秦海龍
摘 要:該文分析了某電廠660MW汽輪機(jī)潤(rùn)滑油系統(tǒng)存在的問題,通過對(duì)同類型機(jī)組發(fā)生斷油燒瓦的事故分析論證,制定了潤(rùn)滑油系統(tǒng)的改造方案并進(jìn)行了改造,從而有效地防止了汽輪機(jī)斷油燒瓦的惡性事故的發(fā)生。
關(guān)鍵詞:660MW汽輪機(jī);潤(rùn)滑油系統(tǒng);問題;分析;改造
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.09.041
1 前言
某電廠擴(kuò)建工程1號(hào)機(jī)組為1×660MW超臨界發(fā)電機(jī)組,汽輪機(jī)是由哈爾濱汽輪機(jī)廠(以下簡(jiǎn)稱哈汽)生產(chǎn),其型號(hào)為CLN660-24.2/566/566,整體工程是由東北電力設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì),與大唐金竹山電廠3號(hào)機(jī)組、大唐調(diào)兵山電廠2號(hào)機(jī)組為哈汽生產(chǎn)的同類型機(jī)組,上述兩臺(tái)機(jī)組先后于2010年7月12日和26日因?yàn)闈?rùn)滑油系統(tǒng)故障發(fā)生汽輪機(jī)斷油燒瓦事故。這兩起事件暴露出哈汽生產(chǎn)的該類型機(jī)組汽輪機(jī)潤(rùn)滑油系統(tǒng)存在著安全隱患,本文詳細(xì)地分析了該類型汽輪機(jī)潤(rùn)滑油系統(tǒng)存在的安全隱患,制定了可靠的改造對(duì)策,有效的防止了汽輪機(jī)斷油燒瓦事故發(fā)生。
2 潤(rùn)滑油系統(tǒng)簡(jiǎn)介及存在的問題
2.1 潤(rùn)滑油系統(tǒng)簡(jiǎn)介
2.1.1 潤(rùn)滑油機(jī)械系統(tǒng)簡(jiǎn)介
潤(rùn)滑油機(jī)械系統(tǒng)簡(jiǎn)圖如圖1所示,分別設(shè)計(jì)有主油泵、交流潤(rùn)滑油泵、直流潤(rùn)滑油泵、滑油器、濾網(wǎng)、冷油器、射油器等設(shè)備。原潤(rùn)滑油系統(tǒng)設(shè)計(jì)為,直流事故油泵、交流潤(rùn)滑油泵、二級(jí)注油器油管路,都是通過冷油器、滑油過濾器后向系統(tǒng)供油。機(jī)組正常運(yùn)行時(shí),由二級(jí)注油器對(duì)系統(tǒng)供油,當(dāng)潤(rùn)滑油壓低于0.08MPa時(shí),交流潤(rùn)滑油泵聯(lián)動(dòng);當(dāng)潤(rùn)滑油壓低于0.07MPa時(shí),直流油泵聯(lián)動(dòng);當(dāng)潤(rùn)滑油壓低于0.06MPa時(shí),汽輪機(jī)跳閘停機(jī)。
2.1.2 潤(rùn)滑油熱工保護(hù)系統(tǒng)簡(jiǎn)介
潤(rùn)滑油熱工保護(hù)系統(tǒng)簡(jiǎn)圖如圖2所示,共由4套裝置構(gòu)成,其中試驗(yàn)塊A和試驗(yàn)塊B均從前箱主油泵出口處取樣,試驗(yàn)塊C和聯(lián)跳盤車壓力開關(guān)從6瓦潤(rùn)滑油母管處取樣;試驗(yàn)塊A中壓力開關(guān)1-4用于汽輪機(jī)跳閘,邏輯為四取二,定值為0.06MPa;試驗(yàn)塊B中壓力開關(guān)1和試驗(yàn)塊C中壓力開關(guān)1用于聯(lián)鎖交流潤(rùn)滑油泵、高壓備用密封油泵,邏輯為“或”,定值為0.08MPa;試驗(yàn)塊B中壓力開關(guān)2和試驗(yàn)塊C中壓力開關(guān)2用于聯(lián)鎖直流潤(rùn)滑油泵,邏輯為“或”,定值為0.07MPa;聯(lián)跳盤車裝置壓力開關(guān)定值為0.03MPa。
2.2 潤(rùn)滑油系統(tǒng)存在的問題分析
(1)在運(yùn)行中如果冷油器發(fā)生漏泄,可能發(fā)生系統(tǒng)斷油或系統(tǒng)油壓降低,導(dǎo)致斷油燒瓦;
(2)系統(tǒng)中有二個(gè)潤(rùn)滑油切換閥,任何一個(gè)切換閥出現(xiàn)故障,都可能發(fā)生系統(tǒng)斷油或系統(tǒng)油壓降低,導(dǎo)致斷油燒瓦;
(3)在機(jī)組運(yùn)行中冷油器、滑油過濾器,都需要進(jìn)行清掃,在系統(tǒng)切換和清掃時(shí),可能發(fā)生系統(tǒng)斷油或系統(tǒng)油壓降低,導(dǎo)致斷油燒瓦;
(4)在系統(tǒng)運(yùn)行時(shí),如果交流潤(rùn)滑油泵、二級(jí)注油器出口逆止門發(fā)生故障,也可能發(fā)生系統(tǒng)斷油或系統(tǒng)油壓降低,導(dǎo)致斷油燒瓦。
通過上述分析可以得出結(jié)論,當(dāng)發(fā)生上述故障時(shí),潤(rùn)滑油壓低保護(hù)聯(lián)鎖直流潤(rùn)滑油泵啟動(dòng),也不能夠保持汽輪機(jī)正常供油,勢(shì)必發(fā)生汽輪機(jī)斷油燒瓦事故。
3 潤(rùn)滑油系統(tǒng)改造方案
3.1 潤(rùn)滑油系統(tǒng)機(jī)械部分改造方案如下
(1)將交、直流潤(rùn)滑油泵出口管路,在距離出口逆止門后最近處斷開、三通取消,將直流潤(rùn)滑油泵出口管道直接連接至潤(rùn)滑油供油母管上,改造后當(dāng)直流油泵聯(lián)動(dòng)后,將直接對(duì)潤(rùn)滑油系統(tǒng)出口母管供油,出口管道油不再經(jīng)過滑油系統(tǒng)潤(rùn)滑油過濾器、冷油器,保證機(jī)組安全停機(jī)。
(2)將交流潤(rùn)滑油泵出口管道連接至原潤(rùn)滑油母管上,使交流潤(rùn)滑油泵出口油經(jīng)過滑油過濾器、冷油器后再向潤(rùn)滑油母管供油。
(3)在直流潤(rùn)滑油泵出口管道與潤(rùn)滑油母管碰口處的潤(rùn)滑油母管最近處,加裝管道逆止閥,當(dāng)加裝的管道逆止閥前的潤(rùn)滑母管路設(shè)備出現(xiàn)漏泄時(shí),直流潤(rùn)滑油泵啟動(dòng)后潤(rùn)滑油不至于從漏泄處漏出,保證系統(tǒng)維持正常供油。詳細(xì)見圖3。
(4)將直流泵葉輪車削,使出口壓力比設(shè)計(jì)值低0.07—0.1 MPa,這也就是系統(tǒng)改造后因?yàn)橹绷鳚?rùn)滑泵供油不再經(jīng)過冷油器等設(shè)備減少的油阻值,避免直流油泵運(yùn)行后系統(tǒng)出現(xiàn)超壓現(xiàn)象。
在潤(rùn)滑油系統(tǒng)完成上述改造后,當(dāng)出現(xiàn)潤(rùn)滑油壓降低直流油泵啟動(dòng)后,如果汽輪機(jī)沒有跳閘,因?yàn)橹绷饔捅霉┯蜎]有經(jīng)過冷油器,勢(shì)必會(huì)造成潤(rùn)滑油溫度很快升高,使汽輪機(jī)軸瓦因溫度迅速升高損壞。所以潤(rùn)滑油系統(tǒng)在直流油泵啟動(dòng)后必須立即停機(jī),因此應(yīng)對(duì)潤(rùn)滑油系統(tǒng)熱工保護(hù)部分進(jìn)行改造。
3.2 對(duì)潤(rùn)滑油熱工保護(hù)系統(tǒng)和定值改造方案如下
(1)潤(rùn)滑油壓低保護(hù)跳閘邏輯及定值修改:試驗(yàn)塊A中四個(gè)壓力開關(guān)定值0.06 MPa保持不變,潤(rùn)滑油壓低跳閘邏輯四取二保持不變。
(2)直流潤(rùn)滑油泵聯(lián)鎖邏輯及定值修改:將試驗(yàn)塊B中壓力開關(guān)2和試驗(yàn)塊C中壓力開關(guān)2聯(lián)鎖直流潤(rùn)滑油泵啟動(dòng)的邏輯“或”關(guān)系取消,改由試驗(yàn)塊1中四個(gè)壓力開關(guān)做四取二邏輯在跳閘汽輪機(jī)同時(shí)聯(lián)鎖啟動(dòng)直流油泵,直流油泵聯(lián)鎖保護(hù)定值修改為0.06 MPa。即實(shí)現(xiàn)在直流潤(rùn)滑油泵聯(lián)鎖啟動(dòng)同時(shí)汽輪機(jī)跳閘,避免直流油泵啟動(dòng)后造成軸瓦溫度升高事件,實(shí)現(xiàn)安全停機(jī)。
(3)交流油泵、高壓備用密封油泵聯(lián)鎖邏輯及定值修改:將交流油泵、高壓備用密封油泵聯(lián)鎖邏輯修改為,試驗(yàn)塊B中壓力開關(guān)1或2、試驗(yàn)塊C中壓力開關(guān)1或2任意動(dòng)作聯(lián)鎖交流油泵、高壓備用密封油泵啟動(dòng),即“或”邏輯;交流油泵、高壓備用密封油泵聯(lián)鎖定值修改為0.07MPa,即將試驗(yàn)塊B中壓力開關(guān)2、試驗(yàn)塊C中壓力開關(guān)2定值修改為0.07MPa。
(4)聯(lián)跳盤車回路和定值保持不變。
4 改造后的效果
潤(rùn)滑油系統(tǒng)改造工作于2010年10月份完成,各項(xiàng)設(shè)備試運(yùn)合格,均達(dá)到改造的預(yù)期效果,并順利通過了各項(xiàng)事故模擬試驗(yàn),機(jī)組運(yùn)行至今穩(wěn)定。通過對(duì)機(jī)組潤(rùn)滑油壓系統(tǒng)的改造,完全消除了原潤(rùn)滑油系統(tǒng)中存在的安全隱患,避免了汽輪機(jī)斷油燒瓦事故發(fā)生,提高了機(jī)組安全可靠性。