王志剛
摘 要:通過(guò)焦化廠煉焦系統(tǒng)的一次限產(chǎn),探討分析焦?fàn)t煤氣熱值下降的原因,提出相應(yīng)的解決辦法,避免煤氣熱值下降給后續(xù)冶煉系統(tǒng)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。
關(guān)鍵詞:焦?fàn)t煤氣;熱值;可燃成分;爐頂空間溫度
1 異常情況過(guò)程簡(jiǎn)介
2015年中國(guó)人民抗日戰(zhàn)爭(zhēng)暨世界反法西斯戰(zhàn)爭(zhēng)勝利70周年紀(jì)念活動(dòng)期間,因環(huán)保壓力,9月1日開(kāi)始某焦化廠響應(yīng)某市應(yīng)急預(yù)案實(shí)行悶爐限產(chǎn)。結(jié)交時(shí)間逐步延長(zhǎng)到40h以上。9月4日開(kāi)始逐步恢復(fù)生產(chǎn),9月8日恢復(fù)到正常水平。其間,后續(xù)用戶都有不同程度的減產(chǎn)停產(chǎn)。
2 焦?fàn)t煤氣的取樣成分分析及比較
經(jīng)煤氣取樣化驗(yàn)分析(參見(jiàn)表1),悶爐后焦?fàn)t煤氣熱值逐漸下降,到9月2日明顯下降。焦?fàn)t煤氣中的最主要成分之一甲烷最低值只有標(biāo)準(zhǔn)值的55%,氫氣含量最低值只有標(biāo)準(zhǔn)值的77%。由于兩個(gè)高熱值的成分少,焦?fàn)t煤氣熱值最低值只有 12222kJ/m3(正常值為17 228kJ/m3)。
3 焦?fàn)t煤氣熱值下降的原因分析
正常情況下:從每個(gè)炭化室逸出的焦?fàn)t煤氣的組分是隨結(jié)焦時(shí)間的不同而不同的,但因煉焦操作是一個(gè)連續(xù)過(guò)程,所以整座焦?fàn)t發(fā)生的焦?fàn)t煤氣的組分基本上是穩(wěn)定的,不會(huì)有太大變化。但如果煉焦生產(chǎn)操作發(fā)生異常,不能正常按計(jì)劃出焦、裝煤,其焦?fàn)t煤氣組成和發(fā)生量也會(huì)隨之發(fā)生變化。
現(xiàn)在,我們就從悶爐限產(chǎn)的情況來(lái)分析一下:
(1)因悶爐限產(chǎn),不對(duì)焦?fàn)t進(jìn)行出焦和裝煤的操作,導(dǎo)致焦?fàn)t煤氣在炭化室內(nèi)停留的時(shí)間延長(zhǎng),致使焦?fàn)t煤氣中的高熱值成分(如苯族烴、酚等)發(fā)生進(jìn)一步分解,變相增加了焦?fàn)t煤氣的發(fā)生量。同時(shí),因爐頂空間溫度的升高,碳?xì)浠衔锖苋菀追纸?,使煤氣中的低熱值的CO含量增加,而高熱值的H2、CH4含量減少。煤氣中的 CO含量較高,苯族烴類含量偏低,由于苯族烴類的熱值高于CO,所以焦?fàn)t煤氣熱值呈下降趨勢(shì)。
(2)在悶爐期間,調(diào)整不好碳化室會(huì)出現(xiàn)負(fù)壓現(xiàn)象,加上焦?fàn)t老化,爐頂空間溫度的升高爐墻石墨被燒掉,就會(huì)使燃燒室壓力高于碳化室,就會(huì)有大量的燃燒廢氣由燃燒室流入碳化室。其次,因爐門等處密封不嚴(yán)碳化室吸入空氣,使得部分焦?fàn)t煤氣在炭化室內(nèi)燃燒,這也會(huì)導(dǎo)致炭化室內(nèi)的溫度升高,同時(shí)焦?fàn)t煤氣被燃燒廢氣沖淡,使氮?dú)夂投趸嫉暮匡@著增加,熱值下降。換句話說(shuō):焦?fàn)t煤氣中的可燃成分遇到氧氣燃燒掉了一部分,變成了低熱值的一氧化碳和廢氣、水等,導(dǎo)致煤氣中有效成分的含量進(jìn)一步降低,氮?dú)夂投趸嫉暮吭黾印谋?中的煤氣分析數(shù)據(jù)不難發(fā)現(xiàn):二氧化碳和氮?dú)夂砍掷m(xù)升高。
(3)在悶爐期間,碳化室焦炭到了成熟后期,煤氣發(fā)生量急劇減少。
4 在該市取消環(huán)保應(yīng)急預(yù)案后,焦化廠迅速組織恢復(fù)生產(chǎn),并采取以下措施迅速提高焦?fàn)t煤氣熱值
(1)適當(dāng)降低煤氣風(fēng)機(jī)吸力,提高各焦?fàn)t集氣管壓力,從而使碳化室壓力高于燃燒室,杜絕燃燒室廢氣進(jìn)入煤氣外送系統(tǒng)。
(2)提高裝煤量,強(qiáng)化裝平煤操作,降低爐頂空間高度,從而達(dá)到降低爐頂空間溫度的目的,減少焦?fàn)t煤氣中各高熱值組分在碳化室的分解。
(3)組織人員采取各種措施封堵焦?fàn)t爐體、爐門等,減少因密封不嚴(yán)進(jìn)入系統(tǒng)的空氣。
(4)逐步提高爐溫,縮短結(jié)焦時(shí)間到正常水平,提高煤氣發(fā)生量。
采取如上幾項(xiàng)措施后,焦?fàn)t煤氣的發(fā)生量、熱值迅速恢復(fù)到正常狀態(tài),如表2所示。
5 結(jié)語(yǔ)
通過(guò)對(duì)焦?fàn)t煤氣熱值下降情況的分析,可以得出如下結(jié)論:
煉焦系統(tǒng)出現(xiàn)異常,不能正常出焦和裝煤時(shí),要及時(shí)對(duì)煤氣熱值進(jìn)行認(rèn)真分析比對(duì),及時(shí)調(diào)整焦?fàn)t加熱制度和壓力制度,保持爐頂空間溫度不高于850℃,保持炭化室為正壓,避免炭化室由加熱系統(tǒng)竄入廢氣和由于爐門等處密封不嚴(yán)而吸入空氣;恢復(fù)生產(chǎn)后應(yīng)及時(shí)采取相應(yīng)的措施,焦?fàn)t煤氣的發(fā)生量、熱值會(huì)很快恢復(fù)。
參考文獻(xiàn)
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