毛鵬飛 曹鵬 石堅
【摘 要】壓縮空氣生產(chǎn)系統(tǒng)(SAP)的作用是生產(chǎn)核電站所有動力設(shè)施、儀表所需要的壓縮空氣,由ZC廠房的0SAP系統(tǒng)和電氣廠房的1/2SAP系統(tǒng)組成。在0SAP系統(tǒng)調(diào)試過程中遇到各種各樣的故障,通過各方的協(xié)同作業(yè)和配合,解決了所有故障,順利完成系統(tǒng)調(diào)試。0SAP系統(tǒng)投運(yùn)后一直安全穩(wěn)定運(yùn)行,故障率極低。
【關(guān)鍵詞】壓縮空氣生產(chǎn)系統(tǒng);空壓機(jī);試驗
1 系統(tǒng)概述
壓縮空氣生產(chǎn)系統(tǒng)(SAP)的作用是生產(chǎn)核電站所有動力設(shè)施、儀表所需要的壓縮空氣,向儀表用壓縮空氣分配系統(tǒng)(SAR)和公用壓縮空氣分配系統(tǒng)(SAT)供氣。SAP系統(tǒng)由位于ZC廠房的0SAP系統(tǒng)和電氣廠房的1/2SAP系統(tǒng)組成。
0SAP系統(tǒng)由供氣系統(tǒng)和冷卻水系統(tǒng)組成。供氣系統(tǒng)由4臺阿特拉斯ZR250型空壓機(jī)、1個緩沖罐、4臺干燥機(jī)、2個儲氣罐及管道和閥門組成;空壓機(jī)生產(chǎn)的空氣經(jīng)緩沖罐緩沖后,進(jìn)入干燥機(jī)干燥,壓縮空氣經(jīng)干燥后進(jìn)入兩個儲氣罐,再分別通過兩條管線向下游供氣。冷卻水系統(tǒng)由4臺冷卻水泵、1臺電子水處理儀、2臺冷卻塔及管道和閥門組成,冷卻水經(jīng)冷卻水泵加壓,再經(jīng)電子水處理儀處理后,進(jìn)入空壓機(jī)進(jìn)行冷卻,之后冷卻水的回水進(jìn)入冷卻塔冷卻,溫度降低后的冷卻水又由泵加壓進(jìn)入下一個循環(huán)。
0SAP系統(tǒng)調(diào)試由6個試驗組成,包括《冷卻水泵試驗》、《主空壓機(jī)啟動試驗》、《干燥機(jī)運(yùn)行試驗》、《主壓縮空氣生產(chǎn)系統(tǒng)邏輯控制通道試驗》、《主空壓機(jī)正常運(yùn)行試驗》和《系統(tǒng)連鎖動作邏輯試驗》。
2 調(diào)試過程中的故障處理
2.1 空壓機(jī)啟動試驗的故障處理
2.1.1 試驗過程
0SAP調(diào)試小組在空壓機(jī)廠家人員到位的情況下,對空壓機(jī)進(jìn)行啟動試驗,試驗按照調(diào)試規(guī)程《主壓空機(jī)運(yùn)行/啟動試驗》進(jìn)行。
試驗步驟:①將空壓機(jī)控制模式置于“就地控制”模式;②啟用一組冷卻水設(shè)備,并保持冷卻水壓力處于規(guī)定范圍;③開通單機(jī)運(yùn)行空氣通道;①按空壓機(jī)顯示屏的“啟動”按鈕,使一臺空壓機(jī)投入運(yùn)行;④緩沖罐隨空壓機(jī)投入運(yùn)行,并利用排放閥釋放空氣,保持空壓機(jī)穩(wěn)態(tài)運(yùn)行;⑤單機(jī)連續(xù)運(yùn)行兩小時,并作好記錄;⑥按“停止”按鈕,空壓機(jī)正常停機(jī);⑦按上述方式,四臺空壓機(jī)分別試驗完畢,并記錄試驗結(jié)果。
2.1.2 試驗中出現(xiàn)的故障及處理方法
1)空壓機(jī)安全閥頻繁動作
在空壓機(jī)啟動試驗過程中,空壓機(jī)后冷卻器安全閥頻繁起跳,影響空壓機(jī)的安全。
處理方法:在緊急停機(jī)后,檢查空壓機(jī)及管線,發(fā)現(xiàn)空壓機(jī)排氣閥和緩沖罐的閥門未開到位,導(dǎo)致空壓機(jī)生產(chǎn)的壓縮空氣不能正常排出,空壓機(jī)后冷卻器的壓力升高,安全閥頻繁起跳。將壓縮空氣排氣閥和緩沖罐閥門開到位后,重新啟動空壓機(jī),后冷卻器安全閥不再起跳。
2)空壓機(jī)潤滑油油溫升高
在空壓機(jī)試驗過程中,發(fā)現(xiàn)潤滑油油溫一直升高。根據(jù)《ZR250型空壓機(jī)使用說明書》,正常油溫為50℃,但空壓機(jī)的油溫升至60℃以上,并且空壓機(jī)本體溫度升高,排氣溫度升高。
處理方法:對空壓機(jī)進(jìn)行停機(jī)檢查,發(fā)現(xiàn)潤滑油冷卻器發(fā)生堵塞,導(dǎo)致油溫升高。并經(jīng)進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn),冷卻水系統(tǒng)水質(zhì)污濁,判斷冷卻水系統(tǒng)未沖洗干凈,并且冷卻塔有漏點(diǎn),冷卻水泄露導(dǎo)致冷卻塔液位過低,冷卻水泵無法正常工作,沒有足夠的冷卻水進(jìn)入空壓機(jī)對其冷卻,導(dǎo)致空壓機(jī)本體溫度升高,排氣溫度升高。
維修人員將冷卻水系統(tǒng)的水全部排出,對冷卻塔漏點(diǎn)進(jìn)行封堵,并清洗冷卻塔。往冷卻塔充入干凈的冷卻水至規(guī)定液位后,啟動冷卻水泵,將空壓機(jī)投入運(yùn)行,空壓機(jī)正常運(yùn)行,各項參數(shù)均無異常??諌簷C(jī)廠家人員將潤滑油冷卻器拆下后進(jìn)行清洗,清洗合格后重新安裝至空壓機(jī),空壓機(jī)潤滑油系統(tǒng)正常工作,潤滑油油溫維持在50℃左右。
2.2 干燥機(jī)運(yùn)行試驗的故障處理
2.2.1 試驗過程
干燥機(jī)運(yùn)行試驗按照調(diào)試規(guī)程《干燥運(yùn)行試驗》進(jìn)行。
試驗步驟:①啟動一臺空壓機(jī)正常供氣;②在控制室內(nèi)啟動干燥機(jī)進(jìn)口電動閥;③將干燥機(jī)控制面板上的“啟動/停止”開關(guān)旋至“開”的狀態(tài),使干燥機(jī)投入運(yùn)行,檢查干燥機(jī)運(yùn)行正常;④在儀控人員配合下用模擬法給露點(diǎn)儀一個高露點(diǎn)信號,使報警動作;⑤在干燥機(jī)再生塔充壓后,待兩塔壓力基本一致,將干燥機(jī)控制面板上的“啟動/停止”開關(guān)旋至“關(guān)”的位置;⑥停運(yùn)空壓機(jī),并復(fù)位;⑦關(guān)閉干燥機(jī)進(jìn)出口的閥門,將干燥機(jī)離線;⑧按上述方式,四臺干燥機(jī)分別試驗完畢,并記錄試驗結(jié)果。
2.2.2 試驗中出現(xiàn)的故障及處理方法
在干燥機(jī)運(yùn)行試驗時,發(fā)現(xiàn)干燥機(jī)進(jìn)口處的電動球閥無法遠(yuǎn)程自動控制,經(jīng)儀控人員檢查,發(fā)現(xiàn)球閥的控制線路接線出現(xiàn)問題,控制系統(tǒng)發(fā)出信號無法到達(dá)球閥以控制其開關(guān)。由儀控人員對球閥控制線路重新接線,解決了此故障。
在干燥機(jī)運(yùn)行試驗過程中,發(fā)現(xiàn)干燥機(jī)兩干燥塔的換塔時間與SAP系統(tǒng)手冊要求不一致,由廠家人員對干燥機(jī)的控制面板進(jìn)行重新設(shè)置,重新設(shè)置后,干燥塔換塔時間達(dá)到系統(tǒng)手冊要求。
3 調(diào)試中發(fā)現(xiàn)的問題及解決方法
在0SAP系統(tǒng)調(diào)試過程中,發(fā)現(xiàn)設(shè)該系統(tǒng)存在多項遺留問題,通過積極分析原因和處理,都已得到有效解決。
3.1 冷卻塔未安裝排污管道
冷卻塔未按照設(shè)計說明書要求安裝排污管道,排污時只能直接排放到ZC廠房屋頂樓面,無法控制冷卻塔的排污量。
調(diào)試小組向安裝單位提出解決方案:按照冷卻塔說明書的要求,安裝排污管道,并在排污管道上安裝排污閥門。安裝單位根據(jù)解決方案施工,問題得到有效解決。
3.2 空壓機(jī)頻繁加卸載
壓縮空氣的下游用戶少,管網(wǎng)壓力較高,并且波動較大,造成空壓機(jī)頻繁加卸載,易造成卸荷閥故障;并且轉(zhuǎn)子工況變化大,易造成轉(zhuǎn)子損壞。
經(jīng)現(xiàn)場檢查,發(fā)現(xiàn)兩個儲氣罐的旁通閥未關(guān)死,儲氣罐的進(jìn)、排口的隔離閥未完全打開。將旁通閥關(guān)死,進(jìn)、排口的隔離閥完全打開,讓所有的壓縮空氣均進(jìn)入儲氣罐緩沖,這樣整個系統(tǒng)的容量增加,管網(wǎng)壓力波動減小。空壓機(jī)頻繁加卸載的情況得到緩解。
3.3 空壓機(jī)齒輪箱有進(jìn)水危險
空壓機(jī)上有個油呼吸器,其通過壓縮空氣的吹掃,形成負(fù)壓,吸收齒輪箱油蒸汽。油呼吸器的壓縮空氣直接來自后冷卻器出口,但由于海南的氣候非常潮濕,空氣經(jīng)二級壓縮和冷卻器冷卻后,帶有很多水分。帶有水分的壓縮空氣吹掃油呼吸器濾芯后,水分析出,隨油滴進(jìn)入齒輪箱,造成齒輪箱中的潤滑油油品變壞,影響潤滑油系統(tǒng)和齒輪的安全。
空壓機(jī)有一路壓縮空氣接至干燥機(jī)出口管線,用于停機(jī)時吹掃空壓機(jī),油呼吸器壓縮空氣管線可通過一個三通接至壓縮空氣吹掃管線上,通過干燥后的壓縮空氣吹掃油呼吸器濾芯。維修人員將此方法作為技術(shù)改造方案向公司技術(shù)委員會提交,技改方案獲得通過,并在空壓機(jī)廠家人員的幫助寫完成技改??諌簷C(jī)的油呼吸器濾芯由干燥后的壓縮空氣進(jìn)行吹掃,避免了進(jìn)水的風(fēng)險。
4 結(jié)束語
在0SAP系統(tǒng)調(diào)試過程中,出現(xiàn)各種故障和問題,調(diào)試人員、維修人員和廠家人員共同努力,積極查找原因,提出解決方法,高效地完成處理,順利完成系統(tǒng)調(diào)試。0SAP系統(tǒng)投運(yùn)后一直安全穩(wěn)定運(yùn)行,故障率極低。
【參考文獻(xiàn)】
[1]阿特拉斯·科普柯ZR250型空壓機(jī)使用說明書[Z].
[2]ZC廠房壓縮空氣生產(chǎn)系統(tǒng)制造完工報告[R].
[責(zé)任編輯:王楠]