程良琨
【摘 要】在卷煙質量控制中,煙支空頭是重要的質量缺陷之一,也是消費者能直觀發(fā)現的缺陷。形成煙支空頭的主要因素是由于機械造碎造成整絲率降低,含末率增加所致。為降低卷制過程機械造碎,減少煙支空頭等質量缺陷的產生幾率,基于柔性化設計理念,對卷煙機高速傳動系統進行了適應性改進,并進行了應用。應用效果表明:整絲率、長絲率提高了約5%,填充值提高了約0.3cm3/g,空頭率降低約0.5%左右;取得明顯效果。
【關鍵詞】卷煙 煙支空頭 卷煙機后身 彈絲轆 伺服驅動
在卷煙機段與煙絲直接接觸的主要部位有后身、回絲、風室、劈刀等,而后身高速傳動部分造成煙絲機械造碎的關鍵所在。生產過程統計數據表明,經過卷煙機后身后,煙絲整絲率降低平均在5%以上,最高能達到10%左右。為此,基于柔性化設計理念,對卷煙機后身高速傳動系統進行了改進,以期降低卷制過程機械造碎,減少煙支空頭等質量缺陷的產生幾率。
1 存在問題分析
PASSIM卷煙機后身高速傳動系統主要由彈絲轆、風扇輥、拋絲輥、清潔轆組成,動力來自一個三相異步電機,定速驅動。其中彈絲轆的作用是將粗鉤子滾筒上的煙絲盡可能干凈地彈打、撥刷下來,并高速傳遞給風扇輥,由風扇輥與風力系統配合加速煙絲,使煙絲能以較高的動能進入煙道體吸絲通道下方的風力場,通過風力作用完成煙絲的成型與卷制。彈絲轆的功能是通過其齒釘對粗鉤子滾筒上的煙絲彈打、撥刷作用來實現的,在煙絲供應量、齒釘形狀等一定時,對煙絲的機械作用效果主要決定于彈絲轆齒釘對煙絲的作用速度,也即彈絲轆的轉速。在在該部分原始設計時,彈絲轆的轉速是基于煙絲通用特性而定的,轉速固定。但是由于各卷煙企業(yè)各種品牌的煙絲種類、煙絲產地、煙絲結構、環(huán)境濕度、品牌特性等都存在著很大差異,死板地將彈絲轆轉速固定為一個值顯然是不科學的。這也就是為什么有些卷煙產品空頭缺陷產生率較高,有些卷煙產品空頭缺陷產生率較低的問題所在。
所以,針對不同結構的煙絲,彈絲轆轉速實現適應性改變顯得非常必要。傳統的方法是通過帶輪來改變彈絲轆等的轉速,不但需要重新設計加工不同直徑帶輪,而且更換耗時較長,不能適應快速、便捷的要求。為此,對卷煙機后身彈絲轆驅動系統進行了徹底的改進。
2 改進方法
新的后身高速傳動系統的設計理念正是基于這樣的考慮來進行的,采用了伺服控制來驅動高速部分,將彈絲轆的轉速設定交給了最用發(fā)言權、最貼近實際的工藝人員。
設計時,以彈絲轆的轉速為解決的主要矛盾,將后身高速傳動由定速驅動改為伺服電機獨立驅動,同時,在次要矛盾上,調整了風扇輥與彈絲轆的轉速比,適當的調高了風扇輥的轉速,增加對煙絲的作用速度,加強除梗效果。因為風扇輥轉速的提高對煙絲的造碎作用不會提高,但更有利于提高對煙絲輸送、風分的效果。在設計時伺服系統轉速與主機可實現同步。
在控制系統設計時,其使能和機組速度由機組本身的傳感器發(fā)出,PLC接受處理,通過總線系統來控制整個系統按要求運行。控制部分設有觸摸控制屏人機界面,可方便的設置彈絲轆轉速,即不同品牌的煙絲則可通過操作屏預設最佳轉速,以使煙絲在松散、整絲、含梗、含末方面綜合最優(yōu),實現了彈絲轆轉速的品牌管理。為了防止操作者將彈絲轆速度設置的過高或過低,造成不必要的堵絲或機械故障,程序上已進行了防錯處理,僅能在可調整的范圍內設置并進行品牌存儲。
如圖1為結構簡圖和伺服控制圖,如圖2為觸摸屏示意圖。
進后,實現了彈絲轆轉速與煙絲品牌的匹配對應,即品牌管理。可以更科學、合理的柔性化的解決煙絲輸送、加速、松散與煙絲造碎間的矛盾,有效地提升煙絲在成型時的整絲率,最終達到提高煙支質量、降低消耗的目的,如降低空頭率、降低重量標偏值等。同時,該結構安裝調試方便、快捷,故障率低。
3 效果驗證
該系統改進后,在許昌卷煙廠進行了整體應用。表1中數據對應的煙絲是人為從煙道本體集流管處取出的煙絲。經對比測試可以看出改進后較改進前,煙絲的整絲率、長絲率等都提高了約5%,填充值提高了約0.3,空頭率降低約0.5%左右。
以每套機組降低煙支空頭率為0.1%計算,機組速度8000支/分,每天工作15小時,每包煙按10元價格,則可多生產出360包合格煙支,即多產出3600元的合格煙支,年均約多產出100萬元的合格煙支。