孫震宇 何嘉鵬
摘 要:水泥行業(yè)是中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分,具有能耗高、污染大的特點(diǎn)。該文對(duì)典型大型水泥企業(yè)清潔生產(chǎn)技術(shù)改造實(shí)例進(jìn)行分析,說(shuō)明水泥行業(yè)企業(yè)能夠通過(guò)加強(qiáng)源頭治理、設(shè)備升級(jí)、材料替代等措施,實(shí)現(xiàn)公司節(jié)電、節(jié)約原輔材料、減少污染物排放、節(jié)約成本等明顯的環(huán)境效益與經(jīng)濟(jì)效益,達(dá)到了“節(jié)能、降耗、減污、增效”的目的,在行業(yè)內(nèi)有較高的參考應(yīng)用價(jià)值。
關(guān)鍵詞:水泥行業(yè) 清潔生產(chǎn) 技術(shù)改造
中圖分類號(hào):F426 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1674-098X(2016)01(b)-0043-02
清潔生產(chǎn),是指不斷采取改進(jìn)設(shè)計(jì)、使用清潔的能源和原料、采用先進(jìn)的工藝技術(shù)與設(shè)備、改善管理、綜合利用等措施,從源頭削減污染,提高資源利用效率,減少或者避免生產(chǎn)、服務(wù)和產(chǎn)品使用過(guò)程中污染物的產(chǎn)生和排放,以減輕或者消除對(duì)人類健康和環(huán)境的危害。我國(guó)于2002年6月29日九屆全國(guó)人大常委會(huì)第28次會(huì)議通過(guò)《中華人民共和國(guó)清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》,并于2012年2月29日第十一屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十五次會(huì)議通過(guò)了《全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于修改<中華人民共和國(guó)清潔生產(chǎn)促進(jìn)法>的決定》,自2012年7月1日起施行。該法的頒布為清潔生產(chǎn)審核提供了理論基礎(chǔ)和法律依據(jù)。
水泥行業(yè)是中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分,具有能耗高、污染大的特點(diǎn),帶來(lái)了嚴(yán)重的大氣污染問(wèn)題,是工業(yè)領(lǐng)域節(jié)能減排的重點(diǎn)和難點(diǎn)[1-2]。“十二五”期間,國(guó)家加快了淘汰落后產(chǎn)能的進(jìn)程,水泥產(chǎn)業(yè)被列為淘汰落后產(chǎn)能重點(diǎn)對(duì)象,據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示,2013年全國(guó)水泥產(chǎn)量為19.79億噸,同比增長(zhǎng)9.0%,產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩[3]。當(dāng)前,我國(guó)水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)矛盾仍然十分突出,主要表現(xiàn)是經(jīng)營(yíng)粗放,生產(chǎn)集中度和勞動(dòng)生產(chǎn)率比較低,資源和能源消耗較高,污染環(huán)境比較嚴(yán)重,要盡快推進(jìn)水泥行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí),加大清潔生產(chǎn),促進(jìn)行業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。因此,該文對(duì)水泥行業(yè)現(xiàn)階段清潔生產(chǎn)技術(shù)開展研究分析具有一定的現(xiàn)實(shí)意義。
該文結(jié)合典型的大型水泥企業(yè)清潔生產(chǎn)實(shí)例,旨在分析行業(yè)清潔生產(chǎn)技術(shù)在企業(yè)的應(yīng)用情況及取得的效果,為該類行業(yè)企業(yè)的清潔生產(chǎn)審核提供思路,為國(guó)家的節(jié)能減排工作做貢獻(xiàn)。
1 企業(yè)概況
公司為豫西北地區(qū)最大的水泥生產(chǎn)企業(yè)之一,廠區(qū)占地700余畝,礦山面積3 000余畝。熟料一分廠為5 000 t/d干法水泥熟料生產(chǎn)線,于2006年2月26日開工建設(shè),2007年11月23日建成投產(chǎn);熟料二分廠為4 500 t/d新型干法水泥熟料生產(chǎn)線,于2010年全面開工建設(shè),2011年10月25日投入運(yùn)行。
2 主要工藝流程及主要污染源
(1)主要工藝流程。
企業(yè)工藝流程如下。
大塊石灰石由自卸汽車直接喂入破碎機(jī)前受料倉(cāng)中,經(jīng)重型板式喂料機(jī)喂入錘式破碎機(jī)破碎,破碎后的碎石采用膠帶輸送機(jī)送至石灰石預(yù)均化堆場(chǎng),由堆料機(jī)進(jìn)行分層堆料,再由膠帶輸送機(jī)送至原料配料站石灰石配料庫(kù);配料共設(shè)置石灰石、河道淤沙、鐵礦選礦廢石、石灰石礦采礦廢石4個(gè)配料倉(cāng),其倉(cāng)底的稱重喂料機(jī)按各原料成分和生料質(zhì)量控制要求進(jìn)行定量給料,配合料經(jīng)膠帶輸送機(jī)、立磨喂料鎖風(fēng)閥進(jìn)入生料磨中;混合料在磨內(nèi)進(jìn)行研磨、烘干;經(jīng)磨內(nèi)選粉機(jī)選出的合格生料粉被氣流帶出,進(jìn)入旋風(fēng)分離器分離,收下的生料粉經(jīng)空氣輸送斜槽、斗式提升機(jī)送入生料均化庫(kù);庫(kù)中的生料經(jīng)過(guò)交替分區(qū)充氣卸至混合倉(cāng),生料在混合倉(cāng)中被充氣攪拌均勻;均化后的生料粉通過(guò)計(jì)量系統(tǒng)計(jì)量后,經(jīng)空氣輸送斜槽和斗式提升機(jī),再通過(guò)分料閥、鎖風(fēng)閥分別喂入預(yù)熱器,之后在分解爐中分解,進(jìn)入窯內(nèi)鍛燒;出窯高溫熟料在蓖式冷卻機(jī)內(nèi)得到冷卻,由熟料鏈斗輸送機(jī)送入熟料庫(kù)中儲(chǔ)存。
(2)主要污染源及污染物。
水泥主要污染物有廢氣(粉塵、NOx、SO2)、噪聲及廢水等,詳見表1。
3 企業(yè)清潔生產(chǎn)潛力分析
依據(jù)《水泥行業(yè)清潔生產(chǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》[4],筆者和審核小組詳細(xì)分析了當(dāng)前企業(yè)清潔生產(chǎn)現(xiàn)狀。目前,企業(yè)大部分指標(biāo)能夠達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平,但在單位產(chǎn)品煤耗、電耗、綜合能耗、污染物產(chǎn)生量方面與國(guó)內(nèi)先進(jìn)指標(biāo)尚有一定距離。因此,結(jié)合企業(yè)現(xiàn)狀問(wèn)題和現(xiàn)場(chǎng)考察結(jié)果,采用權(quán)重計(jì)分排序法確定審核重點(diǎn)為廠區(qū)熟料二分廠,將降低單位產(chǎn)品煤耗、能耗、減少單位產(chǎn)品粉塵、NOx產(chǎn)生量作為此次審核的主要目標(biāo)。
4 主要清潔生產(chǎn)技術(shù)方案設(shè)計(jì)及效果分析
針對(duì)審核重點(diǎn)和審核目標(biāo),筆者及審核小組提出了從源頭原輔料管理、生產(chǎn)過(guò)程、工藝裝備到廢氣治理的一系列清潔生產(chǎn)技術(shù)方案,達(dá)到了“節(jié)能、降耗、減污、增效”的目的,經(jīng)濟(jì)和環(huán)境均得到了明顯改善,典型清潔生產(chǎn)技術(shù)方案分析如下。
(1)輥壓機(jī)混合輥改造。
①方案提出。
筆者現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研發(fā)現(xiàn),輥壓機(jī)輥?zhàn)酉群筮M(jìn)行在線堆焊修復(fù),到現(xiàn)在已使用近4年,輥面磨損、剝落嚴(yán)重,過(guò)渡層及輥?zhàn)幽阁w疲勞裂紋己發(fā)展較深,若再次堆焊修復(fù),無(wú)論從經(jīng)濟(jì)性上還是使用質(zhì)量上都無(wú)法得以保證。建議對(duì)母體損傷嚴(yán)重的輥?zhàn)舆M(jìn)行改造。
②方案內(nèi)容。
根據(jù)輥壓機(jī)輥?zhàn)邮褂们闆r,與有關(guān)單位共同設(shè)計(jì)、制作一套高鉻雙金屬?gòu)?fù)合輥,并對(duì)輥?zhàn)又行难h(huán)水冷卻系統(tǒng)進(jìn)行清理改造。
③方案效果分析。
雙金屬離心復(fù)合輥套的內(nèi)外層冶金復(fù)合良好,復(fù)合層厚度均勻,硬度差小,組織致密,滿足輥壓機(jī)的高壓工作條件。改造完成后,輥壓機(jī)預(yù)粉磨能力大幅提升,水泥磨系統(tǒng)臺(tái)時(shí)從原來(lái)的150 t/h提高到170~180 t/h左右,噸水泥電耗可降低2 kW·h/t水泥左右,年可節(jié)約費(fèi)用257.6萬(wàn)元。
(2)回轉(zhuǎn)窯用燃燒器油槍升級(jí)改造。
①方案提出。
熟料一、二分廠每次檢修過(guò)后需要點(diǎn)火烘窯,大致每條生產(chǎn)線每次烘窯需要柴油50t左右,清潔生產(chǎn)審核前使用的回轉(zhuǎn)窯用燃燒器油槍為單通道頂片單孔油槍,在使用過(guò)程有多處弊端,整個(gè)烘窯升溫過(guò)程油耗較高,不能在線調(diào)節(jié)噴油量大小,并且在調(diào)節(jié)一次風(fēng)壓時(shí)容易造成頻繁“熄火”現(xiàn)象,現(xiàn)又受到油槍供油壓力限制存在“落油”現(xiàn)象,對(duì)槍頭霧化片、濾孔清洗過(guò)后效果不明顯,霧化效果差,柴油落在耐火材料表面燃燒,對(duì)耐火材料的使用壽命造成很大影響。筆者與生產(chǎn)部人員結(jié)合熟料一、二分廠技術(shù)管理人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)故障分析,提出對(duì)單孔油槍進(jìn)行改造的建議。
②方案內(nèi)容。
更換一根回轉(zhuǎn)窯用組合式燃燒器油槍,并配備新的油泵系統(tǒng),此改造由原來(lái)的單通道改為雙通道,增加一路壓縮空氣促霧化環(huán)節(jié)。
③方案效果分析。
經(jīng)實(shí)際測(cè)算,噴煤管油槍改造后,油槍節(jié)油量在5%左右,按照每條生產(chǎn)線每年大修和中修共計(jì)烘窯80 h算,每年公司節(jié)油量28.8 t,節(jié)油費(fèi)用為25.9萬(wàn)元。
(3)旋風(fēng)筒耐磨陶瓷片改耐磨涂料。
①方案提出。
熟料二分廠旋風(fēng)筒內(nèi)部原來(lái)通過(guò)粘耐磨陶瓷片來(lái)防止磨損,在使用過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)耐磨陶瓷片會(huì)出現(xiàn)掉塊情況,出現(xiàn)過(guò)將下部卸料器卡住,甚至將斜槽堵塞的情況,導(dǎo)致立磨停機(jī),影響生產(chǎn)連續(xù)性,減少單位時(shí)間產(chǎn)量,增加單位產(chǎn)品電耗。因此,提出改變耐磨材料的建議。
②方案內(nèi)容。
使用耐磨涂料替換耐磨陶瓷片,耐磨涂料均勻磨損,不會(huì)出現(xiàn)耐磨陶瓷片會(huì)出現(xiàn)掉塊,將下部卸料器卡住,甚至將斜槽堵塞的情況。
③方案效果分析。
此次改造保證了生產(chǎn)連續(xù)性,按改造前每次卡死或清堵平均停機(jī)1 h,每月一次,造成減產(chǎn)400 t生料計(jì)算,可提升年經(jīng)濟(jì)效益50萬(wàn)元,同時(shí)降低該工段單位產(chǎn)品能耗。
5 結(jié)論
(1)水泥行業(yè)是中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分,具有能耗高、污染大的特點(diǎn)。
(2)目前,水泥產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩,對(duì)水泥行業(yè)現(xiàn)階段清潔生產(chǎn)技術(shù)開展研究分析具有一定的現(xiàn)實(shí)意義。
(3)通過(guò)實(shí)例分析證明,落實(shí)清潔生產(chǎn)技術(shù)改造工作,能夠?yàn)樗嗥髽I(yè)同時(shí)帶來(lái)可觀的環(huán)境效益和經(jīng)濟(jì)效益,實(shí)現(xiàn)環(huán)境與經(jīng)濟(jì)的雙贏。
(4)由于目前國(guó)內(nèi)水泥行業(yè)干法水泥窯工藝技術(shù)大體相同,因此,該公司成功實(shí)施的清潔生產(chǎn)技術(shù)在整個(gè)行業(yè)有較高的參考應(yīng)用價(jià)值,有助于提高行業(yè)清潔生產(chǎn)水平。
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