奚道鑫
(山鋼股份濟南分公司,山東濟南250101)
步進式加熱爐液壓系統(tǒng)余壓回收技術(shù)的應(yīng)用
奚道鑫
(山鋼股份濟南分公司,山東濟南250101)
為降低能源、備件消耗,對步進式加熱爐液壓系統(tǒng)進行余壓回收技術(shù)改造,增加皮囊蓄能器,改造了液壓控制閥臺,完善了控制系統(tǒng),實現(xiàn)了重力勢能回收利用,節(jié)能66%。
步進式加熱爐;液壓系統(tǒng);余壓回收;余能利用
某鋼鐵企業(yè)熱軋產(chǎn)線現(xiàn)有的步進式加熱爐液壓系統(tǒng)設(shè)計,是通過4臺恒壓變量泵來提供流量(開3備1)。因為負載不均衡,使得必須按照步進梁提升液壓系統(tǒng)的最大功率配置設(shè)備,因此,常規(guī)的步進式液壓系統(tǒng)在節(jié)能方面缺點較多。具體體現(xiàn)在裝機功率大,電量消耗高;步進梁下降時的重力勢能全部轉(zhuǎn)化為熱能,造成系統(tǒng)溫度升高;油品老化過快,平均每2 a要更換1次新油,一次約8 m3;液壓元件使用壽命低,備件消耗高[1]。為降低能源、備件消耗,對步進式加熱爐液壓系統(tǒng)進行余壓回收技術(shù)改造,對重力勢能回收利用。通過勢能回收轉(zhuǎn)化為壓力蓄能存儲到蓄能器中。當步進梁上升時,通過液壓閥臺和電控系統(tǒng)對所回收的能量進行釋放并加以控制利用,最終實現(xiàn)步進梁所要求的上升、前進、下降、后退的動作循環(huán)。
冶金企業(yè)鋼軋產(chǎn)線上步進式加熱爐是重要的組成部分,主要由步進梁、升降斜軌、固定梁和升降液壓缸、平移液壓缸等組成。加熱爐內(nèi)待軋坯的運動是通過步進梁的上移、前行、下降、后退的循環(huán)來完成的;步進梁的上移是通過升降液壓缸來完成,下降靠自重完成;前進和后退靠平移液壓缸很小的力就能完成[2]。
綜合考慮加熱爐的運行工況,如果能把步進梁下降時的重力勢能回收利用,就可以大大降低泵的輸出能量來完成提升動作,可以降低泵的工作數(shù)量和電能消耗;解決液壓油溫升快、油品劣化快的問題,降低液壓元件的故障率。
為了回收利用步進梁下降時的重力勢能,解決常規(guī)的步進式液壓系統(tǒng)的電量消耗大等缺點,回收液壓站余壓,需將加熱爐液壓缸進行改造,并在每座加熱爐液壓站增設(shè)蓄能單元1組,將原液壓缸1 進1出的結(jié)構(gòu)改造為1進2出,其中增加液壓油出口至蓄能器,用于儲存系統(tǒng)回油能量,使液壓系統(tǒng)具備回收能量的功能:當步進梁下降時,液壓油進入蓄能器,使重力勢能在蓄能器內(nèi)儲存;當步進梁上升時,蓄能器打開將能量釋放,在液壓泵的輔助下完成上升動作。
為實現(xiàn)改造目標,步進式加熱爐液壓系統(tǒng)余壓回收技術(shù)的實施需要在加熱爐停產(chǎn)狀態(tài)下進行。每一套液壓系統(tǒng)需進行設(shè)備優(yōu)化配置。
該技術(shù)的核心是將液壓油能量回收再供出的過程,為此增加由20個40 L的皮囊蓄能器組成的能量儲存單元;并將具有能量回收作用的工作油缸組成能量回收單元,從而替代原有的加熱爐液壓缸、油箱;根據(jù)原有加熱爐的設(shè)計,使改造后的液壓站輸出力和控制速度完全符合原有的加熱爐液壓缸。該技術(shù)不需更改機械結(jié)構(gòu)和土建結(jié)構(gòu)。通過能量回收單元對步進梁下降時的重力勢能回收,并轉(zhuǎn)化為壓力蓄能存儲到蓄能器中。當步進梁上升時,通過液壓閥臺和電控系統(tǒng)對所回收的能量進行釋放并加以控制利用,最終實現(xiàn)步進梁所要求的上升、前進、下降、后退的動作循環(huán)。
該技術(shù)的實現(xiàn)需對液壓控制閥臺進行部分改造。改造后的閥臺主要由比例閥、單向閥、插裝閥、流量閥等組成,使液壓控制閥臺可以具備液壓平衡裝置的加速減速控制,達到加熱爐運動平穩(wěn)的目的,實現(xiàn)能量回收和常規(guī)控制的切換功能,從而使改造后的液壓站可充分利用原有設(shè)備,提高設(shè)備可靠性。并可以根據(jù)不同生產(chǎn)狀況下具備平衡壓力及平衡裝置位置鎖定的控制功能,實現(xiàn)高頻響應(yīng)、多變量調(diào)節(jié)并實現(xiàn)閉環(huán)控制。
液壓缸及閥塊改造后原有控制系統(tǒng)已不能滿足新功能的需求,體現(xiàn)在液壓平衡裝置的加速減速控制、能量回收和常規(guī)控制的切換、平衡壓力控制、平衡裝置的位置鎖定等方面。改造后經(jīng)過對DCS的修改,完善了控制系統(tǒng)邏輯關(guān)系,增加了在液壓缸、蓄能器、液壓泵處的壓力信號。
改造后的液壓站減少了液壓泵的開機數(shù)量,降低了維護工作量,同時新控制系統(tǒng)具備的故障診斷功能,根據(jù)對系統(tǒng)的各種參量進行采集、分析,診斷故障原因,進行實時地顯示、報警和網(wǎng)絡(luò)傳輸。
系統(tǒng)改造設(shè)計后,在熱軋產(chǎn)線中修過程中完成了步進式加熱爐液壓系統(tǒng)余壓回收技術(shù)的應(yīng)用,改造后運行順利完全替代了原有液壓系統(tǒng)功能。大幅降低了加熱爐工序的生產(chǎn)成本。加熱爐液壓系統(tǒng)正常工作時只用1臺工作油泵(功率110 kW),相對于原系統(tǒng)減少了2臺油泵,每年合計節(jié)約電費118.48萬元。液壓站的油品更換周期由2 a延長到4 a以上。液壓系統(tǒng)故障率降低40%,液壓元件使用壽命提高30%。經(jīng)過實際應(yīng)用,該技術(shù)節(jié)能效果高達66%,經(jīng)濟效益顯著。
[1]李澤焦,宋樹剛.探究步進式加熱爐液壓系統(tǒng)的設(shè)計及其原理[J].中國機械,2014(12):178-179.
[2]鄒揚舉.步進式加熱爐電液控制系統(tǒng)分析與建模[D].合肥:合肥工業(yè)大學,2013.
經(jīng)驗交流
TG155.1
B
1004-4620(2016)03-0071-01
2016-03-14
奚道鑫,男,1986年生,2013年畢業(yè)于濟南大學自動化與電氣工程專業(yè),碩士?,F(xiàn)為山鋼股份濟南分公司發(fā)展規(guī)劃部工程師,從事項目管理工作。