梁少龍
【摘 要】針對N車型出現(xiàn)售后儲物盒把手斷裂導(dǎo)致儲物盒無法正常閉合的問題進行分析,從人、機、料、法、環(huán)等環(huán)節(jié)對可能造成此問題的影響因素進行理論和實踐探究,為解決內(nèi)外飾注塑件的質(zhì)量問題提供借鑒與幫助。
【關(guān)鍵詞】汽車內(nèi)外飾件;中控臺;儲物盒;IPTV
【中圖分類號】F426 【文獻標識碼】A 【文章編號】1674-0688(2016)01-0086-04
近年來,我國的汽車行業(yè)發(fā)展迅速,汽車開始走進千家萬戶。儲物盒作為汽車中控臺重要的組成部分,在日常生活中使用的頻次非常高,所以耐用性是非常重要的要素。2015年N車型市場上陸續(xù)反饋出現(xiàn)儲物盒把手使用過程中斷裂導(dǎo)致鎖體失效,儲物盒無法正常閉合的問題。本文針對影響儲物盒把手斷裂的各種因素進行分析研究,以期提高產(chǎn)品的使用耐久度和客戶滿意度。
1 N車型售后儲物盒把手斷裂故障率統(tǒng)計
筆者對2014年11月以后售后數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析發(fā)現(xiàn),儲物盒把手斷裂的故障率相對其他內(nèi)飾件都要高,從退回的故障件確認缺陷模式表現(xiàn)也相對比較單一,主要表現(xiàn)為儲物盒把手進膠口位置斷裂導(dǎo)致鎖舌不回彈,儲物盒無法閉合(如圖1所示)。售后統(tǒng)計數(shù)據(jù)如圖2所示。
2 儲物盒把手斷裂原因分析
本文針對儲物盒把手斷裂問題的各個相關(guān)因素,分析問題的癥結(jié)點,得出7條可能造成儲物盒把手斷裂的原因,并對它們逐一客觀分析(如圖3所示)。
2.1 取件方式不當造成零件產(chǎn)生隱裂
調(diào)查該工位目前有員工2名,兩班倒,在崗時間都已超過1年,工作水平可達到獨立上崗水平。在線旁連續(xù)觀察5次員工的取件方式,取件方式符合作業(yè)文件要求,對取出的零件進行確認,未發(fā)現(xiàn)外觀存在明顯磕碰、隱裂痕跡,基本可排除人員取件方式的影響。
2.2 使用了非指定供應(yīng)商的原材料,原料粒子性能下降
公司在產(chǎn)品開發(fā)初期階段就會指定原材料采購供應(yīng)商,并開展一系列物理、化學(xué)性能實驗,確保產(chǎn)品能滿足各種使用條件;不排除供應(yīng)商私自更換原材料供應(yīng)商,導(dǎo)致產(chǎn)品性能下降。因此,我們對供應(yīng)商2014—2015年的進出貨記錄進行核查,發(fā)現(xiàn)原材料供應(yīng)商與分供方清單一致,并在現(xiàn)場抽取最近批次在用的原料粒子送第三方實驗室進行性能確認,結(jié)果合格,因此可排除原材料性能不合格導(dǎo)致零件耐久性降低的可能性。
2.3 原料粒子中添加過多水口料
水口料是指注塑過程中產(chǎn)生的料把,按照行業(yè)約定俗成的管理規(guī)定,一般允許在生產(chǎn)過程中添加部分粉碎后的水口料,但需要將比例嚴格控制在15%以內(nèi),對儲物盒外開把手生產(chǎn)過程進行調(diào)查,生產(chǎn)過程經(jīng)確認一直不添加水口料,不存在因水口料添加過多導(dǎo)致產(chǎn)品性能下降的可能性。
2.4 注塑過程工藝參數(shù)管控不到位
調(diào)查儲物盒把手注塑生產(chǎn)記錄,工藝參數(shù)設(shè)定數(shù)值符合工藝參數(shù)卡要求,特別是烘料溫度、時間、注塑壓力、保壓時間等都符合工藝要求,基本可排除由于注塑過程出現(xiàn)異常導(dǎo)致的產(chǎn)品性能下降。
2.5 開機注塑調(diào)試件管控不到位
注塑機開機以后通過電流進行加熱,設(shè)備溫度達到設(shè)定溫度后,模具溫度一般還未完全達到設(shè)定溫度,這個時候就需要通過預(yù)留加熱時間和通過生產(chǎn)零件來使模具達到理想的溫度,待模具溫度達到設(shè)定溫度后,只要設(shè)備持續(xù)運轉(zhuǎn)一般就不會出現(xiàn)問題。
調(diào)查儲物盒把手的注塑過程,該零件為1模2腔結(jié)構(gòu),成型周期較快,只需要22 s,注塑機設(shè)定溫度為220 ℃。目前對調(diào)試件的管控沒有明確要求,員工根據(jù)經(jīng)驗,一般是待零件沒有缺料后,會對前5模左右進行隔離處置。為驗證隔離5模是否可靠,對設(shè)備開機冷模狀態(tài)下生產(chǎn)的零件進行故障模擬,情況如下:前10模(一模兩件)的零件斷裂面與售后反饋故障件的斷裂特征基本吻合[如圖4(b)所示];第11模后的進膠口位置融合狀態(tài)好轉(zhuǎn),20模以后的零件進膠口位置斷裂面特征與故障件完全不同[如圖4(c)所示],模具升溫后融合狀態(tài)明顯變好。因此,調(diào)試件管控不到位是儲物盒把手斷裂的主要原因之一。
2.6 頻繁啟停導(dǎo)致溫度波動
經(jīng)調(diào)查,供應(yīng)商的生產(chǎn)方式是兩班倒,白班
8:00—17:30生產(chǎn),其中11:30—13:00停機午休;夜班20:00—5:30生產(chǎn),休息2次,不停機;17:30—20:00、5:30—8:00停機維護。通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)該供應(yīng)商的生產(chǎn)過程較為零散,設(shè)備啟停次數(shù)較多,既是對能源的浪費,同時也會導(dǎo)致模具溫度出現(xiàn)波動,存在零件融合不良的質(zhì)量隱患,是造成儲物盒把手斷裂的主要原因之一。
2.7 零件結(jié)構(gòu)設(shè)計不合理
從故障件分析,儲物盒把手斷裂都是沿進膠口位置(如圖5所示)。從注塑結(jié)構(gòu)上分析,進膠口位置易產(chǎn)生收縮痕,強度低;且把手在使用過程中,進膠口位置存在彈簧作用力,增加了此處斷裂的風(fēng)險,因此結(jié)構(gòu)設(shè)計不合理也是導(dǎo)致把手斷裂的主要原因之一。
3 根據(jù)原因分析制定措施
通過對魚骨圖確定的7條可能原因逐一通過客觀驗證的辦法加以識別,從而鎖定3條要因并制定如下對策。
(1)更新作業(yè)指導(dǎo)書,注塑開機調(diào)試階段生產(chǎn)的前20模隔離報廢處理,以防止冷料或融合不良的產(chǎn)品流出。
(2)優(yōu)化作息時間,按照業(yè)界通用做法,注塑線改為24 h連續(xù)生產(chǎn),中間過程設(shè)備不停機生產(chǎn),減少停機造成的模具溫度波動。
(3)優(yōu)化儲物盒把手進膠口位置,移至面板一側(cè)(非受力點),降低進膠口位置受力斷裂的風(fēng)險(如圖6所示)。
4 實施效果
通過統(tǒng)計2015年9月份斷點后的售后數(shù)據(jù),措施實施后,N車型中控臺儲物盒的售后返修IPTV(千臺車故障率)值下降到3左右,且數(shù)據(jù)沒有反彈,至此,該問題得到有效控制和解決(如圖7所示)。
5 結(jié)語
本文主要結(jié)合工作中N車型出現(xiàn)的中控臺儲物盒把手斷裂問題作為案例,從中總結(jié)了汽車內(nèi)外飾件質(zhì)量問題調(diào)查的經(jīng)驗,歸納了內(nèi)外飾塑料件問題的原因分析查找的基本方法,為后續(xù)產(chǎn)品及其他車型的質(zhì)量問題解決提供了思路和參考。
參 考 文 獻
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[責(zé)任編輯:陳澤琦]