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        甲醇合成系統(tǒng)氫回收裝置的系統(tǒng)應(yīng)用及改進(jìn)

        2016-05-30 09:44:20樊玉海
        同煤科技 2016年2期
        關(guān)鍵詞:膜分離合成氣分離器

        樊玉海

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        甲醇合成系統(tǒng)氫回收裝置的系統(tǒng)應(yīng)用及改進(jìn)

        樊玉海

        摘要同煤廣發(fā)60萬噸/年甲醇項(xiàng)目中由于采用了合成氣循環(huán)利用技術(shù),因此造成了惰性氣體在系統(tǒng)中的大量累積,不僅影響反應(yīng)速率,降低催化合成效率,同時(shí)也增大合成壓縮機(jī)能耗高的問題。通過分析計(jì)算,采用增加一組膜分離法改進(jìn)氫回收裝置,降低了能耗,提高了粗甲醇含量。

        關(guān)鍵字甲醇合成;氫回收;膜分離技術(shù)

        0 引言

        同煤廣發(fā)化學(xué)工業(yè)有限公司以煤為原料,采用殼牌氣化爐生產(chǎn)粗煤氣,粗煤氣經(jīng)過變換裝置、低溫甲醇洗裝置生產(chǎn)出指標(biāo)合格的合成氣,進(jìn)入托普索合成裝置進(jìn)行甲醇合成。生產(chǎn)過程中能耗、合成效率、產(chǎn)量以及粗甲醇含量直接關(guān)系到企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。

        由于合成裝置的單程轉(zhuǎn)化率較低,為了有效利用合成氣,所以采用了合成氣循環(huán)利用技術(shù),故而造成合成氣中的惰性成分在系統(tǒng)中不斷累積,這樣不僅會(huì)影響反應(yīng)速率,也會(huì)造成能耗大,浪費(fèi)大的后果。如果直接采取放空的方式除去系統(tǒng)中的惰性氣體,那么不可避免將會(huì)造成有效成分的浪費(fèi),所以采用了氫回收技術(shù)。氫回收裝置就是為了將惰性氣體分離并將有效成分H2進(jìn)行回收。此法不僅降低了能耗,同時(shí)也提高了甲醇產(chǎn)量,增加了經(jīng)濟(jì)效益。

        本文通過對(duì)氣體組分的分析,提出在現(xiàn)有的生產(chǎn)條件下改進(jìn)氫回收裝置,通過理論計(jì)算、分析,進(jìn)氣壓力、溫度完全符合氫氣回收裝置的設(shè)計(jì)要求,回收氫氣(快氣)壓力、溫度及含量滿足工藝要求,并入合成新鮮氣,提高了甲醇合成效率[1]。

        1 氫回收裝置改造背景

        1.1氫回收裝置的主要設(shè)備、工作原理

        氫回收裝置的主要設(shè)備為膜組件,公司所用膜組件為美國孟山都公司所產(chǎn)的prism膜分離器,設(shè)計(jì)壓力10 MPa,操作壓力7 MPa~8 MPa。從循環(huán)氣中分離一部分進(jìn)入氫氣分離裝置分離器除去水份,再進(jìn)入預(yù)熱器加熱到75℃,以保證進(jìn)入膜組中的剩余水份高于露點(diǎn),最后氣體進(jìn)入膜分離器進(jìn)行分離[2]。

        1.2氫回收裝置目前存在的問題

        通過研究國內(nèi)大型甲醇廠合成運(yùn)行狀狀況分析,合成甲醇過程中,普遍存在著類似的問題,即:回收氫氣率基本在80%,合成氫碳比低于2.05。因此,在這種工藝狀況下,造成大量有效氣體氫氣的放空浪費(fèi)及合成效率低的結(jié)果[3]。目前本單位運(yùn)行中,最大的問題是分離效率降低,大量有效氣體氫氣排空。氣體預(yù)熱器加熱速度慢且不保證進(jìn)氣溫度高于露點(diǎn),這將造成膜組的分離效率,而且對(duì)中空纖維膜造成損壞。

        由圖1可知隨著氫碳比的增大,甲醇產(chǎn)量隨之增大。根據(jù)改進(jìn)前的工藝數(shù)擾分析,公司合成氣氫碳比一直低于2.05,最低值達(dá)到1.85,同時(shí)CO2含量偏低,在這種工況下,合成反應(yīng)的效率較低。只有增大氫氣組分的含量,才能使氫碳比高于2.05。

        圖1不同H/C比下甲醇產(chǎn)量隨壓力的變化趨勢(shì)圖

        2 優(yōu)化方法

        目前回收氫氣的方法主要有深冷法、PSA法、膜分離法三種。深冷法即傳統(tǒng)的低溫分離,這種方法是利用進(jìn)料各給分的沸點(diǎn)溫度差達(dá)到分離效果,它的特點(diǎn)是投資大,運(yùn)行費(fèi)用高,適合大規(guī)模生產(chǎn)。PSA法即變壓吸咐法就是在較高壓下吸附,在較低壓力下解吸,它可以生產(chǎn)高純度的氫氣。膜分離法是一種高新技術(shù),具有投資小、占地少、能耗低、操作簡單方便等特點(diǎn)。綜合考慮本公司回收的氫氣純度要求不高,馳放氣壓力8 MPa,完全符合膜分離法要求,以及投資、操作等因素,仍采用膜分離法再次分離并回收廢氣中的氫氣。考慮到盡量利用原有膜組設(shè)備,降低改造成本。在不改變?cè)心そM的情況下,增加一組膜分離器,同時(shí)增加一臺(tái)換熱器(為防止中空纖維膜進(jìn)液,提高進(jìn)氣溫度至90℃),將第一組膜分離器的非滲透氣進(jìn)行再次分離處理,將回收的高純度氫氣并入原滲透氣管線,送回循環(huán)氣壓縮機(jī)入口,從而可以提高氫氣的回收率。增加的氫氣含量有助于調(diào)整氫碳比到2.05,同時(shí)可以降低合成系統(tǒng)壓力,減少能耗,提高產(chǎn)量。基于這種思路,通過分析研究膜分離技術(shù)的裝置的工藝條件的適用性裝置成本,選用大連化學(xué)物量研究所研制天邦公司生產(chǎn)的中空纖維膜來優(yōu)化我公司氫氣回收工藝。對(duì)比各種氣體分離技術(shù),中空纖維膜分離技術(shù)成熟,結(jié)構(gòu)簡單,工藝可靠,操作壓力0.5 Mpa-14 Mpa,完全適用于我公司工藝條件,而且投次成本低,多生產(chǎn)的甲醇一年就可收回投入。

        圖2氫回收改造工藝流程圖

        圖3氫回收膜分離器現(xiàn)場圖

        3.1改造前后工藝條件變化

        中圖分類號(hào)TQ223.12+1

        文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼B

        文章編號(hào)1000-4866(2016)02-0029-03

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