諸海川
摘 要:該文介紹了秦山三廠氫氣泄漏監(jiān)測系統(tǒng)的變更改造,增加關(guān)鍵點進行取樣監(jiān)視,切實加強了發(fā)電機內(nèi)循環(huán)氫氣的監(jiān)測力度,有效保障了機組安全穩(wěn)定的運行。
關(guān)鍵詞:氫氣泄漏 定子冷卻水箱 發(fā)電機
中圖分類號:TM91 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2016)01(b)-0050-02
Abstract:This article describes the upgraded of the hydrogen leak monitoring system in a nuclear power plant,increase the key points of sampling surveillance,to strengthen the monitoring of the generator hydrogen inner loop,effectively ensure the safe and stable operation unit.
Key Words:Hydrogen gas leak;Stator cooling water tank;Generator
目前,國內(nèi)電廠發(fā)電機絕大多數(shù)采用安全高效的“水-氫-氫”冷卻方式。運行經(jīng)驗表明,發(fā)電機通風(fēng)損耗的大小取決于冷卻介質(zhì)的質(zhì)量,質(zhì)量越輕,損耗越小,氫氣在氣體中密度最小,有利于降低損耗;另外氫氣的傳熱系數(shù)是空氣的6.8倍,換熱能力好;氫氣的絕緣性能好,控制技術(shù)相對較為成熟。
使用氫氣的最大的隱患是易燃、易爆。氫氣一旦泄露并與空氣接觸,當(dāng)可燃物和助燃物兩個條件滿足,如果泄露持久,氫氣的濃度和空氣中氧氣混合到達爆炸下限時,若再存在火源(或靜電),氫爆則無法避免,爆炸分為爆燃和爆轟,當(dāng)濃度達到18.3%~59%就會發(fā)生爆轟。因此,要消除氫氣的危險性,以及穩(wěn)定發(fā)電機內(nèi)氫氣純度的高值,就必須監(jiān)測并控制氫氣泄漏。2001年11月,日本濱岡核電廠1號機組反應(yīng)堆廠房內(nèi)部余熱導(dǎo)出熱交換室,導(dǎo)致發(fā)生氫氣爆炸。電廠人員沒有意識到在高溫高壓條件下系統(tǒng)設(shè)備中會析出不可凝結(jié)的氫氣和氧氣,在管道內(nèi)壁金屬的催化作用下,引燃氣體發(fā)生爆炸。基于同行業(yè)界的經(jīng)驗教訓(xùn),需充分關(guān)注氫氣聚積的敏感區(qū),通過增強檢測手段,避免同類事件的再次發(fā)生。
1 氫氣泄漏監(jiān)測系統(tǒng)改造原因
2006年前,秦山三廠氫氣泄漏監(jiān)測點只有3個,分別是發(fā)電機7號、8號軸瓦和發(fā)電機勵磁小室,當(dāng)這3點氫氣含量超過1%時,主控室分別產(chǎn)生3個CI報警。與國能安全(2014)161號《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項重點要求》(以下簡稱電力要求)中相對照,缺少了汽輪發(fā)電機組潤滑油系統(tǒng)、封閉母線和定子冷卻水箱內(nèi)氫氣含量的實時監(jiān)視。
電力要求中與漏氫監(jiān)測相關(guān)要求如下。
(1)發(fā)電機出線箱與封閉母線連接處應(yīng)裝設(shè)隔氫裝置,并在出線箱頂部適當(dāng)位置設(shè)排氣孔。同時應(yīng)加裝漏氫監(jiān)測報警裝置,當(dāng)氫氣含量達到或超過1%時,應(yīng)停機查漏消缺。
(2)水內(nèi)冷定子繞組內(nèi)冷水箱應(yīng)加裝氫氣含量檢測裝置,定期進行巡視檢查,做好記錄。在線監(jiān)測限值按照《隱極同步發(fā)電機技術(shù)要求》(GB/T 7064-2008)設(shè)定,氫氣含量檢測裝置的探頭應(yīng)結(jié)合機組檢修進行定期校驗。具備條件的宜加裝定子繞組絕緣局部放電和絕緣局部過熱監(jiān)測裝置。
由以上幾點可以看出,我廠氫氣系統(tǒng)的漏氫探頭不滿足電力系統(tǒng)的相關(guān)要求。為了滿足電力要求,有必要在增加漏氫監(jiān)測裝置,來檢查氫氣可能泄漏點的氫氣濃度,保證發(fā)電機的安全穩(wěn)定運行。
2 變更方案
按照電力要求,在氫冷發(fā)電機油系統(tǒng)主油箱內(nèi),封閉母線外套,定子冷卻水系統(tǒng)安裝氫氣濃度監(jiān)測裝置。另外,由于發(fā)電機氫氣冷卻器再循環(huán)冷卻水回水壓力高,無法降低氫氣冷卻器內(nèi)再循環(huán)冷卻水的水壓,所以現(xiàn)場氫氣冷卻器內(nèi)的水側(cè)壓力高于氫氣側(cè)壓力,氫氣在這種情況下不可能泄漏到再循環(huán)冷卻水中,故未在再循環(huán)冷卻水系統(tǒng)增加氫氣泄漏探測裝置。故對以下幾個關(guān)鍵點進行取樣監(jiān)視。
潤滑油主油箱(潤滑油箱排氣總管上安裝)。
定子冷卻水箱(定子冷卻水箱排氣管線上安裝):若定子冷卻水入口集管、分配短管、定子線圈內(nèi)水通路、回水短管和集管等處出現(xiàn)泄漏,水難于滲出,而氫氣則會滲入水系統(tǒng)。氫氣泄漏到水中,又從排空管排放到大氣,當(dāng)前配置沒法知道是否有氫氣泄漏,也無法第一時間得知發(fā)電機內(nèi)部線圈及短管出現(xiàn)破損。當(dāng)水中溶解的氫氣達到飽和時,會在定子冷卻水箱內(nèi)釋放氫氣,使水箱壓力逐漸升高。
在定子冷卻水箱上部排空管段上加裝漏氫探頭,進入定子線圈配水集管處水壓通常為145 kPa,出水集管處水壓100 kPa左右。定子、轉(zhuǎn)子氣隙內(nèi)氫氣壓力正常都在414 kPa以下,氣壓高于水壓。定子冷卻水箱上部原設(shè)計裝有直通大氣的排空管,此管端上可以方便加裝漏氫探頭。
發(fā)電機出口母線套筒(發(fā)電機出口母線套筒最高點安裝):發(fā)電機出口母線采用強制風(fēng)冷,發(fā)電機母線套管內(nèi)的氣體在發(fā)電機母線套管內(nèi)強制循環(huán)。其中B相母線套管為進風(fēng)口,與風(fēng)機出口連接,A和C相為出風(fēng)口,通過換熱器后和風(fēng)機進口連接。由于強制風(fēng)冷循環(huán)冷卻的封閉母線內(nèi)氫氣濃度比自然風(fēng)冷的容易稀釋,在封閉母線上部的方形集氣罐四角的位置存在氣體流動的死角,在該部位設(shè)置探頭最能夠客觀反映封閉母線內(nèi)的氫氣濃度。在發(fā)電機出口封閉母線管上安裝氫氣探頭對出口母線沒有任何影響,由于氫氣的比重小于空氣,總是漂浮在空氣的上面,所以氣體取樣點選取最高點。發(fā)電機封閉母線探頭安裝材料必須是無磁性材料,防止因發(fā)電機出口母線電流磁場引起發(fā)熱,產(chǎn)生故障,另外,發(fā)電機出口封閉母線上探頭的安裝位置必須位于發(fā)電機出口母線套筒外側(cè),防止因氫氣探頭降低發(fā)電機母線的絕緣等級。
3 氫氣泄露監(jiān)測系統(tǒng)的組成
根據(jù)目前氫氣泄漏監(jiān)測的實際技術(shù)應(yīng)用情況,擬采用國內(nèi)已經(jīng)成熟使用的多點漏氫監(jiān)測裝置來對氫氣泄漏情況進行監(jiān)測。該裝置由兩部分組成:傳感器和監(jiān)測主機,其中傳感器安裝在每個氫氣可能泄漏聚集的點,傳感器將探測到的氫氣濃度轉(zhuǎn)換為電信號后傳送到監(jiān)測主機,顯示所監(jiān)測位置的氫氣濃度。當(dāng)監(jiān)測到的氫氣濃度達到或超過預(yù)置報警限值時,報警器立即發(fā)出報警,以提醒運行人員及早采取措施。
在潤滑油主油箱(1點)、定子冷卻水箱(1點)和發(fā)電機出口母線套筒內(nèi)(6點,其中在發(fā)電機出口母線套筒4個角各1個,中性點套筒兩個角各1個)安裝氫氣濃度監(jiān)測探頭,其中發(fā)電機出口母線套筒內(nèi)6個探頭之間互相冗余,當(dāng)存在探頭損壞或在檢修,或者監(jiān)測數(shù)據(jù)不一致時,可通過其余的探頭來判斷當(dāng)前正確的氫氣濃度,提高監(jiān)測系統(tǒng)的可用性。
漏氫傳感器采用高性能電化學(xué)傳感器,將兩個反應(yīng)電極(工作電極和對電極)及一個參比電極放置在特定電解液中,然后在反應(yīng)電極上加上電壓,使透過毛細管擴散柵的待測氣體經(jīng)行氧化還原反應(yīng)。再通過儀器中的電路系統(tǒng)測量氣體電解時產(chǎn)生的電流,然后由其中的微處理器計算出氣體含量。電化學(xué)傳感器具有ppm測量級別的高靈敏度,輸出線性,測量精度高,對氫氣選擇性好,僅與氫氣產(chǎn)生反應(yīng)等優(yōu)點。
除此之外,傳感器具有全金屬防爆外殼、模塊化設(shè)計,主要結(jié)構(gòu)有取樣安裝口、透氣泄壓口、測量氣室、傳感器模塊、變送模塊和電氣接口。傳感器模塊部分可以單獨校準和存儲校驗數(shù)據(jù),方便維護和檢修。
氫氣濃度監(jiān)測主機盤柜則布置在現(xiàn)場氫氣控制盤柜附近,采用四級電源,并為漏氫傳感器提供恒流電源,大屏幕LCD直接顯示多路氫氣濃度和報警。當(dāng)環(huán)境氫氣的濃度達到或超過預(yù)置報警值時,聲光報警器立即發(fā)出報警信號,以及時提醒運行人員采取安全措施,防止發(fā)生爆炸、火災(zāi)事故,從而保障安全生產(chǎn)。
4 漏氫監(jiān)測系統(tǒng)的局限性和后續(xù)優(yōu)化
當(dāng)發(fā)生異常工況,氫氣確實存在泄漏,對漏氫傳感器進行更換時,缺少隔離閥會導(dǎo)致系統(tǒng)直接開口,氫氣上升擴散,如遇明火會有氫爆風(fēng)險,存在重大安全隱患。探頭安裝位置較低,缺少隔離閥,現(xiàn)有安裝結(jié)構(gòu)不符合廠家安裝標準。
從2013年起氫氣泄漏監(jiān)視盤定子冷卻水箱氫氣泄漏探頭多次出現(xiàn)測量數(shù)據(jù)為0的缺陷,部分缺陷相隔時間小于2個月。由于定子冷卻水箱的閉式循環(huán)特性,探頭位于定子冷卻水箱頂部,探頭位置離排水(汽)管較近,水汽容易在探頭處凝結(jié),導(dǎo)致探頭取樣孔被堵住,無法監(jiān)測出真實有效的數(shù)據(jù)。
國能安全(2014)161號《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項重點要求》中提出:內(nèi)冷水箱中含氫(體積含量)超過2%應(yīng)加強對發(fā)電機的監(jiān)視,超過10%應(yīng)立即停機消缺。內(nèi)冷水系統(tǒng)中漏氫量達到0.3 m?/d時應(yīng)在計劃停機時安排消缺,漏氫量大于5 m?/d時應(yīng)立即停機處理。但就地定子冷卻水箱上漏氫傳感器存在以下問題:(1)安裝有氣體流量表的內(nèi)冷水箱所排出的氣體中除了氫氣還有其他組分的氣體,所以監(jiān)測的不是真實的氫氣泄漏量。(2)內(nèi)冷水箱安裝的漏氫探頭的測量量程為0%~4%,所以不能滿足標準規(guī)范文件新要求的10%的監(jiān)測指標。(3)當(dāng)內(nèi)冷水箱測點發(fā)生報警時,運行人員無法及時有效地判定水箱內(nèi)氫氣含量屬內(nèi)冷水系統(tǒng)滲漏累積氫氣,還是內(nèi)冷水系統(tǒng)瞬時超標漏氫。
針對以上問題,漏氫監(jiān)測系統(tǒng)后續(xù)需改進的方面有:(1)增加探頭隔離閥,減少氫爆風(fēng)險。(2)重新選擇定子冷卻水箱頂部漏氫傳感器的安裝位置,降低水汽影響。(3)給定子冷卻水箱頂部漏氫傳感器增加遠傳氣體流量計,采集水箱內(nèi)排氣的流量數(shù)據(jù),有效監(jiān)測發(fā)電機內(nèi)冷水系統(tǒng)氫氣泄漏量和水箱內(nèi)的實時氫氣濃度,為運行人員監(jiān)測發(fā)電機氫系統(tǒng)漏氫量提供可靠的依據(jù)。
5 結(jié)語
漏氫監(jiān)測系統(tǒng)的建立,切實加強了秦三廠對發(fā)電機內(nèi)循環(huán)氫氣的監(jiān)測力度,能及時發(fā)現(xiàn)潤滑油主油箱、定子冷卻水箱和發(fā)電機出口母線的漏氫隱患,有效保障了機組安全穩(wěn)定的運行,為核電事業(yè)的快速發(fā)展保駕護航。
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