孫 明 立
(中國石化青島煉化公司,山東 青島 266000)
柴油加氫裝置產(chǎn)品質(zhì)量升級的措施
孫 明 立
(中國石化青島煉化公司,山東 青島 266000)
介紹了中國石化青島煉化公司柴油加氫裝置在催化劑使用末期,由生產(chǎn)滿足國Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn)柴油改產(chǎn)滿足國Ⅳ排放標(biāo)準(zhǔn)柴油所面臨的問題及應(yīng)對措施。通過優(yōu)化全廠柴油加工方案、優(yōu)化原料性質(zhì)、提高裝置氫分壓和氫油比等措施,自2014年8月起順利生產(chǎn)出硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于50 μgg的滿足國Ⅳ排放標(biāo)準(zhǔn)柴油產(chǎn)品,且平穩(wěn)運轉(zhuǎn)至2015年6月,解決了柴油加氫裝置產(chǎn)品質(zhì)量升級所面臨的一系列矛盾,為全廠帶來了可觀的經(jīng)濟效益。
柴油 加氫裝置 國Ⅳ排放標(biāo)準(zhǔn) 工藝優(yōu)化
青島煉化柴油加氫裝置自2013年8月更換催化劑后運轉(zhuǎn)至2014年8月,一直生產(chǎn)硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于350 μgg的國Ⅲ柴油,此階段反應(yīng)器加權(quán)平均溫度隨運轉(zhuǎn)時間的變化見圖1。由圖1中數(shù)據(jù)計算可知,柴油加氫裝置生產(chǎn)國Ⅲ柴油產(chǎn)品的催化劑失活速率約為0.0478 ℃d,到2014年8月床層平均溫度已達(dá)到358 ℃。按照生產(chǎn)國Ⅲ柴油的失活速率計算,運轉(zhuǎn)到2015年6月全廠大檢修時催化劑床層加權(quán)平均溫度為371 ℃。結(jié)合上周期使用FHUDS催化劑的經(jīng)驗(見圖2),床層平均溫度370 ℃為催化劑運轉(zhuǎn)末期的反應(yīng)溫度。因此,在生產(chǎn)國Ⅲ柴油的工藝條件下,裝置可平穩(wěn)運轉(zhuǎn)至2015年6月。
圖1 反應(yīng)器加權(quán)平均溫度隨運轉(zhuǎn)時間的變化
圖2 上周期反應(yīng)器床層平均溫度隨運轉(zhuǎn)時間的變化
自2014年8月15日起,柴油加氫裝置需要生產(chǎn)國Ⅳ柴油產(chǎn)品,在不改變其它工藝條件的基礎(chǔ)上,反應(yīng)器床層平均溫度需要提高10 ℃以上,按此估計催化劑床層平均溫度接近370 ℃,很難保證裝置平穩(wěn)運轉(zhuǎn)至2015年6月。因此,需結(jié)合全廠裝置運轉(zhuǎn)情況,通過優(yōu)化柴油加氫裝置原料配比及工藝條件,順利完成柴油加氫裝置在生產(chǎn)國Ⅳ柴油的工況下穩(wěn)定運轉(zhuǎn)至2015年6月的生產(chǎn)目標(biāo)。
2.1 優(yōu)化柴油加工方案
青島煉化共有兩套裝置生產(chǎn)柴油產(chǎn)品,一套是柴油加氫精制裝置,另一套是加氫裂化裝置。自2014年8月到2014年12月,青島煉化每月需生產(chǎn)80 kt國Ⅳ柴油產(chǎn)品。根據(jù)兩套裝置的生產(chǎn)現(xiàn)狀,決定在此期間由兩套裝置間歇性共同生產(chǎn)國Ⅳ柴油,并確定如表1所示的生產(chǎn)指標(biāo)。柴油加氫裝置每月花費120 h生產(chǎn)硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)100 μgg的柴油產(chǎn)品,即可完成全廠國Ⅳ柴油的生產(chǎn)任務(wù)。在當(dāng)前工藝條件下,將柴油加氫裝置反應(yīng)溫度提高到361 ℃,比生產(chǎn)國Ⅲ柴油期間的平均溫度僅提高3 ℃,即可完成生產(chǎn)任務(wù)。同時,加氫裂化裝置在此前柴油循環(huán)的工藝流程下能夠外甩部分柴油,可以降低裝置氫耗,提高裝置的經(jīng)濟性。鑒于2015年后出廠柴油產(chǎn)品均需滿足國Ⅳ柴油標(biāo)準(zhǔn)要求,因此,該加工方案只能在短期內(nèi)實施。2015年后仍需對柴油加氫裝置進(jìn)行原料、工藝條件等方面的優(yōu)化,以滿足生產(chǎn)國Ⅳ柴油的要求。
表1 加氫裂化裝置與柴油加氫裝置協(xié)同生產(chǎn)國Ⅳ柴油方案
2.2 優(yōu)化原料性質(zhì)
青島煉化柴油加氫裝置生產(chǎn)國Ⅲ柴油產(chǎn)品時,原料為常三線直餾柴油和催化裂化柴油的混合油,而在生產(chǎn)國Ⅳ柴油產(chǎn)品時,原料以常三線直餾柴油為主,催化裂化柴油的摻煉比例降低,根據(jù)產(chǎn)品性質(zhì)適量摻入部分催化裂化柴油,多余的催化裂化柴油進(jìn)加氫裂化裝置。
根據(jù)全廠生產(chǎn)需要,對全廠加工原油種類進(jìn)行了相應(yīng)的調(diào)整。從2015年初到2015年6月全廠大檢修期間,盡可能減少性質(zhì)較差的伊朗重質(zhì)原油和巴士拉原油的加工量,增加性質(zhì)較好的沙特中質(zhì)原油、沙特重質(zhì)原油和科威特原油的加工量。全廠原油加工種類改變前后柴油加氫裝置的原料性質(zhì)對比見表2。由表2可知,與優(yōu)化前原料相比,優(yōu)化后原料的密度略有提高,但硫、氮含量顯著降低,因此可大幅度降低柴油加氫裝置的苛刻度,對反應(yīng)溫度進(jìn)行小幅調(diào)整即可滿足生產(chǎn)國Ⅳ柴油的要求。
表2 優(yōu)化前后柴油加氫裝置原料的性質(zhì)
2.3 提高反應(yīng)氫分壓
提高反應(yīng)氫分壓,不僅可以使催化劑的加氫脫硫反應(yīng)活性提高,而且可以降低催化劑的失活速率,是延長柴油加氫裝置使用壽命的重要手段。柴油加氫裝置可通過增加循環(huán)氫中廢氫排放量來提高循環(huán)氫的氫純度,從而達(dá)到提高反應(yīng)氫分壓的目的。2015年1月到2015年6月柴油加氫裝置循環(huán)氫的氫純度變化趨勢見圖3。柴油加氫裝置調(diào)整循環(huán)氫中廢氫排放量后,循環(huán)氫純度從79%逐漸提高到85%以上,氫分壓從6.00 MPa提高到6.46 MPa。
圖3 循環(huán)氫的氫純度變化趨勢
2.4 提高反應(yīng)氫油比
通過提高反應(yīng)氫油比可間接提高反應(yīng)氫分壓,在一定范圍內(nèi)能夠改善物流在催化劑床層的分配情況,使催化劑的加氫脫硫反應(yīng)活性提高。柴油加氫車間通過將柴油加氫裝置循環(huán)氫壓縮機轉(zhuǎn)速從7 200 rmin提高至8 300 rmin,使循環(huán)氫量(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài))增加14 000 m3h,氫油體積比從325提高到350,在一定程度上改善了催化劑的加氫脫硫反應(yīng)性能,降低了催化劑的失活速率。
通過優(yōu)化柴油加工方案、優(yōu)化原料性質(zhì)、提高反應(yīng)氫分壓、提高反應(yīng)氫油比等措施,柴油加氫裝置自2015年1月至2015年6月生產(chǎn)國Ⅳ柴油。2015年1月上旬柴油加氫裝置的主要工藝參數(shù)見表3,柴油產(chǎn)品的主要分析數(shù)據(jù)見表4,新鮮進(jìn)料量及柴油產(chǎn)品硫含量隨運轉(zhuǎn)時間的變化見圖4。由表4及圖4可知,通過采取上述措施,柴油加氫裝置床層平均溫度在比生產(chǎn)國Ⅲ柴油時僅提高3 ℃左右即可滿足生產(chǎn)國Ⅳ柴油的要求,柴油產(chǎn)品的硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于50 μgg。
表3 生產(chǎn)國Ⅳ柴油的主要工藝參數(shù)
表4 國Ⅳ柴油產(chǎn)品性質(zhì)分析數(shù)據(jù)
圖4 新鮮進(jìn)料量及柴油產(chǎn)品硫含量隨運轉(zhuǎn)時間的變化◆—硫含量; ▲—新鮮進(jìn)料量
青島煉化在柴油加氫裝置催化劑不更換的情況下,通過優(yōu)化全廠柴油加工方案、優(yōu)化原料性質(zhì)、提高裝置氫分壓和氫油比等措施,自2014年8月起由生產(chǎn)國Ⅲ柴油改產(chǎn)國Ⅳ柴油產(chǎn)品,順利生產(chǎn)出硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于50 μgg的柴油產(chǎn)品,且平穩(wěn)運轉(zhuǎn)至2015年6月,解決了柴油加氫裝置產(chǎn)品質(zhì)量升級所面臨的一系列矛盾,為全廠帶來了可觀的經(jīng)濟效益。
MEASURES FOR DIESEL QUALITY UPGRADING BY HYDROTREATING
Sun Mingli
(SINOPECQingdaoPetrochemicalCompany,Qingdao,Shandong266000)
Under the background of the catalyst at the end of run, measures for diesel quality upgrading from national Ⅲ to Ⅳ in hydrotreating unit of SINOPEC Qingdao Petrochemical Company were introduced. By optimizing the feedstocks, increasing hydrogen partial pressure and volume ratio of H2to oil, the unit produced the national Ⅳ diesel (mass fraction of sulfur is less than 50 μgg)from Aug 2014 to Jun 2015 with considerable economic benefit.
diesel; hydrotreating unit; national Ⅳ emission standard; process optimization
2015-11-25; 修改稿收到日期: 2016-02-23。
孫明立,學(xué)士,工程師,主要從事加氫工藝管理工作。
孫明立,E-mail:sml.qdlh@sinopec.com。