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        降低N車型座椅異響故障率分析

        2016-05-30 18:22:18臧春輝
        企業(yè)科技與發(fā)展 2016年7期
        關(guān)鍵詞:異響座椅

        (上汽通用五菱汽車股份有限公司 青島分公司,山東 青島 266555)

        【摘 要】文章以N車型在售后市場及整車工廠出現(xiàn)的座椅異響問題為例,通過對售后“三包”退回件及整車工廠故障件的收集、分析、匯總,確立了座椅存在的主要異響模式,并選取主要的異響模式為例進行理論和實踐探究。文章從設(shè)計、加工工藝、尺寸、材料、設(shè)備等方面進行分析,驗證了主要異響模式的產(chǎn)生原因,并制定了有效的改善措施,為后續(xù)同類車型或其他車型解決座椅異響的質(zhì)量問題提供借鑒與幫助。

        【關(guān)鍵詞】汽車內(nèi)飾件;座椅;異響;IPTV;JD.POWER

        【中圖分類號】U463 【文獻標識碼】A 【文章編號】1674-0688(2016)07-0085-04

        近年來,我國的汽車行業(yè)發(fā)展迅速,汽車開始走進千家萬戶。整車座椅作為汽車內(nèi)飾件重要的組成部分,在汽車零件中的使用頻次非常高,因其位于汽車內(nèi)部,噪音對于用戶的感知質(zhì)量影響較大,所以整車座椅異響是一項關(guān)鍵的控制要素。2015年N車型在整車廠、市場上陸續(xù)反饋座椅在整車行駛過程中發(fā)出不正常聲音,影響用戶對整車的評價和滿意度。本文針對可能導致座椅異響的各種因素從不同方向、模式進行分析、研究,以期減少座椅異響對整車品質(zhì)的影響,提升產(chǎn)品的質(zhì)量和客戶滿意度。

        1 N車型JD.POWER及整車廠座椅異響數(shù)據(jù)統(tǒng)計

        本文對2009—2015年JD.POWER數(shù)據(jù)及2015年整車廠GCA扣分數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析,座椅異響故障率相對較高,以下為售后、整車廠關(guān)于座椅異響的統(tǒng)計數(shù)據(jù):JD.POWER項S29,座椅會發(fā)出不正常聲音,其中2009—2015年數(shù)據(jù)分別為1、1.9、3.3、2.2、0.7、1.7、2.16分/車,高于目標值1.5分/車;2015年整車廠內(nèi)部GCA評分數(shù)據(jù)1~12月分別為2.0、1.9、1.6、2.1、0.53、1.31、1.14、0.99、0.71、1.52、1.49、1.67分/車,高于目標值1.0分/車(如圖1所示)。

        2016年1~2月,通過對售后“三包”退回及整車廠內(nèi)部故障件/故障車輛的收集、分析、確認,異響故障模式呈現(xiàn)多樣化,但主要集中在以下5個方面:①座椅海綿與骨架摩擦異響(占25%);②后排座椅與地板搭接位置鎖鉤異響(占20%);③滑軌在整車行駛過程中抖動、推拉異響(占20%);④座椅骨架內(nèi)焊渣異響(占17%);⑤座椅鉸鏈與車身搭接位置異響(占15%)。其他模式占比3%,不在本文的研究范圍之內(nèi),按照個例處理。

        2 座椅異響原因分析

        針對已識別出的5種座椅主要異響模式,團隊通過對零件設(shè)計、加工工藝、加工尺寸、材料、設(shè)備各個模式產(chǎn)生的原因進行分析,找到問題的癥結(jié)點。

        2.1 座椅海綿與骨架摩擦異響

        對座椅生產(chǎn)過程進行分析,座椅組裝過程中,需要將海綿裝配至骨架上,表面接觸后,乘客坐上座椅后,行車過程中帶動海綿與骨架移動形成位移,座椅海綿與骨架因材質(zhì)差異,相互摩擦容易造成摩擦異響。設(shè)計上,通過增加無紡布,將海綿與骨架進行隔離,改變接觸材質(zhì),從而消除摩擦異響。

        通過對故障件的確認,部分位置海綿與骨架直接接觸產(chǎn)生異響,通過拆解座椅發(fā)現(xiàn),無紡布未鋪設(shè)到位;對座椅實際生產(chǎn)過程、無紡布尺寸設(shè)計、員工操作進行調(diào)查發(fā)現(xiàn),部分位置無紡布尺寸設(shè)計過小、形狀設(shè)計不合理(不能完全包覆骨架)、員工操作偏差未將無紡布鋪設(shè)到位等原因,導致無紡布放置不到位,部分位置海綿與骨架未完全隔離,車輛行駛過程中海綿與骨架摩擦導致異響問題出現(xiàn)。

        2.2 后排座椅與地板搭接位置鎖鉤異響

        通過對故障座椅進行實際裝車確認,發(fā)現(xiàn)異響聲音從座椅鎖鉤位置產(chǎn)生,具體表現(xiàn)為鎖鉤與鎖銷配合位置鎖止不到位,鎖鉤與鎖銷晃動碰撞。鎖鉤與座椅支撐腿連接位置孔軸配合位置間隙大,鎖鉤銷子與支撐腿碰撞,整車行駛過程中遇顛簸,該兩處位置零件相互碰撞產(chǎn)生異響。

        對零件尺寸進行測量,發(fā)現(xiàn)如下問題:①鎖鉤開口尺寸為9.6 mm,鎖銷尺寸為9.0 mm,存在0.6 mm的間隙;②鎖鉤與座椅支撐腿之間連接位置,銷子直徑為10 mm,孔直徑為10.5,存在0.5 mm的間隙,即問題確認為鎖鉤與鎖銷配合間隙大,鎖鉤銷子與座椅支撐腿孔位配合間隙大。通過對圖紙進行查看,相關(guān)尺寸標準如下:鎖鉤開口尺寸為9.6~9.8 mm,鎖銷尺寸為8.9~9.0 mm,鎖鉤銷子直徑為10.0~10.1 mm,孔直徑為10.5~10.6;通過對零件實測尺寸與圖紙設(shè)計尺寸對比,故障件尺寸符合設(shè)計要求;通過對實際故障模式表現(xiàn)的分析,該位置異響原因為零件設(shè)計間隙過大,導致零件配合后間隙松動,整車行駛過程中顛簸產(chǎn)生異響。

        2.3 滑軌在整車行駛過程中抖動、推拉異響

        目前,N車型采用的滑軌結(jié)構(gòu),均為內(nèi)、外滑道通過保持架滾珠配合的結(jié)構(gòu)?;墐?nèi)、外滑道通過保持架配合組裝后,內(nèi)外滑軌之間的間隙大小決定了滑軌的滑動阻力情況,阻力過小,容易導致滑軌松曠,行車過程中晃動產(chǎn)生異響;通過對圖紙、國標等技術(shù)要求確認,標準如下:在載荷100 N情況下,滑軌前后間隙≤0.35 mm,載荷50 N情況下,滑軌左右/上下間隙≤0.35 mm。

        通過對一系列故障件進行尺寸測量及分析發(fā)現(xiàn),滑道成型尺寸、零件配合間隙易出現(xiàn)問題,故障零件左右間隙超出標準(要求≤0.5 mm,實際測量5件故障件,間隙分布達0.55~0.73 mm),內(nèi)外滑軌配合間隙大,導致滑軌滑動阻力偏小,座椅在顛簸路面行駛時,內(nèi)外滑軌松曠,座椅整體抖動產(chǎn)生異響。

        對滑軌生產(chǎn)過程進行調(diào)查分析,滑軌內(nèi)、外滑道加工時,內(nèi)滑軌滑道成型模具需要頻繁更換(內(nèi)滑軌凹模易損,成型5 000件左右更換一次),換模完成后,工廠員工只按照正常檢驗規(guī)定進行檢驗(2 000件/次),未對換模后首件進行尺寸確認,導致模具調(diào)整不到位,零件尺寸超差未發(fā)現(xiàn),零件組裝后,出現(xiàn)滑軌間隙大的問題。因此,確定問題原因為零件檢查工藝設(shè)定不合理,換模具后未進行尺寸確認,導致模具調(diào)整不到位未發(fā)現(xiàn),故障件流出。

        2.4 座椅骨架內(nèi)焊渣異響

        N車型座椅骨架一般采用圓管焊接工藝形成框架,以支撐座椅整體架構(gòu)。圓管本身及骨架焊接過程中,均易形成焊瘤附著在骨架壁上,在零件運輸、座椅組裝、車輛行駛過程中震動導致焊瘤脫落,在骨架框管內(nèi)移動形成異響。

        目前,N車型座椅骨架用圓管且采用高頻感應(yīng)焊,用感應(yīng)線圈加熱工件,該工藝常用于中小直徑鋼管的焊接;影響高頻焊接質(zhì)量的主要參數(shù)是高頻電源的頻率、功率、工件成形角度、擠壓力、電極(或感應(yīng)圈)與擠壓輥之間的距離和焊接速度。通過對實際生產(chǎn)進行調(diào)查確認,焊縫接觸位置因高溫會迅速熔化產(chǎn)生熔池,同時焊縫接觸面也受到擠壓輥輪施加的壓緊力,隨著工件的高速移動,焊縫外側(cè)由固定的刀具切平,焊縫內(nèi)側(cè)熔化的鐵水聚集后同時冷卻,之后生成焊瘤。

        圓管彎管成型后,連接位置焊接成為座椅支撐骨架,受員工焊接技能、焊機電流電壓、焊接工裝精度影響較大。通過對現(xiàn)場人員操作、設(shè)備、工裝進行調(diào)查后發(fā)現(xiàn)如下問題:①員工焊接技能不熟練,焊接時焊槍停留在某一位置時間過長,該位置過熱導致骨架燒穿,融水流入管件內(nèi)部冷卻形成融核,在管道內(nèi)部滾動形成異響源;②通過對焊機進行檢查發(fā)現(xiàn),焊接電流過大,對原因進行調(diào)查發(fā)現(xiàn),焊接參數(shù)未進行鎖定,員工為加快焊接速度,自行調(diào)節(jié)焊接參數(shù),導致電流過大,燒穿工件;③工裝精度不足或調(diào)整不到位,工件搭接位置有縫隙等,容易導致搭接位置形成焊穿。通過對零件及工裝進行排查發(fā)現(xiàn),部分工裝調(diào)整不到位,零件擺放至工裝上后,部分位置有搭接離空的現(xiàn)象(如圖2所示)。該位置焊接容易形成焊穿,焊渣自焊穿位置進入彎管內(nèi)部,形成異響源。

        2.5 座椅鉸鏈與車身搭接位置異響

        前排座椅后端依靠滑軌上鉸鏈位置固定至車身座椅框處,滑軌鉸鏈位置為卷圓結(jié)構(gòu),與銷軸配合,因卷圓工藝精度低,卷圓位置為非標準圓,無法滿足配合要求。

        通過對卷圓成型尺寸的測量發(fā)現(xiàn),卷圓部分位置為非標準圓,通止規(guī)檢測合格情況下,部分位置尺寸超差,造成間隙大異響,尺寸測量結(jié)果如下:標準圓為8.1~8.3 mm,實測為8.14~8.46 mm,存在超差;銷軸尺寸要求為7.9~8.0 mm,實測為7.92~7.96 mm,符合要求。故確認原因為鉸鏈卷圓成型孔尺寸超差,導致與銷軸配合間隙過大,整車顛簸路行駛時,鉸鏈位置松曠產(chǎn)生異響。

        3 根據(jù)原因分析制定措施

        通過對故障件、故障車輛進行分析,確定各主要故障模式的起因,并制定如下對策。

        3.1 座椅海綿與骨架摩擦異響

        對座椅骨架與海綿間無紡布尺寸進行優(yōu)化,不易鋪設(shè)到位型號通過對其相應(yīng)位置進行尺寸加大;對于部分平鋪式無紡布,鋪設(shè)過程中容易掉落,通過更改結(jié)構(gòu),由平鋪改為套式(如圖3所示),骨架整體由無紡布套入,避免鋪設(shè)過程中不到位、掉落等導致的海綿與骨架摩擦異響。

        3.2 后排座椅與地板搭接位置鎖鉤異響

        (1)重新設(shè)計鎖鉤結(jié)構(gòu)并重開模具,由原半圓式改為錐式,并將底部鎖鉤開口直徑由9.6 mm變更為8.8 mm,鎖鉤鎖止后與軸銷9.0形成過盈配合,消除間隙。

        (2)更改支撐腿軸孔直徑,由原10.5~10.6 mm更改為10~10.1 mm,減小與軸銷之間的間隙,減小異響。

        3.3 滑軌在整車行駛過程中抖動、推拉異響

        (1)更改工藝要求,滑軌內(nèi)外滑加工時,每次換模均增加對首件的尺寸測量,尺寸合格后方可確認調(diào)整模具到位,然后批量生產(chǎn)。

        (2)總成滑軌組裝完畢后,100%采用阻力機對滑軌連續(xù)推拉20次并對阻力進行測量,通過設(shè)定阻力范圍對滑軌阻力進行監(jiān)控,阻力過小、過大的零件設(shè)備自動報警,并由員工按照不合格品對超差滑軌進行處理。

        3.4 座椅骨架內(nèi)焊渣異響

        (1)對圓管高頻焊接、骨架成型焊接設(shè)備參數(shù)進行驗證調(diào)整,并進行物理、程序鎖定,員工不可隨意調(diào)節(jié),如需調(diào)節(jié),由班組長驗證后調(diào)整。

        (2)更改骨架工藝,對易形成焊渣的管路增開工藝孔(如圖4所示),焊接形成焊渣后,由員工進行晃動檢查,從工藝孔內(nèi)部排出焊渣。

        (3)對焊接工裝進行檢查、調(diào)整,消除零件搭接位置間隙大的情況,并增加對工裝的檢查驗證,統(tǒng)一編號后,按照每月覆蓋一次進行設(shè)備排查,日常員工點檢按照每天一次執(zhí)行。

        (4)修改SOS,焊接完成后,增加員工對骨架進行敲打晃動的動作,檢查焊渣異響。

        3.5 座椅鉸鏈與車身搭接位置異響

        (1)增開復壓模具,卷圓與銷軸配合位置安裝完畢后,增加模具復壓工藝,將卷圓與銷軸復壓緊,通過減小鉸鏈與銷軸之間的間隙來減小異響。

        (2)修改SOS,鉸鏈安裝后,增加對間隙的晃動檢查,及時發(fā)現(xiàn)問題。

        4 措施實施后的效果確認

        通過統(tǒng)計2016年1~6月份措施實施后的售后數(shù)據(jù),措施實施后,GCA數(shù)據(jù)呈下降趨勢,并自3月份起連續(xù)4個月達到目標(低于1.0分/車)。至此,該問題得到有效控制和解決(如圖5所示)。

        5 結(jié)語

        本文主要結(jié)合工作中N車型出現(xiàn)的座椅異響問題作為案例,從產(chǎn)品設(shè)計、加工工藝、尺寸、材料、設(shè)備等方面進行原因分析,并嘗試提出解決方案,從中總結(jié)了汽車座椅異響類質(zhì)量問題調(diào)查的方向及經(jīng)驗,為后續(xù)產(chǎn)品及其他車型的座椅異響質(zhì)量問題解決提供了思路和參考。

        參 考 文 獻

        [1]曹朝霞.特種焊接技術(shù)[M].北京:機械工業(yè)出版社,2015.

        [2]章飛,翟斌.鈑金展開與加工工藝(第二版)[M].北京:機械工業(yè)出版社,2007.

        [3]李滿倉.模具制造工藝[M].北京:電子工業(yè)出版社,2010.

        [4]王海粟.某車型座椅鎖止裝置結(jié)構(gòu)分析及優(yōu)化[J].企業(yè)科技與發(fā)展,2015(24).

        [責任編輯:陳澤琦]

        【作者簡介】臧春輝,男,山東煙臺人,本科,上汽通用五菱汽車股份有限公司青島分公司助理工程師,從事汽車內(nèi)外飾零件(座椅)的供應(yīng)商質(zhì)量管理工作。

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