黃 良 文(中國(guó)電建集團(tuán)成都勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司,四川成都 610072)
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龍頭石水電站水庫(kù)淤積變化分析
黃 良 文
(中國(guó)電建集團(tuán)成都勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司,四川成都 610072)
摘 要:龍頭石水電站蓄水后,庫(kù)尾河段淤積較為嚴(yán)重,較大的降低了庫(kù)尾河段防洪能力,通過(guò)對(duì)龍頭石水電站蓄水后壩前水位、庫(kù)區(qū)斷面、庫(kù)尾水尺等實(shí)測(cè)資料的分析,認(rèn)為庫(kù)尾河段淤積嚴(yán)重是上游入庫(kù)沙量偏大、汛期壩前運(yùn)行水位過(guò)高等因素綜合造成的。關(guān)鍵詞:泥沙淤積;龍頭石;沖沙
龍頭石水電站位于大渡河中游雅安市石棉縣安順場(chǎng)上游約10 km處,為大渡河干流規(guī)劃調(diào)整推薦22級(jí)方案的第15梯級(jí)電站,上游與在建的大崗山水電站銜接。電站裝機(jī)容量700 MW,水庫(kù)正常蓄水位955 m,死水位952 m,汛期排沙運(yùn)行水位952 m。水庫(kù)正常蓄水位955 m時(shí),水庫(kù)回水長(zhǎng)度約16.1 km(至大崗山水電站壩址),庫(kù)區(qū)水面寬120~590 m,庫(kù)容1.38億m3,具有日調(diào)節(jié)能力[1]。龍頭石水電站于2004年9月開(kāi)始籌建,2006年4月核準(zhǔn)開(kāi)工建設(shè),于2008年8月水庫(kù)下閘蓄水,9月第一臺(tái)機(jī)組發(fā)電。
泥沙淤積一直是水庫(kù)運(yùn)行的重要制約因素之一,設(shè)計(jì)階段對(duì)龍頭石水電站的泥沙淤積、調(diào)節(jié)庫(kù)容保持以及調(diào)度方式開(kāi)展了研究。為減少龍頭石庫(kù)尾淤積、保持調(diào)節(jié)庫(kù)容,在輸沙集中的6~9月,設(shè)置了汛期排沙運(yùn)行水位。但水庫(kù)從2008年8月運(yùn)行至2010年9月僅約2年時(shí)間,庫(kù)尾河段泥沙淤積嚴(yán)重,2010年10月至今,入庫(kù)沙量較前兩年有所減少,但淤積問(wèn)題依然突出,為分析水庫(kù)運(yùn)行以后淤積狀況及其原因,成都院從2010年至今每年均開(kāi)展了庫(kù)區(qū)橫斷面測(cè)量、庫(kù)尾水尺斷面水位流量關(guān)系的分析,并收集了2010年10月以前的龍頭石壩前水位調(diào)度過(guò)程,全面開(kāi)展了龍頭石水庫(kù)淤積影響分析,對(duì)庫(kù)尾河段提出清淤等綜合整治措施。
龍頭石水電站水庫(kù)平面整體形狀為河道型水庫(kù)。根據(jù)可行性設(shè)計(jì)報(bào)告中的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù),龍頭石水庫(kù)運(yùn)行5年后大崗山水庫(kù)建成時(shí),龍頭石水庫(kù)的總淤積量為6 660萬(wàn)m3,此后45年,由于大崗山水庫(kù)的攔沙作用,龍頭石水庫(kù)的庫(kù)區(qū)淤積量基本不變,直至大崗山水庫(kù)的泥沙淤積洲頭出庫(kù)后,龍頭石水庫(kù)將重新開(kāi)始淤積。
根據(jù)2010年9月的實(shí)測(cè)地形,龍頭石庫(kù)區(qū)總淤積量約5 010萬(wàn)m3,懸移質(zhì)泥沙淤積洲頭距壩5.6 km。
按2012年3月實(shí)測(cè)橫斷面資料統(tǒng)計(jì),龍頭石庫(kù)區(qū)總淤積量約5 708萬(wàn)m3,比2010年9月淤積量增加約698萬(wàn)m3,懸移質(zhì)泥沙淤積洲頭向前推進(jìn)了約0.8 km至距壩4.8 km附近,增加淤積量主要分布在2010年9月所測(cè)的淤積洲頭以下距壩5.6 km以下河段內(nèi),其中撒拉池溝口以上河段庫(kù)區(qū)河道的淤積量有所減少,減淤量約156萬(wàn)m3。
根據(jù)2012年11月實(shí)測(cè)橫斷面資料統(tǒng)計(jì),龍頭石庫(kù)區(qū)總淤積量約6 846萬(wàn)m3,比2012年3月庫(kù)區(qū)淤積量增加約1 138萬(wàn)m3,大約是2011年水庫(kù)總淤積量698萬(wàn)m3的1.6倍,懸移質(zhì)泥沙淤積洲頭向前推進(jìn)了約1.2 km至距壩3.6 km的新民集鎮(zhèn)附近。增加淤積量主要分布在距壩8.3 km以下洲面及三角洲前坡河段內(nèi),其中撒拉池溝口以上庫(kù)尾河段在2011年3月的基礎(chǔ)上回淤了約54萬(wàn)m3。
根據(jù)2013年8月20日實(shí)測(cè)橫斷面資料統(tǒng)計(jì),龍頭石庫(kù)區(qū)總淤積量約8 531萬(wàn)m3,比2012年11月庫(kù)區(qū)淤積量增加約1 685萬(wàn)m3,懸移質(zhì)泥沙淤積洲頭向前推進(jìn)了約2.6 km至距壩1.04 km附近。增加淤積量主要分布在距壩3.6 km以下三角洲前坡河段內(nèi),其中撒拉池溝口以上庫(kù)尾河段在2012年11月的基礎(chǔ)上淤積了約40萬(wàn)m3(見(jiàn)圖1~6)。
圖1 歷次實(shí)測(cè)的庫(kù)區(qū)平均淤積高程比較
圖2 庫(kù)尾河段08斷面(桃壩渣場(chǎng)中部)
圖3 庫(kù)尾河段10斷面(撒拉池溝口上游)
圖4 洲面河段14斷面(距壩7.42 km)
圖5 洲面河段18斷面(距壩3.63 km,新民集鎮(zhèn))
圖6 洲頭河段21斷面(距壩1.724 km)
2.1 入庫(kù)泥沙分析
根據(jù)龍頭石2008年8月~2010年9月初期運(yùn)行2年的水庫(kù)淤積量,反算2年的懸移質(zhì)年輸沙量及推移質(zhì)年輸沙量分別為4 070萬(wàn)t及200萬(wàn)t,分別為多年平均入庫(kù)懸移質(zhì)輸沙量2 440萬(wàn)t及推移質(zhì)輸沙量32.7萬(wàn)t的1.67倍及6.2倍。其中懸移質(zhì)輸沙量接近實(shí)測(cè)系列的次大年輸沙量4 400萬(wàn)t,懸移質(zhì)輸沙量偏豐,入庫(kù)推移質(zhì)輸沙量異常偏大。
根據(jù)實(shí)測(cè)資料,2011年龍頭石水庫(kù)因入庫(kù)輸沙量偏少,相應(yīng)的庫(kù)區(qū)淤積量也偏少,但從2012年3~11月庫(kù)尾河段淤積量來(lái)看,年入庫(kù)卵礫石推移質(zhì)接近100萬(wàn)m3,沙量偏豐。
分析其原因,龍頭石水庫(kù)蓄水運(yùn)用后,其上游電站處于施工階段,由于施工棄渣造成固體徑流物質(zhì)來(lái)源的增加,尤其是卵礫石物質(zhì)的大量增加。另外,近幾年龍頭石庫(kù)區(qū)上游曾發(fā)生過(guò)較大規(guī)模的泥石流,2008年“5·12”汶川大地震后也導(dǎo)致了龍頭石上游山體庫(kù)岸破碎堆積物的松動(dòng),泥石流以及增加的庫(kù)岸松動(dòng)破碎堆積物也在一定程度上增加了龍頭石水庫(kù)的固體物質(zhì)來(lái)源。由于上述原因,導(dǎo)致了龍頭石水電站建成后的入庫(kù)沙量,特別是卵礫石推移質(zhì)輸沙量的異常偏大,致使庫(kù)區(qū)淤積量,特別是庫(kù)尾河段淤積量偏大[2]。
2.2 龍頭石水庫(kù)汛期運(yùn)行水位分析
根據(jù)龍頭石水電站可研設(shè)計(jì)階段確定的調(diào)度方式,大崗山電站蓄水前,汛期6~9月,壩前水位控制在汛期排沙運(yùn)行水位952 m運(yùn)行,10月~翌年5月,水庫(kù)在死水位952 m至正常蓄水位955 m之間作日調(diào)節(jié)運(yùn)行。根據(jù)收集的龍頭石電站2009年及2010年的壩前水位調(diào)度過(guò)程(見(jiàn)圖7、8),對(duì)比龍頭石實(shí)際調(diào)度情況與可研設(shè)計(jì)的要求,在入庫(kù)輸沙量集中的汛期,龍頭石水庫(kù)的壩前運(yùn)行水位一般情況下比設(shè)計(jì)要求的運(yùn)行水位952 m抬高約1.5 m左右(最大抬高3 m)。由于龍頭石水庫(kù)在輸沙量集中的汛期的運(yùn)行水位高于設(shè)計(jì)運(yùn)行水位,使入庫(kù)推移質(zhì)及懸移質(zhì)粗沙首先迅速在龍頭石庫(kù)尾大量淤積,致使目前龍頭石水庫(kù)庫(kù)尾河段的淤積高程比可行性設(shè)計(jì)預(yù)測(cè)的5年后的地形還要偏高。
圖7 龍頭石水庫(kù)2009年5~9月壩前水位
圖8 龍頭石水庫(kù)2010年5~9月壩前水位
由于龍頭石庫(kù)尾的河段的大量淤積,大幅降低了該河段的行洪及防洪能力。圖9、10給出了龍頭石庫(kù)尾的大崗山尾水水尺(5斷面位置)、桃壩渣場(chǎng)水尺(8-1斷面位置)2010年至2013年汛期的水位流量變化過(guò)程。從以上水尺水位及流量過(guò)程圖可以看出,2010年汛期運(yùn)行過(guò)程中,庫(kù)尾河段床面急劇抬高,致使庫(kù)尾河段水位急劇抬升,出現(xiàn)小流量高水位情況,在流量為2 000 m3/s左右時(shí)水位抬高近2 m,2011年由于壩前水位控制較好,該河段水位較2010年最高時(shí)有一定降低,但隨運(yùn)行年限的增加,庫(kù)尾河段發(fā)生累積性淤積,使2012年、2013年庫(kù)尾河段水位又逐漸抬升。
由于2010年7~8月龍頭石庫(kù)尾河段床面急劇抬高,在8月19日至8月24日,大渡河相應(yīng)河段流量在1 900 m3/s左右,造成龍頭石庫(kù)尾的挖角鄉(xiāng)當(dāng)?shù)鼐用穹课?、農(nóng)田、電站及省道211線受到不同程度的淹沒(méi)影響。由于庫(kù)尾河段累積性淤積,2013年7 月17~21日,大渡河該河段流量在3 000~3 400 m3/s左右,再次發(fā)生水淹挖角集鎮(zhèn)及電站、變電站情況。
圖9 大崗山尾水水尺水位流量觀測(cè)過(guò)程
圖10 龍頭石庫(kù)尾桃壩渣場(chǎng)水尺水位流量觀測(cè)過(guò)程
為了盡量降低庫(kù)尾河段泥沙淤積高程及水庫(kù)回水位,在龍頭石水電站實(shí)施了電站停機(jī)、降低水庫(kù)水位的沖沙試驗(yàn)。龍頭石水庫(kù)2011年6月10日沖沙試驗(yàn)總歷時(shí)8小時(shí)零6分,沖沙試驗(yàn)期間,入庫(kù)流量1 900 m3/s,出庫(kù)最大流量3 907 m3/s。壩前最高水位952.25 m,最低水位939.1 m,水位降幅13.15 m。
本次沖沙試驗(yàn)的庫(kù)區(qū)沖刷發(fā)生在距壩3.63 km~距壩9.21 km范圍內(nèi)(新民~小馬集鎮(zhèn)),其中新民集鎮(zhèn)以上距壩7.42 km~距壩3.63 km范圍為本次沖沙試驗(yàn)的主要沖刷庫(kù)段,在主要沖刷庫(kù)段形成寬約200~300 m、灘槽深度約2~10 m左右的沖刷下切河槽。新民集鎮(zhèn)以上庫(kù)區(qū)累計(jì)沖刷量約490萬(wàn)m3,上游沖刷的泥沙大部分在距壩3.63 km以下的壅水庫(kù)段中再次淤積沉淀,該壅水庫(kù)段的總淤積量約為480萬(wàn)m3,全庫(kù)區(qū)累計(jì)沖刷出庫(kù)的庫(kù)區(qū)泥沙約為10萬(wàn)m3。
本次沖沙試驗(yàn)前后,庫(kù)尾河段的水位降幅有限,在入庫(kù)流量1 900 m3/s、2年一遇洪水流量3 920 m3/s及5年一遇洪水流量4 800 m3/s時(shí),庫(kù)尾加油站河段的水位降幅分別為0.03 m、0.10 m及0.14 m。從本次沖沙試驗(yàn)來(lái)看,若要依靠水庫(kù)降低水位敞泄沖沙減輕庫(kù)尾河段的淤積程度可能耗時(shí)較長(zhǎng)且效果有限[3]。龍頭石庫(kù)區(qū)沖沙前后對(duì)比見(jiàn)圖11。
圖11 龍頭石庫(kù)區(qū)2011年6月沖沙前后對(duì)比
龍頭石水電站實(shí)際運(yùn)行結(jié)果表明,由于上游來(lái)沙條件的變化以及壩前水位運(yùn)行方式的改變,大幅增加了庫(kù)尾河段泥沙淤積,降低了該河段的行洪及防洪能力。由于入庫(kù)泥沙的不確定性,且上游梯級(jí)水庫(kù)大崗山電站很快建成蓄水?dāng)r沙,為避免清淤后回淤,龍頭石庫(kù)尾河段清淤整治時(shí)間,宜選在大崗山水庫(kù)蓄水后進(jìn)行。
隨著梯級(jí)水庫(kù)的建成運(yùn)用,龍頭石水庫(kù)的實(shí)際情況給目前正在形成的梯級(jí)水庫(kù)提出了現(xiàn)實(shí)的指導(dǎo)意義,不僅涉河建筑物的施工需嚴(yán)格做好水土保持工作,嚴(yán)禁棄渣、固體物質(zhì)入河,而且必須強(qiáng)調(diào)排沙運(yùn)行控制水位的重要性,實(shí)際調(diào)度運(yùn)行時(shí)必須嚴(yán)格執(zhí)行,同時(shí),上游水庫(kù)和下游銜接的反調(diào)節(jié)水庫(kù)的開(kāi)發(fā)時(shí)序也值得商榷。
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作者簡(jiǎn)介:黃良文(1974-),男,四川成都人,碩士,從事水力學(xué)與河流泥沙動(dòng)力學(xué)數(shù)值模擬工作。
收稿日期:2015-04-07
中圖分類號(hào):TV145
文獻(xiàn)標(biāo)志碼:B
文章編號(hào):1003-9805(2016)01-0070-04