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        水泥與混凝土減水劑適應(yīng)性探析

        2016-04-27 03:31:48
        四川水泥 2016年10期
        關(guān)鍵詞:熟料減水劑適應(yīng)性

        馬 力

        (懷遠(yuǎn)中聯(lián)水泥有限公司 安徽省蚌埠市懷遠(yuǎn) 233412)

        水泥與混凝土減水劑適應(yīng)性探析

        馬 力

        (懷遠(yuǎn)中聯(lián)水泥有限公司 安徽省蚌埠市懷遠(yuǎn) 233412)

        懷遠(yuǎn)中聯(lián)水泥有限公司(以下簡稱我公司)水泥與減水劑出現(xiàn)不適應(yīng)性,通過與減水劑廠家配合試驗研究,從進廠原、燃材料、生料、熟料、混合材等的化學(xué)成分到粉磨工藝全過程分析、查找原因,熟料中C3A和MgO含量偏高是主要因素。采取調(diào)整配料方案,優(yōu)化原材料及水泥混合材配比,調(diào)整工藝參數(shù)等措施,使我公司水泥與減水劑有較好適應(yīng)性,滿足用戶需求。

        水泥熟料;減水劑;適應(yīng)性;措施

        0 前言

        隨著當(dāng)今建筑行業(yè)的不斷發(fā)展,預(yù)拌混凝土技術(shù)的提高和完善,減水劑已成為混凝土不可缺少的組成部分,被廣泛推廣應(yīng)用。然而在實際生產(chǎn)應(yīng)用過程中,出現(xiàn)了水泥與減水劑的適應(yīng)問題,如若適應(yīng)好,能充分發(fā)揮減水劑的優(yōu)良性能,混凝土強度及施工性能等均可達到理想的設(shè)計效果。否則,混凝土?xí)霈F(xiàn)離析、泌水、強度偏低等不正?,F(xiàn)象,不僅使混凝土質(zhì)量得不到保證,嚴(yán)重時還會導(dǎo)致硬化混凝土出現(xiàn)收縮裂紋等質(zhì)量問題。因此,分析、研究影響水泥對減水劑適應(yīng)性能的各種因素,以便采取有效的措施,預(yù)防水泥對減水劑的不適應(yīng)性。

        1、水泥與減水劑出現(xiàn)的適應(yīng)性問題

        我公司5000t/d生產(chǎn)線自2014年2月投料試生產(chǎn)水泥以來,水泥對減水劑一直有良好的適應(yīng)性。2015年7月中旬,方陣商混站和佑駿商混站反映我公司水泥與減水劑適應(yīng)性較差問題。對用戶的反映,我公司領(lǐng)導(dǎo)對此非常重視,派出工程技術(shù)人員進行調(diào)研后并和安徽省外加劑廠家及時溝,通主要出現(xiàn)問題:

        (1)試配混凝土出機后的坍落度較小,僅170mm左右,動性較差;

        (2)混凝土坍落度經(jīng)時損失較大,60min后損失50%以上,且流動性很差,經(jīng)過90min后幾乎為零,沒有流動性;

        (3)安徽省外加劑廠家技術(shù)人員通過調(diào)整摻加糖鈣、檸檬酸和三磷酸鈉等緩凝成分,不但對混凝土坍落度損失情況沒有明顯改善,還稍有加快坍落度的損失。

        以上情況的出現(xiàn),給建筑工程施工帶來了很大的影響,造成混凝土到達現(xiàn)場后因流動性很差而不能泵送,有時嚴(yán)重的造成混凝土在攪拌車罐內(nèi)硬化無法卸車。針對水泥與減水劑出現(xiàn)適應(yīng)性差問題我們進行了原因查找、試驗研究等工作。

        2、水泥與減水劑適應(yīng)性差原因分析

        2.1 水泥中的熟料成分的影響

        (1)熟料中礦物C3A含量的影響

        問題主要出現(xiàn)在水泥和熟料成分及部分性能指標(biāo)見表1和表2

        表1 問題出現(xiàn)前后熟料的化學(xué)成分(%)、三率值及礦物組成

        表2 問題出現(xiàn)前后水泥物理性能指標(biāo)

        從表1可見2015年1—6月份水泥熟料C3A含量平均在6.5%以下,從2015年 7月份開始,因我公司進廠淮南礦業(yè)集團原煤的質(zhì)量較差,灰分居高不下,造成熟料中Al203含量偏高,使熟料中C3A礦物含量達到8.0%以上,八月份高達8.22%。

        根據(jù)商混站反映:當(dāng)熟料C3A含量偏高不太嚴(yán)重時(7.4%以下),增加減水劑的摻量,效果即可明顯好轉(zhuǎn),而當(dāng) C3A含量偏高較為嚴(yán)重時(8.2%以上),即使增加28%左右的摻量,其效果亦無明顯改善。

        為了驗證熟料中的C3A含量的波動對外加劑適應(yīng)性的影響,我們選取了四種不同的熟料進行做對比試驗,其中水泥配比為:熟料85%、粉煤灰10%、二水石膏5%,混凝土試驗配比為:水:水泥:砂:石:粉煤灰:減水劑=0.44:1.0: 1.58:2.27:0.14:0.01,熟料成分及實驗結(jié)果見表3、表4。

        表3 實驗熟料化學(xué)成分(%)、率值及礦物組成

        表4 水泥小磨性能指標(biāo)及混凝土坍落度損失試驗結(jié)果

        由以上表3、表4可見在四種熟料所粉磨水泥的配比、比表面積等基本相同的情況下,隨著熟料C3A礦物含量的升高,混凝土坍落度損失明顯增大。另外,減水劑的使用效果隨水泥熟料的礦物組成不同而有很大差異,C3A對減水劑適應(yīng)性影響最大,C3A含量高對水泥減水增強效果就差,通過研究水泥單礦物對減水劑的吸附等溫曲線可以看出見下圖:

        減水劑在水泥單礦物上的吸附等溫曲線

        由以上實驗分析可以確定,熟料中C3A礦物偏高,是影響水泥對減水劑適應(yīng)性的主要因素。

        (2)熟料中氧化鎂含量的影響

        我公司礦山石灰石Mg0含量偏高,熟料中Mg0含量高達3.98%左右見表1。查相關(guān)資料表明,水泥中MgO偏高也會造成水泥與減水劑的適應(yīng)性較差。

        (3)其它化學(xué)成分的影響

        水泥S03和堿含量的影響,據(jù)相關(guān)資料介紹,水泥中S03和堿含量對水泥與減水劑的適應(yīng)性也有較大的影響,水泥的塑化度SD(SD=S03/(1,29 Na0+0.85K20))越大,混凝土坍落度損失越小,與減水劑的適應(yīng)性越好,反之則較差。

        2.2 水泥粉磨工藝的影響

        (1)水泥粉磨溫度的影響

        我公司采用天然二水石膏做緩凝劑,采用閉路粉磨工藝,磨內(nèi)及出磨水泥溫度均較高,尤其7.8.9月份,出磨水泥溫度高達138℃,部分天然二水石膏脫水導(dǎo)致水泥假凝,從而加劇水泥與減水劑的適應(yīng)性問題。

        (2)水泥顆粒級配的影響我公司出磨水泥篩余較大而比表面積偏高見表2,其中5~30um顆粒比例僅60%左右,而10um以下顆粒含量接近20%,顆粒級配不合理,造成混凝土不但保水性不好,而且凝結(jié)偏快,在一定程度上也加劇了水泥對減水劑的適應(yīng)性問題。

        2.3 水泥助磨劑的影響

        當(dāng)前,市面上生產(chǎn)的助磨劑魚龍混雜,質(zhì)量差別較大。對混凝土外加劑(減水劑)均有不同程度的影響,主要是助磨劑中NS、YS等等。

        2.4 水泥粉磨時的混合材的影響

        爐渣、粉煤灰、沸石、煤矸石對減水劑的塑化效果以及漿體的流動性都有不同程度影響,特別是沸石、石煤渣、煤矸石影響較大等等。

        3、措施實施效果

        (1)嚴(yán)格控制進廠原燃材料的質(zhì)量,確保進廠原煤和礦山開采石灰石質(zhì)量達到內(nèi)控指標(biāo)要求,其中進廠煤灰分≦24%,石灰石Mg0含量≦3.0%。

        (2)調(diào)整配料方案,配料中嚴(yán)格控制Al203含量,將熟料C3A礦物含量控制在7%左右,同時,采用高溫煅燒和快速冷卻,減少生燒料和輕燒料,使鐵相中能溶進更多的Al203,讓鐵相中從C4AF向C6A2F轉(zhuǎn)變,從而減少C3A含量。

        (3)熟料入磨溫度控制在100℃以下,出窯熟料在儲庫內(nèi)存放不少于6d,通過改善水泥磨內(nèi)通風(fēng)和盡量延長水泥在庫內(nèi)存放時間等措施,避免天然二水石膏脫水和出廠水泥溫度偏高。

        (4)及時掌握生產(chǎn)過程中熟料C3A礦物含量和水泥堿含量的變化情況,并根據(jù)其變化相應(yīng)調(diào)整天然二水石膏摻加量。

        (5)調(diào)整水泥磨機內(nèi)的研磨體級配、磨內(nèi)隔倉板及出料篦板的篦孔尺寸,避免過粉磨現(xiàn)象,使出磨水泥 0.08mm篩篩余≤6.0%,比表面積由原來的 365~385㎡/kg調(diào)整為345~365之間。水泥顆粒粒度分布達到目標(biāo)范圍(≦3um的顆粒小于10%,3~32um的顆粒>65%)見圖1。

        通過以上各項措施的實施,水泥對減水劑的適應(yīng)性從9月份逐漸得到改善,9~11月份生產(chǎn)熟料和水泥性能指標(biāo)見表5、表6。

        9月份生產(chǎn)熟料C3A礦物含量降至7.23%,Mg0含量降至3.56%左右,在減水劑摻量不變的情況下,配置混凝土各方面性能均達到設(shè)計要求,已基本滿足混凝土配送施工的需要。10月份生產(chǎn)熟料C3A礦物含量降至6.74%,Mg0含量降至3.42%以下,在減水劑摻量恢復(fù)至正常的2.0%~2.2%范圍時,所配置混凝土經(jīng)過60min坍落度基本無損失,流動性較好,經(jīng)過90min的坍落度損失僅為15%左右,至此,我公司水泥對減水劑的適應(yīng)性達到了較好的效果。

        表5 改造后熟料的化學(xué)成分(%)、三率值及礦物組成

        表6 改造后水泥物理性能指標(biāo)

        (6)從商品混凝土角度考慮,應(yīng)優(yōu)選摻有陰離子助磨劑的水泥,盡量避免選用醇胺類和非離子型助磨劑。

        (7)混合材的選用應(yīng)優(yōu)先選用礦渣、粉煤灰。盡量避開沸石、煤矸石、石煤渣和爐渣、等等粉磨需水量大的材料。

        4、結(jié)語

        (1)水泥與減水劑適應(yīng)性差關(guān)鍵因素在于我公司水泥熟料中Mg0含量偏高和水泥熟料中C3A礦物含量偏高。我們從生產(chǎn)源頭抓起,嚴(yán)格控制進廠煤的灰分、揮發(fā)分、熱值和礦山石灰石Mg0含量,嚴(yán)格控制熟料中C3A礦物含量在7.0%左右,Mg0含量≤3.5%;嚴(yán)格將出廠水泥的堿含量控制在指標(biāo)范圍內(nèi)。

        (2)針對夏季氣溫較高,進一步加強對熟料儲存存放,嚴(yán)禁出窯熟料直接進水泥磨;嚴(yán)禁出磨水泥在庫內(nèi)上進下出直接包裝出廠,出磨水泥溫度應(yīng)控制在130℃以下,出廠水泥溫度應(yīng)控制在70℃以下。

        (3)優(yōu)選水泥用混合材礦點品種、優(yōu)選摻有陰離子的水泥用助磨劑,進一步確定出磨水泥的最佳分布和混合材最佳摻量比例,既達到改善水泥性能提高水泥強度,又增強水泥對各種減水劑適應(yīng)性。使周邊的方陣商混站、佑駿商混站及各工程工地用戶都比較滿意。

        TQ172

        B

        1007-6344(2016)10-0009-02

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