何曉文
(安徽馬鋼羅河礦業(yè)有限責任公司)
?
羅河鐵礦環(huán)形井底車場柔性化設計改進
何曉文
(安徽馬鋼羅河礦業(yè)有限責任公司)
摘要馬鋼羅河鐵礦針對車場運輸能力不足,環(huán)形車場生產(chǎn)與基建、維修之間的剛性制約等問題,采取加大曲線半徑、新增獨立空車道、創(chuàng)新設計“柔性組合式井底車場”等措施,消除了原車場各穿脈運輸平巷的剛性弱點,提高了車場的整體運輸能力。
關鍵詞井底車場環(huán)形折返式柔性設計
羅河鐵礦為新建特大型井下礦山,于2007年1月經(jīng)國家發(fā)改委核準,被列入安徽省“861”行動計劃重點工程建設項目。羅河鐵礦位于安徽省合肥市廬江縣境內,采礦權面積為4.76 km2,批準儲量為3.4億t,礦床平均全鐵品位為34.47%。礦體形態(tài)為不規(guī)則似層狀,走向長1 911 m,寬1 099 m,厚度2.03~141.68 m,平均59.66 m,埋深445~813 m,傾角10°~12°。礦山規(guī)劃規(guī)模為1 000萬t/a,分期開發(fā)。一期開采規(guī)模為300萬t/a,產(chǎn)品為全鐵品位為65%的鐵精礦96.87萬t和硫品位為43%的硫精礦26.5萬t。礦山采用豎井開拓、階段或分段空場嗣后充填采礦法,井底車場為有底部結構環(huán)形車場,在基建及試運行階段發(fā)現(xiàn)線路設計技術標準偏低,運輸能力不足等問題。為此,根據(jù)礦山規(guī)劃發(fā)展總體要求,東區(qū)井底車場按照530萬t/a進行了柔性化設計改進,改進后滿足了現(xiàn)場生產(chǎn)要求。
1井底車場原設計存在的問題
1.1原設計方案
(1)總體平面設計。車場整體平面結構為大環(huán)形狀、近南北向布置,主副井及調車場位于車場北部,車場南部共設7條運輸穿脈(以下簡稱1#~7#穿),穿脈北端設運輸聯(lián)道(以下簡稱北環(huán))將其連通,空車道與1#穿連接,重車道與北環(huán)連接;穿脈南端設運輸聯(lián)道(以下簡稱南環(huán))將各穿連通;進風井石門與南環(huán)垂直連接,車場東側布置井下炸藥庫。
(2)車場縱向設計。以“水倉入口~車場水窩”為軸線,南北高、中間底,東南區(qū)局部反坡。
(3)線路設計。軌距為900 mm,最小曲線半徑為45 m,1/6道岔,38 kg/m鋼軌,線路坡度為3‰~5‰,直流550 V架空線路供電。
(4)運輸方式設計。車列受礦后,電機車牽引10 m3礦車至礦石主溜井、1.2 m3礦車至副井,主溜井卸載站與副井調車場平行布置,采用環(huán)形順時針單向運輸方式,信集閉控制(見圖1)。
圖1 改進前-560 m階段運輸井底車場平面布置
1.2原設計存在的問題
(1)車場運輸能力不足,設計缺乏柔性。重車道、空車道及1#穿、南環(huán)、北環(huán)等外環(huán)任何一條運輸巷發(fā)生故障時,礦山面臨全線停產(chǎn)威脅。
(2)基建時間長,投資大。該礦溜井共有72條,礦山投產(chǎn)只需22條溜井,其他非當期放礦漏斗安裝閑置。
(3)排水成本較高。1#穿及東南部礦坑水匯集到車場水窩后,需泵送至水倉。
(4)線路設計技術標準偏低,運輸效率較低,易發(fā)生掉道故障。
2技術改進方案
根據(jù)礦山規(guī)劃發(fā)展總體要求,東區(qū)井底車場最大運能按照530萬t/a進行柔性化設計改進,技術改進方案如下:
(1)保持“重下空上、安全經(jīng)濟”的設計原則,即:確保重車下行、自然流水,且重車下行2.5‰≤坡度≤5‰、空車上行坡度≤7‰。
(2)提高有軌線路技術標準。保持軌距900 mm不變,最小曲線半徑由45 m加大至60 m,道岔型號由原1/6加大至1/7,軌型型號由原38 kg/m加大至43 kg/m。
(3)確定“一面兩點”的優(yōu)化方案。即:原設計的主副井進出車場的“層面”保持不變(改進后見圖2),以“重車道與北環(huán)交叉點、車場水窩處軌道中心點”為基點,整體調整“兩點”以南的施工圖,盡可能實現(xiàn)礦坑水自流,減少車場水窩的匯水量,達到低能耗、高效率、安全可靠的規(guī)范標準。
圖2 改進后-560 m階段運輸井底車場平面布置
(4)新增獨立空車道,消除1#穿兼做空車道的剛性弱點。
(5)創(chuàng)新設計“柔性組合式井底車場”,消除原車場各穿脈運輸平巷的剛性弱點。新增340 m小北環(huán),將原車場北環(huán)與空車道連接,構成“環(huán)形+折返式” 組合型井底車場。正常生產(chǎn)時車列按照環(huán)形順時針單向運行;各穿脈有故障時,車列自故障點處可折返運行;重車道、空車道有故障時,利用雙車頭牽引,自卸載站任何一側均可實現(xiàn)折返式運行。
(6)將南部進風大巷與二期規(guī)劃的8#穿脈連接,近采場處布置采區(qū)斜坡道,可輔助二期開拓工程建設。
(7)在空車道~7#穿之間新增“東西聯(lián)絡道”,作為井底車場布置信集閉信號及六大系統(tǒng)設施的聯(lián)道,提高安全保障度。
(8)將其他脈外硐室盡可能地調整到礦體邊緣的東北、西南角脈內,如采區(qū)變、牽引變、通風變、檢修硐室等,減少廢石開拓量。
3技術指標驗算與評價
(1)運行效率驗算。環(huán)形車場平均運距為 4 120 m(其中:直道2 500 m,慢行道1 500 m),設計正常運行速度為250 m/min、慢行速度為100 m/min、放礦平均速度為15 min/車列、調度待車為5 min/車列,改進后每車列循環(huán)周期約為45 min。
(2)生產(chǎn)能力驗算。改進后,柔性組合式井底車場運輸能力大大提高。在車場一期礦巖總運能 >320萬t/a工況下,生產(chǎn)組織按照15h/d、3組列車計劃,滿足一期工程的要求;在車場遠景規(guī)劃礦巖總運能>530萬t/a工況下,生產(chǎn)組織按照19.5 h/d、3組列車計劃,也能滿足礦山遠景規(guī)劃要求。
(3)安全性驗算。礦山一期采選規(guī)模 300萬t/a 時,礦巖、材料運輸共4列,車列平均間距1 030 m,滿足安全要求;礦山遠景規(guī)劃采選規(guī)模達 1 000萬t/a,即該車場服務采選規(guī)模為500萬t/a時,礦石運輸3列,廢石或材料運輸2列,共5列,車列平均間距為824 m,也能滿足安全要求。
(4)柔性度評價?!碍h(huán)形+折返式”組合型井底車場在“環(huán)形運輸”的基礎上,擴展了折返式運輸功能,大大提高了生產(chǎn)柔性,任何一條運輸巷發(fā)生故障時,均可實現(xiàn)折返式放礦運輸。
(5)經(jīng)濟合理性評價??s短了基建時間,減少安裝工程占用資金3 000萬元,節(jié)省了車場排水費用,減少了脈外硐室工程開拓量1.5萬m3。
4結語
馬鋼羅河礦業(yè)通過對環(huán)形井底車場的柔性化設計改進,保持了傳統(tǒng)環(huán)形井底車場生產(chǎn)能力大、安全可靠的優(yōu)點,同時具備折返式運輸功能,解決了環(huán)形車場生產(chǎn)與基建、維修之間的剛性制約。改進設計后的車場具有逐段施工、逐步投入的機動性,在井底車場基建和維修時,可以保障基建或生產(chǎn)秩序正常運行,具有極為廣泛的推廣價值。為保證安全生產(chǎn),井底車場調度系統(tǒng)仍需同步完善。
(收稿日期2015-12-02)
何曉文(1968—),男,主管,高級工程師,231562 安徽省合肥市廬江縣羅河鎮(zhèn)合銅路。