大型化、高速化、自動(dòng)化、綜合化方向發(fā)展。輸煤系統(tǒng)設(shè)備的可靠性、安全性、經(jīng)濟(jì)性愈發(fā)顯得重要,一個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題就極可能引發(fā)很多連鎖反應(yīng),造成巨大的浪費(fèi)和損失。因此,輸煤系統(tǒng)輸送膠帶失效問題值得深入研究,以確保輸煤系統(tǒng)安全可靠運(yùn)行。
參考文獻(xiàn):
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收稿日期:2015-10-11;修回日期:2016-01-08。
作者簡介:
鄭馳飛(1976-),男,助理工程師,主要從事電廠輸煤設(shè)備檢修、維護(hù)、管理工作,email:zcf2740@126.com。