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        泰鋼生產(chǎn)極薄冷軋鋼帶板形缺陷控制

        2016-04-09 07:28:20陳普亓海燕侯元新燕照順
        山東冶金 2016年5期

        陳普,亓海燕,侯元新,燕照順

        (山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司,山東萊蕪 271100)

        泰鋼生產(chǎn)極薄冷軋鋼帶板形缺陷控制

        陳普,亓海燕,侯元新,燕照順

        (山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司,山東萊蕪271100)

        泰鋼950軋機(jī)在極薄冷軋鋼帶生產(chǎn)過程中,針對軋機(jī)因彎輥力波動大、軋輥熱膨脹不均、軋制壓力大等造成板形缺陷的原因,通過減小彎輥力波動,提高軋輥熱膨脹的均勻性,優(yōu)化軋制、退火工藝參數(shù),保證軋輥的輥型精度,提高了極薄冷軋鋼帶的板形質(zhì)量,板形缺陷降級率由1.77%降低到0.51%。

        950軋機(jī);極薄冷軋鋼帶;板形控制;彎輥力

        1 前言

        泰鋼950六輥HC可逆冷軋機(jī)最大設(shè)計(jì)軋制壓力為10 000 kN,最大軋制速度為600 m/min,前期冷軋機(jī)生產(chǎn)的極薄冷軋鋼帶板形缺陷所占比例較高,成為影響產(chǎn)品質(zhì)量提升的主要因素。如何消除極薄冷軋鋼帶板形缺陷,成為冷軋產(chǎn)品質(zhì)量控制的關(guān)鍵。極薄冷軋鋼帶板形缺陷形成的因素較多,經(jīng)分析,造成板形缺陷的主要原因是彎輥力波動大、軋輥熱膨脹不均、軋制壓力大、軋輥過鋼量大。通過采取減少彎輥力波動,提高軋輥熱膨脹均勻性,優(yōu)化軋制、退火工藝參數(shù),保證軋輥的輥型精度等措施,提高了極薄冷軋鋼帶的板形質(zhì)量。

        2 板形缺陷形成原因

        為了找到板形缺陷形成的原因,從人、機(jī)、料、法、環(huán)等方面對板形缺陷形成的原因進(jìn)行了全面分析,共確認(rèn)了4方面的主要原因。

        1)彎輥力波動大。六輥HC可逆冷軋機(jī)是通過彎輥力改善板形質(zhì)量,如果彎輥力波動大,不利于鋼帶板形的調(diào)節(jié)。通過查看軋機(jī)操作側(cè)和傳動側(cè)彎輥力波動值,發(fā)現(xiàn)工作輥操作側(cè)彎輥力波動較傳動側(cè)大,超出±5 kN設(shè)定值,影響板形質(zhì)量。

        2)軋輥熱膨脹不均。在鋼帶軋制過程中,將會產(chǎn)生大量的變形熱,如果軋輥預(yù)熱時間過短,這種變形熱使軋輥熱膨脹,從而改變軋輥的原始輥型,影響板形的質(zhì)量。通過測量換輥后第一個鋼卷浪形高度(>5 mm),說明因軋輥熱膨脹不均產(chǎn)生了浪形缺陷。

        3)軋制壓力大,不利于板形的調(diào)整。在軋制極薄鋼卷時,查看軋制壓力,成品道次軋制壓力超過7 800 kN的規(guī)定值,導(dǎo)致出現(xiàn)邊浪缺陷。

        4)軋輥過鋼量大。隨著軋輥在軋機(jī)上工作時間的延長(過鋼量增大),工作輥與鋼帶之間由于摩擦造成軋輥磨損,導(dǎo)致軋輥的輥縫形狀不規(guī)則,從而造成板形缺陷。通過查看軋制后期板形質(zhì)量,發(fā)現(xiàn)因軋輥過鋼量偏大軋制后浪高超標(biāo)。

        3 板形缺陷控制措施

        根據(jù)以上極薄冷軋鋼帶板形缺陷形成的原因,從四個方面采取了以下措施:保證油品精度、校驗(yàn)伺服閥;控制軋制速度,保證預(yù)熱時間;提高軋輥硬度、調(diào)整乳化液濃度指標(biāo),優(yōu)化二軋程退火工藝;減小軋輥的過鋼量,控制支撐輥輥面質(zhì)量。

        3.1減小彎輥力波動

        對液壓油品進(jìn)行化驗(yàn),對超標(biāo)的大顆粒物質(zhì)通過濾油機(jī)進(jìn)行過濾,油品精度達(dá)到6級以下。對過濾濾芯進(jìn)行更換,保證彎輥站油品精度。針對伺服閥零點(diǎn)存在的偏差問題,利用換輥時間對伺服閥的線圈電阻值進(jìn)行測量,對電阻值超標(biāo)的進(jìn)行更換。通過采取以上措施,液壓油的油品精度由7~8級下降到5級,伺服閥線圈電阻偏差控制在了(1 000± 100)Ω,彎輥力波動值控制在了±5 kN,從而減少了因彎輥力波動大引起的板形缺陷。

        3.2提高軋輥熱膨脹的均勻性

        針對換輥后生產(chǎn)的前3件鋼卷的板形情況,通過優(yōu)化軋制速度(<400 m/min),調(diào)整預(yù)熱時間(>25 min),軋輥達(dá)到了均勻熱膨脹的的效果,提高了板形質(zhì)量。

        3.3優(yōu)化軋制、退火工藝參數(shù)

        生產(chǎn)極薄冷軋鋼帶時采用硬度≥93 HSD的工作輥進(jìn)行軋制,乳化液濃度由軋制常規(guī)產(chǎn)品的1.0%~2.0%提高到1.8%~2.5%。二軋鋼卷退火時保溫溫度由620℃優(yōu)化到640℃,保溫時間8 h。通過采取以上措施,軋制壓力由7 800 kN以上降低到6 000 kN以下,板形質(zhì)量也得到了明顯提高。

        3.4保證軋輥的輥型精度

        950軋機(jī)軋制極薄鋼帶時,工作輥的過鋼量由原來的80 t減小到60 t以內(nèi),中間輥的過鋼量由原來的120 t減小到100 t以內(nèi),生產(chǎn)極薄冷軋鋼帶時支撐輥輥面凹坑面積≯50 mm2,凹坑數(shù)量不超過3個,以保證軋輥的輥型精度。上述措施的實(shí)施,進(jìn)一步提高了板形質(zhì)量。

        4 結(jié)語

        極薄冷軋鋼帶浪形缺陷形成的原因是彎輥力波動大、軋輥熱膨脹不均、軋制壓力大、軋輥過鋼量偏大等。通過以上一系列措施的實(shí)施,950軋機(jī)極薄冷軋鋼帶板形缺陷降級率由1.77%降低到0.51%,下降了1.26%,實(shí)現(xiàn)了目標(biāo)值,成效顯著。

        TG335.5+5

        B

        1004-4620(2016)05-0069-01

        2016-02-17

        陳普,男,1979年生,1999年畢業(yè)于山東科技大學(xué)自動化專業(yè)。現(xiàn)為泰鋼冷軋部工程師,從事冷軋工藝研究和產(chǎn)品質(zhì)量管理等工作。

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