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        電動潛油柱塞泵舉升工藝超負荷停井原因

        2016-05-31 08:09:44王竺王瑛曹鼎洪劉洪軍侯志欣大慶油田有限責(zé)任公司第七采油廠
        石油石化節(jié)能 2016年1期

        王竺 王瑛 曹鼎洪 劉洪軍 侯志欣(大慶油田有限責(zé)任公司第七采油廠)

        電動潛油柱塞泵舉升工藝超負荷停井原因

        王竺王瑛曹鼎洪劉洪軍侯志欣(大慶油田有限責(zé)任公司第七采油廠)

        摘要:電動潛油柱塞泵舉升工藝作為機采井的一種新型節(jié)能舉升工藝,經(jīng)過10多年的研究與試驗,使工藝結(jié)構(gòu)日趨成熟,但部分試驗井頻繁出現(xiàn)超負荷停井問題。結(jié)合葡萄花油田現(xiàn)場試驗數(shù)據(jù),采用統(tǒng)計分析方法,得出電動潛油柱塞泵的直線電動機設(shè)計安全系數(shù),即當(dāng)實際泵深與直線電動機理論揚程之比小于或等于40%時,可以滿足工藝運行需求,保證油井運行時率,為電動潛油柱塞泵舉升工藝的進一步推廣提供借鑒。

        關(guān)鍵詞:電動潛油柱塞泵;舉升工藝;超負荷;停井

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        1 提出問題

        電動潛油柱塞泵舉升工藝屬于無桿泵采油技術(shù)(圖1),主要由井下和地面2部分構(gòu)成,井下部分包括直線電動機、往復(fù)式抽油泵和動力電纜;地面部分包括井口和控制柜。該工藝是將直線電動機和往復(fù)式抽油泵整合為一體下入井底,由直線電動機直接驅(qū)動往復(fù)式抽油泵內(nèi)的柱塞做上下往復(fù)運動,實現(xiàn)抽油目的。該工藝具有地面設(shè)備簡單,系統(tǒng)運行能耗低等優(yōu)點,具有較好的推廣應(yīng)用前景。

        圖1 工藝結(jié)構(gòu)圖

        大慶葡萄花油田于2004年開始進行電動潛油柱塞泵舉升工藝的研發(fā)與試驗,經(jīng)過多年的研制試驗,使工藝結(jié)構(gòu)日趨成熟,但電動潛油柱塞泵舉升工藝仍處于試驗改進階段,在進行選井和設(shè)計時,由于區(qū)塊原油物性、單井井況變化等因素,導(dǎo)致部分試驗井頻繁出現(xiàn)超負荷停井問題,對原油生產(chǎn)造成一定的影響,統(tǒng)計現(xiàn)場試驗的36口井,2013—2015年共發(fā)生超負荷停井30井次(表1),主要集中在太南區(qū)塊,占超負荷停井的80%。

        表1 不同區(qū)塊試驗井及超負荷停井情況統(tǒng)計

        2 原因分析

        超負荷停井是電動潛油柱塞泵舉升工藝的一種自動保護功能。當(dāng)直線電動機運行電流超過保護電流設(shè)定范圍時,系統(tǒng)將自動停井以保護設(shè)備安全。一般情況下,結(jié)蠟或出砂等問題是引起井下負載突變的主要原因。

        1)油井結(jié)蠟。試驗井分布在葡萄花油田所轄太南、葡南等4個區(qū)塊。從各區(qū)塊原油物性(表2)看出,太南和臺肇區(qū)塊的原油密度、黏度等指標(biāo)略高于其它區(qū)塊易發(fā)生結(jié)蠟現(xiàn)象;因此,在舉升原油過程中,直線電動機需要克服的液體摩擦阻力略大。

        2)泵深與揚程比值關(guān)系,從生產(chǎn)情況看(表3),36口井平均單井日產(chǎn)液4.5 t,日產(chǎn)油1.3 t,綜合含水44.8%,泵深1136 m。根據(jù)單井產(chǎn)量級別及泵深的不同,試驗井分別設(shè)計了14級和9級2種型號的直線電動機,以及? 28 mm、? 32 mm、? 38 mm 和? 44 mm共4種型號的往復(fù)式抽油泵。

        表2 不同區(qū)塊原油物性

        表3 不同區(qū)塊試驗井生產(chǎn)情況統(tǒng)計

        根據(jù)泵徑不同9級直線電動機的理論揚程分別為3 890.91 m和2 789.11 m;14級直線電動機的理論揚程分別為3 824.33 m、2 474.66 m和1 638.41 m,見表4。

        表4 直線電動機參數(shù)

        按照不同泵深與理論揚程之比,統(tǒng)計36口超負荷停井情況:采用9級直線電動機的試驗井,泵深與理論揚程之比均低于40%,未出現(xiàn)過超負荷停井問題;采用14級直線電動機的試驗井(表5),當(dāng)泵深與理論揚程之比小于40%時,未出現(xiàn)過超負荷停井問題,而當(dāng)泵深與理論揚程之比大于40%時,超負荷停井問題較為嚴(yán)重。由此可見,試驗井的泵深與理論揚程之比大于40%時,導(dǎo)致直線電動機舉升力不足,是引起超負荷停井的主要原因。

        因此,在應(yīng)用電動潛油柱塞泵舉升工藝時,直線電動機的選擇在考慮區(qū)塊原油物性、單井產(chǎn)液量的同時,需考慮一定的安全系數(shù),即油井的實際泵深與直線電動機的理論揚程之比應(yīng)小于或等于40%,這樣才能保證油井的穩(wěn)定運行。

        表5 14級直線電機超負荷停井情況統(tǒng)計

        3 結(jié)論及認(rèn)識

        1)電動潛油柱塞泵舉升工藝在進行設(shè)計選井時,應(yīng)適當(dāng)放大直線電動機的安全系數(shù),避免當(dāng)井下負載發(fā)生突變時,頻繁出現(xiàn)的超負荷停井問題,提高設(shè)備運行時率。

        2)電動潛油柱塞泵舉升工藝屬于無桿泵采油技術(shù),由于缺少抽油桿柱的蠕動,井下易發(fā)生結(jié)蠟現(xiàn)象,也是造成超負荷停井的因素之一。為此,還需要在配套清防蠟工藝方面進行深入研究,以減少結(jié)蠟對油井的影響。

        (編輯莊景春)

        試驗·研究/ Testing & Research

        DOI:10.3969/j.issn.2095-1493.2016.01.001

        第一作者簡介:王竺,2009年畢業(yè)于大慶石油學(xué)院,從事采油工程技術(shù)攻關(guān)與管理工作,E-mial:houzhixin@petrochina.com.cn,地址:黑龍江省大慶市大同區(qū)第七采油廠工程技術(shù)大隊綜合室,163517。

        收稿日期2015-10-10

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