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        關(guān)于前減震器扭矩衰減問題的分析

        2016-05-18 08:19:26章昊原孝菊
        汽車實用技術(shù) 2016年7期
        關(guān)鍵詞:工藝測量分析

        章昊,原孝菊

        (安徽江淮汽車股份有限公司技術(shù)中心,安徽 合肥 230601)

        關(guān)于前減震器扭矩衰減問題的分析

        章昊,原孝菊

        (安徽江淮汽車股份有限公司技術(shù)中心,安徽 合肥 230601)

        某輕客前懸架減震器與前橋轉(zhuǎn)向節(jié)連接扭矩衰減,車輛行駛過程中存在安全隱患。通過前減震器扭矩衰減問題分析,確定衰減的根本原因和解決措施,消除懸架系統(tǒng)連接失效的風險。

        前減震器;扭矩;衰減

        CLC NO.:U472.4 Document Code: A Article ID: 1671-7988 (2016)07-240-04

        引言

        汽車底盤件容易出現(xiàn)質(zhì)量問題從而造成安全隱患,其中扭矩衰減異常占底盤件問題的很大一部分。文中根據(jù)某輕客前減震器與轉(zhuǎn)向節(jié)連接扭矩異常問題的分析,確定扭矩衰減的根本原因,從而改進整車底盤系統(tǒng)的設(shè)計與質(zhì)量。

        1、減震器簡介

        汽車在行駛中,懸架系統(tǒng)的彈性元件收到?jīng)_擊會產(chǎn)生振動,故需要在懸架中與彈性元件并聯(lián)安裝減震器。單筒式液壓減震器,常應(yīng)用于各類汽車之中,能迅速衰減由車輪通過彈性元件傳給車架的沖擊和振動,避免車架承受過大的沖擊載荷,提高汽車行駛的平順性。

        某輕客的車身與前橋轉(zhuǎn)向節(jié)通過前懸架的減震器進行連接,以多顆M12的螺栓、螺母進行緊固,形成可靠有效的車身承載系統(tǒng),保證減震器充分發(fā)揮減震作用。

        2、問題描述(Define)

        汽車前懸架的減震器與前橋轉(zhuǎn)向節(jié)連接,是整車的關(guān)鍵工序。在車輛使用過程中,其作用舉足輕重。作為底盤重要部件,某輕客前減震器與轉(zhuǎn)向節(jié)連接設(shè)計安裝扭矩要求為45Nm-70Nm。工藝標準:氣動定扭工具,精度±10%,工具標定值58Nm。經(jīng)檢測,裝配后扭矩偏小,線邊檢測扭矩30Nm-40Nm之間,遠小于設(shè)計扭矩要求。

        為避免整車下線后的二次復緊,實現(xiàn)生產(chǎn)線裝配及檢測扭矩的達標,文中運用六西格瑪?shù)腄MAIC、SPC控制圖等工具對此扭矩衰減問題進行分析及解決。

        3、測量階段(Measure)

        3.1 故障統(tǒng)計

        在總裝生產(chǎn)現(xiàn)場底盤線,按照產(chǎn)品和工藝設(shè)計標準進行裝車驗證,并對現(xiàn)場同一批次的產(chǎn)品進行裝配后的扭矩測量,在底盤線對車輛故障裝配點檢測共計20臺,160個安裝點,合格僅20個,不合格140個點,合格率12.5%,必須重新進行定扭復緊。

        表1 前減震器與轉(zhuǎn)向節(jié)連接扭矩(設(shè)計:45Nm-70Nm,工具標定58Nm)

        備注:實際樣本為20臺車,此處表格中僅展示了8臺車共計64個裝配點的樣本參數(shù)值。

        結(jié)論:經(jīng)統(tǒng)計,扭矩值低于下限值,扭矩衰減嚴重,不滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。

        圖1

        3.2 測量系統(tǒng)

        3.2.1 測量設(shè)備:表盤扳手DB100N

        3.2.2 參考標準:企業(yè)標準某商用車裝調(diào)及試驗技術(shù)條件(擰緊檢測法)

        3.2.3 技術(shù)條件:企標中1.20.2:連接扭矩(45-70)Nm,檢測扭矩不低于下限值45Nm。

        圖2

        3.3 FAT分析及關(guān)鍵潛在因子清單

        根據(jù)現(xiàn)場反饋的扭矩衰減情況,對可能造成扭矩異常的問題進行FAT分析,并查找關(guān)鍵潛在因子:

        表2

        4、分析階段(Analyze)

        針對上述潛在的因子進行逐一的調(diào)查驗證與分析:

        4.1 操作人員的技能水平較差

        分析驗證:①前減震器與轉(zhuǎn)向節(jié)連接為關(guān)鍵工序,其作業(yè)人員已進行過多次考核,持證上崗,技能水平可以保證;②此崗位兩年內(nèi)無人員變更,且存在其余多個關(guān)鍵工序的裝配質(zhì)量均符合工藝要求。

        結(jié)論:非要因。

        4.2 打緊前減震器與轉(zhuǎn)向節(jié)連接點的工具狀態(tài)不符合要求

        分析驗證:①此工序現(xiàn)場使用的工具:沖擊扳手+咔噠扳手。每天上崗前,對扳手進行校驗,每3個月將咔噠扳手送至省計量局送檢,確保合格后使用。②現(xiàn)場員工使用S=19的套筒,未按工藝要求使用S=18的套筒。經(jīng)驗證,螺栓頭與此套筒咬合不緊密,套筒的選用對連接點扭矩存在部分影響但不明顯。

        結(jié)論:非要因。

        4.3 前減震器與轉(zhuǎn)向節(jié)連接處及連接螺栓設(shè)計不合理

        分析驗證:對現(xiàn)場實物狀態(tài)進行校核,前減震器與轉(zhuǎn)向節(jié)連接螺栓為六角螺栓平墊組合件Q1401230,并不具備防松的功能,且同一轉(zhuǎn)向節(jié)上的4個螺紋孔存在3種設(shè)計狀態(tài)。在裝配完成后,車身底盤件存在應(yīng)力和不均的載荷沖擊,導致連接點扭矩衰減。

        結(jié)論:要因。

        圖3

        圖4

        4.4 前減震器與轉(zhuǎn)向節(jié)來件與圖紙不符

        分析驗證:①經(jīng)過對轉(zhuǎn)向節(jié)螺紋孔等尺寸的測量,此處螺紋孔為M12-6H,符合設(shè)計要求;②實際裝配,在控制實物、間隙尺寸等相同時,測量結(jié)果顯示左右兩側(cè)的扭矩有差異但不明顯。

        結(jié)論:非要因。

        圖5

        圖6

        4.5 工藝標準不完善,員工未按正確的工藝執(zhí)行

        分析驗證:①工藝要求:在裝配過程中,對角打緊,控制裝配過程中的局部應(yīng)力不均造成的扭矩誤差;②實際裝配:轉(zhuǎn)向節(jié)來回翻轉(zhuǎn)不便,員工按照自己的習慣自行裝配;③驗證效果:調(diào)整裝配順序后,扭矩較為穩(wěn)定,衰減程度降低。

        結(jié)論:要因。

        4.6 現(xiàn)場風動工具氣源不穩(wěn)定,不符合工具使用要求

        分析驗證:對比相同連接點,使用同一工具,不同的氣源,測量的結(jié)果存在波動較大。右轉(zhuǎn)向節(jié)連接點使用的氣源穩(wěn)定,測量結(jié)果較為穩(wěn)定,結(jié)果不合格;左轉(zhuǎn)向節(jié)連接點使用的氣源不穩(wěn)定,測量結(jié)果波動大,結(jié)果同樣不合格;當左轉(zhuǎn)向節(jié)連接點使用右側(cè)的氣源,測量結(jié)果較為穩(wěn)定,亦不合格。

        結(jié)論:非要因。

        4.7 測量系統(tǒng)、手段存在誤差,不符合要求

        分析驗證:該車間扭矩均采用擰緊法檢測,僅此工序扭矩異常,工具定期標定送檢合格,且經(jīng)3名關(guān)鍵工序人員檢測,測量結(jié)果無較大偏差。

        結(jié)論:非要因。

        5、改進階段(Improve)及控制階段(Control)

        5.1 改進驗證

        5.1.1 措施一:更改標準件

        建議將緊固標準件設(shè)計變更為帶防松功能的標準件,排除標準件不防松造成的扭矩異常。經(jīng)對標競品車型,其在防松的處理上應(yīng)用了厭氧性防松膠;內(nèi)部對比前后橋等底盤安全件,亦采用有防松膠的螺栓,可達到扭矩不衰減和無損拆卸2—3次的效果。

        更改為防松的標準件Q1401230S后,消除了因底盤載荷振動,連接點設(shè)計結(jié)構(gòu)不同造成的扭矩衰減,避免了設(shè)計變更轉(zhuǎn)向節(jié)鑄造件的結(jié)構(gòu)和機加工而產(chǎn)生的二次開模費用。

        圖7

        圖8

        5.1.2 整改措施二:完善工藝要求

        ①調(diào)整連接點的打緊順序和工藝要求,先預緊后定扭并要求嚴格執(zhí)行;②將現(xiàn)場使用的工具更換為高精度的離合斷氣工具和咔噠扳手,同時嚴禁使用不符合工藝要求的套筒。

        5.2 改進效果

        表2 前減震器與轉(zhuǎn)向節(jié)連接扭矩

        5.3 生產(chǎn)一致性控制

        5.3.1 設(shè)計變更

        總結(jié)驗證階段的方法,產(chǎn)品設(shè)計標準明確標準件帶防松膠(Q1401230S),標準件表面處理新增防松膠,在產(chǎn)品圖紙中明確并受控下發(fā)各單位切換執(zhí)行。

        5.3.2 工藝變更及現(xiàn)場固化

        經(jīng)過工藝分解技術(shù)狀態(tài),新標準件防松膠凝固后其破壞扭矩較大,可保證其扭矩滿足設(shè)計標準;同時對現(xiàn)場作業(yè)工具和裝配方式進行細節(jié)固化,通過工藝手段實現(xiàn)了生產(chǎn)一致性管控。

        6、結(jié)論

        從上述分析中可知,通過對設(shè)計連接件的改進以及工藝手段的控制,可以在一定范圍內(nèi)消除底盤件設(shè)計結(jié)構(gòu)不足造成的扭矩異常,加強了連接的可靠性。目前采用該控制措施的車型,經(jīng)市場反饋效果良好,實現(xiàn)了產(chǎn)品設(shè)計的目標。

        7、結(jié)束語

        隨著汽車工業(yè)的發(fā)展,汽車的安全和舒適性要求越來越高,進而提出了精致化的設(shè)計和工藝。為保證底盤螺栓連接的可靠性,需綜合考慮產(chǎn)品的設(shè)計、裝配、性能等,在產(chǎn)品設(shè)計階段考慮的潛在失效模式越多,后期的失效風險越小,同時工藝的保障性也能夠同步提升。

        [1] 張建偉,蔣紅衛(wèi)(譯) 等.統(tǒng)計過程控制SPC[M].中國汽車技術(shù)研究中心,2000.

        [2] 吳宗澤,王序云等.機械設(shè)計[M]. 北京:高等教育出版社,2001.

        [3] 劉漢濤.汽車底盤構(gòu)造與原理精解. 北京:機械工業(yè)出版社,2014.

        [4] 余志生.汽車理論[M].北京:機械工業(yè)出版社,2000.

        [5] 馬林,何楨.六西格瑪管理[M].北京:中國人民大學出版社,2004.

        About the shock absorber damping torque analysis of the problem

        Zhang Hao, Yuan Xiaoju
        ( Anhui jianghuai automobile Co. Ltd. Technology center, Anhui Hefei 230601 )

        The torque has been attenuated which come from a connection of the front Vibration Damper and the Steering Knuckle in a Light-vehicle, it is a security risk while someone is driving. In order to eliminating the risk of the suspension system connection failure, a root cause of attenuation will be identified and solved through the analysis.

        Front Vibration Damper; Torque; Attenuation

        U472.4

        A

        1671-7988(2016)07-240-04

        章昊,助理工程師,就職于安徽江淮汽車股份有限公司技術(shù)中心,曾從事過總裝工藝,目前從事底盤設(shè)計工作,主要研究汽車底盤技術(shù)。

        10.16638/j.cnki.1671-7988.2016.07.077

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