許震歡,方 祺,顧國平,周 珺
(1.國網(wǎng)上海市電力公司培訓(xùn)中心,上海 200438;2.國網(wǎng)上海市電力公司青浦供電公司,上海 201700)
35 kV母線專用保護(hù)閉鎖自切方式分析
許震歡1,方 祺2,顧國平2,周 珺2
(1.國網(wǎng)上海市電力公司培訓(xùn)中心,上海 200438;2.國網(wǎng)上海市電力公司青浦供電公司,上海 201700)
對某110 kV變電站35 kV母線專用保護(hù)閉鎖自切的動作過程進(jìn)行了詳細(xì)分析,并通過現(xiàn)場試驗查證了母線專用保護(hù)閉鎖自切的動作邏輯,找出了保護(hù)邏輯所存在的問題,并提出了相應(yīng)的改進(jìn)措施,旨在能夠完善母線專用保護(hù)與自切之間的配合,具有一定的現(xiàn)實意義。
母線專用保護(hù);自切;閉鎖接點;瞬時動作
自切裝置的應(yīng)用保證當(dāng)出現(xiàn)一側(cè)主變失電或主變故障而對側(cè)主變正常運行時,變電站仍能由一臺主變通過分段斷路器同時帶兩條母線持續(xù)安全供電。35 kV母線專用保護(hù),采用低壓閉鎖過流原理,并帶短延時出口,解決了母線故障由變壓器后備保護(hù)切除所造成的時間長、對變壓器和斷路器設(shè)備沖擊過大的問題,相對于主變后備過流保護(hù)而言,具有較高的靈敏度和較短的動作時限,同時又與饋電線路的過流保護(hù)配合。正常運行情況下,若由于母線故障引起母線專用保護(hù)動作時,應(yīng)閉鎖相應(yīng)的自切保護(hù)裝置,避免保護(hù)不必要動作。
本文就某變電站35 kV母線專用保護(hù)閉鎖自切的一次動作情況進(jìn)行了介紹,通過試驗查證了該閉鎖回路的保護(hù)邏輯,分析了該回路所存在的問題,并給出了相應(yīng)的解決方案。
某110 kV變電站35 kV側(cè)事故前的運行方式為:1號主變帶35 kVⅠ母運行,2號主變帶35 kVⅡ母運行,分段斷路器(1SF-DL)在熱備用狀態(tài)(見圖1)。
圖1 35 kV側(cè)故障時的運行方式
當(dāng)天14時59分,2號主變差動保護(hù)動作,2B-1DL、2B-2DL準(zhǔn)確動作跳閘,35 kV自切不動作,1SF-DL始終處于分位,事故造成35 kVⅡ母失電。檢查站內(nèi)一次設(shè)備發(fā)現(xiàn):2B-2DL斷路器側(cè)電流互感器發(fā)生爆炸。
現(xiàn)場事故信號僅顯示2號主變差動保護(hù)動作,35 kV自切保護(hù)裝置僅2B-2DL跳閘動作指示燈,無1SF-DL合閘動作指示燈。
本次事故所涉及的定值情況如下:2B-2DL的35 kVⅡ段過流保護(hù)定值為5 A,過流保護(hù)動作時限為2.5 s,2B-2DL的35 kV母線專用保護(hù)定值為5 A,低壓閉鎖定值為20 V,保護(hù)動作時限為1 s。其中,2B-2DL側(cè)電流互感器變比為1 500/5,35 kVⅡ母電壓互感器變比為35 000/100。
2.1 現(xiàn)場故障信息分析
事故后,通過對一次故障點、保護(hù)動作記錄及站內(nèi)故障錄波裝置等的分析查看,可以得出如下結(jié)論:
(1)本次故障屬于轉(zhuǎn)變性故障,在故障錄波啟動時(故障初期),是差動保護(hù)的區(qū)外故障,35 kV側(cè)電流從42 ms開始為零(見圖2),即轉(zhuǎn)變?yōu)閰^(qū)內(nèi)故障,因此最終由差動保護(hù)動作跳閘。
IA、IB、IC為2號主變110 kV側(cè)電流;Ia、Ib、Ic為2號主變35 kV側(cè)電流圖2 故障波形
(2)故障初期,35 kV側(cè)電流互感器二次側(cè)的電流遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于5 A,如圖2,35 kVⅡ母電壓互感器二次側(cè)的B相電壓接近于零,但由于故障類型的快速轉(zhuǎn)變,35 kVⅡ段過流與35 kV母線專用保護(hù)均未出口。
綜上所述,由于本次故障由差動保護(hù)動作跳閘,因此無法準(zhǔn)確判斷35 kV自切未合分段斷路器的原因,需現(xiàn)場進(jìn)一步查證。
2.2 自切保護(hù)裝置及母線專用保護(hù)閉鎖自切邏輯驗證
為進(jìn)一步分析自切不動作的原因,事故后對自切保護(hù)裝置的動作邏輯與母線專用保護(hù)的閉鎖邏輯均進(jìn)行了驗證,并得到以下結(jié)論:
(1)當(dāng)2號主變正常失電時,自切保護(hù)準(zhǔn)確動作,延時跳開2B-2DL,同時合上1SF-DL。
(2)當(dāng)2號主變僅由于差動保護(hù)動作跳閘時,自切保護(hù)準(zhǔn)確動作,延時合上1SF-DL。
(3)當(dāng)2號主變35 kVⅡ段過流保護(hù)一旦啟動后,自切合閘回路被永久閉鎖。
(4)當(dāng)2號主變35 kV母線專用保護(hù)一旦啟動后,自切合閘回路被永久閉鎖。
根據(jù)以上的動作邏輯驗證結(jié)論和現(xiàn)場故障信息,可以得出故障發(fā)生時保護(hù)的動作情況為:當(dāng)故障屬于差動保護(hù)的區(qū)外故障時,2號主變的35 kV過流保護(hù)和母線專用保護(hù)同時啟動,將自切合閘回路永久閉鎖,當(dāng)故障轉(zhuǎn)變?yōu)閰^(qū)內(nèi)故障時,差動保護(hù)動作跳閘,而此時自切保護(hù)的分段合閘回路已被閉鎖,故1SF-DL不會合閘,造成35 kVⅡ母失電。
3.1 母線專用保護(hù)閉鎖自切邏輯存在的問題
雖然發(fā)生此類轉(zhuǎn)變性故障的概率較小,而且故障后保護(hù)也均按照設(shè)計要求可靠動作,但是在現(xiàn)有的保護(hù)配置情況下,通過仔細(xì)分析與反復(fù)試驗,也不難發(fā)現(xiàn)母線專用保護(hù)閉鎖自切的邏輯仍存在著一些不足,具體如下:
(1)在設(shè)計上,僅母線專用保護(hù)閉鎖自切,但由于母線專用保護(hù)和過流保護(hù)使用的是同一繼電器的同一電流線圈,兩者的保護(hù)定值均為5 A,區(qū)別在于有無低壓閉鎖以及保護(hù)動作時限,而在當(dāng)前保護(hù)配置情況下,低壓閉鎖無法作用于啟動接點,于是會造成過流保護(hù)一旦啟動(電流達(dá)到5 A),自切就被永久閉鎖,與設(shè)計要求不符。
(2)根據(jù)當(dāng)前站內(nèi)的保護(hù)整定情況,沒有專門的保護(hù)動作指示燈或者光字牌以表示自切合閘回路的閉鎖信號,給運行人員以及遇到此類轉(zhuǎn)變性故障時的故障分析帶來不便。
(3)在運行上,若由于35 kV饋線合閘瞬間電流沖擊,使得35 kV過流保護(hù)啟動,將導(dǎo)致自切合閘回路被永久閉鎖,且不會發(fā)出任何信號給運行人員,在沒有停復(fù)役的情況下,會影響到自切保護(hù)以后的準(zhǔn)確動作。
3.2 解決方案
根據(jù)母線專用保護(hù)閉鎖自切動作邏輯所存在的問題以及現(xiàn)有的保護(hù)配置情況,可以給出相應(yīng)的解決方案如下:
(1)改進(jìn)母線專用保護(hù)的閉鎖回路。原閉鎖接點取自于母線專用保護(hù)的啟動信號,如圖3(a)所示,于是造成了上述保護(hù)邏輯問題。鑒于微機型保護(hù)出口配置靈活,如果將閉鎖接點取自母線專用保護(hù)的動作信號,如圖3(b)所示,那么該閉鎖接點便同時經(jīng)低壓閉鎖和母線專用保護(hù)動作延時才作用于閉鎖自切,符合僅母線專用保護(hù)閉鎖自切的設(shè)計要求。另外,無論由于主變保護(hù)動作還是自切啟動動作后的35 kV自切合閘邏輯始終存在3 s延時,因此,不會發(fā)生母線專用保護(hù)動作跳閘后,未及時閉鎖自切合閘的情況。同時,經(jīng)過上述的改進(jìn),避免了啟動信號閉鎖自切合閘,沖擊電流也不會影響到自切保護(hù)裝置的準(zhǔn)確動作。
IL1、IL2、IL3為2B-2DL電流互感器二次側(cè)電流;低壓閉鎖輸入為35 kVⅡ母低壓閉鎖輸入圖3 母線專用保護(hù)閉鎖回路
(2)增加35 kV自切保護(hù)裝置的自切閉鎖指示燈。根據(jù)上述改進(jìn)后的母線專用保護(hù)閉鎖回路,只有當(dāng)母線專用保護(hù)動作跳閘時,才會閉鎖自切,同時,若將自切保護(hù)裝置的閉鎖輸入以動作指示燈的方式留下記錄,不僅對于今后的保護(hù)動作過程分析將帶來便利,也給運行人員提供指示。
本文所述母線專用保護(hù)閉鎖回路的缺陷雖然僅在特殊情況下才能體現(xiàn)出來,但是在電網(wǎng)實際的長期運行中一旦發(fā)生,其造成的后果是相當(dāng)嚴(yán)重的。自切保護(hù)裝置作為110~10 kV電網(wǎng)中保證供電可靠性的最有效措施之一,其引起的保護(hù)動作配合以及各種情況下的動作過程,都應(yīng)引起足夠的重視,在提出對于現(xiàn)有裝置情況的改進(jìn)建議后,也得到地調(diào)的批準(zhǔn),將改進(jìn)后的保護(hù)設(shè)置投入運行,確保了電網(wǎng)的供電可靠性。
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(本文編輯:楊林青)
Self-Cutting Protection Mode Analysis for 35 kV Special Bus Protection Blocking
XU Zhen-huan1, FANG Qi2, GU Guo-ping2, ZHOU Jun2
(1. Training Center, Shanghai Municipal Electric Power Company, Shanghai 200438, China; 2. State Grid Qingpu Power Supply Branch,SMEPC,Shanghai 201700,China)
The paper expounds the self-cutting process of 35 kV special bus protection blocking in one 110KV substation. In the on-site testing, the action logic was verified; the protection logic problems were identified. In order to improve the coordination of special bus protection and self-cutting protection, the corresponding practical improvement measures were put forward.
special bus protection; self-cutting; blocking contact; transient action
10.11973/dlyny201606034
許震歡(1981),男,工程師,從事電網(wǎng)調(diào)控專業(yè)培訓(xùn)工作。
TM773
A
2095-1256(2016)06-0811-06
2016-10-21