陶 雪,劉明沖,韓 晶,李綱綱
(中國(guó)石油大港石化分公司,天津 300280)
雙進(jìn)油雙電場(chǎng)電脫鹽脫水技術(shù)及其在大港石化的應(yīng)用
陶 雪,劉明沖,韓 晶,李綱綱
(中國(guó)石油大港石化分公司,天津 300280)
中國(guó)石油大港石化分公司5.0 Mta電脫鹽裝置原采用高速電脫鹽技術(shù)和交直流電脫鹽技術(shù),投運(yùn)之后脫后鹽含量、水含量均不合格。采用雙進(jìn)油雙電場(chǎng)技術(shù)進(jìn)行改造后,脫后原油鹽(NaCl)含量(質(zhì)量濃度)小于3 mgL、水質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于0.2%,合格率為100%;脫后排水油含量(質(zhì)量濃度)小于150 mgL,合格率為95%~100%;在脫鈣劑注入量為25~35 μgg時(shí),脫后原油鈣質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于10 μgg。
雙進(jìn)油 雙電場(chǎng) 電脫鹽 電脫水
中國(guó)石油大港石化分公司常減壓蒸餾裝置設(shè)計(jì)加工能力為5.0 Mta(操作彈性60%~120%),主要加工混合原油,該原油密度(20 ℃)為910 kgm3,最大鹽(NaCl)含量(質(zhì)量濃度)為110 mgL。原裝置設(shè)有兩級(jí)電脫鹽裝置,其中一級(jí)電脫鹽采用Φ 3 600 mm×20 000 mm高速電脫鹽罐,二級(jí)電脫鹽采用兩臺(tái)Φ 3 800 mm×20 000 mm交直流電脫鹽罐并聯(lián)。原電脫鹽設(shè)備自2011年4月投運(yùn)以來(lái),原油脫后含鹽、含水量一直偏高,由于鹽類(lèi)的存在會(huì)造成結(jié)垢、腐蝕和催化劑中毒[1],嚴(yán)重影響了常減壓蒸餾及后續(xù)裝置的正常運(yùn)行。2012年5月采用江蘇金門(mén)能源裝備有限公司與華東理工大學(xué)聯(lián)合開(kāi)發(fā)的雙進(jìn)油雙電場(chǎng)技術(shù)對(duì)電脫鹽系統(tǒng)進(jìn)行改造,新上兩臺(tái)雙進(jìn)油雙電場(chǎng)電脫鹽罐,經(jīng)過(guò)近4年的運(yùn)行,雙進(jìn)油雙電場(chǎng)電脫鹽裝置運(yùn)行平穩(wěn),原油脫后鹽含量、水含量等各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。本文主要介紹中國(guó)石油大港石化分公司5.0 Mta電脫鹽裝置采用雙進(jìn)油雙電場(chǎng)電脫鹽脫水技術(shù)改造后的效果。
雙進(jìn)油雙電場(chǎng)電脫鹽裝置結(jié)構(gòu)示意見(jiàn)圖1。雙進(jìn)油雙電場(chǎng)技術(shù)除了在罐中心線處布置一個(gè)強(qiáng)電場(chǎng)(下部電場(chǎng))外,還在電脫鹽罐上部原來(lái)未曾利用的空間布置了另一個(gè)強(qiáng)電場(chǎng),上部電場(chǎng)和下部電場(chǎng)分別采用獨(dú)立的電源供電和相對(duì)獨(dú)立的管路進(jìn)油。每一個(gè)上部電場(chǎng)單元設(shè)置了半密閉水盤(pán),電極板布置在半密閉的水盤(pán)內(nèi),使上部電場(chǎng)和下部電場(chǎng)的油流、水流相對(duì)獨(dú)立運(yùn)行。下部電場(chǎng)處理后的凈化油經(jīng)過(guò)水盤(pán)之間以及水盤(pán)與罐壁之間的通道向上浮升,不會(huì)進(jìn)入上部電場(chǎng);上部電場(chǎng)分離出的水流,經(jīng)過(guò)水盤(pán)底部的落水管直接進(jìn)入罐底部?jī)羲畬樱c下部電場(chǎng)分離出的水一同排出罐外,而不會(huì)與下部電場(chǎng)處理后的凈化油返混而污染凈化油;上部電場(chǎng)處理后的凈化油向上浮升與下部電場(chǎng)處理后的凈化油一起經(jīng)罐頂部出油集合管排出罐外,去后續(xù)處理單元[2]。主管路原油在注水、注劑之后,經(jīng)靜態(tài)混合器和混合閥充分混合,分兩路分別對(duì)上部電場(chǎng)和下部電場(chǎng)供油,且在上部電場(chǎng)進(jìn)油支管設(shè)置流量調(diào)節(jié)閥,在下部電場(chǎng)進(jìn)油支管設(shè)置流量計(jì),構(gòu)成流量調(diào)節(jié)和控制回路[3]??紤]到原油中泥沙等機(jī)械雜質(zhì)的沉積,上部電場(chǎng)半密閉水盤(pán)底面設(shè)置成斜板狀,泥沙和機(jī)械雜質(zhì)可以隨沉降在水盤(pán)底部的含鹽污水自動(dòng)經(jīng)落水管排到電脫鹽罐底部。另在水盤(pán)底部布置反沖洗水管(見(jiàn)圖2),實(shí)現(xiàn)上部水盤(pán)在線反沖洗,避免上部電場(chǎng)水盤(pán)出現(xiàn)泥沙沉積[4]。這樣的設(shè)計(jì)相當(dāng)于在一個(gè)電脫鹽罐內(nèi)并聯(lián)布置了兩套電脫鹽設(shè)備,兩套設(shè)備共用一個(gè)罐體、一個(gè)排水管、一個(gè)出油集合管,其余相對(duì)獨(dú)立,大大降低了強(qiáng)電場(chǎng)內(nèi)原油乳化液的上升速度,為實(shí)現(xiàn)油水良好分離創(chuàng)造必要條件[5]。
圖1 雙進(jìn)油雙電場(chǎng)電脫鹽裝置結(jié)構(gòu)示意
圖2 半密閉水盤(pán)結(jié)構(gòu)示意
2.1 電脫鹽裝置參數(shù)
改造前一、二級(jí)電脫鹽罐分別采用高速電脫鹽技術(shù)和交直流電脫鹽技術(shù),高速電脫鹽罐尺寸為Φ 3 600 mm×20 000 mm,在電脫鹽罐中心線上安裝4層水平電極板,在4層與3層、3層與2層電極板之間安裝進(jìn)油噴頭,向強(qiáng)電場(chǎng)內(nèi)噴射原油。高速電脫鹽罐配備1臺(tái)200 kV 100%阻抗交直流電脫鹽專(zhuān)用防爆變壓器。交直流電脫鹽罐尺寸為 Φ 3 800 mm×20 000 mm,2臺(tái)交直流電脫鹽罐并聯(lián)運(yùn)行進(jìn)行二級(jí)電脫鹽,在交直流電脫鹽罐中心線處安裝一系列正、負(fù)相間的垂直電極板。每臺(tái)交直流電脫鹽罐配備2臺(tái)125 kV 100%阻抗交直流電脫鹽專(zhuān)用防爆變壓器。
改造后的電脫鹽罐采用雙進(jìn)油雙電場(chǎng)技術(shù),罐體尺寸為Φ 5 600 mm×30 000 mm,設(shè)計(jì)溫度為170 ℃,設(shè)計(jì)壓力為2.0 MPa,罐內(nèi)電場(chǎng)分上部電場(chǎng)和下部電場(chǎng),上部電場(chǎng)結(jié)構(gòu)為2層水平電極板+半密閉水盤(pán),下部電場(chǎng)結(jié)構(gòu)為2層水平電極板。配備2臺(tái)160 kV 100%阻抗交流電脫鹽專(zhuān)用防爆變壓器作下部電場(chǎng)電源,配備1臺(tái)250 kV 100%阻抗交流電脫鹽專(zhuān)用防爆變壓器作上部電場(chǎng)電源。靜態(tài)混合器和混合閥規(guī)格為DN350 PN25。
2.2 改造后的工藝流程
改造后的工藝流程示意見(jiàn)圖3。采用雙進(jìn)油雙電場(chǎng)技術(shù),原油注水、注破乳劑、注脫鈣劑后經(jīng)靜態(tài)混合器和混合閥充分混合,分為兩路,一路經(jīng)下部進(jìn)油管道從罐底進(jìn)入一級(jí)電脫鹽罐,經(jīng)下部電場(chǎng)進(jìn)行脫鹽脫水,一路經(jīng)上部進(jìn)油管道從罐側(cè)面進(jìn)入一級(jí)電脫鹽罐,經(jīng)上部電場(chǎng)進(jìn)油脫鹽脫水。與常規(guī)電脫鹽工藝不同點(diǎn)在于:①原油乳化液經(jīng)混合后,分為兩路進(jìn)入電脫鹽罐,分別去上部電場(chǎng)和下部電場(chǎng)進(jìn)行脫鹽脫水;②罐頂設(shè)置3臺(tái)變壓器,其中2臺(tái)為下部電場(chǎng)供電,一臺(tái)為上部電場(chǎng)供電;③罐頂設(shè)置有半密閉水盤(pán)反沖洗設(shè)施。
圖3 改造后雙進(jìn)油雙電場(chǎng)電脫鹽流程示意
2.3 原油性質(zhì)
雙進(jìn)油雙電場(chǎng)電脫鹽系統(tǒng)加工原油的主要性質(zhì)見(jiàn)表1。
表1 原油的主要性質(zhì)
2.4 操作參數(shù)
雙進(jìn)油雙電場(chǎng)電脫鹽系統(tǒng)操作參數(shù)見(jiàn)表2。
2.5 指標(biāo)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)
電脫鹽裝置所涉及指標(biāo)主要有原油鹽含量、原油水含量、水中油含量、原油鈣含量。采用行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)SYT 0536—2008《原油鹽含量的測(cè)定電量法》測(cè)定原油鹽含量,原油脫后鹽含量的標(biāo)準(zhǔn)為不大于3 mgL;采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GBT 8929—2006《原油水含量的測(cè)定蒸餾法》測(cè)定原油水含量,原油脫后水含量(w)的標(biāo)準(zhǔn)為不大于0.2%;采用行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
表2 雙進(jìn)油雙電場(chǎng)電脫鹽系統(tǒng)操作參數(shù)
HJ 637—2012《水質(zhì)石油類(lèi)和動(dòng)植物油類(lèi)的測(cè)定紅外分光光度法》測(cè)定水中油含量,脫后排水油含量為不大于150 mgL;采用行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)SNT 3187—2012《原油中鈉、鎂、鋁、硅、鈣、釩、鐵、鎳、銅、鉛、砷的測(cè)定波長(zhǎng)色散X射線熒光光譜法》測(cè)定原油鈣含量。
3.1 原油脫鹽效果分析
改造后,標(biāo)定期間,每6 h進(jìn)行原油脫后鹽含量分析。雙進(jìn)油雙電場(chǎng)電脫鹽系統(tǒng)脫鹽效果見(jiàn)圖4。由圖4可見(jiàn):雙進(jìn)油雙電場(chǎng)電脫鹽系統(tǒng)所加工原油的鹽(NaCl)含量在25~90 mgL之間波動(dòng),經(jīng)一級(jí)電脫鹽后,鹽(NaCl)含量降至20 mgL以下,在原油鹽含量不高的條件下,經(jīng)一級(jí)電脫鹽后鹽(NaCl)含量甚至可降至10 mgL以下;再經(jīng)二級(jí)電脫鹽,原油脫后鹽(NaCl)含量降至3 mgL以下,合格率100%。相比改造前原油脫后鹽含量、水含量超標(biāo)情況嚴(yán)重、脫后鹽含量合格率僅61.81%的情況,采用雙進(jìn)油雙電場(chǎng)技術(shù),脫鹽性能顯著提升。
圖4 雙進(jìn)油雙電場(chǎng)電脫鹽系統(tǒng)脫鹽效果■—脫前原油; —一級(jí)脫后原油;▲—二級(jí)脫后原油; ●—脫后原油鹽含量指標(biāo)
3.2 原油脫水效果分析
改造后,標(biāo)定期間,每6 h進(jìn)行原油脫后水含量分析。雙進(jìn)油雙電場(chǎng)電脫鹽系統(tǒng)脫水效果見(jiàn)圖5。由圖5可見(jiàn),雙進(jìn)油雙電場(chǎng)電脫鹽系統(tǒng)所加工原油的水含量為0.25%~0.60%,經(jīng)兩級(jí)電脫鹽脫水后,原油水含量均降至0.2%以下,合格率為100%。
圖5 雙進(jìn)油雙電場(chǎng)電脫鹽系統(tǒng)脫水效果■—脫前原油; ●—一級(jí)脫后原油;—二級(jí)脫后原油; ▲—脫后水含量指標(biāo)
圖6 雙進(jìn)油雙電場(chǎng)電脫鹽系統(tǒng)排水油含量■—脫后排水油含量; ●—脫后排水油含量標(biāo)準(zhǔn)
3.3 電脫裝置排水含油情況
改造后,標(biāo)定期間,每2 h進(jìn)行電脫鹽裝置排水油含量分析。雙進(jìn)油雙電場(chǎng)電脫鹽系統(tǒng)排水油含量情況如圖6所示。由圖6可見(jiàn),標(biāo)定期間,雙進(jìn)油雙電場(chǎng)電脫鹽裝置脫后排水油含量大部分小于80 mgL,個(gè)別超過(guò)150 mgL,合格率達(dá)到97%,減輕了下游污水處理裝置的負(fù)荷??紤]到不同煉油廠的實(shí)際情況,如下游污水處理裝置要求更低的排水油含量,建議增設(shè)含油污水除油器,可進(jìn)一步將脫后排水油含量降至50 mgL以下。
3.4 電脫鹽裝置脫鈣效果分析
原油中的鈣會(huì)造成常減壓裝置塔頂腐蝕、催化劑失活及床層堵塞[6],煉油廠希望能在電脫鹽階段盡可能地將鈣除去,采取的方法是加注脫鈣劑使原油中的鈣形成能溶于水的絡(luò)合物,隨電脫鹽排水排出。雙進(jìn)油雙電場(chǎng)電脫鹽系統(tǒng)脫鈣劑試驗(yàn)期間,鈣含量分析頻次為1次12 h,脫鈣效果見(jiàn)圖7。由圖7可見(jiàn),雙進(jìn)油雙電場(chǎng)電脫鹽系統(tǒng)所加工原油的鈣含量為20~50 μgg,在注脫鈣劑的條件下,經(jīng)兩級(jí)電脫鹽裝置后,原油鈣含量均降至10 μgg以下,脫鈣效果較好。
圖7 原油脫鈣效果分析■—脫前原油; ●—一級(jí)脫后原油; —二級(jí)脫后原油
3.5 裝置改造后運(yùn)行效果
裝置改造運(yùn)行4年來(lái)運(yùn)行效果見(jiàn)表3。由表3可以看出,采用雙進(jìn)油雙電場(chǎng)裝置改造后,原油脫后鹽含量合格率100%、脫后水含量合格率100%,排水油含量合格率為95%~100%。電脫鹽裝置運(yùn)行穩(wěn)定。雙電場(chǎng)的設(shè)計(jì),降低了乳化液在強(qiáng)電場(chǎng)內(nèi)的上升速度,創(chuàng)造了原油中微小水滴沉降的必要條件,另一方面,改造后的電脫鹽罐體積較改造前變大,也在很大程度上降低了乳化液在強(qiáng)電場(chǎng)內(nèi)的上升速度,乳化液在強(qiáng)電場(chǎng)內(nèi)的停留時(shí)間增加,強(qiáng)化了原油脫水脫鹽效果。
表3 裝置改造以來(lái)運(yùn)行情況統(tǒng)計(jì)
3.6 電脫鹽裝置運(yùn)行電流分析
改造后,標(biāo)定期間,每1 h進(jìn)行一級(jí)電脫鹽變壓器運(yùn)行電流分析。雙進(jìn)油雙電場(chǎng)電脫鹽系統(tǒng)一級(jí)電脫鹽變壓器運(yùn)行電流情況見(jiàn)圖8。由圖8可見(jiàn),改造后變壓器可正常送電,上部電場(chǎng)變壓器運(yùn)行電流穩(wěn)定在130~180 A,下部電場(chǎng)變壓器運(yùn)行電流穩(wěn)定在100~150 A,比改造之前的140~200 A運(yùn)行電流有所降低。
圖8 一級(jí)電脫鹽變壓器運(yùn)行電流情況■—下部電場(chǎng)變壓器一; ●—下部電場(chǎng)變壓器二;▲—上部電場(chǎng)變壓器
[1] 侯芙生.中國(guó)煉油技術(shù)[M].3版.北京:中國(guó)石化出版社,2011:53-59
[2] 蔣長(zhǎng)勝,孫云.雙進(jìn)油雙電場(chǎng)電脫鹽脫水設(shè)備:中國(guó),ZL200610091044.5[P].2011-06-08
[3] 蔣長(zhǎng)勝,孫云.雙進(jìn)油雙電場(chǎng)電脫鹽脫水設(shè)備:中國(guó),ZL200610091045.X[P].2012-01-11
[4] 沈本賢,孫云,蔣長(zhǎng)勝,等.一種更新的重質(zhì)油脫鹽脫水設(shè)備:中國(guó),ZL201020264495.0[P].2014-03-26
[5] 劉祖虎,孫云,蔣長(zhǎng)勝.雙進(jìn)油雙電場(chǎng)原油電脫鹽脫水技術(shù)及裝備[J].石油化工設(shè)備,2016,45(3):1-5
[6] 賈鵬林,婁世松,楚喜麗.原油電脫鹽脫水技術(shù)[M].北京:中國(guó)石化出版社,2010:149-154
DUAL OIL INLETS & DUAL ELECTRIC FIELDS DESALTERDEHYDRATOR TECHNOLOGY AND ITS APPLICATION IN DAGANG PETROCHEMICAL COMPANY
Tao Xue, Liu Mingchong, Han Jing, Li Ganggang
(PetrochinaDagangPetrochemicalCompany,Tianjin300280)
A combined technologies of high speed electrical desalting technology and ACDC electric desalting technology were originally used in Petrochina Dagang Petrochemical Company electrical desalting device with a capacity of 5 Mta. However, the salt and water content was unqualified. After revamping with dual oil inlets & dual electric fields technology, the salt and water content in crude oil treated is less than 3 mgL and 0.2%, respectively with the qualified rate of 100%. The oil content in discharged sewage is less than 150 mgL, the qualified rate is 95%—100%. The calcium content in oil treated is reduced to less than 10 μgg when the dosage of decalcifing agent is 25—35 μgg.
dual oil inlets; dual electric fields; electric desalter; electric dehydrator
2016-04-19; 修改稿收到日期: 2016-08-03。
陶雪,工程師,主要從事石油煉制工藝管理和技術(shù)開(kāi)發(fā)工作。
陶雪,E-mail:txyztxyz1124@163.com。