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        石膏脫水系統(tǒng)常見(jiàn)故障分析與處理

        2016-05-30 23:49:52鄭偉
        關(guān)鍵詞:煙氣脫硫故障處理故障分析

        摘要:文章介紹了惠州平海發(fā)電廠2×1000MW機(jī)組石灰石/石膏煙氣濕法脫硫系統(tǒng)的石膏脫水系統(tǒng)的工藝流程,并結(jié)合實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中該系統(tǒng)經(jīng)常出現(xiàn)的故障現(xiàn)象分析了其原因,提出相應(yīng)的處理方法,對(duì)脫硫系統(tǒng)安全、穩(wěn)定運(yùn)行具有一定借鑒意義。

        關(guān)鍵詞:煙氣脫硫;石膏脫水系統(tǒng);故障分析;故障處理;發(fā)電廠 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

        中圖分類號(hào):X701 文章編號(hào):1009-2374(2016)18-0087-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2016.18.043

        廣東惠州平海發(fā)電廠有限公司#1、#2機(jī)組均為1000MW超超臨界燃煤發(fā)電機(jī)組,相應(yīng)配備2套石灰石/石膏煙氣濕法脫硫裝置,該工程采用國(guó)電龍?jiān)醇夹g(shù),設(shè)計(jì)處理機(jī)組的全部煙氣量,脫硫效率達(dá)到96%以上,副產(chǎn)品為含水率不大于10%的石膏。本文主要介紹該脫硫裝置石膏脫水系統(tǒng)的主要工藝流程,并結(jié)合實(shí)際情況,簡(jiǎn)要闡述了該系統(tǒng)在運(yùn)行過(guò)程中經(jīng)常出現(xiàn)的幾種故障現(xiàn)象,并分析其原因,提出了相應(yīng)的解決方案。

        1 石膏脫水系統(tǒng)概況

        石膏脫水系統(tǒng)為1、2號(hào)機(jī)組兩套脫硫裝置共用,包括兩套石膏旋流器、兩臺(tái)真空皮帶脫水機(jī)和配套的真空泵、氣水分離器、濾布沖洗水箱和濾布沖洗水泵、濾餅沖洗水箱和濾餅沖洗水泵、石膏卸料及轉(zhuǎn)運(yùn)皮帶、一套廢水旋流設(shè)施等。兩臺(tái)石膏旋流器共用一個(gè)石膏溢流漿液箱,石膏溢流漿液箱裝有防止發(fā)生沉淀的頂進(jìn)式攪拌器。真空皮帶脫水機(jī)共設(shè)2臺(tái),每臺(tái)真空皮帶脫水機(jī)的出力分別按2臺(tái)鍋爐BMCR工況運(yùn)行時(shí)FGD裝置石膏總產(chǎn)量的75%考慮,并對(duì)應(yīng)配置水環(huán)式真空泵;兩臺(tái)真空皮帶脫水機(jī)下漿管道通過(guò)電動(dòng)三通擋板互為備用,提高系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性。兩套脫硫裝置設(shè)置1個(gè)石膏庫(kù),其儲(chǔ)存能力按存放2臺(tái)鍋爐BMCR工況全煙氣脫硫運(yùn)行7天的石膏量設(shè)計(jì)。

        兩套脫硫裝置共設(shè)一套廢水旋流系統(tǒng),包括廢水旋流箱及攪拌器、廢水旋流泵、廢水旋流器、廢水緩沖箱及攪拌器、廢水泵等。廢水緩沖箱的容量能滿足2臺(tái)機(jī)組BMCR工況下3小時(shí)的廢水儲(chǔ)存量。廢水泵一運(yùn)一備設(shè)置。

        吸收塔石膏漿液通過(guò)石膏排出泵送至石膏脫水系統(tǒng),經(jīng)過(guò)石膏旋流器濃縮和真空皮帶脫水機(jī)脫水,脫水后的石膏表面含水率小于10%,氯離子濃度小于100ppm,滿足綜合利用的要求,石膏儲(chǔ)存在石膏庫(kù)。石膏旋流器的溢流自流至石膏溢流漿液箱或廢水旋流箱,石膏溢流漿液箱漿液通過(guò)石膏溢流漿液泵返回吸收塔。真空皮帶脫水機(jī)的濾液經(jīng)過(guò)濾液水池收集后,經(jīng)過(guò)濾液水泵打至濕式球磨機(jī)入口供制漿用水或磨機(jī)再循環(huán)箱,使濾液水在FGD系統(tǒng)中循環(huán)使用。濾液水還可以由濾液水泵輸送至石膏溢流漿液箱,再通過(guò)石膏溢流輸送泵至吸收塔。廢水旋流箱的漿液通過(guò)廢水旋流泵打至廢水旋流器,經(jīng)廢水旋流器濃縮后,底流自流至石膏溢流漿液箱返回吸收塔再利用,溢流進(jìn)入廢水緩沖箱,再經(jīng)廢水泵送至廢水處理系統(tǒng),從FGD系統(tǒng)清除氯化物、氟化物、重金屬元素的排放水。脫硫廢水經(jīng)廢水處理系統(tǒng)處理達(dá)標(biāo)后排放。

        2 系統(tǒng)常見(jiàn)故障分析及處理

        2.1 石膏含水率超標(biāo)

        2.1.1 現(xiàn)象:石膏黏性較大,品質(zhì)下降,顏色變深;含水率超標(biāo)嚴(yán)重時(shí),肉眼即可看到石膏類似稀泥狀;還可以通過(guò)定期化驗(yàn)分析結(jié)果知道含水率大于10%。

        2.1.2 可能引發(fā)原因:

        第一,真空皮帶機(jī)濾布堵塞,真空度較高。皮帶機(jī)的真空升高,則表明濾液水通過(guò)濾布的壓差增加,壓差增加的原因有兩點(diǎn):(1)脫水設(shè)備運(yùn)行不正常,如濾布沖洗不干凈或者濾布達(dá)到使用壽命(濾布出現(xiàn)抽絲或者濾布孔徑增大)均能導(dǎo)致真空皮帶機(jī)脫水效果變差;(2)石膏漿液本身性質(zhì)的變化,如漿液中小顆粒石膏晶體增多或漿液中的雜質(zhì)含量增加等引起濾布過(guò)濾通道的堵塞,使得漿液中的水不易從濾布孔隙分離出來(lái)。

        第二,真空度較低。真空度低于正常值的主要原因在于真空密封管線有泄露(如氣水分離器有泄露)或者管路堵塞(比如真空泵氣路堵塞),不暢通。此外,脫水皮帶機(jī)密封水流量不足或者密封皮帶磨損嚴(yán)重,也會(huì)出現(xiàn)漏真空,從而表現(xiàn)為真空度偏低。

        第三,石膏漿液的含固量低。實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中若能形成大顆粒的、易于脫水的石膏晶體,由于其含固量越高,則石膏含水率越低。

        第四,石膏濾餅厚度。有實(shí)驗(yàn)研究表明,當(dāng)濾餅厚度在10~30mm之間增長(zhǎng)時(shí),其真空增加,相應(yīng)石膏濾餅含水率隨之下降;當(dāng)濾餅厚增加至30mm以上時(shí),雖然真空隨之增加,但因?yàn)V餅太厚阻礙了濾餅中水分的脫除,石膏含水率呈上升趨勢(shì)。

        第五,廢水排放量少;煙氣中的HCl、HF和飛灰以及石灰石中的雜質(zhì)都會(huì)進(jìn)入吸收塔漿液中,長(zhǎng)期運(yùn)行后吸收塔漿液的Cl-濃度和從飛灰中不斷溶出的一些重金屬離子濃度會(huì)逐漸升高,氯離子大量存在影響石膏的結(jié)晶,產(chǎn)生更多的晶核,晶體多樣化,不利于脫水。

        2.1.3 可采取的措施:

        第一,皮帶機(jī)運(yùn)行過(guò)程中加強(qiáng)檢查濾布沖洗水投運(yùn)情況,確保濾布無(wú)堵塞;若是濾布已經(jīng)達(dá)到使用壽命,應(yīng)及時(shí)更換;對(duì)石膏漿液品質(zhì)加強(qiáng)監(jiān)控,使其粒度在合格范圍。

        第二,發(fā)現(xiàn)泄漏點(diǎn)和堵塞點(diǎn),及時(shí)聯(lián)系檢修人員處理。

        第三,運(yùn)行中密切監(jiān)視旋流站壓力,依據(jù)吸收塔漿液密度控制好含固量。

        第四,運(yùn)行過(guò)程中,通過(guò)調(diào)節(jié)真空皮帶機(jī)的頻率維持濾餅厚度在25~35mm。

        第五,加強(qiáng)廢水排放,加強(qiáng)吸收塔漿液品質(zhì)和石膏品質(zhì)的監(jiān)控。

        2.2 濾布跑偏頻繁出現(xiàn),導(dǎo)致真空皮帶機(jī)異常停運(yùn)

        2.2.1 現(xiàn)象:濾布跑偏信號(hào)報(bào)警,并保護(hù)停運(yùn)真空皮帶機(jī),且就地檢查濾布偏離運(yùn)行軌跡。

        2.2.2 可能引發(fā)原因:

        第一,下漿量過(guò)大,同時(shí)皮帶機(jī)轉(zhuǎn)速過(guò)低。

        第二,尾部張緊輪已到限位,使濾布太松。

        第三,濾布接頭受偏不正。

        第四,濾布平托輥生銹導(dǎo)致無(wú)法轉(zhuǎn)動(dòng)。

        第五,濾布自動(dòng)糾偏裝置故障:(1)自動(dòng)糾偏裝置氣源壓力不足;(2)自動(dòng)糾偏裝置電磁閥不能正常動(dòng)作;(3)與糾偏氣囊連接的軸承不轉(zhuǎn)動(dòng)。

        第六,驅(qū)動(dòng)或從動(dòng)滾筒松動(dòng)或中心線不平行。

        第七,皮帶跑偏嚴(yán)重導(dǎo)致濾布跑偏。

        2.2.3 可采取的措施:

        第一,調(diào)整石膏排出泵的頻率從而減少皮帶機(jī)上的漿液量,同時(shí)提高皮帶機(jī)轉(zhuǎn)速。控制石膏厚度在25~35mm。

        第二,配合檢修人員調(diào)整濾布張緊。

        第三,對(duì)濾布接頭重新打接。

        第四,更換濾布平托輥。

        第五,檢查氣源是否正常,檢查電磁閥動(dòng)作是否正常,檢查連接軸承是否轉(zhuǎn)動(dòng)。

        第六,重新調(diào)整驅(qū)動(dòng)或從動(dòng)滾筒。

        第七,糾正皮帶。

        2.3 氣水分離器液位高報(bào)警,導(dǎo)致真空泵跳閘

        2.3.1 現(xiàn)象:氣水分離器液位高報(bào)警,保護(hù)停真空泵。

        2.3.2 可能引發(fā)原因:

        第一,石膏排出泵出力過(guò)大,石膏旋流站底流量增多,導(dǎo)致石膏脫水機(jī)處理量增大。

        第二,石膏濾餅沖洗水閥門開(kāi)度過(guò)大,導(dǎo)致進(jìn)入石膏脫水系統(tǒng)的水量增多。

        第三,氣水分離器下降管堵塞,導(dǎo)致排水不暢。

        第四,氣水分離器液位報(bào)警開(kāi)關(guān)故障,誤報(bào)。

        2.3.3 可采取的措施:

        第一,檢查石膏排出泵出力、石膏旋流站分配箱壓力及旋流子投運(yùn)個(gè)數(shù)。

        第二,調(diào)節(jié)石膏濾餅沖洗水流量。

        第三,停運(yùn)設(shè)備,聯(lián)系檢修人員清理氣水分離器下降管。特別是在濾液水池?cái)嚢杵鞴收掀陂g,應(yīng)使用外接工藝水沖洗該下降管底部周邊,并盡快恢復(fù)攪拌器運(yùn)行。

        第四,聯(lián)系熱控人員校對(duì)氣水分離器液位報(bào)警開(kāi)關(guān)。

        2.4 真空皮帶機(jī)濾布頻繁開(kāi)裂

        2.4.1 現(xiàn)象:濾布出現(xiàn)較大裂縫,影響石膏脫水效果,并容易產(chǎn)生濾布跑偏,從而導(dǎo)致真空皮帶機(jī)故障停運(yùn)。

        2.4.2 可能引發(fā)原因:

        第一,真空皮帶脫水機(jī)驅(qū)動(dòng)或從動(dòng)滾筒松動(dòng)或中心線不平行。

        第二,濾布質(zhì)量差,容易老化或磨損。

        第三,尾部石膏刮刀調(diào)整不當(dāng),損壞濾布。

        第四,運(yùn)行時(shí)間過(guò)長(zhǎng),滾筒、托輥等零部件磨損嚴(yán)重,導(dǎo)致濾布運(yùn)轉(zhuǎn)偏斜起折。

        第五,糾偏裝置異常,致使濾布跑偏嚴(yán)重。

        2.4.3 可采取的措施:

        第一,重新調(diào)整滾筒和托輥的運(yùn)行中心。

        第二,采購(gòu)質(zhì)量好、耐磨損的濾布。

        第三,調(diào)整好尾部石膏刮刀。

        第四,加強(qiáng)運(yùn)行監(jiān)控,及時(shí)發(fā)現(xiàn)初期時(shí)的濾布起折,并調(diào)整糾正,并更換磨損嚴(yán)重的設(shè)備零部件。

        第五,檢查并處理好濾布糾偏裝置。

        第六,做好重要零部件的良好儲(chǔ)備,以應(yīng)對(duì)各類異常故障。

        2.5 石膏旋流站三通閥去到皮帶機(jī)的橡膠管路容易堵塞

        2.5.1 現(xiàn)象:實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中經(jīng)常出現(xiàn)石膏旋流站三通閥去到皮帶機(jī)的橡膠管路堵塞的情況,需要檢修人員清理疏通后方能使用。

        2.5.2 可能引發(fā)原因:

        第一,運(yùn)行中,通過(guò)三通閥的切換,從而使石膏漿液去到相應(yīng)皮帶機(jī),由于閥門位置調(diào)整不當(dāng)或者旋流站壓力過(guò)高時(shí),會(huì)有部分漿液越過(guò)擋板去到未運(yùn)行皮帶機(jī)一側(cè),從而使得漿液在管路中沉積。

        第二,啟動(dòng)皮帶機(jī)之前和停運(yùn)皮帶機(jī)時(shí),未將橡膠管路充分沖洗干凈,使得漿液沉積在管路中。

        2.5.3 可采取的措施:

        第一,聯(lián)系檢修人員調(diào)整閥門位置,在實(shí)際運(yùn)行中注意控制旋流站壓力,以避免漿液濺到停運(yùn)皮帶一側(cè)的橡膠管路中。

        第二,在停運(yùn)真空皮帶機(jī)時(shí),應(yīng)該用工藝水充分沖洗干凈,在啟動(dòng)之前運(yùn)行人員必須就地確認(rèn)管路暢通后才允許啟動(dòng)。

        3 結(jié)語(yǔ)

        目前國(guó)內(nèi)百萬(wàn)機(jī)組電廠脫硫項(xiàng)目迅速發(fā)展,而國(guó)家對(duì)環(huán)保的要求越來(lái)越嚴(yán)格,運(yùn)行過(guò)程中只有保持石膏脫水系統(tǒng)穩(wěn)定、安全運(yùn)行,才能保證脫硫裝置的安全、穩(wěn)定、高效運(yùn)行。

        參考文獻(xiàn)

        [1] 李煥輝.1000MW超超臨界壓力燃煤發(fā)電機(jī)組環(huán)保運(yùn)行規(guī)程[S].廣東惠州平海發(fā)電廠有限公司.

        [2] 曾庭華,楊華,廖永進(jìn),郭斌.濕法煙氣脫硫系統(tǒng)的調(diào)試、試驗(yàn)及運(yùn)行[M].北京:中國(guó)電力出版社,2008.

        作者簡(jiǎn)介:鄭偉(1987-),女,湖南岳陽(yáng)人,廣東惠州平海發(fā)電廠有限公司助理工程師,研究方向:電廠脫硫、化學(xué)專業(yè)運(yùn)行。

        (責(zé)任編輯:王 波)

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