常百 郭云龍
摘 要:數(shù)控機(jī)床的加工過程是多種因素綜合作用的過程。刀具、夾具、機(jī)床結(jié)構(gòu)、切削參數(shù)等因素都可以影響到所加工產(chǎn)品的質(zhì)量。所以,對(duì)于加工過程進(jìn)行實(shí)時(shí)、有效的監(jiān)控是尤為重要的。該文結(jié)合北盛基地PT車間現(xiàn)場(chǎng)機(jī)床的實(shí)際問題,以打造智慧工廠為目標(biāo),綜合運(yùn)用CNC編程、PMC編程及IT系統(tǒng)開發(fā)多種手段有效解決了機(jī)床重要參數(shù)的實(shí)時(shí)監(jiān)控的難題,探索了機(jī)床故障預(yù)維護(hù)、產(chǎn)品質(zhì)量在線監(jiān)控新途徑。
關(guān)鍵詞:數(shù)控加工 智慧制造 大數(shù)據(jù) 質(zhì)量控制
中圖分類號(hào):F01 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2016)03(b)-0068-02
當(dāng)前,制造業(yè)正面臨全球新科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的挑戰(zhàn):新一代自動(dòng)控制技術(shù)快速發(fā)展并廣泛滲透,推動(dòng)各領(lǐng)域技術(shù)持續(xù)突破、不斷融合、加速應(yīng)用,引發(fā)制造業(yè)發(fā)展理念、技術(shù)體系、制造模式和價(jià)值鏈重大變革。
中國制造業(yè)亦正面臨從價(jià)值鏈的低端向中高端,從制造大國向制造強(qiáng)國、從中國制造向中國創(chuàng)造轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵歷史時(shí)期。以“工業(yè)化與信息化深度融合”為特征的“制造業(yè)信息化”與創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)是我國實(shí)現(xiàn)從制造大國向制造強(qiáng)國邁進(jìn)的戰(zhàn)略舉措。2015年《政府工作報(bào)告》明確提出《中國制造2025》的戰(zhàn)略規(guī)劃。而大數(shù)據(jù)技術(shù)、CAD/CAM技術(shù)及動(dòng)態(tài)仿真技術(shù)的綜合應(yīng)用均是當(dāng)代的一種智慧制造模式和手段。
1 “智慧制造”在PT車間的具體實(shí)施
雖然PT車間數(shù)控機(jī)床數(shù)量眾多,但從控制系統(tǒng)劃分占主流的則只有兩種:FANUC系統(tǒng)、SIEMENS系統(tǒng)。下面將以3個(gè)具體應(yīng)用實(shí)例說明,如何將控制系統(tǒng)自身的功能與現(xiàn)場(chǎng)工藝、機(jī)床軟硬件配置相結(jié)合,以創(chuàng)新思維打造具有自身特色的“智造”工廠。
1.1 大數(shù)據(jù)技術(shù)的應(yīng)用——主軸負(fù)載監(jiān)控項(xiàng)目
車間某德國產(chǎn)數(shù)控加工中心,配以SIEMENS 840DSL操作系統(tǒng),機(jī)床自身帶有主軸震動(dòng)監(jiān)控單元(見圖1),該監(jiān)控組件可以實(shí)時(shí)監(jiān)控每次加工循環(huán)中主軸震動(dòng)的峰值(見圖2)。當(dāng)峰值超出預(yù)設(shè)上限時(shí)機(jī)床停止加工并報(bào)警。
在該案例機(jī)床加工過程中發(fā)現(xiàn),該監(jiān)控組件只能監(jiān)控每次加工循環(huán)中的峰值并判斷,無法記錄加工工序中每把刀具的加工負(fù)載及峰值(會(huì)被后續(xù)加工刀具的峰值覆蓋掉)。由此無法判斷某一把刀具的負(fù)載情況,當(dāng)出現(xiàn)刀具負(fù)載過大,崩刃后無法及時(shí)報(bào)警,有發(fā)生批量質(zhì)量問題的潛在風(fēng)險(xiǎn)。
經(jīng)過對(duì)該監(jiān)控組件的研究分析后,決定優(yōu)化其監(jiān)控功能,編制新的PMC及CNC程序圖,將監(jiān)控信號(hào)置于每把刀具的加工過程段中,實(shí)現(xiàn)了多刀具多工序的實(shí)時(shí)監(jiān)控。
1.2 刀補(bǔ)信息實(shí)時(shí)監(jiān)控
PT車間曲軸線某工位機(jī)床是FANUC 31i操作系統(tǒng),因?yàn)榍S加工工藝的特殊性決定了這些工位的刀補(bǔ)數(shù)據(jù)更改頻率較高,其刀具補(bǔ)償值是由生產(chǎn)線操作人員根據(jù)頻次測(cè)量檢測(cè)報(bào)告的結(jié)果,通過操作機(jī)床的HMI界面進(jìn)行修正(見圖3)。由于操作人員技能水平不一致及夜班疲勞等其他因素影響,存在一定的誤操作風(fēng)險(xiǎn)。此時(shí)就需要對(duì)更改的數(shù)值進(jìn)行及時(shí)保存、記錄,以便后期根據(jù)修改記錄總結(jié)規(guī)律、分析毛坯及工藝問題、及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量問題追溯。
根據(jù)機(jī)床控制系統(tǒng)特點(diǎn)編制新的NC程序,將刀具補(bǔ)償變量傳遞給PMC空地址中(見圖4)。再利用IT數(shù)據(jù)提取軟件,傳遞到車間服務(wù)器中,這樣可以實(shí)時(shí)監(jiān)控機(jī)床的刀補(bǔ)數(shù)據(jù)變動(dòng)情況,后期通過IT軟件二次開發(fā),制作簡易數(shù)據(jù)查詢界面,可以隨時(shí)在線查詢數(shù)據(jù)記錄情況,便于問題的及時(shí)分析、解決。
1.3 運(yùn)用CAD/CAM技術(shù)快速應(yīng)對(duì)工藝更改
箱體線某工位銑削加工時(shí),由于工藝更改,需要編制新的刀具切削路徑(見圖5),新加工面需要A軸旋轉(zhuǎn)一個(gè)角度,銑刀應(yīng)用半徑補(bǔ)償法加工,程序編制量較大、時(shí)間較緊。分析后決定采用NX三維軟件編程,將工藝圖紙導(dǎo)入軟件后設(shè)置相關(guān)加工參數(shù),自動(dòng)生成帶有刀具半徑補(bǔ)償?shù)募庸こ绦?,及時(shí)解決了緊迫的工藝更改問題(見圖6)。
2 結(jié)語
從上述例子可知,綜合運(yùn)用CNC自動(dòng)編程、PMC編程、IT系統(tǒng)二次界面開發(fā)等技術(shù)手段對(duì)數(shù)控機(jī)床進(jìn)行改造、升級(jí),使其功能更完整、數(shù)據(jù)應(yīng)用更“智慧”。有效地保證了加工的質(zhì)量穩(wěn)定性、工藝更改的及時(shí)性。
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