溫海山
【摘 要】唐鋼長材部轉(zhuǎn)爐傾動傳動系統(tǒng)采用西門子交流變頻器,由一套西門子S7-400PLC作為主站負責外部信號的采集及與變頻器的通信。本文主要介紹了電控系統(tǒng)的基本組成,系統(tǒng)的配置方案,闡述了為實現(xiàn)現(xiàn)場工藝所做的傳動系統(tǒng)的力矩平衡控制,并著重介紹了SIMOLINK在該系統(tǒng)中的應用。
【關(guān)鍵詞】主從控制 西門子Sinamics S120變頻器 力矩平衡 SIMOLINK
2014年8月唐鋼長材部轉(zhuǎn)爐經(jīng)過安全改造后正式投入生產(chǎn)運行。其轉(zhuǎn)爐傾動裝置采用四點全懸掛扭力桿平衡型式。系統(tǒng)主要組成:四臺驅(qū)動電機和一次、二次減速機,扭力桿平衡裝置等,在每個電動機軸上安裝1個編碼器,在傾動機構(gòu)耳軸上安裝1個編碼器,用于電機速度和爐體角度的檢測。共4臺一次減速機,各由一臺變頻電機驅(qū)動。變頻電機為湘電萊特電氣有限公司制造,電機的主要參數(shù)為:額定功率:55kW;電樞電壓:380V;額定轉(zhuǎn)速:580r/min。
1 工藝要求
轉(zhuǎn)爐傾動系統(tǒng)由4臺電機驅(qū)動,每臺電機與減速機采用齒輪剛性連接。按工藝要求,轉(zhuǎn)爐爐體可以作360°傾動。正常情況下4臺電機同時運轉(zhuǎn),其中1臺作為主電機,另外3臺電機作為從電機驅(qū)動轉(zhuǎn)爐旋轉(zhuǎn)。同時將一臺電機作為備用主電機,當主電機出現(xiàn)故障時,選備用主電機為主,其余2臺電機從電機,繼續(xù)臨時性生產(chǎn),當有2臺電機出現(xiàn)故障時,系統(tǒng)禁止運行。
2 系統(tǒng)配置
根據(jù)近幾年轉(zhuǎn)爐傾動控制系統(tǒng)的設計和應用情況,我們采用4拖4主從控制方式,即4臺電動機采用4臺變頻器1對1控制,四臺變頻器之間通過控制單元CU320組成一個SIMOLINK網(wǎng)進行主從通信。設置四臺變頻器編號為1#-4#,并將1#變頻器設為主變頻器,2#設為備用主變頻器,其余兩臺為從變頻器。正常工作時選擇1#變頻器為主,其余三臺為從,當1#出現(xiàn)故障時,可切換到2#變頻器為主,將1#變頻器切除,3#、4#變頻器為從,此時允許三臺電動機繼續(xù)臨時性工作。當有2臺電機出現(xiàn)故障時,只能將爐體搖至垂直位,不可再次搖爐。轉(zhuǎn)爐傾動共分正反向各三檔速度,由主令控制器控制擋位信號,速度控制由西門子S120交流變頻器實現(xiàn)。PLC與變頻器之間采用PROFIBUS-DP網(wǎng)通訊,進行數(shù)據(jù)交換。主站采用速度閉環(huán)控制方式,由PLC將給定速度發(fā)送至主變頻器,從變頻器采用轉(zhuǎn)矩控制方式,接收來自主變頻器的轉(zhuǎn)矩給定值,達到四臺電機輸出力矩的平衡,使傾動系統(tǒng)穩(wěn)定運行。
3 具體控制設計方案
3.1 傾動系統(tǒng)的轉(zhuǎn)矩平衡控制
我們在設計方案中采用控制單元和功率單元一對一的控制方式,每臺變頻器的控制單元配置一塊SIMOLINK通訊板,在四個控制單元(CU320)之間組成SIMOLINK網(wǎng)。硬件配置完成后,對四臺變頻器分配站地址及其它參數(shù),此時SIMOLINK網(wǎng)絡就組建完畢,可以正常使用了。在參數(shù)配置中將主站變頻器的參數(shù)P751.2值設為K165,即主站發(fā)出的第二個控制字為轉(zhuǎn)矩限幅輸出值,而從站變頻器參數(shù)P486值設為K7002,即從站給定值來自于主站的第二個控制字。這樣就可以實現(xiàn)從站與主站的轉(zhuǎn)矩平衡控制。
3.2 主從的選擇
整個傾動系統(tǒng)由四套完全獨立并且相同調(diào)速系統(tǒng)組成,采用一主三從的控制方式。按照工藝要求需要有一臺備用主變頻器,當主變頻器或電機出現(xiàn)故障時,可以選擇備用主變頻器為主,其他兩臺變頻器為從;當一臺從變頻器或電機出現(xiàn)故障時,只需將其切除,就可以繼續(xù)搖爐。即在正常運行時,1#變頻器為主站。在主站出現(xiàn)故障而跳閘時,2#變頻器選為主站,其它兩個從站跟隨新的主站。具體設置:1#變頻器控制單元設為主站,在2#控制單元內(nèi)我們設有主從兩組不同參數(shù),其余2臺變頻器設為從站。通過主從控制選擇數(shù)字量輸入來進行切換,當主從選擇數(shù)字量輸入為1時,控制單元切換到主參數(shù)進行控制,PLC程序內(nèi)通過邏輯功能判斷,將速度信號傳送給2#變頻器。當主從選擇數(shù)字量輸入為0時,控制單元切換到從參數(shù)進行控制。在正常工作時,我們設定1#變頻器作為主站,將1#變頻器中主從選擇參數(shù)P587設置為0,即其始終作為主站。在2#變頻器中,將主從選擇參數(shù)P587設為19,即選擇CUVC板的數(shù)字量輸入5的信號進行主從選擇。數(shù)字量輸入5信號來自于PLC控制的一個外部繼電器。當選擇其為主站時,PLC控制繼電器吸合,CUVC板上的數(shù)字量輸入5的信號為高電平,該站被設為主站;當選擇其為從站時,PLC控制繼電器釋放,CUVC板上的數(shù)字量輸入5的信號為低電平,此時該站被設為從站。在四臺變頻器或電機都正常工作情況下,1#變頻器為主站,其它三臺變頻器為從站跟隨其運行。當1#變頻器或電機出現(xiàn)故障時,將2#變頻器選為主站,并將1#變頻器切除,3#、4#變頻器為從站,繼續(xù)跟隨2#變頻器運行。當3#或4#變頻器出現(xiàn)故障時,在HMI畫面上將其切除即可正常運行。
3.3 制動控制
根據(jù)轉(zhuǎn)爐工藝的特殊要求,傾動控制系統(tǒng)響應速度要快,因此對抱閘的控制成為關(guān)鍵,否則就會出現(xiàn)溜車或者無法啟動現(xiàn)象。在冶煉的不同階段要求轉(zhuǎn)爐要停在任何位置,也就是說要在任何位置都能啟動。由于轉(zhuǎn)爐自身重力作用及爐體重心偏下,如果抱閘控制不好,就會出現(xiàn)鐵水潑灑等嚴重事故。因此在抱閘控制設計時,我們充分考慮轉(zhuǎn)爐的運行特性,采用主變頻器直接控制抱閘制動,利用變頻器本身附有的抱閘控制的功能。在主變頻器接收到啟動命令后建立電機電磁轉(zhuǎn)矩,當達到30%轉(zhuǎn)矩時(此值應根據(jù)實際轉(zhuǎn)爐運行情況經(jīng)多次調(diào)試后確定),變頻器輸出抱閘打開信號。打開抱閘的電磁轉(zhuǎn)矩閥值由參數(shù)P611設定。為了降低對機械設備的沖擊,變頻器停止運行關(guān)閉抱閘時,其關(guān)閉信號也不是立即發(fā)出,而是通過電機轉(zhuǎn)速控制,當電機轉(zhuǎn)速降到額定轉(zhuǎn)速的8%時(此值也需要反復運行調(diào)試后確定),主變頻器才發(fā)出關(guān)閉抱閘的信號。
4 結(jié)語
綜上所述,在唐鋼新改造轉(zhuǎn)爐的項目中,西門子Sinamics S120系列變頻器驅(qū)動轉(zhuǎn)爐傾動系統(tǒng)非常穩(wěn)定,系統(tǒng)響應速度快,達到了預期的控制目的,滿足工藝使用要求。
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