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        激光定尺系統(tǒng)在大圓坯連鑄機(jī)上的研究與應(yīng)用

        2016-05-14 11:09:54牛傳峰
        中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2016年7期
        關(guān)鍵詞:定尺激光精度

        牛傳峰

        摘 要:連鑄機(jī)定尺精度嚴(yán)重影響著冶煉成本,針對萊鋼大圓坯連鑄機(jī)定尺精度較低的問題進(jìn)行技術(shù)改造,將編碼器測量方式改為激光測量方式,提高了定尺精度,取得良好的使用效果。

        關(guān)鍵詞:激光;定尺;精度

        中圖分類號:TG233 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A

        隨著我國連鑄技術(shù)裝備的迅速發(fā)展,連鑄機(jī)定尺的精準(zhǔn)度不斷得到人們的重視,精確的定尺不僅可以有效計算產(chǎn)量、防止切廢鋼、提高生產(chǎn)效率,也可以在澆鑄結(jié)束時,及時對尾坯進(jìn)行處理,保障產(chǎn)品質(zhì)量,減少經(jīng)濟(jì)損失。由于提高定尺精度可以再在不進(jìn)行任何投資的情況下減少不必要的浪費(fèi),快速提高經(jīng)濟(jì)效益,因此得到了眾多鋼鐵企業(yè)的關(guān)注。

        萊鋼大圓坯連鑄機(jī)在投產(chǎn)以來,深受定尺精準(zhǔn)度低的困擾,雖然通過程序優(yōu)化取得了一些效果,但仍然存在精度不穩(wěn)定的情況,大大影響了軋鋼的成材率及鋼水收得率,甚至還會產(chǎn)生廢坯,給生產(chǎn)帶來巨大損失。

        一、課題背景

        在原系統(tǒng)中,鑄坯的跟蹤及定尺測量采用的是編碼器測量。編碼器安裝在拉矯機(jī)的電機(jī)上,依靠拉矯機(jī)編碼器的計數(shù)率變化情況計算出鑄坯行進(jìn)的距離,并形成鑄坯的總長度,然后根據(jù)鑄坯的總長度計算出當(dāng)前鑄坯的長度,當(dāng)鑄坯到達(dá)定尺長度時,火切機(jī)割槍啟動,開始進(jìn)行鑄坯切割。

        該系統(tǒng)主要存在以下兩個問題:

        1 定尺精度較低:由于鑄坯偏離輥道中心、鋼坯變形等因素,按照常規(guī)的數(shù)值計算無法得到的鑄坯長度往往與實際存在一定的差距,從而影響到正常的定尺及切割等工作,大大影響了定尺的精度。

        2 無法實現(xiàn)全定尺:由于編碼器安裝在拉矯機(jī)上,在鑄坯出拉矯機(jī)后,由于沒有了編碼器計量,無法得到當(dāng)前鑄坯的長度,跟蹤、定尺等無法工作,影響到正常的定尺測量。

        在此情況下,對定尺系統(tǒng)進(jìn)行系統(tǒng)改造、提升系統(tǒng)精度迫在眉睫,采用新型的鑄坯檢測工具勢在必行。

        二、系統(tǒng)工作原理

        1 采用先進(jìn)的激光處理技術(shù),在線識別熱鋼坯的長度及切割大車的位置,自動控制火切機(jī)定尺切割熱鋼坯,同時與連鑄機(jī)PLC進(jìn)行數(shù)據(jù)時時交換,檢測、顯示鑄坯運(yùn)行狀態(tài)。

        2 系統(tǒng)對遠(yuǎn)程接收的激光數(shù)據(jù)信息進(jìn)行抗干擾處理運(yùn)算后,得出正確定尺位置并輸出執(zhí)行指令,信號輸出單元形成操作信息并轉(zhuǎn)換為規(guī)定格式的電信號,控制執(zhí)行機(jī)構(gòu)對熱鋼坯進(jìn)行剪切。

        每一流由一個激光進(jìn)行坯子的測量,激光讀數(shù)通過激光服務(wù)器發(fā)送給激光定尺軟件來控制坯子的預(yù)夾和主夾操作,激光的升降由集群限位來采集發(fā)送給激光定尺軟件來控制。

        激光用來實時采集坯子的長度,將讀數(shù)換算成坯子的長度。

        三、系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)通訊

        定尺系統(tǒng)與切割系統(tǒng)采用的以太網(wǎng)通訊,系統(tǒng)之間采用OPC通訊方式。通過OPC通信把激光定尺數(shù)據(jù)發(fā)送到鑄流PLC中,主要信號為激光定尺系統(tǒng)計算的鑄坯生成長度,預(yù)夾緊信號和夾緊信號等。

        四、系統(tǒng)實現(xiàn)

        1 開發(fā)激光定尺程序

        激光定尺程序主要用于實現(xiàn)對激光數(shù)據(jù)的處理。計算機(jī)將采集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,使其能正確顯示當(dāng)前鑄坯的長度,同時由于激光本身存在誤差,因此開發(fā)了激光校驗程序,使其能夠正確顯示當(dāng)前鑄坯的長度。

        2 修改切割程序

        開澆后,切頭和第一支坯子用拉矯機(jī)編碼器進(jìn)行檢測,此時定尺機(jī)處于落到下限位的位置不進(jìn)行測量。在正常拉鋼過程中,從第二支坯子開始利用激光定尺測量的數(shù)據(jù)。

        對激光定尺計算的鑄坯生成長度和拉矯機(jī)編碼器計算的鑄坯生成長度進(jìn)行比較,如果兩者相差在一定范圍內(nèi),在接收到激光定尺發(fā)來的預(yù)夾緊信號時,對編碼器計算的鑄坯生成長度進(jìn)行重新校驗,長度值等于鑄坯預(yù)夾長度。在接收到激光定尺發(fā)來的夾緊信號時,對編碼器計算的鑄坯生成長度進(jìn)行重新校驗,長度值等于鑄坯定尺長度。如果兩者差別較大,超出了設(shè)定范圍,認(rèn)為激光測距儀表可能發(fā)生異常,并在HMI報警顯示激光定尺異常。

        五、使用效果

        在激光定尺系統(tǒng)投入使用后,定尺誤差由以前的13mm左右提升到5mm左右,連鑄機(jī)鋼水收得率得到進(jìn)一步提高,定尺精確度得到極大程度的提高,對軋鋼的成材率等也得到了很大程度的提高,減少了浪費(fèi),同時由于商品的定尺精度得到了提高,也得到了用戶的認(rèn)可,取得了很好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

        參考文獻(xiàn)

        [1]田燕翔.現(xiàn)代連鑄新工藝、新技術(shù)與鑄坯質(zhì)量控制[M].當(dāng)代中國音像出版社,2004.

        [2]應(yīng)海金.連鑄切割機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)[D].上海交通大學(xué)碩士論文,2007.

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