高曉梅
(太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司礦業(yè)分公司)
?
球團(tuán)抗壓強(qiáng)度影響因素技術(shù)分析
高曉梅
(太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司礦業(yè)分公司)
摘要為了找到球團(tuán)廠生產(chǎn)球團(tuán)抗壓強(qiáng)度與煉鐵廠入廠檢驗(yàn)球團(tuán)抗壓強(qiáng)度存在偏差的原因,進(jìn)行了球團(tuán)抗壓強(qiáng)度的測(cè)定方法分析研究,并針對(duì)性地開展了水分和運(yùn)輸環(huán)節(jié)對(duì)球團(tuán)礦抗壓強(qiáng)度影響的試驗(yàn)。根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果,規(guī)范了球團(tuán)廠和煉鐵廠的取制樣標(biāo)準(zhǔn),確定了適宜的球團(tuán)入廠抗壓強(qiáng)度驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),既滿足了高爐用料,又充分保證了球團(tuán)廠回轉(zhuǎn)窯的安全運(yùn)行,經(jīng)濟(jì)效益顯著。
關(guān)鍵詞球團(tuán)抗壓強(qiáng)度影響因素球團(tuán)水分
太鋼某鏈回環(huán)球團(tuán)礦生產(chǎn)工藝2004年投產(chǎn)后,通過不斷的技術(shù)改造、科技攻關(guān)和管理提升,球團(tuán)礦生產(chǎn)工藝逐步得到穩(wěn)定,球團(tuán)礦各種指標(biāo)達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。膨潤(rùn)土消耗、球團(tuán)礦煤?jiǎn)魏膬身?xiàng)指標(biāo)在同行業(yè)排名第一,鏈篦機(jī)利用系數(shù)、球團(tuán)礦品位、篩分指數(shù)等指標(biāo)在國(guó)內(nèi)名列前茅。
2011年10月開始,為盡快提高球團(tuán)抗壓強(qiáng)度,要求球團(tuán)抗壓強(qiáng)度≥2 000 N的比率≥75%。但通過煉鐵廠和球團(tuán)廠內(nèi)部檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的對(duì)比,兩者偏差較大,球團(tuán)廠球團(tuán)抗壓強(qiáng)度≥2 000 N的比率比煉鐵廠檢驗(yàn)平均高約15個(gè)百分點(diǎn),最高相差26.75個(gè)百分點(diǎn)。為了使球團(tuán)抗壓能夠獲得代表性的數(shù)據(jù),有效指導(dǎo)球團(tuán)生產(chǎn)以及對(duì)球團(tuán)抗壓值得出明確合理的指標(biāo)要求,圍繞提高球團(tuán)抗壓強(qiáng)度檢驗(yàn)一致性從煉鐵、球團(tuán)廠的檢驗(yàn)設(shè)備、水分、運(yùn)輸環(huán)境等方面開展了一系列的攻關(guān)和創(chuàng)新工作。
1球團(tuán)抗壓強(qiáng)度的測(cè)定
球團(tuán)抗壓強(qiáng)度指球團(tuán)礦受壓的最大破碎載荷,是一個(gè)表征球團(tuán)礦機(jī)械強(qiáng)度的指標(biāo)[1]。鐵礦石球團(tuán)礦在進(jìn)入高爐或直接還原爐窯之前和之后,經(jīng)過多次裝卸、轉(zhuǎn)運(yùn)、堆積和運(yùn)動(dòng),要經(jīng)受碰撞、沖擊、擠壓和磨擦等各種嚴(yán)酷的機(jī)械作用,在這些機(jī)械作用下將有一部分球團(tuán)礦破碎而產(chǎn)生小塊和粉末,從而影響爐礦順行和生產(chǎn)指標(biāo)。球團(tuán)的抗壓強(qiáng)度直接影響高爐爐內(nèi)的小塊和粉末數(shù)量。爐窯內(nèi)的粉末少,料層透氣性好,有利于爐窯的順行,可以提高爐窯的產(chǎn)量,還可以減少工業(yè)粉塵,改善環(huán)境。
工業(yè)上使用的檢驗(yàn)球團(tuán)抗壓強(qiáng)度的方法有國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織的檢驗(yàn)方法[2]。目前,球團(tuán)礦抗壓強(qiáng)度大多依據(jù)鐵礦石球團(tuán)抗壓強(qiáng)度的測(cè)定方法 GB/T14201—93標(biāo)準(zhǔn),其數(shù)值為60個(gè)球測(cè)定值的平均值。試樣要求根據(jù)ISO10836采取和制備,粒度范圍為10~12.5 mm,取大約1 kg物理試驗(yàn)用樣,在烘箱中(105±5) ℃干燥1 h,并在檢驗(yàn)前冷卻至室溫。有時(shí)為得到一定精度的試樣結(jié)果,也可用公式N=(2σ/β)2,式中,N為每次試驗(yàn)的球團(tuán)礦個(gè)數(shù);σ為若干次預(yù)備試驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)差(可信度95%下的標(biāo)準(zhǔn)差);β為要求的精確度。
2影響球團(tuán)礦抗壓強(qiáng)度的因素
隨著公司煉鐵廠6#高爐的投入使用,對(duì)球團(tuán)礦質(zhì)和量的需求不斷提升。公司要求球團(tuán)礦的抗壓強(qiáng)度≥2 000 N的比率≥75%,即60個(gè)球中單個(gè)球的抗壓強(qiáng)度在2 000 N以上的個(gè)數(shù)與60的比值。目前,為充分滿足公司高爐的需求,需解決球團(tuán)廠和煉鐵廠檢驗(yàn)偏差的問題。
2.1生產(chǎn)過程中的影響分析
2011年以來,為不斷提高球團(tuán)礦抗壓強(qiáng)度,進(jìn)行了多項(xiàng)技術(shù)改進(jìn)工作。
(1)調(diào)整生球輥篩,將篩縫由9~17 mm調(diào)整到10~15 mm,減少生球粒度差別,提高鏈篦機(jī)上的均勻性。
(2)調(diào)整溜料板高度,將鏈篦機(jī)上生球料層厚度由200~220 mm降低到170~200 mm,減少上下層預(yù)熱球的差別,有效地減輕了上層球的同心裂紋,并保證了下層球的強(qiáng)度,改善了窯內(nèi)氣氛。
(3)降低鼓風(fēng)干燥段風(fēng)箱溫度及流速,風(fēng)箱溫度由300 ℃降低到250 ℃,風(fēng)機(jī)開度適當(dāng)降低,降低生球爆裂比例。
(4)設(shè)計(jì)制作環(huán)冷機(jī)1#風(fēng)箱調(diào)風(fēng)門,減少其風(fēng)量,保證了窯頭煙罩、窯頭球溫度的穩(wěn)定。
(5)加大助燃風(fēng)放散開度,減小外風(fēng)閥開度,加大內(nèi)風(fēng)和中心風(fēng)閥的開度,通過調(diào)整,窯內(nèi)火焰溫度的峰值提高,窯頭球溫度提高了20 ℃以上。
(6)改造造球機(jī)后生球輥篩,將給料板由平板改為弧形板,提高小輥篩篩分效率。通過條件試驗(yàn),優(yōu)化合格生球段篩輥轉(zhuǎn)速,使棒狀生球比率大幅下降,成品球均勻性改善。
(7)優(yōu)化鏈篦機(jī)預(yù)熱2段煙罩溫度、與窯頭參數(shù)、環(huán)冷機(jī)參數(shù),試驗(yàn)證實(shí)上層球強(qiáng)度高于下層球(見表1),說明冷卻強(qiáng)度高對(duì)成球抗壓強(qiáng)度有不利影響。在考查結(jié)論的基礎(chǔ)上,對(duì)環(huán)冷機(jī)參數(shù)進(jìn)行了調(diào)整,將一冷段風(fēng)機(jī)風(fēng)門開度降低。
表1 環(huán)冷機(jī)上下層球強(qiáng)度對(duì)比
通過生產(chǎn)過程中各項(xiàng)措施的實(shí)施,球團(tuán)廠球團(tuán)礦抗壓強(qiáng)度的檢驗(yàn)結(jié)果≥2 000 N的比率由66%提高到79%(見圖1),雖然球團(tuán)礦抗壓強(qiáng)度得到了大幅度提高,但球團(tuán)廠與公司煉鐵檢驗(yàn)差異問題仍然存在。為此,以下從運(yùn)輸環(huán)節(jié)進(jìn)行分析。
2.2運(yùn)輸環(huán)節(jié)過程中的影響分析
根據(jù)球團(tuán)礦抗壓強(qiáng)度的檢驗(yàn)原理,在運(yùn)輸和儲(chǔ)存、堆放過程中,球團(tuán)多次裝卸、轉(zhuǎn)運(yùn)、堆積都要經(jīng)受碰撞、沖擊、擠壓、摩擦等各種嚴(yán)酷的機(jī)械作用,都將對(duì)球團(tuán)抗壓強(qiáng)度造成極大影響。通過對(duì)生產(chǎn)球和發(fā)運(yùn)球(即從17 m高位料倉自然跌落后狀態(tài))進(jìn)行抗壓強(qiáng)度對(duì)比分析(見圖2),說明碰撞、沖擊、擠壓等外力作用,會(huì)使抗壓強(qiáng)度降低,試驗(yàn)結(jié)果表明抗壓強(qiáng)度將降低5~10個(gè)百分點(diǎn)。
圖1 球團(tuán)廠球團(tuán)礦抗壓強(qiáng)度的檢驗(yàn)結(jié)果
圖2 生產(chǎn)球和發(fā)運(yùn)球抗壓強(qiáng)度對(duì)比結(jié)果
2.3球團(tuán)水分對(duì)抗壓強(qiáng)度的影響
(1)球團(tuán)水分對(duì)抗壓強(qiáng)度影響。2012年10月16—23日組織了水分對(duì)球團(tuán)抗壓強(qiáng)度的影響試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果見表2,通過分析發(fā)現(xiàn),球團(tuán)吸水后對(duì)抗壓強(qiáng)度有極大影響。
表2 球團(tuán)加水對(duì)抗壓強(qiáng)度的影響試驗(yàn)結(jié)果
2012年12月在煉鐵料廠又進(jìn)行了2次取樣,并將所取樣隨機(jī)分成4個(gè)樣,進(jìn)行水分對(duì)抗壓強(qiáng)度的影響試驗(yàn)研究,試驗(yàn)結(jié)果見表3、表4。
由表3、表4可知,球團(tuán)對(duì)水分極其敏感,隨球團(tuán)環(huán)境水分增大,抗壓強(qiáng)度≥2 000 N的合格率大大降低,噴水后合格率降低約10個(gè)百分點(diǎn),10 min浸泡后合格率降低13.11個(gè)百分點(diǎn)。而煉鐵廠在火車入廠卸球團(tuán)時(shí)因?yàn)榉缐m環(huán)保需要,會(huì)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)噴水作業(yè),所以球團(tuán)礦抗壓強(qiáng)度煉鐵檢驗(yàn)比球團(tuán)廠生產(chǎn)檢驗(yàn)平均要偏低。
表3 第1次取樣水分對(duì)抗壓強(qiáng)度的影響試驗(yàn)結(jié)果
表4 第2次取樣水分對(duì)抗壓強(qiáng)度的影響試驗(yàn)結(jié)果
3結(jié)論
某球團(tuán)廠通過試驗(yàn)表明,球團(tuán)抗壓強(qiáng)度出廠與煉鐵檢驗(yàn)數(shù)據(jù)偏差的主要來源為取樣偏差,如果檢驗(yàn)分析時(shí)試驗(yàn)烘干時(shí)間不足,球團(tuán)抗壓強(qiáng)度合格率會(huì)降低10個(gè)百分點(diǎn)。另外,不可抗的原因是運(yùn)輸和裝卸環(huán)節(jié),球團(tuán)抗壓強(qiáng)度如同一批試樣會(huì)降低5~10個(gè)百分點(diǎn)。因此,確定影響因素后,統(tǒng)一了取制樣標(biāo)準(zhǔn),且與煉鐵存在標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行上考慮了運(yùn)輸和裝卸環(huán)節(jié)的自燃偏差,確定了合理的球團(tuán)抗壓強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn),球團(tuán)抗壓強(qiáng)度≥2 000 N的比率達(dá)75%,既滿足了高爐用料,又充分保證了球團(tuán)廠回轉(zhuǎn)窯的安全運(yùn)行。
參考文獻(xiàn)
[1]張志鋼.鐵礦球團(tuán)礦抗壓強(qiáng)度測(cè)定中值得注意的問題[J].寧波化工,2007(1):38-39.
[2]國(guó)家技術(shù)監(jiān)督局.GB/T 14201—1993鐵礦球團(tuán)礦抗壓強(qiáng)度測(cè)定方法[S].北京:中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)出版社,1993.
(收稿日期2015-12-03)
高曉梅(1973—),女,工程師,030027 山西省太原市興華街32號(hào)。