劉文
(廣州永興環(huán)保能源有限公司,廣州 510410)
某電廠燃煤鍋爐煙風(fēng)系統(tǒng)阻力優(yōu)化與分析
劉文
(廣州永興環(huán)保能源有限公司,廣州 510410)
分析了某電廠300MW機(jī)組亞臨界鍋爐煙風(fēng)系統(tǒng)阻力狀況,結(jié)合機(jī)組超低排放改造,提出整體優(yōu)化改造方案。通過(guò)電袋除塵系統(tǒng)擴(kuò)容改造、中間熱媒體煙氣換熱器(MGGH)系統(tǒng)改造、“引增合一”改造、風(fēng)機(jī)選型、優(yōu)化系統(tǒng)煙風(fēng)阻力狀況,解決了原煙風(fēng)系統(tǒng)阻力大的問(wèn)題。在滿(mǎn)足機(jī)組超低排放環(huán)保要求的前提下,使機(jī)組煙風(fēng)系統(tǒng)能耗控制在較低水平。
超低排放;阻力優(yōu)化;引增合一;風(fēng)機(jī)選型;節(jié)能
隨著國(guó)內(nèi)環(huán)保要求的日益提高,燃煤機(jī)組大都進(jìn)行了脫硫、脫硝改造,在機(jī)組環(huán)保水平提高的同時(shí),也帶來(lái)了系統(tǒng)煙風(fēng)阻力增大、機(jī)組能耗提高的問(wèn)題。2015年12月,國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議決定在2020年之前對(duì)燃煤電廠全面實(shí)施超低排放和節(jié)能改造,很多現(xiàn)役機(jī)組面臨系統(tǒng)性的環(huán)保改造。如何利用超低排放改造的契機(jī),對(duì)機(jī)組煙風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行整體優(yōu)化,滿(mǎn)足超低排放要求的同時(shí),解決系統(tǒng)煙風(fēng)阻力大的問(wèn)題,使機(jī)組能耗維持在較低水平,是一個(gè)值得思考的問(wèn)題。
某電廠2×330MW機(jī)組鍋爐為亞臨界參數(shù)、汽包自然循環(huán)、四角切圓燃燒、直吹式制粉系統(tǒng)、一次中間再熱、平衡通風(fēng)、單爐膛Π形布置、全鋼架全懸吊結(jié)構(gòu)、固態(tài)排渣煤粉爐。機(jī)組脫硝采用選擇性催化還原系統(tǒng)(SCR),脫硝效率80%,NOx排放質(zhì)量濃度小于100mg/m3。除塵器采用電袋復(fù)合除塵系統(tǒng),布置在鍋爐空氣預(yù)熱器(以下簡(jiǎn)稱(chēng)空預(yù)器)后、引風(fēng)機(jī)前,設(shè)計(jì)除塵器出口粉塵質(zhì)量濃度小于30 mg/m3。機(jī)組煙氣系統(tǒng)配置2臺(tái)雙吸離心式引風(fēng)機(jī),其技術(shù)規(guī)范見(jiàn)表1。機(jī)組脫硫采用石灰石-石膏濕法脫硫系統(tǒng),“一爐一塔”配置,設(shè)置煙氣換熱器(GGH),煙氣脫硫系統(tǒng)配備1臺(tái)動(dòng)葉可調(diào)軸流式增壓風(fēng)機(jī),其技術(shù)規(guī)范見(jiàn)表2。
該電廠#2機(jī)組在調(diào)試時(shí)即發(fā)現(xiàn),當(dāng)機(jī)組達(dá)到最大出力時(shí),引風(fēng)機(jī)出力受限,沒(méi)有可調(diào)節(jié)余量,引風(fēng)機(jī)出口至增壓風(fēng)機(jī)入口段全壓損失約1.4 kPa。一般而言,引風(fēng)機(jī)出口擴(kuò)壓段變徑管角度不超過(guò)15°,而現(xiàn)場(chǎng)由于場(chǎng)地和安裝條件限制,引風(fēng)機(jī)出口變徑管的角度約為35°。風(fēng)機(jī)現(xiàn)場(chǎng)布置如圖1所示。
表1 引風(fēng)機(jī)技術(shù)規(guī)范
表2 增壓風(fēng)機(jī)技術(shù)規(guī)范
圖1 引風(fēng)機(jī)出口煙道模擬
機(jī)組在大修時(shí)進(jìn)行了煙道降阻改造,分別在引風(fēng)機(jī)出口擴(kuò)壓段和增壓風(fēng)機(jī)入口段增加導(dǎo)流板,優(yōu)化煙氣流場(chǎng),改造后煙氣阻力下降約340Pa,系統(tǒng)運(yùn)行狀況有所改善。之后由于增壓風(fēng)機(jī)葉片螺栓質(zhì)量等問(wèn)題,該電廠#2機(jī)組運(yùn)行中出現(xiàn)了增壓風(fēng)機(jī)葉片螺栓斷裂導(dǎo)致葉片脫落,增壓風(fēng)機(jī)葉輪損壞的問(wèn)題[2],電廠被迫拆除增壓風(fēng)機(jī)葉輪,以維持機(jī)組運(yùn)行。故障運(yùn)行期間委托西安熱工院進(jìn)行了#2鍋爐引風(fēng)機(jī)現(xiàn)場(chǎng)熱態(tài)試驗(yàn),試驗(yàn)期間機(jī)組分別安排在蒸汽量966,802和693 t/h 3個(gè)工況,試驗(yàn)數(shù)據(jù)見(jiàn)表3。
表3 #2機(jī)組熱態(tài)試驗(yàn)數(shù)據(jù)
通過(guò)對(duì)比發(fā)現(xiàn),各負(fù)荷工況下風(fēng)機(jī)實(shí)測(cè)效率及表盤(pán)轉(zhuǎn)速與其性能曲線(xiàn)對(duì)應(yīng)值吻合,現(xiàn)有引風(fēng)機(jī)的實(shí)際性能能達(dá)到其設(shè)計(jì)性能。試驗(yàn)期間由于增壓風(fēng)機(jī)停運(yùn),現(xiàn)有引風(fēng)機(jī)不僅需要克服煙風(fēng)系統(tǒng)總阻力,而且要克服增壓風(fēng)機(jī)葉輪拆除后的風(fēng)機(jī)本體阻力,因此,試驗(yàn)期間引風(fēng)機(jī)雖然已經(jīng)達(dá)到最大出力,但僅能滿(mǎn)足蒸發(fā)量966 t/h的工況。
試驗(yàn)期間,在試驗(yàn)工況下還進(jìn)行了系統(tǒng)沿程阻力測(cè)試,測(cè)試數(shù)據(jù)見(jiàn)表4。由表4可知:試驗(yàn)期間脫硝系統(tǒng)、空預(yù)器及電袋除塵器阻力基本處于正常水平;脫硫系統(tǒng)阻力(即增壓風(fēng)機(jī)出口全壓)也基本處于正常水平,GGH不存在堵塞問(wèn)題;引風(fēng)機(jī)出口至增壓風(fēng)機(jī)入口煙道阻力在1 200 Pa左右,仍處于偏高水平,具有優(yōu)化改造的空間[3]。
針對(duì)機(jī)組存在的原有問(wèn)題,結(jié)合超低排放改造的契機(jī),對(duì)機(jī)組煙風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行整體優(yōu)化。脫硫系統(tǒng)取消旁路后,增壓風(fēng)機(jī)成為鍋爐煙風(fēng)系統(tǒng)唯一通道,一旦增壓風(fēng)機(jī)出現(xiàn)問(wèn)題,機(jī)組即被迫停運(yùn)。該電廠投運(yùn)3年間,因增壓風(fēng)機(jī)系統(tǒng)問(wèn)題引起的非計(jì)劃停運(yùn)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)非停)次數(shù)占到總數(shù)的70%以上,嚴(yán)重影響機(jī)組的安全、穩(wěn)定運(yùn)行。因此,本次改造將取消增壓風(fēng)機(jī),進(jìn)行“引增合一”改造。改造后2臺(tái)引風(fēng)機(jī)并聯(lián)運(yùn)行,大大降低了機(jī)組非停風(fēng)險(xiǎn)。進(jìn)行超低排放改造后,煙風(fēng)系統(tǒng)全壓升有所增加,原引風(fēng)機(jī)出力無(wú)法滿(mǎn)足要求,因此進(jìn)行“引增合一”的改造是必要的[4]。
表4 #2機(jī)組系統(tǒng)沿程阻力
3.1 風(fēng)機(jī)選型
機(jī)組超低排放改造包括SCR脫硝系統(tǒng)增加備用層催化劑、電袋除塵器擴(kuò)容、增加中間熱煤體煙氣換熱器(MGGH)系統(tǒng)(取消原GGH)、脫硫系統(tǒng)擴(kuò)容、增加濕式電除塵系統(tǒng)。總體評(píng)估,改造后新引風(fēng)機(jī)全壓升約11 400 Pa,風(fēng)機(jī)選型考慮增加5%的裕量,風(fēng)機(jī)全壓升按11970Pa設(shè)計(jì)。原引風(fēng)機(jī)為變頻式雙吸離心風(fēng)機(jī),由于場(chǎng)地原因風(fēng)機(jī)出口擴(kuò)壓段位置受限,導(dǎo)致煙道阻力偏大。故本次改造選用雙級(jí)動(dòng)葉可調(diào)軸流式風(fēng)機(jī),風(fēng)機(jī)選型參數(shù)見(jiàn)表5。
3.2 煙道優(yōu)化
進(jìn)行超低排放改造后,除塵器出口至脫硫吸收塔入口區(qū)域拆除了原引風(fēng)機(jī)、增壓風(fēng)機(jī)和附屬煙道,新增2臺(tái)雙級(jí)動(dòng)葉可調(diào)軸流式風(fēng)機(jī)和MGGH,其中2臺(tái)新引風(fēng)機(jī)水平對(duì)稱(chēng)布置。改造后,軸流風(fēng)機(jī)出口有足夠的擴(kuò)壓段,避免了原風(fēng)機(jī)出口擴(kuò)壓段煙道阻力大的問(wèn)題。
機(jī)組改造后,在鍋爐蒸發(fā)量1 080 t/h+氧量3.4%,1045 t/h+氧量2.7%,828 t/h+氧量2.8%,540 t/h+氧量6.3%負(fù)荷下,對(duì)#2鍋爐進(jìn)行風(fēng)機(jī)性能試驗(yàn)[5-6],試驗(yàn)數(shù)據(jù)見(jiàn)表6。
通過(guò)表6可知,機(jī)組各工況下的風(fēng)機(jī)全壓升均明顯低于設(shè)計(jì)工況,表明系統(tǒng)煙道優(yōu)化效果較好,煙風(fēng)系統(tǒng)阻力有明顯降低。引風(fēng)機(jī)運(yùn)行在高流量、低壓頭區(qū)域。將#2鍋爐A引風(fēng)機(jī)運(yùn)行參數(shù)標(biāo)示在引風(fēng)機(jī)性能特性曲線(xiàn)上,可知引風(fēng)機(jī)運(yùn)行工況點(diǎn),如圖2所示。
表5 新引風(fēng)機(jī)性能參數(shù)
表6 #2鍋爐A引風(fēng)機(jī)性能試驗(yàn)數(shù)據(jù)
圖2 #2鍋爐滿(mǎn)負(fù)荷工況A引風(fēng)機(jī)在性能曲線(xiàn)上的工況點(diǎn)
由圖2可知,引風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)BMCR工況煙氣體積流量為267.0m3/s、比功為12031.33 J/kg,而實(shí)測(cè)#2鍋爐A引風(fēng)機(jī)BMCR工況煙氣體積流量為280.9 m3/s、比功為9699.30J/kg。實(shí)測(cè)工況處于引風(fēng)機(jī)性能曲線(xiàn)的右下方,風(fēng)機(jī)效率有隨煙氣系統(tǒng)阻力增大而增大的趨勢(shì)。進(jìn)行風(fēng)機(jī)性能測(cè)試時(shí),機(jī)組運(yùn)行時(shí)間約半年,各系統(tǒng)阻力部件運(yùn)行狀況較好,煙風(fēng)系統(tǒng)阻力較低。隨著機(jī)組運(yùn)行時(shí)間增加,不可避免地存在煙風(fēng)系統(tǒng)阻力增加的趨勢(shì),而風(fēng)機(jī)效率在系統(tǒng)阻力增加的情況下有所提升,這對(duì)于機(jī)組的長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行是有利的。以鍋爐實(shí)際出力時(shí)引風(fēng)機(jī)實(shí)測(cè)煙氣體積流量與換算后的設(shè)計(jì)值作比較,比較結(jié)果見(jiàn)表7。
由表7數(shù)據(jù)可知,A引風(fēng)機(jī)在BMCR,75%BRL,50%BRL和BRL工況下實(shí)測(cè)風(fēng)機(jī)全壓效率與從性能曲線(xiàn)上得出的全壓效率設(shè)計(jì)值基本符合,其中在75%BRL工況下風(fēng)機(jī)全壓效率小于性能曲線(xiàn)設(shè)計(jì)值,引風(fēng)機(jī)實(shí)際運(yùn)行效果基本滿(mǎn)足設(shè)計(jì)要求。
表7 #2鍋爐A引風(fēng)機(jī)實(shí)測(cè)值與設(shè)計(jì)值比較結(jié)果
利用機(jī)組超低排放系統(tǒng)改造的契機(jī),對(duì)鍋爐煙風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行整體優(yōu)化改造,由改造效果可知,新引風(fēng)機(jī)能夠滿(mǎn)足日常鍋爐任何工況的運(yùn)行需要,避免了改造前鍋爐煙風(fēng)系統(tǒng)阻力大、鍋爐出力受限的問(wèn)題。鍋爐煙風(fēng)系統(tǒng)的整體優(yōu)化效果很好,鍋爐尾部煙道系統(tǒng)阻力小于原設(shè)計(jì)值,引風(fēng)機(jī)實(shí)際運(yùn)行全壓均比設(shè)計(jì)值低,實(shí)測(cè)工況處于引風(fēng)機(jī)性能曲線(xiàn)的右下方,風(fēng)機(jī)效率有隨煙氣系統(tǒng)阻力增大而增大的趨勢(shì)。引風(fēng)機(jī)運(yùn)行在大流量、低壓頭的工況,符合軸式流風(fēng)機(jī)的特點(diǎn)??傮w而言,通過(guò)機(jī)組煙風(fēng)系統(tǒng)的優(yōu)化與引增合一改造,既滿(mǎn)足了機(jī)組超低排放改造的要求,又解決了機(jī)組煙風(fēng)系統(tǒng)存在的問(wèn)題,改造后機(jī)組整體運(yùn)行狀況良好。
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[6]電站鍋爐風(fēng)機(jī)現(xiàn)場(chǎng)性能試驗(yàn)規(guī)程:DL/T 469—2004[S].
(本文責(zé)編:白銀雷)
TK 223.26
B
1674-1951(2016)11-0001-03
劉文(1983—),男,河南駐馬店人,工程師,工程碩士,從事火力發(fā)電廠運(yùn)行管理方面的工作(E-mail:wenforwork@126.com)。
2016-06-13;
2016-10-08