孔維濤 毛小雷
(河南華元基礎(chǔ)工程有限公司 河南鄭州 450000)
基于筏板基礎(chǔ)大體積混凝土施工溫度裂縫控制
孔維濤 毛小雷
(河南華元基礎(chǔ)工程有限公司 河南鄭州 450000)
高層建筑基礎(chǔ)筏板大體積砼具有穩(wěn)定強(qiáng)以及整體性好等特點(diǎn),因此被廣泛應(yīng)用于建筑工程中。但是這種類型的基礎(chǔ)筏板也存在一定的局限性,它的體積相對(duì)比較大,容易出現(xiàn)裂縫以及滲水等情況,在施工過(guò)程中,施工人員必須全程嚴(yán)格把關(guān)抗裂、抗?jié)B等方面的施工情況,只有這樣才能保證建筑工程的施工質(zhì)量。
筏板基礎(chǔ);大體積混凝土;溫度裂縫;技術(shù)措施
某商業(yè)建筑,地下1層,地上3層(局部4層),主體為框架剪力墻結(jié)構(gòu)。主體樓總建筑面積36631.81m2,其中地下13720.32m2,地上22911.49m2。主體樓建筑基底面積8780.04m2,梁板式筏形基礎(chǔ),厚度為500~900mm,地梁厚1.5m,部分達(dá)到1.9m。混凝土設(shè)計(jì)強(qiáng)度C35,抗?jié)B強(qiáng)度P6,筏基部分混凝土總澆筑量9800m 3?!?.000以下大體積混凝土澆筑施工都在冬季進(jìn)行。
2.1 筏板基礎(chǔ)界定為大體積混凝土的理由
JGJ55―2000《普通混凝土配合比設(shè)計(jì)規(guī)程》中對(duì)大體積混凝土進(jìn)行了解釋,描述為:混凝土結(jié)構(gòu)物實(shí)體最小尺寸等于或大于1m,或預(yù)計(jì)會(huì)因水泥水化熱引起混凝土內(nèi)外溫差過(guò)大而導(dǎo)致裂縫的混凝土。樞紐主體樓的筏板基礎(chǔ)厚度雖不均勻(500~1900mm),但筆者認(rèn)為,術(shù)語(yǔ)中的“大”給我們很多混凝土工程的裂縫控制造成了誤解,是否界定為“大體積混凝土”,主要應(yīng)該從水泥水化熱引起的內(nèi)外溫差變化和體積變化致使混凝土出現(xiàn)有害裂縫來(lái)界定,該樞紐工程基礎(chǔ)混凝土澆筑處在冬季施工,混凝土內(nèi)外溫差較大,故應(yīng)界定為大體積混凝土。
2.2 裂縫產(chǎn)生的原因分析
大體積混凝土產(chǎn)生的裂縫,絕大部分都是溫度裂縫,即混凝土在硬化期間水泥水化過(guò)程中釋放的水化熱所產(chǎn)生的溫度變化和混凝土收縮,以及外界約束條件的共同作用產(chǎn)生溫度應(yīng)力和收縮應(yīng)力,而引起混凝土結(jié)構(gòu)出現(xiàn)裂縫。
在冬季進(jìn)行大體積混凝土的施工,環(huán)境溫度較低,而混凝土在經(jīng)攪拌后溫度通常較高,外界氣溫變化大,極易因內(nèi)外溫差過(guò)大出現(xiàn)溫度裂縫。3種裂縫產(chǎn)生原因:①水化熱產(chǎn)生的裂縫;②內(nèi)外溫差產(chǎn)生裂縫;③約束條件產(chǎn)生裂縫。
樞紐主樓大體積混凝土筏板基礎(chǔ)在冬季施工中主要從以上 3個(gè)方面對(duì)裂縫產(chǎn)生的原因進(jìn)行了控制。
3.1 減少外部約束條件
樞紐主體樓地基土為粉質(zhì)黏土,約束很小,實(shí)際施工過(guò)程中,我們對(duì)墊層混凝土采用分塊(8m×8m)澆筑的方法,塊與塊中間設(shè)置聚苯板分隔條,進(jìn)一步降低地基對(duì)基礎(chǔ)的約束。避免基礎(chǔ)混凝土下部因?yàn)榧s束過(guò)大而產(chǎn)生不易察覺(jué)的裂縫。
3.2 控制原材料及配比
為滿足大體積混凝土控制水泥水化熱和冬季施工的雙重要求,在保證強(qiáng)度的前提下盡量減少水泥用量?;炷两M成材料的種類及摻量選擇如下:
1)理論上應(yīng)優(yōu)先選用低水化熱的礦渣水泥,但考慮到抗凍性要求,該工程選用了P.O42.5水泥。
2)控制粗細(xì)骨料質(zhì)量:選用5~25連續(xù)級(jí)配的碎石,含泥量不超過(guò)1%;選用細(xì)度模數(shù)在2.5左右的中砂,含泥量不超過(guò)1%。
3)摻用2種外加劑和2種摻合料:摻用AN4000聚羧酸系高效減水劑(防凍型),減水率達(dá)到32%;摻用膨脹劑UEA,補(bǔ)償混凝土收縮;摻用Ⅱ級(jí)粉煤灰,降低水泥用量、降低水化熱;摻用 S95礦渣粉,降低水化熱。通過(guò)摻用外加劑和摻合料,有效地減少了水泥用量,與基準(zhǔn)相比,可延緩凝結(jié)時(shí)間8~10h。
4)優(yōu)化混凝土配合比:經(jīng)試驗(yàn)室多組試配比較,確定該基礎(chǔ)混凝土配合比。
5)混凝土抗裂驗(yàn)算
以最不利的第 4段為驗(yàn)算對(duì)象,根據(jù)以往冬季施工經(jīng)驗(yàn),入模溫度要求控制在15℃左右,相關(guān)數(shù)據(jù)查閱《簡(jiǎn)明施工計(jì)算手冊(cè)》,計(jì)算過(guò)程如下:
①混凝土水化熱絕熱升溫計(jì)算:
式中:T(t)為混凝土澆筑后某一時(shí)間t的絕熱溫升值,℃;W為每1m3混凝土的水泥用量,kg/m3,該工程為275kg/m3;Q為每1kg水泥的水化熱,kJ/kg,該工程為335kJ/kg;c為混凝土的比熱,取0.96kJ/(kg℃);ρ為混凝土的質(zhì)量密度,取2400kg/m3;m為與水泥品種、溫度有關(guān)的振搗時(shí)水化熱速度系數(shù),取0.42。
②混凝土內(nèi)部中心溫度計(jì)算
式中:Tmax(t)為不同齡期時(shí)混凝土內(nèi)部中心最高溫度;Tj為混凝土入模溫度,該工程為 15℃;T(t)為混凝土澆筑后某一時(shí)間的絕熱溫升值,℃;ξ為混凝土不同齡期的升溫系數(shù),第10d為0.18,第11d為0.15。
由計(jì)算結(jié)果可以推斷出,混凝土在第10d到11d由于水化熱溫度產(chǎn)生的溫度應(yīng)力遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于混凝土第 10d的抗拉強(qiáng)度,在隨后的混凝土齡期內(nèi),隨著內(nèi)部升溫的逐漸減弱,抗拉強(qiáng)度的逐漸增加,將更不易出現(xiàn)裂縫。故在該配比情況下,混凝土不會(huì)因?yàn)樗療嵋鸬臏囟葢?yīng)力而使結(jié)構(gòu)開(kāi)裂。
3.3 選擇混凝土澆筑方法
通過(guò)永久變形縫和后澆帶的劃分,基礎(chǔ)共分為14段,根據(jù)各段不同的厚度,施工中確定了不同的澆筑方式。
實(shí)際施工中采用隔倉(cāng)施工,為消除施工冷縫,要求混凝土拌合物初凝時(shí)間要大于10h,混凝土澆灌的每批覆蓋時(shí)間控制在6h以內(nèi),每個(gè)澆筑面配備12臺(tái)6m3混凝土攪拌運(yùn)輸車和2臺(tái)混凝土泵(汽車式),要求每臺(tái)泵的泵灌量為24m3/h,每臺(tái)泵的澆筑范圍內(nèi)配備4個(gè)振搗棒進(jìn)行振搗,施工員、質(zhì)檢員各1名進(jìn)行監(jiān)督;控制入模溫度在15℃以下。要求泵管配備串筒,以防止混凝土離析。配備操作工在澆筑部位完成2~3h后對(duì)表面進(jìn)行2次趕光壓平,3、4、5段做到“三壓三平”,且及時(shí)覆蓋保溫材料。
3.4 依據(jù)測(cè)溫監(jiān)控指導(dǎo)養(yǎng)護(hù)
1)養(yǎng)護(hù)方法。養(yǎng)護(hù)采用覆蓋保溫的方法,用1層塑料布和2層阻燃草簾覆蓋保溫。根據(jù)同類工程的經(jīng)驗(yàn),此種覆蓋保溫養(yǎng)護(hù)方法可相當(dāng)于2m厚混凝土的等效厚度,從而使混凝土表面溫度與大氣溫度相差20~25℃。這種保溫方法既可以減少混凝土表面熱量擴(kuò)散,降低混凝土表面的溫度梯度,防止產(chǎn)生表面裂縫;又可以延長(zhǎng)混凝土散熱時(shí)間,充分發(fā)揮混凝土強(qiáng)度潛力和徐變特性,使溫差對(duì)于混凝土產(chǎn)生的拉應(yīng)力小于混凝土工程的抗拉強(qiáng)度,防止產(chǎn)生貫穿性裂縫。
2)測(cè)溫監(jiān)控。此處論述的測(cè)溫監(jiān)控僅為對(duì)混凝土內(nèi)的溫度測(cè)試?,F(xiàn)場(chǎng)溫度監(jiān)測(cè)采用電子溫度數(shù)據(jù)采集裝置,其中在第5段共埋設(shè)60個(gè)測(cè)溫點(diǎn),埋深L=950mm的用于測(cè)量地梁中心位置的溫度,埋深L=100mm的用于測(cè)量混凝土表面溫度,埋深L=1800mm的用于測(cè)量混凝土底部的溫度?;炷翝仓竺扛?h測(cè)量1次,澆筑后從第4~7d每隔4h測(cè)量1次,在每次測(cè)溫的同時(shí)測(cè)大氣溫度。
3)利用測(cè)溫監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)指導(dǎo)養(yǎng)護(hù)工作實(shí)例。在第3段混凝土澆筑完成3d后,通過(guò)測(cè)溫?cái)?shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)3L13點(diǎn)處表面溫度從15.423℃在4h內(nèi)降到5.121℃。經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)核查,發(fā)現(xiàn)此處梁側(cè)的阻燃草簾被風(fēng)刮走,現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)采取了措施。重新覆蓋后,監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)恢復(fù)了正常。
通過(guò)探討筏板基礎(chǔ)大體積混凝土施工溫度裂縫的控制工作,筆者得出以下幾點(diǎn)結(jié)論:①工程水泥用量得到有效控制,減少了混凝土開(kāi)裂的幾率,在今后應(yīng)對(duì)水泥用量進(jìn)行詳細(xì)驗(yàn)算,以確?;炷两Y(jié)構(gòu)的強(qiáng)度;②針對(duì)整體基礎(chǔ),應(yīng)結(jié)合厚度和尺寸的不同來(lái)采取不同的混凝土澆筑方式;③養(yǎng)護(hù)過(guò)程應(yīng)重視檢測(cè)數(shù)據(jù)的作用,針對(duì)性采取有效的養(yǎng)護(hù)措施,讓混凝土在較均勻降溫和濕潤(rùn)的環(huán)境中逐漸增長(zhǎng)抗拉和抗壓強(qiáng)度。
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1007-6344(2016)10-0250-01