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        河源電廠2號機組7.5m平臺振動原因分析

        2016-05-25 10:14:28劉建偉
        科技視界 2016年12期
        關(guān)鍵詞:處理試驗分析

        劉建偉

        【摘 要】河源電廠2號機組系由哈爾濱汽輪機廠與日本三菱公司聯(lián)合設(shè)計生產(chǎn)的超超臨界600MW汽輪機,型號為CLN600-25/600/600。機組設(shè)有一個高中壓缸和一個低壓缸,及發(fā)電機和集電環(huán),共7個軸承,汽輪機軸承座采用落地結(jié)構(gòu),軸瓦均采用可傾瓦結(jié)構(gòu)。機組在7.5m平臺氫氣干燥器周圍振動達76微米,導(dǎo)致氫氣干燥器管道振裂多次,同時發(fā)電機振動較歷史數(shù)據(jù)略有增加,為分析問題,對7.5m和15m平臺進行測試,發(fā)現(xiàn)振動主要為工頻分量,附近的管道振動也是以工頻分量為主,平臺振動的主要頻率為50Hz,說明激振源來自機組。本文為處理平臺振動進行了相關(guān)的試驗。

        【關(guān)鍵詞】振動測量;試驗;分析;處理

        1 試驗?zāi)康?/p>

        (1)在測試振動隨負荷、無功的變化,驗證發(fā)電機轉(zhuǎn)子對振動的影響;

        (2)調(diào)整除氧器水位調(diào)節(jié)門管道對7.5m平臺的負載:試驗?zāi)康氖球炞C管道振動對平臺振動的影響;

        (3)松發(fā)電機6瓦右側(cè)地腳螺栓:試驗?zāi)康氖茄芯堪l(fā)電機地腳螺栓的緊力是否影響發(fā)電機膨脹,導(dǎo)致傳遞到臺板的振動加??;

        (4)在7.5m加配重塊:通過改變平臺的重量來改變其固有頻率,以求避開共振區(qū)。

        2 振動測量系統(tǒng)

        2號機組我廠TSI系統(tǒng)為Bently 3500,在1~7號軸承附近設(shè)置了互為垂直安裝(X為45L,Y為45R,鍵相垂直)的渦流傳感器測量軸頸處的相對軸振,并將數(shù)據(jù)傳至創(chuàng)為時地在線檢測系統(tǒng)對振動進行實時顯示。對本次測試在15米平臺及7.5m平臺安裝Bently9200型速度傳感器,與TSI緩沖輸出的振動送入Bently 208P DAIU型數(shù)據(jù)采集裝置,進行采集和分析。

        3 振動試驗情況

        3.1 帶負荷和空負荷及之間的關(guān)系

        原始振動(500MW)

        對比表2空載振動數(shù)據(jù),發(fā)電機5、6號軸振在帶負荷后振動明顯增加,主要增加為工頻分量。

        3.2 調(diào)整除氧器水位調(diào)節(jié)門管道對7.5m平臺的負載

        2010年4月13日上午11:00,利用行車吊除氧器水位調(diào)節(jié)門管道,由于起吊部位不容易操作吊車力最大到4.5噸,測試過程發(fā)現(xiàn)7.5米平臺僅有幾個微米的振動變化。

        3.3 松發(fā)電機6瓦右側(cè)地腳螺栓

        2010年4月13日下午16:00,逐步松開發(fā)電機6瓦右側(cè)三個地腳螺栓,松螺栓過程發(fā)現(xiàn)螺栓緊力不大,松開后7.5m平臺振動未見改善。

        3.4 發(fā)電機振動與7.5m平臺振動關(guān)聯(lián)性試驗

        從2010年4月11日至14日的連續(xù)監(jiān)測過程發(fā)現(xiàn),7.5m平臺振動與發(fā)電機振動存在明顯的關(guān)聯(lián)性,變化趨勢保持一致,當負荷低時,發(fā)電機振動較低,7.5m與15m振動均隨之下降。7.5m平臺最低降至71微米。

        3.5 在7.5m加配重塊

        2010年4月14日在7.5m振動最大的部位加兩塊1200mm*850mm *260mm的配重塊,行車顯示每塊重量約800kg。加配重塊后,7.5m振動降至63微米,組織16個檢修人員站在配重塊上增加質(zhì)量,振動降至56微米。

        河源電廠2#發(fā)電機(600MW)運行中轉(zhuǎn)子出現(xiàn)異常振動,且振動幅值逐漸上升。從DCS上觀察轉(zhuǎn)子振動(5#和6#軸振)跟勵磁電流等數(shù)據(jù)曲線,轉(zhuǎn)子振動(5X、5Y、6X和6Y)與勵磁電流之間存在著明顯的正相關(guān)性。因此,懷疑2#發(fā)電機轉(zhuǎn)子存在匝間短路故障。

        4 振動分析

        對2號機組及平臺振動分析如下:

        (1)平臺振動與發(fā)電機軸振關(guān)聯(lián)性很強,趨勢一致;

        (2)在7.5m加配重塊后振動下降20微米,說明改變質(zhì)量后可以輕微避開共振峰值;

        (3)發(fā)電機帶負荷和空負荷之間及無功變化時對振動影響較大,且主要為工頻。因此,懷疑2#發(fā)電機轉(zhuǎn)子存在匝間短路故障。

        5 后續(xù)處理

        后來電廠將2#發(fā)電機停下來,在未抽轉(zhuǎn)子的情況下,對轉(zhuǎn)子進行了靜態(tài)下的轉(zhuǎn)子匝間短路故障檢測,主要進行了轉(zhuǎn)子繞組的電壓分布試驗。對轉(zhuǎn)子繞組施加交流電壓98.8V,各個線圈底匝線棒的電壓測量結(jié)果如表3所示。

        從表3中數(shù)據(jù)可見,轉(zhuǎn)子的兩極繞組電壓分布情況良好,未見有明顯的不對稱現(xiàn)象。

        將表3中的極1和極2的電壓差數(shù)據(jù)以曲線的形式繪出,以便觀察、比較兩者之間的關(guān)系。

        從表3中的數(shù)據(jù)可以看出,2#發(fā)電機轉(zhuǎn)子在靜態(tài)下,其兩極各對應(yīng)線圈之間的對稱性好。因此,從靜態(tài)下的試驗結(jié)果分析,判斷2#發(fā)電機轉(zhuǎn)子在靜態(tài)下不存在匝間短路故障。

        顯然,2#發(fā)電機轉(zhuǎn)子動態(tài)下與靜態(tài)下的匝間短路診斷結(jié)果發(fā)生了矛盾。面對這樣一個矛盾的局面,參與分析的技術(shù)專家們在認真分析了轉(zhuǎn)子在兩種狀態(tài)下的受力情況后,堅持認為轉(zhuǎn)子繞組存在著不穩(wěn)定的、動態(tài)的匝間短路故障,當轉(zhuǎn)子停下來后,由于動態(tài)時的應(yīng)力消失,繞組會發(fā)生一定的位移,因此,很可能造成短路點隨著繞組位移的變化而消失。

        隨后,轉(zhuǎn)子返廠進行處理。解體處理中,未發(fā)現(xiàn)明顯的匝間短路故障點。但發(fā)現(xiàn)個別繞組有一定的位移現(xiàn)象,個別匝間絕緣墊條有錯位現(xiàn)象,另外還有個別的絕緣墊條的邊沿也有磨損現(xiàn)象,均為可疑點。后來電廠的建議下,堅持對轉(zhuǎn)子繞組進行了徹底處理。轉(zhuǎn)子處理完畢返廠回裝入發(fā)電機定子膛內(nèi),啟機運行后,轉(zhuǎn)子的異常振動現(xiàn)象就消除了。從DCS上看,轉(zhuǎn)子振動也不再跟隨勵磁電流的變化而變化,它們之間的相關(guān)性也消失了。

        在大修前的振動測試中發(fā)現(xiàn),發(fā)電機振動隨負荷和無功變化明顯,說明發(fā)電機轉(zhuǎn)子存在一定的熱不平衡量,懷疑有匝間短路故障,返廠檢修未發(fā)現(xiàn)明顯短路點,但個別部件松動,對轉(zhuǎn)子重新裝配。

        返廠后2012年7月23日晚23:00,機組首次修后啟動,各軸瓦振動均在優(yōu)秀范圍內(nèi),7.5m平臺振動在15微米以下,符合安全要求。

        6 結(jié)論

        通過以上試驗及處理說明:轉(zhuǎn)子裝配質(zhì)量問題是導(dǎo)致轉(zhuǎn)子出現(xiàn)熱變形的重要原因,轉(zhuǎn)子變形將導(dǎo)致轉(zhuǎn)子和定子間偏心的變化,導(dǎo)致定子振動增加,振動通過汽機平臺、立柱的傳遞也導(dǎo)致7.5m平臺振動。

        【參考文獻】

        [1]范鑫,秦建明,李明,等.超臨界600MW汽輪機運行方式的優(yōu)化研究[J].動力工程學(xué)報,2012(05).

        [責任編輯:湯靜]

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