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        包頭第二熱電廠200MW鍋爐燃燒器改造

        2016-05-30 02:43:57潘磊胡建剛
        科技資訊 2016年17期
        關(guān)鍵詞:結(jié)焦

        潘磊 胡建剛

        摘 要:包頭第二熱電廠兩臺(tái)200 MW機(jī)組鍋爐由于近年來(lái)煤質(zhì)下降、煤質(zhì)灰熔點(diǎn)低以及鍋爐存在的設(shè)計(jì)性缺陷,造成爐膛結(jié)焦嚴(yán)重,并且造成過(guò)熱器、再熱器的減溫水量大及壁溫超溫等影響經(jīng)濟(jì)性、安全性的問(wèn)題。該文以包頭第二熱電廠200 MW機(jī)組鍋爐為研究背景,找出導(dǎo)致鍋爐嚴(yán)重結(jié)焦的問(wèn)題所在,通過(guò)研究分析得到以下結(jié)論,在鍋爐原設(shè)計(jì)條件下,一次風(fēng)射流軌跡不同程度發(fā)生刷墻,引起水冷壁結(jié)焦,同時(shí)爐膛結(jié)焦后壁面溫度提高,又反過(guò)來(lái)加重結(jié)焦,形成惡性循環(huán)。

        關(guān)鍵詞:一次風(fēng) 結(jié)焦 四角切圓

        中圖分類(lèi)號(hào):TK223 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2016)06(b)-0021-02

        1 設(shè)備概況

        包頭第二熱電廠200 MW機(jī)組鍋爐為DG670/13.7-22型超高壓、一次再熱、自然循環(huán)、固態(tài)排渣鍋爐,?型布置,設(shè)計(jì)煤種為煙煤。采用直吹式制粉系統(tǒng),采用三分倉(cāng)回轉(zhuǎn)式預(yù)熱器、鋼構(gòu)架(雙排柱)。過(guò)熱蒸汽溫度調(diào)節(jié)采用兩級(jí)給水噴水調(diào)溫。再熱蒸汽溫度調(diào)節(jié)采用煙氣擋板,噴水作為細(xì)調(diào)措施。

        爐膛邊長(zhǎng)為12 400 mm×12 080 mm。爐膛高41 m。煤粉燃燒器鍋爐廠原設(shè)計(jì)采用四角布置切向燃燒、帶周界風(fēng)的固定式直流燃燒器,一、二次風(fēng)燃燒器噴口軸線形成的爐內(nèi)假想切圓的直徑為Φ529 mm和Φ830 mm。每角燃燒器噴口共布置有12層噴口,其中一次風(fēng)噴口5層,頂二次風(fēng)噴口1層,其余6層為二次風(fēng)噴口。燃燒器頂部設(shè)置頂二次風(fēng)噴口(即OFA噴口),OFA噴口反切15度,旨在降低爐內(nèi)氣流的殘余旋轉(zhuǎn),減少爐膛出口處兩側(cè)煙溫的偏差。

        燃燒制粉系統(tǒng)采用5臺(tái)ZGM80G中速磨煤機(jī)冷一次風(fēng)直吹式制粉系統(tǒng),其中4臺(tái)磨煤機(jī)運(yùn)行,1臺(tái)備用。設(shè)計(jì)煤粉細(xì)度R90不大于22%。

        燃燒器每層風(fēng)室的入口處均設(shè)有二次風(fēng)門(mén)擋板,風(fēng)門(mén)的控制采用層控方式。

        2 現(xiàn)狀

        包頭第二熱電廠200 MW機(jī)組鍋爐自投產(chǎn)以來(lái)一直存在嚴(yán)重結(jié)焦問(wèn)題,結(jié)焦使過(guò)熱器超溫、減溫水量比設(shè)計(jì)值高30%~50%,機(jī)組帶負(fù)荷能力降低30%~40%,鍋爐燃燒不穩(wěn)定,結(jié)焦、超溫現(xiàn)象嚴(yán)重,具體表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。

        (1)鍋爐爐內(nèi)結(jié)焦嚴(yán)重。鍋爐出力低,機(jī)組帶負(fù)荷能力降低30%~40%,不能滿足生產(chǎn)需要。到2008年8月初機(jī)組帶負(fù)荷100~130 MW。

        (2)高溫過(guò)熱器與再熱器管壁溫度偏高,減溫水量比設(shè)計(jì)值高30-50%,減溫水量已調(diào)至極限。

        (3)鍋爐燃燒不穩(wěn)定,發(fā)生過(guò)數(shù)次滅火保護(hù)動(dòng)作(MFT)。

        (4)鍋爐熱效率偏低。

        3 原因分析

        兩臺(tái)200MW機(jī)組投產(chǎn)以來(lái),存在著全爐膛水冷壁嚴(yán)重結(jié)焦,爐膛出口煙溫升高,高溫過(guò)熱器與高溫再熱器超溫、減溫水量大,鍋爐排煙溫度高等一系列問(wèn)題。分析原因如下:(1)一次風(fēng)煤粉氣流的刷墻,引起水冷壁結(jié)焦,導(dǎo)致?tīng)t膛輻射傳熱量減少,爐膛平均溫度升高,進(jìn)而爐膛出口溫度隨之升高,對(duì)流煙道過(guò)熱器與再熱器超溫。(2)一、二次風(fēng)的分離,造成爐膛混合性能變差,從而燃燒推遲,爐膛火焰中心上移,這是引起屏式過(guò)熱器結(jié)渣的重要原因之一。(3)導(dǎo)致燃燒器區(qū)域水冷壁附近還原性氣氛,降低了灰熔點(diǎn),加劇爐膛結(jié)焦。

        4 改造對(duì)策

        包頭第二熱電廠200 MW機(jī)組鍋爐自投產(chǎn)以來(lái)一直存在結(jié)渣、超溫等問(wèn)題,嚴(yán)重影響機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性和安全性,針對(duì)這些問(wèn)題,筆者對(duì)鍋爐燃燒器的僅將一次風(fēng)進(jìn)行反切和燃燒器進(jìn)行分析、研究,分析鍋爐結(jié)渣、超溫的根本原因,從而提出切實(shí)可行的改進(jìn)方案。

        4.1 速度場(chǎng)、溫度差數(shù)值模擬及分析

        按照改造思路,將C層一次風(fēng)燃燒器噴口移到F層二次風(fēng)下方,并且在C層一次風(fēng)燃燒器下方增加一層M層二次風(fēng),具體布置情況如圖1所示,這樣可以起到降低燃燒器高寬比作用。

        4.2 燃燒器整體重組改造方案布置特點(diǎn)分析

        (1)各層一次風(fēng)射流與各層二次風(fēng)射流形成相同實(shí)際切圓,并處于爐膛合適的中央?yún)^(qū)域。即爐膛內(nèi)上下形成直徑相同的柱狀火焰。

        (2)一次風(fēng)射流因不再刷墻,因而當(dāng)煤灰熔點(diǎn)較高煤時(shí),可解決爐膛結(jié)焦,鍋爐可以滿足帶高負(fù)荷要求。而當(dāng)燃用低灰熔點(diǎn)煤時(shí),也能有效緩解爐膛結(jié)焦的過(guò)程和嚴(yán)重程度,較改前有明顯改善。鍋爐運(yùn)行可靠、安全。

        (3)一次風(fēng)與二次風(fēng)射流得到充分混合。燃燒器區(qū)域燃燒強(qiáng)烈、充分。促進(jìn)劣質(zhì)煤的高效燃燒,提高燃燒效率。

        (4)燃燒組織合理,結(jié)合EI燃燒器著火穩(wěn)定性強(qiáng)。

        (5)在減輕爐膛結(jié)焦,提高爐膛傳熱的同時(shí),火焰中心較低,可以降低爐膛出口煙氣溫度,減少過(guò)熱器、再熱器減溫水量,提高機(jī)組發(fā)電效率。

        (6)上述改造方案下,滿負(fù)荷條件下,爐膛反正切動(dòng)量流率矩為-0.63,爐膛出口煙溫偏差可以得到有效控制。

        5 改造后效果

        通過(guò)以上的分析,提出了燃燒器的最優(yōu)化改造方案,并于2009年9月和2010年8月別對(duì)兩臺(tái)鍋爐進(jìn)行了改造,改造后使鍋爐的結(jié)渣情況得到徹底的解決,增強(qiáng)了機(jī)組的帶負(fù)荷能力,經(jīng)濟(jì)性和安全性得到了明顯的提高。

        2009年7月25日和12月10日分別進(jìn)行了改造前后性能試驗(yàn),燃燒器改造以后,燃用較好煤質(zhì)具有帶200 MW負(fù)荷的能力。而改造前由于鍋爐結(jié)渣、超溫,只能在120~150 MW之間運(yùn)行,鍋爐效率由143 MW負(fù)荷時(shí)的91.49%提高至200MW負(fù)荷時(shí)德92.45%。排煙溫度由141.6 ℃下降到129.2 ℃,降低了10 ℃~12 ℃。其它如煙氣中氧量、飛灰可燃物含量、大渣可燃物含量、各項(xiàng)熱損失均有了不同程度的降低。

        另外,鍋爐的實(shí)際運(yùn)行情況也有了較大的改善,具體為:(1)爐膛結(jié)焦程度較改前顯著減輕。掉焦次數(shù)明顯減少。爐膛出口屏過(guò)、高過(guò)、高再壁溫降低,鍋爐安全性得到提高。(2) 鍋爐燃燒穩(wěn)定,未發(fā)生過(guò)MFT。(3)爐膛混合性能提高,改造后運(yùn)行氧量較改造前降低1.5%~2.0%,從而降低了排煙熱損失。

        6 改造后經(jīng)濟(jì)效益

        (1)自09年9月4日,鍋爐燃燒器改造完成到2010年2月底,運(yùn)行總計(jì)達(dá)6個(gè)月4 320 h,增加發(fā)電量17 280萬(wàn)kW·h,按盈利約0.10元/kw·h計(jì),計(jì)算得出直接經(jīng)濟(jì)效益為1 728萬(wàn)元。

        (2)由于通過(guò)燃燒器改造,鍋爐負(fù)荷提高,機(jī)組供電煤耗下降,根據(jù)計(jì)算,提高40 MW電負(fù)荷后的供電煤耗可降低6 g/kW·h,結(jié)合排煙溫度降10 ℃,鍋爐效率提高0.8%~1%,煤耗降3 g/ kW·h. 綜合煤耗下降9 g/kW·h.,按照平均發(fā)電負(fù)荷150 MW計(jì)算, 6個(gè)月的節(jié)煤9 769 t(3 900 kCal/kg),折算標(biāo)煤5 443 t。按照當(dāng)?shù)孛簝r(jià)150元/t,節(jié)省用煤146萬(wàn)元。

        兩項(xiàng)合計(jì)1 874萬(wàn)元。其中未計(jì)算入減溫水減少對(duì)煤耗的影響及供熱提高效益。目前投資成本已提前收回。

        總體來(lái)看,燃燒器改造效果良好,經(jīng)濟(jì)效益顯著,達(dá)到改造預(yù)期目標(biāo),為今后同類(lèi)型機(jī)組鍋爐改造提供技術(shù)支持,具有較好的借鑒意義。

        7 結(jié)語(yǔ)

        (1)該論文針對(duì)200 MW機(jī)組鍋爐燃燒器的改造分析方法對(duì)同類(lèi)型鍋爐結(jié)渣、超溫等的改造同樣適用,可以根據(jù)各自出現(xiàn)的問(wèn)題分別提出相應(yīng)的改造方案;對(duì)于其它鍋爐的分析改造也有著重要的借鑒意義。

        (2)該論文通過(guò)對(duì)燃燒器改造后,提高了鍋爐的帶負(fù)荷能力和燃燒效率,達(dá)到了節(jié)能降耗的目的,因此該文的研究結(jié)果具有較大的推廣應(yīng)用價(jià)值。

        參考文獻(xiàn)

        [1] 吳生來(lái),畢政益.電站鍋爐四角切圓燃燒技術(shù)芻議論[J].中國(guó)電力,1999,32(1):15-21.

        [2] 何佩鏊,趙仲琥,秦裕琨.煤粉燃燒器的設(shè)計(jì)與運(yùn)行[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1987.

        [3] 徐通模,溫龍,金定安.鍋爐燃燒設(shè)備[M].西安:西安交通大學(xué)出版社,1992.

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