朱曉剛++朱永強
目前,國內(nèi)機采棉與美棉、澳棉及手摘棉相比質(zhì)量上還存在一定差距,普遍存在的問題是異性纖維(地膜)含量高、短纖維率高、含雜率較大、品級較差。如何解決機采棉的質(zhì)量問題,減少與外棉、手摘棉的差距,這將是中國棉機企業(yè)共同面對的挑戰(zhàn)。
提高設(shè)備配套能力
近幾年我國棉業(yè)在國際合作的基礎(chǔ)上加大了自主創(chuàng)新研發(fā)力度,并著重進行了基礎(chǔ)數(shù)據(jù)研究,取得了較大的技術(shù)進步,目前已具備對現(xiàn)有生產(chǎn)線進行優(yōu)化提升的能力,達到全程機械化及生產(chǎn)過程智能化加工模式,引領(lǐng)我國棉花加工進入工業(yè)4.0,解決新疆兵團機采棉最后一公里產(chǎn)業(yè)升級問題。
從以下幾個方面保障方案的全面實施:一是在線智能化控制。棉花加工廠現(xiàn)狀,新疆兵團已基本實現(xiàn)全程機械化自動化加工模式,設(shè)備配置上已達到較高水平,但加工過程中還存在著有待改善的方面,如粗放式加工,開飛車、故障率高、能耗高、設(shè)備易損壞、火情時有發(fā)生,無法做到因花配車的精細化加工,造成加工出皮棉質(zhì)量差、生產(chǎn)成本高、車間管理不及時,影響加工廠效益。
針對上述問題棉機企業(yè)研發(fā)設(shè)計了智能化系統(tǒng),從提升棉花質(zhì)量、節(jié)能降耗、故障預警、火災(zāi)安全聯(lián)防、數(shù)據(jù)管理等方面著手,系統(tǒng)解決棉花加工廠普遍存在的問題,實現(xiàn)棉花加工廠精細化管理及成本控制。
改進單機和升級關(guān)鍵件
1.籽清機刺釘輥:采用創(chuàng)新型設(shè)計,使用14棱結(jié)構(gòu),同轉(zhuǎn)速下提高了籽棉清理打擊次數(shù),有效提高清雜效率,單位時間內(nèi)清理次數(shù)相等時可降低對籽棉的沖擊,減少纖維損傷,新型刺釘輥清雜效率提高15%~20%。
2.加強型格條柵:增加格條柵剛性,減少因石塊打擊或堵塞造成的變形情況,提高工作穩(wěn)定性、降低故障。
3.皮清機排雜刀:設(shè)計新型結(jié)構(gòu)參數(shù)及安裝角度,提高排雜效率,減少有效纖維損失,并且在第一把刀和第二把刀上面不再積存雜質(zhì),防止雜質(zhì)回吸。
4.嚴格控制影響皮棉質(zhì)量的設(shè)備關(guān)鍵點:籽清機刺釘輥與格條柵間隙(12mm~16mm);U形齒條輥與排雜棒間隙(14mm~20mm);軋花機工作參數(shù);MY96 工作點50mm 伸出量45mm;MY126工作點58mm 伸出量45mm;MY149工作點50mm 伸出量45mm;MY158工作點54mm 伸出量46mm;MY171工作點50mm 伸出量46mm;MY199工作點55mm 伸出量44mm。
嚴格控制影響皮棉質(zhì)量的設(shè)備關(guān)鍵點:皮清機排雜刀與齒輥間隙角度、刀尖到齒輥間隙1.5mm;排雜刀后角到齒輥間隙4mm~6mm、軋花機上排雜下排雜參數(shù);上排雜:刮雜板到鋸筒間隙1.5mm~2.5mm;下排雜:排雜板上口距鋸筒間隙50mm,距毛刷間隙38mm、軋花機阻風板距毛刷間隙3mm(長度方向必須一致,否則容易出現(xiàn)回棉,嚴重影響皮棉質(zhì)量);毛刷距鋸筒間隙:插入鋸齒根部。
籽清機進花口,現(xiàn)在部分棉花加工生產(chǎn)線工藝安裝不盡合理,棉花從管道中進入籽清機時得不到有效分散,造成棉胎厚薄不均,無法充分利用設(shè)備工作面的有效寬度,10噸設(shè)備只發(fā)揮出5噸性能,影響清雜效率,而且容易引起設(shè)備的堵塞,造成設(shè)備或零部件的損壞。新型進花口將配套原機設(shè)備一并安裝,保證棉花均勻分散,不堵塞沉積,充分發(fā)揮設(shè)備效率。根據(jù)智能控制試驗成果,改變優(yōu)化設(shè)備運行參數(shù),對現(xiàn)有設(shè)備進行改進升級,提高性能,減小棉纖維損傷,提高清雜效率。設(shè)備精度恢復,由棉機技術(shù)人員現(xiàn)場檢查分析,牽頭確定恢復方案,以較少的資金投入,提升設(shè)備精度,恢復到設(shè)備出廠狀態(tài),發(fā)揮生產(chǎn)線最佳性能,提高加工質(zhì)量。
保證設(shè)備精度恢復能力
1.零部件失效,非專業(yè)人員在檢修過程中無法識別(如給棉羅拉齒型失效、壓緊彈簧、排雜刀緊固螺栓等),運轉(zhuǎn)看似正常但發(fā)揮不出設(shè)備正常性能,影響加工質(zhì)量,留下故障隱患。
2.零部件損壞,必須更換原廠配件,保證更換后各工作參數(shù)達到原設(shè)計狀態(tài),如有特殊需求可提供定制化配件,達到恢復、優(yōu)化設(shè)備性能的目的,發(fā)揮設(shè)備最佳性能,提高棉花質(zhì)量。
3.管道工藝是否合理,從管道走向布局、管徑配比、變徑結(jié)構(gòu)、輸送效率等方面分析測評,確立整改方案,保證管道順暢高效利用,節(jié)省能耗、減少故障損壞率,輔助主機設(shè)備發(fā)揮最大性能。
4.風機,隨著使用時間的加長風機自身機械性能呈下降趨勢,同時風壓、風量降低(不易被察覺)容易造成管道堵塞,設(shè)備運轉(zhuǎn)不正常,尤其在加工季后期,氣溫降低后空氣比重變大,負載增加風機無法滿足正常需求,故障率增多。上述這種情況大多是在檢修時沒有真正維護到位造成,針對這些問題企業(yè)會利用廠家專業(yè)技術(shù)人員現(xiàn)場測試分析,對性能下降的風機做出優(yōu)化改進和全面的維護方案,保證風機在整個加工季正常運轉(zhuǎn)。
5.對油缸、密封圈、電磁閥、液壓油、氣動件進行測評,建立易損件維護檔案,按正常性能年限嚴格執(zhí)行,做到治病于未發(fā),保障設(shè)備安全運轉(zhuǎn)率,提高效率、降低成本。
6.電器原件、設(shè)備線纜、操控程序,對電器原件及線纜進行檢測評估,對隱患部件及時維護或更換,建立安全維護檔案,對操控系統(tǒng)、程序進行定制化改進升級,對生產(chǎn)線加入安全保障系統(tǒng)。杜絕因電器隱患造成設(shè)備和人身安全事故。
7.生產(chǎn)線檢修全面執(zhí)行原機出廠檢驗規(guī)程,由專業(yè)技術(shù)人員全程指導、檢查,主機設(shè)備及附機精度達到最高標準,生產(chǎn)線性能整體提高,達到節(jié)能、降耗、提質(zhì)、增效的目的。
優(yōu)化設(shè)計工藝與研發(fā)新品
優(yōu)化工藝設(shè)備配置:更換高效清理加工設(shè)備MY126軋花機+MQPQ2700氣流皮清機+P425鋸齒皮清機、MY158、MY149軋花機+MQPQ3000氣流皮清機+P630鋸齒皮清機、MY171軋花機+MQPQ3000氣流皮清機+P630鋸齒皮清機、MY199軋花機+MQPQ3300氣流皮清機+P434鋸齒皮清機。
優(yōu)化加工工藝路線,根據(jù)棉花品質(zhì)改變工藝路線,如對雜質(zhì)高的棉花加強清理,對雜質(zhì)低的棉花,可選擇性進行清理,減少對棉花打擊。
設(shè)備工藝工廠化制作安裝。附屬設(shè)備在工藝系統(tǒng)中起“橋梁”的作用,一旦損壞嚴重影響生產(chǎn)線的產(chǎn)能。目前這部分幾乎全是安裝隊提供的,現(xiàn)場制作,無精度可言,生產(chǎn)線中出現(xiàn)的故障70%~80%由輔機造成,因此今后的新上生產(chǎn)線及生產(chǎn)線改造都應(yīng)實行工廠化制作。包含內(nèi)容:管道、框架平臺、絞龍、提升機、分離器、儲棉箱、烘干設(shè)備、風機等。
在新產(chǎn)品研發(fā)方面,主要包括以下幾個方面:1.復合式籽棉清理機一機多能,雙重清理清雜效率大于50%。適應(yīng)不同客戶需求,減少安裝空間。2.新型籽棉異性纖維清理機,加強除地膜能力,清理效率大于70%高于國家標準,增加除粉塵功能,凈化車間環(huán)境,清除30%~40%,徹底解決堵塞問題。3.皮棉異性纖維清理機,清“三絲” 效率大于60%,增強除地膜功能。4.籽棉溫濕度調(diào)節(jié)設(shè)備,加濕能力1%~3%通過溫濕度調(diào)控增強棉纖維強度,改善棉花加工特性,提高皮棉性能指標(短纖指數(shù)、長度、長度整齊度等)。5.清雜式籽棉分離器,清雜效率大于10%,透風率大于50%,提高效率,漏風率不大于15%,降低損耗。6.多功能水平隔板式烘干塔,除水率4%~6%,除雜效率大于10%,最大處理量15噸,結(jié)構(gòu)新穎、簡潔、便于維護安裝、外形美觀。7.MQP400X3400數(shù)控式皮棉清理機,排雜刀間距可在線自動調(diào)整,根據(jù)皮棉含雜高低調(diào)整排雜多少,做到最佳清理,減少棉纖維損傷。清雜效率大于50%。8.MDY-400D打包機,全新設(shè)計、設(shè)備穩(wěn)定可靠,故障率降低80%,產(chǎn)能40包/小時,輕、重包率小于1%。9.C4全自動捆包機,創(chuàng)新結(jié)構(gòu),性能穩(wěn)定,適應(yīng)新疆低溫天氣能耗低,捆包效率每包30秒左右。
(作者單位:朱曉剛,巴州纖維檢驗所;朱永強,巴州冠農(nóng)棉業(yè)順泰軋花廠)