劉波
(西安市市政設(shè)施管理局,陜西 西安 710000)
橋梁下部結(jié)構(gòu)復(fù)位研究
劉波
(西安市市政設(shè)施管理局,陜西 西安 710000)
為快速有效治理西安附近某橋橋墩和樁基的縱向偏移,分析比較了兩個糾偏方案的優(yōu)缺點,結(jié)合本橋的實際狀況,本著少擾動、少損害固有結(jié)構(gòu)構(gòu)件的思想,采用了牽拉+頂推同步非對稱加載工藝并采用位移+應(yīng)力控制技術(shù)對6#橋墩實施糾偏工作,通過理論計算和現(xiàn)場實時控制對比分析,位移和應(yīng)變都在控制范圍之內(nèi),說明采用牽拉+頂推同步非對稱加載的施工方法可以滿足工程中橋多墩糾偏要求,是可靠合理的。
同步;非對稱;加載;多墩糾偏;控制
由于城鎮(zhèn)化快速推進,城市橋梁和干道橋梁發(fā)展極為快速,尤其是城鄉(xiāng)接合部干道與城市連接部立交橋較為集中,管理單位對該部分管理不夠重視,導(dǎo)致該區(qū)域橋梁下部空間容易被侵占甚至堆積建筑垃圾,危及橋梁下部結(jié)構(gòu)的安全性能。
西安附近某橋,結(jié)構(gòu)形式為6×30 m預(yù)應(yīng)力混凝土簡箱梁橋;下部為柱式橋墩(三柱式)鉆孔樁基礎(chǔ)。最高橋墩33 m,橋長1 830.5 m,橋面寬度20.65 m。由于大量建筑垃圾堆積在該橋6#橋墩下,在重力荷載偏壓作用下,導(dǎo)致6#橋墩軸線發(fā)生縱橫向偏移,該橋6#墩支座中心線產(chǎn)生最大偏移390 mm,伸縮縫高差達360 mm,已超出規(guī)范限值要求。墩身裂縫分布于系梁以上7~12m,寬度為0.05~0.3 mm,深度為5~12 cm;樁身裂縫分布于系梁以下2~8 m,寬度為0.05~0.25 mm,深度為3~8 cm;承載力不滿足設(shè)計要求。該橋存在較大安全隱患,在橋墩偏移后第一時間實行了限制通行的措施,病害分析如圖1和圖2所示。橋墩、樁基縱向偏移距離示意見表1和圖3。
圖1 清除建筑垃圾后橋墩
圖2 梁體脫離支座
表1 建筑垃圾清除后約束解除前6#墩位位移變化
圖3 6#橋墩位移示意
為防止橋墩大偏心失穩(wěn)傾覆,對6#橋墩兩側(cè)設(shè)置臨時支撐,解除墩頂約束,使兩端梁體重力釋放到臨時支撐上,確保梁體安全。墩頂解除約束24 h后,6#橋墩殘余變形見表2。從表2的數(shù)據(jù)可以看出除墩頂橫向變形外,支座中心、墩頂、樁頂均已超出規(guī)范要求。要治理6#墩縱向偏位,方法一是拆除重建,但是拆除重建需要耗費較大的人力和物力,且需要長時間中斷交通,會造成長時間交通擁堵和較壞的社會影響,因此該方法不科學(xué)。方法二是利用現(xiàn)代控制技術(shù)對偏位墩柱實施糾偏工作,糾偏工作效率高、成本低,但是該方法施工技術(shù)水平較高,控制難度大,存在較大風(fēng)險。糾偏涉及頂推工藝、應(yīng)力控制、安全控制等關(guān)鍵環(huán)節(jié),因此制定科學(xué)合理的糾偏方案和施工控制指導(dǎo)書意義重大。根據(jù)現(xiàn)場條件決定對6#墩實施糾偏工作,由于6#橋墩不但橋墩縱向有偏移,樁基縱向也有偏移,且橫斷面偏移量不一樣,因此采用常規(guī)的單點頂推法不能達到預(yù)定效果,還有可能發(fā)生次生災(zāi)害,故需要對該橋墩實施多點頂推,即在蓋梁和承臺處設(shè)置頂推點,并制定了兩個方案進行分析比較,現(xiàn)將比選方案介紹分析如下。
表2 約束解除后6#墩位移變化
3.1 方案一:多點頂推法
多點頂推就是選擇合適點位對橋墩進行頂推,由于6#墩構(gòu)造形式為三柱式,為實現(xiàn)非對稱加載,墩頂蓋梁兩端設(shè)置1、3加載點,承臺設(shè)置2、4加載點,如圖4所示。由于小箱梁的橫向連接為橫隔板,為加強端橫隔板的剛度,在布置圖1、3頂點時要對端部小箱梁底部進行加固,以提高箱梁的整體受力性能,防止頂推過程中破壞小箱梁橫向聯(lián)系。該方案的優(yōu)點是施工簡單,頂推墩柱時反力支撐體系由小箱梁來承擔,不需要增設(shè)額外的反力支撐體系,在一定程度上減少了工程費用,縮短了工期。但是小箱梁端部為預(yù)應(yīng)力錨具布置區(qū)域,在小箱梁端部加固中要做大量的分析、計算和量測工作,稍有失誤就會損害錨具,施工難度較大、風(fēng)險較高。頂點2、4布置在承臺上,為增大安全系數(shù),反力支撐由4#橋墩和5#橋墩共同承擔。頂推由液壓千斤頂實施,通過理論計算可以實現(xiàn)同步頂推,控制較為簡便。
圖4 方案一頂推示意
3.2 方案二:推拉結(jié)合法
考慮到加固小箱梁端工藝復(fù)雜危險系數(shù)較大等原因,為避開箱梁端部敏感區(qū),方案二采取推拉結(jié)合的方法,即在蓋梁上設(shè)置牽拉點1、3,由于承臺具有質(zhì)量大、抗傾覆能力強等優(yōu)點,反力支撐由1#臺來承擔,在1#臺承臺上設(shè)置牽引點2、4。頂點6、8布置于6#墩承臺上,為增大安全系數(shù),反力支撐由4#橋墩和5#橋墩共同承擔。頂推由液壓千斤頂實施,通過理論計算可以實現(xiàn)同步頂推,控制較為簡便。該方案的優(yōu)點是對原有建筑物擾動性小,施工難度小,控制程度低。牽拉+頂推施工是一種新的施工工藝,牽拉工藝單個進程牽拉量較大,可以實現(xiàn)同步非對稱加載,適合大位移糾偏,能根據(jù)結(jié)構(gòu)物的構(gòu)造形式因地制宜合理利用既有資源,縮短施工工期,降低工程費用,對原有結(jié)構(gòu)物損傷的風(fēng)險較小。結(jié)合該橋的實際情況,在本次糾偏中采用牽拉+頂推施工同步非對稱加載工藝,布置示意如圖5所示。
圖5 方案二牽拉示意
本次糾偏施工控制采用位移+應(yīng)力控制,位移控制點由全站儀實施監(jiān)控,測點布置于4#橋墩、5#橋墩、6#橋墩、1#臺的墩頂蓋梁和承臺,應(yīng)力測點設(shè)置于6#橋墩、6#橋墩樁基頂點布置側(cè),測點布置如圖6所示,控制點位移蓋梁端控制值不超過10 mm,承臺值不超過5 mm,混凝土應(yīng)變值不超過46 με。根據(jù)糾偏各階段現(xiàn)場采集實測值都小于理論計算值,說明糾偏中對現(xiàn)有結(jié)構(gòu)構(gòu)件傷損較小,糾偏結(jié)束后墩頂最大偏移值為17 mm,樁頂最大偏移值為-3 mm,糾偏結(jié)束后6#橋墩位移變化見表3。
圖6 監(jiān)控測點布置示意
表3 糾偏后6#墩位移變化
本文通過牽拉+頂推同步非對稱加載工藝并采用位移+應(yīng)力控制技術(shù)對6#橋墩實施糾偏工作,墩頂最大糾偏量243 mm,樁基最大糾偏位移83 mm,在糾偏和頂推過程中墩身、樁基沒有產(chǎn)生裂縫,且4#橋墩、5#橋墩和1#橋臺的位移變化都在控制范圍內(nèi),說明采用牽拉+頂推同步非對稱加載的施工方法可以滿足工程中橋多墩糾偏要求,是可靠合理的。
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U445.7
B
1009-7716(2016)05-0169-03
10.16799/j.cnki.csdqyfh.2016.05.048
2016-02-18
劉波(1979-),男,陜西榆林人,工程師,從事橋梁檢測養(yǎng)護工作。