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        鐵碳微電解/膜生物反應器工藝在煤制油廢水處理中的應用

        2016-05-11 02:12:00郭冀峰付少杰黃宇華張承銘崔倩倩
        工業(yè)用水與廢水 2016年1期
        關鍵詞:鐵碳煤制油原水

        郭冀峰,付少杰,黃宇華,張承銘,崔倩倩

        (長安大學環(huán)境科學與工程學院旱區(qū)水文與生態(tài)效應教育部重點實驗室,西安 710054)

        鐵碳微電解/膜生物反應器工藝在煤制油廢水處理中的應用

        郭冀峰,付少杰,黃宇華,張承銘,崔倩倩

        (長安大學環(huán)境科學與工程學院旱區(qū)水文與生態(tài)效應教育部重點實驗室,西安 710054)

        在盡量利用原有水處理設施前提下,以鐵碳微電解/膜生物反應器工藝對煤制油廢水進行了中試,規(guī)模為5 m3/h。中試結果表明,鐵碳微電解可以將廢水中難降解物質(zhì)轉化,提高廢水可生化性,經(jīng)膜生物反應器處理后出水水質(zhì)可達到GB 8978—1996《污水綜合排放標準》一級排放標準的要求。噸水處理費用為1.95元,工程實踐表明,本工藝在煤制油廢水應用方面有良好的應用前景。

        煤制油廢水;鐵碳微電解;膜生物反應器

        陜西省是我國能源大省,陜北地區(qū)富含煤、石油、天然氣等資源。近年來隨著資源不斷開發(fā),在實現(xiàn)經(jīng)濟效益的同時,環(huán)境問題逐漸提上了日程。

        陜北某煉油廠主營石油煉化業(yè)務,產(chǎn)品主要有汽油、柴油、石腦油、丙烯原料氣等。2014年以后,隨著該廠生產(chǎn)規(guī)模的擴大和原材料供應發(fā)生改變,工藝升級為煤制油系統(tǒng),從而導致廢水水質(zhì)發(fā)生改變,組分變得更加復雜,除含有氨氮、硫化物外,同時還增加了吲哚、喹啉等單環(huán)或多環(huán)芳香族化合物,導致現(xiàn)有廢水處理工藝不能使廢水達標排放。針對該情況,對廢水處理工藝的現(xiàn)狀及問題進行了分析,因地制宜,盡量利用現(xiàn)有設施,提出了以鐵碳微電解/膜生物反應器為核心的改造工藝,并進行了中試。結果表明,出水水質(zhì)達到GB 8978—1996《污水綜合排放標準》一級排放標準的要求。

        1 原工藝及水質(zhì)情況

        1.1 原工藝情況

        該廠與我國大多數(shù)石油煉化廠一樣,廢水處理工藝為老三套工藝即:隔油-氣?。に嚕?],出水基本上能夠達標排放。但是在原水水質(zhì)發(fā)生變化后,出水水質(zhì)不能穩(wěn)定達到相應的排放標準的要求。該廠原廢水處理工藝流程見圖1。

        1.2 原處理情況

        原工藝處理出水水質(zhì)情況見表1。

        圖1 廢水處理工藝流程Fig.1 Process flow of wastewater treatment

        表1 原水及原構筑物出水水質(zhì)情況Tab.1 Quality of raw water and effluent water from original treatment units

        2 原工藝存在問題及解決方案

        2.1 存在問題

        (1)混凝氣浮部分不能發(fā)揮主要功能。由于原水水質(zhì)發(fā)生了變化,變成以含焦油等多種芳香烴為主的溶解性難降解有機物,原水CODCr的質(zhì)量濃度為2 500~3 100 mg/L,BOD5濃度較低,m(BOD5)/m(CODCr)值為0.1左右,不利于生化系統(tǒng)的處理。

        (2)氣浮前所加混凝劑PAC對水質(zhì)去除效果不理想,CODCr去除率僅為8%,而據(jù)了解在生產(chǎn)工藝升級之前氣浮單元CODCr的去除率為50%,而BOD5濃度不變。這樣導致氣浮沒有發(fā)揮應有作用,從而使得后續(xù)生化系統(tǒng)的運行不正常。從表1可以看出,出水CODCr濃度不能達標。

        (3)二沉池不能實現(xiàn)主要功能。由于該廠廢水處理工藝運行年久,雖然每年都有大檢修,但是,鑒于所處理廢水水質(zhì)變化大,生化系統(tǒng)承受壓力較大,導致活性污泥膨脹、松散等,經(jīng)過二沉池沉淀后,出水中SS濃度仍較高,不能達標排放。

        2.2 解決方案

        (1)針對氣浮中混凝藥劑效果較低的問題,提出采用鐵碳微電解工藝預處理隔油后廢水。鐵碳微電解工藝是在酸性條件下,利用鐵和碳之間的電極電位差形成微原電池,從而可以使廢水中污染物質(zhì)去除的工藝[2-4]。該廠廢水的pH值為4~5,非常適合鐵碳微電解工藝的運行。而且該廠附近有鐵廠,可以提供較多的廢舊鐵屑,節(jié)省了運輸成本。經(jīng)鐵碳微電解后的廢水調(diào)節(jié)pH值為8左右,可形成Fe(OH)2自行混凝,再經(jīng)過氣浮裝置,這樣既可提高對CODCr的去除率,又可提高廢水的可生化性,同時節(jié)省了混凝藥劑的成本。

        (2)針對二沉池出水中SS較多的現(xiàn)象,提出采用MBR工藝解決問題。MBR工藝是一種將膜組件與活性污泥法相結合的工藝[5-7],近年來不斷地應用于污水處理廠的升級改造中,對SS的去除有很好的作用,同時可以改善出水水質(zhì),節(jié)省二沉池的占地面積。在生化反應池末端增加膜組件形成MBR工藝,由于該廠曝氣風機風量足夠,不需要另行增加曝氣裝置。

        (3)由于水處理車間占地面積較小,各工藝構筑物距離不遠,可利用節(jié)省的二沉池占地的一部分,作為鐵碳微電解反應池的用地。

        3 中試試驗

        在廢水處理車間內(nèi)進行了處理規(guī)模為5 m3/h的中試試驗。試驗的工藝流程和主要構筑物如下:

        3.1 工藝流程

        中試廢水處理工藝流程見圖2。

        中試用水取自調(diào)節(jié)罐出水,即隔油池出水后的水,此時廢水的pH值仍為4~5,呈酸性,正好適合于鐵碳微電解,經(jīng)鐵碳微電解工藝處理后,廢水的可生化性得以較大的提高。進入脫氨裝置,調(diào)節(jié)廢水pH值為堿性,此時由于前期鐵碳微電解對酸性的中和,可節(jié)約大量堿,從而節(jié)省成本。經(jīng)脫氨后的水進入混凝氣浮池,由于Fe(OH)2和Fe(OH)3的絮凝作用,去除廢水中的CODCr,同時可以省掉大量的絮凝劑,從而節(jié)省成本。經(jīng)氣浮出水進入生化系統(tǒng),生化系統(tǒng)由一級生化池和MBR池組成,起到把關的作用。

        圖2 中試廢水處理工藝流程Fig.2 Process flow of pilot scale test on wastewater treatment

        3.2 主要構筑物

        (1)鐵碳微電解池。尺寸為Φ 2.0 m×3.5 m,V=10 m3,HRT=2 h。鋼板材質(zhì),內(nèi)襯PVC防腐,填充鑄鐵屑8 t。

        (2)脫氨塔。尺寸為Φ 3.0 m×4.5 m,V=30 m3,HRT=6 h。采用玻璃鋼制造,內(nèi)部填充纖維填料1套,設離心風機2臺(1用1備)。

        (3)氣浮裝置。鋼制溶氣氣浮機,處理能力為5 m3/h,成套設備。

        (4)一級生化反應池。尺寸為2.5 m×6.0 m× 2.5 m,V=30 m3,HRT=6 h。鋼制,設離心風機2臺(1用1備)。

        (5)MBR池。尺寸為2.5m×6.0m×2.5m,V=30 m3,HRT=6 h。鋼制,設MBR膜片(MBR-20)40片,自吸泵2臺(1用1備),反洗泵1臺。

        3.3 出水水質(zhì)

        中試出水水質(zhì)見表2。

        表2 中試出水水質(zhì)情況Tab.2 Effluent water quality of pilot scale test

        3.4 經(jīng)濟分析

        (1)投資費用。MBR系統(tǒng)15萬元,鐵碳微電解系統(tǒng)1萬元。

        (2)運行費用。中試期間水處理費用為:藥劑費(含加堿脫氨、膜清洗藥劑、鐵屑填料)0.29元/m3,電耗(潛污泵、自吸泵、風機)1.40元/m3,水耗0.06元/m3,人工費0.20元/m3。噸水處理費用為1.95元。

        同時,由于藥劑費中省去了PAC的費用,而且車間曝氣裝置風量足夠,不需要另行增加曝氣裝置,可以節(jié)省較大費用。

        4 結語

        (1)經(jīng)過中試試驗,證明了所采用工藝切實可行,出水水質(zhì)達到了排放標準。在鐵碳微電解的作用下,該工藝對含難降解污染物質(zhì)的廢水可生化性的提高有很好的效果。由于膜的作用,該工藝對SS等水質(zhì)指標有明顯的改善。為后續(xù)廢水的回用提供了很好的原水。

        (2)中試試驗中的廢水處理成本為1.95元/t。

        [1]盛雪芹,王曉陽,赫金靈,等.大慶石化廢水處理廠預處理系統(tǒng)改造工程[J].給水排水,2014,40(2):51-54.

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        [4]魯風芹,于江波,孫文.鐵碳微電解深度處理橡膠工業(yè)廢水的試驗研究[J].工業(yè)用水與廢水,2011,42(2):33-35.

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        [7]Ji L,Zhou J.Influence of aeration on microbial polymers and membrane fouling in submerged membrane bioreactors[J].J Membr Sci,2006,276(1-2):168-177.

        Application of Fe/C micro-electrolysis-MBR process in treatment of wastewater from coal liquefaction

        GUO Ji-feng,F(xiàn)U Shao-jie,HUANG Yu-h(huán)ua,ZHANG Cheng-ming,CUI Qian-qian
        (Key Laboratory of Subsurface Hydrology and Ecology in Arid Area,Ministry of Education,School of Environmental Science and Engineering,Chang′an University,Xi′an 710054,China)

        A pilot scale(5 m3/h)test on Fe/C micro-electrolysis-MBR process treating coal liquefaction wastewater was carried out in the premise of full use of the existing water treatment facilities.The operating results showed that,F/C micro-electrolysis could transform non-degradable pollutants to degradable substances and then,improve biodegradability.The quality of the effluent water from MBR met the specification for grade 1 in GB 8978—1996 Integrated Wastewater Discharge Standard.The cost of wastewater treatment was 1.95 yuan/t.The engineering practice showed that,the said process had a good application prospect in coal liquefaction wastewater treatment.

        coal liquefaction wastewater; Fe/C micro-electrolysis; MBR

        X703.1

        A

        1009-2455(2016)01-0036-03

        陜西省自然科學基金(2014JM7256);陜西省建設廳科技項目(2014-K28);長安大學國家級大學生創(chuàng)新計劃(201510710073);交通運輸部科技項目(2012318361110)

        郭冀峰(1977-),男,山西高平人,副教授,博士,主要從事污水處理理論和技術研究,(電話)029-82334566(電子信箱)guojifeng@chd.edu.cn。

        2015-09-02(修回稿)

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