【摘要】2015年3月8日,某核電1號(hào)機(jī)組非核沖轉(zhuǎn)準(zhǔn)備工作完成,汽機(jī)掛閘后,轉(zhuǎn)速升至250rpm手動(dòng)打閘進(jìn)行摩擦聽音檢查,打閘后發(fā)現(xiàn)1號(hào)軸瓦溫度迅速上升并超過80度。立即破壞真空,在轉(zhuǎn)速下降過程中,1號(hào)軸瓦溫度先上升到145度后有個(gè)下降的過程,然后又再次上升到171.8度后重新下降。隨后現(xiàn)場(chǎng)翻瓦檢查,發(fā)現(xiàn)1#軸瓦轉(zhuǎn)子軸頸、瓦塊出現(xiàn)大面積拉毛現(xiàn)象,前軸承箱內(nèi)存在較多金屬絲屑。而根據(jù)燒瓦前的數(shù)據(jù)分析,1#軸瓦投盤車后溫升7度。
隨后現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)汽輪機(jī)廠家意見處理6次,但每次處理完投盤車后,汽輪機(jī)盤車軸瓦溫升都超過5度;鑒于1#汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)是核電工程后期最重要的節(jié)點(diǎn)之一,直接影響1#機(jī)組的順利發(fā)電。為盡快解決盤車溫升異常問題,對(duì)軸瓦溫升異常分析和處理,解決以上難題。
【關(guān)鍵詞】軸瓦溫升;汽輪機(jī)
1、分析過程
1.根據(jù)核電同機(jī)型的沖轉(zhuǎn)經(jīng)驗(yàn),投盤車后各軸承溫度小于5度是沖轉(zhuǎn)成功的必要條件。業(yè)主和廠家要求汽輪機(jī)投盤車后,高壓缸軸瓦溫升控制在5度以內(nèi);
首先現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)廠家的要求進(jìn)行6次1#軸瓦處理,但處理后投盤車1#軸瓦溫升仍然超過5度。第一次處理后,回油溫度33.0度,軸瓦溫度41.1度,溫差8.1度;第二次處理后,回油溫度34.0度,軸瓦溫度40.0度,溫差6.0度;第三次處理后,回油溫度33.6度,軸瓦溫度42.0度,溫差8.4度;第四次處理后,回油溫度33.4度,軸瓦溫度43.7度,溫差10.3度;第五次處理后,回油溫度33.6度,軸瓦溫度39.8度,溫差6.2度;第六次處理后,回油溫度33.0度,軸瓦溫度42.0度,溫差9.0度。
HN650-6.41型汽輪機(jī)共計(jì)8個(gè)支撐軸承,現(xiàn)場(chǎng)對(duì)6次投盤車后各軸瓦溫升數(shù)據(jù)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)(如表1所示);
從統(tǒng)計(jì)表中可以看出:6次投盤車各軸瓦溫升,其中1#軸瓦超差6次,超差率100%;其余均未超差;可見要實(shí)現(xiàn)降低盤車軸瓦溫升的目標(biāo),就需解決1#軸瓦溫升異常的問題。
經(jīng)過調(diào)查秦山核電4臺(tái)同類型的機(jī)組,每臺(tái)機(jī)組投盤車后的各軸瓦溫升基本都在5度以內(nèi)。秦山二期1#機(jī)組各軸承溫升最大值為2度,秦山二期2#機(jī)組各軸承溫升最大值為3度,秦山二擴(kuò)1#機(jī)組各軸承溫升最大值為3度,秦山二擴(kuò)2#機(jī)組各軸承溫升最大值為1.2度。
2、原因確定
經(jīng)過分析和查詢安裝、調(diào)試記錄:未發(fā)現(xiàn)安裝過程軸系對(duì)中超差(要求:對(duì)輪張口、錯(cuò)位偏差:±0.0508mm);汽輪機(jī)大軸頂起高度合格(要求:0.04-0.06mm);汽輪機(jī)油系統(tǒng)沖洗合格(要求:油質(zhì)等級(jí)NAS7級(jí)及以上);翻瓦檢查無雜物(要求:軸瓦、軸頸部位干凈無雜物);軸頸處理質(zhì)量可控(要求:軸頸橢圓度≤0.02mm,不柱度≤0.02mm);測(cè)量工具合格在校驗(yàn)有效期內(nèi);儀控測(cè)點(diǎn)無故障,通道邏輯正常。
對(duì)轉(zhuǎn)子軸頸拉毛后的處理方法及過程進(jìn)行了調(diào)查,并驗(yàn)證了軸頸處理后的情況,得出以下結(jié)論:a、由于轉(zhuǎn)子軸頸拉毛面積大,需對(duì)整個(gè)軸頸進(jìn)行處理,現(xiàn)場(chǎng)采用50mm寬度的砂帶人工打磨軸頸,雖經(jīng)多次處理,仍造成軸頸在不同截面的徑向尺寸不一,軸頸不柱度0.04mm,超出標(biāo)準(zhǔn)要求;b、由于軸頸上拉痕深淺不一,造成軸頸人工處理后局部深局部淺,橢圓0.06mm,也超出標(biāo)準(zhǔn)要求;c、整個(gè)軸頸經(jīng)砂紙打磨后,軸頸尺寸變小,再配原備用瓦塊,軸頸軸瓦接觸不均;由此證明,采用砂紙人工打磨軸頸的處理方法不當(dāng)是導(dǎo)致1#軸瓦溫升異常的主要因素。對(duì)1號(hào)軸瓦瓦塊進(jìn)行曲率檢查,發(fā)下瓦塊曲率與設(shè)計(jì)不符,同時(shí)軸頸瓦塊進(jìn)油楔間隙不足0.03mm,潤(rùn)滑油很難進(jìn)入,由此證明,軸頸軸瓦制造缺陷是導(dǎo)致1#軸瓦溫升異常的主要因素。最終得出影響1#軸瓦溫升異常的主要原因?yàn)檩S頸處理方法不當(dāng)和軸瓦制造缺陷。
3、處理措施
針對(duì)軸頸處理方法不當(dāng)和軸瓦制造缺陷分析相應(yīng)的對(duì)策方案和具體的實(shí)施措施:
1.軸頸處理方法不當(dāng)。應(yīng)將相關(guān)組件返派輪機(jī)廠家加工,消除軸頸拉痕,并要求滿足轉(zhuǎn)子軸頸出跳動(dòng)≤0.02mm,軸頸橢圓度≤0.02mm,不柱度≤0.02mm的技術(shù)條件。具體措施包括:(1)、制定詳細(xì)的修復(fù)方案和計(jì)劃;(2)QC、設(shè)備監(jiān)造人員嚴(yán)格進(jìn)行過程質(zhì)量檢查和控制;(3)另現(xiàn)場(chǎng)安排專人跟隨轉(zhuǎn)子返廠全過程監(jiān)督檢查轉(zhuǎn)子修復(fù)過程,確保修復(fù)質(zhì)量受控。
2.軸瓦制造缺陷。應(yīng)將機(jī)加工件返浙江義烏修復(fù),進(jìn)行瓦塊抱假軸檢查,要求滿足瓦塊與假軸間隙0.02mm塞尺檢查不入、軸承殼體中分面間隙0.03mm塞尺檢查不入,這兩個(gè)技術(shù)條件。具體措施包括:(1)、轉(zhuǎn)子軸頸修復(fù)后的數(shù)據(jù)兩人以上進(jìn)行測(cè)量確認(rèn),確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確;(2)、軸瓦修復(fù)后進(jìn)行嚴(yán)格的曲率檢查,確認(rèn)合格后方可出廠。
3、到現(xiàn)場(chǎng)后與軸頸進(jìn)行試裝檢查,根據(jù)檢查間隙局部修刮進(jìn)油楔。
4、處理檢查過程
1.軸頸返廠修復(fù):安排專人現(xiàn)場(chǎng)全過程跟蹤監(jiān)督廠家修復(fù)軸頸,確保軸頸拉痕全部去除,且修復(fù)后的軸頸與轉(zhuǎn)子同心。經(jīng)廠內(nèi)實(shí)際監(jiān)督檢查,確認(rèn)修復(fù)過程各項(xiàng)數(shù)據(jù)質(zhì)量受控。軸頸拉痕全部消除,軸頸處跳動(dòng)≤0.02mm,軸頸橢圓度≤0.02mm,不柱度≤0.02mm 。
2.軸瓦機(jī)加工:轉(zhuǎn)子軸頸修復(fù)后,將數(shù)據(jù)反饋軸瓦加工廠,按照最新的軸頸尺寸配置軸瓦。制造完成后進(jìn)行瓦塊曲率檢查,各項(xiàng)數(shù)據(jù)合格。通過瓦塊機(jī)加工,瓦塊抱假軸檢查瓦塊與假軸間隙0.02mm塞尺檢查不入;軸承殼體中分面間隙0.03mm塞尺檢查不入。通過現(xiàn)場(chǎng)修刮進(jìn)油楔,進(jìn)油楔間隙發(fā)大0.20mm。
最終結(jié)果:
方案實(shí)施后,2015年7月04日重新投盤車后,1#軸瓦溫升小于5度。1#軸瓦溫升異常問題得到順利解決,為后續(xù)11月份的核蒸汽沖轉(zhuǎn)節(jié)點(diǎn)的實(shí)現(xiàn)創(chuàng)造了必要的條件,1#機(jī)組關(guān)鍵線路問題未影響整個(gè)核電站發(fā)電的正常進(jìn)程。