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        加氫處理裝置三項(xiàng)節(jié)能改造效果總結(jié)

        2016-05-30 03:02:50王武海鄭海侯春健
        科技資訊 2016年17期
        關(guān)鍵詞:改造節(jié)能能耗

        王武海 鄭海 侯春健

        摘 要:比較了某煉廠加氫處理裝置的能耗,該裝置能耗較低。該裝置檢修時,一臺往復(fù)壓縮機(jī)上裝備了Hydrocom氣量無級調(diào)節(jié)控制系統(tǒng)、用0.45 MPa蒸汽替代1.0 MPa蒸汽做伴熱和高壓貧胺液增壓泵轉(zhuǎn)子改造,該文對三項(xiàng)技術(shù)改造做了改造前分析與改造后的效果核算,得出三項(xiàng)改造很成功,從而為同類加氫裝置節(jié)能改造提供經(jīng)驗(yàn)和途徑。

        關(guān)鍵詞:加氫處理 能耗 節(jié)能 改造

        中圖分類號:TE626.24 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1672-3791(2016)06(b)-0063-02

        近10年,國內(nèi)新建投產(chǎn)煉廠超過10家,新建煉廠或裝置的能耗均較低,相互之間效益競爭更加激烈。而節(jié)能改造也是追求效益的一個方面。國內(nèi)某新建10.0 Mt/a煉廠,其中3.2 Mt/a加氫處理裝置是其核心裝置之一。該裝置在運(yùn)行近兩年的生產(chǎn)實(shí)踐和經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,對裝置進(jìn)行了三項(xiàng)節(jié)能改造,該文對改造原因和效果分析如下。

        1 裝置能耗

        中石化發(fā)布的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《煉油廠能耗計算與評價方法》(2003年版)中,加氫處理裝置的能耗定額為921.10 MJ/t。該裝置設(shè)計和標(biāo)定能耗分別是626.35 MJ/t和389.99 MJ/t。

        2 裝置改造分析與效果總結(jié)

        裝置標(biāo)定能耗比設(shè)計和行業(yè)能耗定額低很多,操作上再降低能耗的技術(shù)難度很大。因此只能進(jìn)行投資改造,現(xiàn)對該裝置三項(xiàng)技術(shù)改造前的狀況做分析并對改造后的效果進(jìn)行核算。

        2.1 在往復(fù)壓縮機(jī)上裝備氣量無級調(diào)節(jié)控制系統(tǒng)

        2.1.1 改造前分析

        新氫經(jīng)過壓縮機(jī)(新氫機(jī))增壓后分為兩路,一部分去反應(yīng)系統(tǒng)作為反應(yīng)消耗的氫氣,多余的氫氣則由三返一閥返回到氫氣管網(wǎng)。3臺往復(fù)壓縮機(jī)設(shè)計是一備兩開。該裝置受全廠影響,實(shí)際負(fù)荷在80%;原料設(shè)計硫含量3.19%,實(shí)際硫含量2.7%;單臺往復(fù)機(jī)設(shè)計流量30 300 m3/h,而裝置實(shí)際補(bǔ)充氫量在34 000~48 500 m3/h。這些因素都影響壓縮機(jī)工作效率,實(shí)際補(bǔ)充氫量僅為兩臺壓縮機(jī)額定負(fù)荷的56%~80%,而兩臺壓縮機(jī)在原控制系統(tǒng)下不得不在100%負(fù)荷下運(yùn)行,多余的氫氣通過壓縮機(jī)三返一閥返回至氫氣管網(wǎng),造成能耗大量浪費(fèi)。

        2.1.2 改造方案和投資

        決定在一臺壓縮機(jī)上裝備無級調(diào)節(jié)壓力控制系統(tǒng)(Hydrocom),這種系統(tǒng)是專門為往復(fù)壓縮機(jī)開發(fā)的液壓式氣量調(diào)節(jié)系統(tǒng),根據(jù)裝置所需補(bǔ)充氫量,由控制系統(tǒng)發(fā)出指令,通過液壓傳動來控制進(jìn)氣閥的開啟與關(guān)閉時間,實(shí)現(xiàn)壓縮機(jī)排氣量的0~100%范圍內(nèi)調(diào)節(jié)[1],這種控制系統(tǒng)工作是“回流省功”原理,其調(diào)節(jié)方法的優(yōu)點(diǎn)是壓縮機(jī)的指示功消耗與實(shí)際容積流量成正比。一套無級調(diào)節(jié)壓力控制系統(tǒng)改造費(fèi)用合計300萬元人民幣。

        2.1.3 實(shí)際改造效果

        在該系統(tǒng)投用后,對壓縮機(jī)K-101A電流進(jìn)行了5次記錄,并和以往電流數(shù)據(jù)比較,節(jié)省電流如表1所示,壓縮機(jī)額定電壓是6 000 V。實(shí)際節(jié)約軸功率:△P=U×△I平=6 000×74.2=631.2 kW,以此節(jié)約軸功率核算回收周期,1年按360天核算,年節(jié)約電能為445.2 kW·h;按照每度電0.6元核算,年節(jié)約電費(fèi)約267.12萬元,則回收周期約為13.5個月。改造后,可根據(jù)需要補(bǔ)充氫氣量,壓縮機(jī)出口壓力也很穩(wěn)定,滿足生產(chǎn)需求。

        2.2 改用0.45 MPa蒸汽作伴熱

        2.2.1 改造前狀況

        該裝置中凝點(diǎn)最高的介質(zhì)為蠟油組份,相關(guān)介質(zhì)在裝置內(nèi)操作的最低溫度見表2。裝置改造前采用的是1.0 MPa蒸汽進(jìn)行伴熱。

        從表2中可看出:(1)采用1.0 MPa蒸汽進(jìn)行伴熱,其溫度240 ℃,遠(yuǎn)高于伴熱介質(zhì)操作的最低溫度;(2)伴熱蒸汽溫度高,一方面蒸汽對伴熱管線腐蝕加劇,另一方面高品位熱源熱損失大,無形中增加了裝置的操作維護(hù)費(fèi)用;(3)1.0 MPa蒸汽溫度高,伴熱時會使一些儀表測量值波動大,影響裝置操作;(4)0.45 MPa蒸汽溫度可以滿足裝置蠟油介質(zhì)伴熱需要。而該公司1.0 MPa蒸汽量不足,0.45 MPa蒸汽經(jīng)常放空。在4~9月時,將不需要伴熱的管線,停其伴熱蒸汽,且不影響裝置的正常生產(chǎn),1.0 MPa蒸汽消耗量平均為2.5 t/h。10月至第二年3月,按照冬季防凍防凝措施投用一些伴熱,1.0 MPa蒸汽消耗平均為4.5 t/h。

        2.2.2 改造方案和投資

        針對上述情況,裝置利用檢修時期,將原1.0 MPa蒸汽伴熱管線走0.45 MPa蒸汽,裝置自產(chǎn)0.45 MPa蒸汽,這樣改造難度相對要小,投資小。改造增加了1臺凝結(jié)水罐和2臺凝結(jié)水增壓泵,伴熱凝結(jié)水通過增壓泵增壓后回收。改造費(fèi)用合計60萬元人民幣。

        2.2.3 實(shí)際改造效果

        用0.45 MPa蒸汽改造作伴熱在8月完成,9月正式投用,對9~11月統(tǒng)計的蒸汽月平均消耗分別是2.3、3.9、4.3 t/h,1.0 MPa蒸汽、0.45 MPa蒸汽、電和凝結(jié)水的能耗指標(biāo)分別見表3。

        0.45 MPa蒸汽消耗量以9月數(shù)據(jù)作為4~9月蒸汽消耗核算; 10~11月平均消耗作為10月至第二年3月蒸汽平均消耗核算,1年按360天核算。從表3中采取數(shù)據(jù),則改造前后蒸汽節(jié)省熱量:△Q=△Q1.0-△Q0.45=10856678400 kJ/t;則年節(jié)省蒸汽熱量換算成節(jié)省電量:W電=△Q÷Q電=996940.2 kW·h;每度電按0.6元核算,年節(jié)省費(fèi)用598 164.1元;則回收周期為11.9個月。改造后,使用0.45 MPa蒸汽作伴熱能滿足生產(chǎn)要求。雖消耗0.45 MPa蒸汽未取全年數(shù)據(jù),但以9~11月數(shù)據(jù)核算,足以說明改造是成功的。

        2.3 高壓貧胺液增壓泵的轉(zhuǎn)子改造

        2.3.1 改造前狀況

        受全廠影響,裝置負(fù)荷在80%;原料設(shè)計硫含量3.19%,實(shí)際硫含量2.7%;高壓貧胺液泵額定流量402 m3/h,裝置設(shè)計胺液流量387 m3/h,標(biāo)定胺液量181 m3/h,而泵出口流量閥開度為19%。通過閥限量,能量白白消耗于閥門的節(jié)流上,另外泵一直在低流量長期運(yùn)行,對泵的機(jī)械密封和使用壽命也不利。

        2.3.2 改造方案和投資

        將泵設(shè)計額定流量從402.7 t/h降到200 t/h。可對轉(zhuǎn)子的部分尺寸進(jìn)行改動,可以達(dá)到降低泵出口流量的目的。通過改變?nèi)~輪流道寬度,葉輪外徑不變,其他參數(shù)也基本不變,就可以達(dá)到改造目的[2]。對高壓貧胺液增壓泵出口最小流量調(diào)節(jié)閥進(jìn)行整體更換,泵出口總管調(diào)節(jié)閥更換了內(nèi)件,對泵轉(zhuǎn)子進(jìn)行改造,兩臺泵改造費(fèi)用合計165萬元人民幣。

        2.3.3 實(shí)際改造效果

        高壓貧胺液泵投用后,對高壓貧胺液泵電流進(jìn)行了5次記錄,并和以往電流數(shù)據(jù)比較,節(jié)省電流見表4,高壓貧胺液泵額定電壓是6 000 V。改造后實(shí)際節(jié)約軸功率(△P):△P=U×△I平=6000×31.8=190.8 kW,如以此節(jié)約軸功率核算回收周期,1年按360天核算,全年節(jié)約電能為68 688 kW·h;按照每度電0.6元核算,年節(jié)約電費(fèi)約98.9萬元,則回收周期約為20個月。改造后,泵的出口壓力和流量都能滿足滿負(fù)荷生產(chǎn)需求。

        3 結(jié)語

        加氫處理裝置實(shí)施的三項(xiàng)節(jié)能改造,通過實(shí)際改造效果核算,節(jié)能效果均不錯,且三項(xiàng)改造實(shí)際投資回收周期均較短。經(jīng)過一段時間的生產(chǎn)實(shí)踐,均能滿足生產(chǎn)需求。這三項(xiàng)節(jié)能改造的成功,值得相關(guān)煉油廠同類裝置的借鑒。

        參考文獻(xiàn)

        [1] 唐匯云.HydroCOM系統(tǒng)在加氫增壓機(jī)上的應(yīng)用[J].工程設(shè)計與機(jī)械設(shè)備,2006(6):763-771.

        [2] 何文豐,李海明.加氫裂化高壓泵的節(jié)能技術(shù)改造[J].工程設(shè)計與機(jī)械設(shè)備,2006(6):711-714.

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