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        煉油廠儀表“三率”現(xiàn)狀及提升對(duì)策分析

        2016-04-06 08:25:44梁楚昕
        石油化工自動(dòng)化 2016年4期
        關(guān)鍵詞:三率控制率儀表

        梁楚昕

        (中國(guó)石油玉門油田分公司 煉油化工總廠,甘肅 酒泉 735200)

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        煉油廠儀表“三率”現(xiàn)狀及提升對(duì)策分析

        梁楚昕

        (中國(guó)石油玉門油田分公司 煉油化工總廠,甘肅 酒泉 735200)

        簡(jiǎn)述了化工儀表“三率”的統(tǒng)計(jì)方法,深入分析了制約儀表“三率”提高的因素。在檢維修過程中,采取更換計(jì)量性能更加優(yōu)越的流量計(jì)、符合工況的調(diào)節(jié)閥,整定PID參數(shù),調(diào)整控制方案,實(shí)時(shí)更新設(shè)備臺(tái)賬等一系列措施,提升儀表“三率”。經(jīng)過一個(gè)檢修周期的改進(jìn),儀表“三率”有所提高,為生產(chǎn)裝置的安全平穩(wěn)運(yùn)行提供了可靠的技術(shù)支持。

        使用率完好率 控制率制約因素采取措施

        自動(dòng)化儀表又稱過程檢測(cè)控制儀表,是對(duì)化工過程工藝參數(shù)實(shí)現(xiàn)檢測(cè)和控制的技術(shù)工具,在煉油工藝中,主要為運(yùn)行裝置提供實(shí)時(shí)、精確可靠的各種工藝參數(shù)的變化,并控制其中的主要參數(shù),使其保持在給定的數(shù)值或規(guī)律,從而有效地進(jìn)行生產(chǎn)操作和實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程自動(dòng)化。

        目前,如何提高各生產(chǎn)裝置自動(dòng)化儀表的使用水平,是需要不斷探討的課題。在化工企業(yè)中,習(xí)慣用儀表“三率”即“完好率、使用率、控制率”來衡量工藝生產(chǎn)中自動(dòng)化儀表的使用情況。中國(guó)石油玉門油田煉油化工總廠在上一個(gè)檢修周期后,儀表車間嚴(yán)格管理,注重儀表日常維護(hù),強(qiáng)化員工的崗位職責(zé),采取多項(xiàng)措施以提高生產(chǎn)裝置儀表“三率”,經(jīng)過一段時(shí)間的努力,取得了一定的成效。截至目前,儀表完好率為99.04%,使用率為98.88%,儀表控制率為72.6%,雖然未達(dá)到該廠制訂的“控制率不低于90%”的考核目標(biāo),但與檢修前相比較仍有所提升。

        1 儀表“三率”的統(tǒng)計(jì)方法

        依據(jù)中國(guó)石油天然氣股份有限公司煉油與化工分公司于2012年印發(fā)的《18項(xiàng)設(shè)備管理制度》,關(guān)于儀表“三率”的統(tǒng)計(jì)方法如下式:

        完好率=儀表完臺(tái)數(shù)/儀表總臺(tái)數(shù)×100%

        (1)

        使用率=投用回路數(shù)/(總回路數(shù)-

        工藝原因停用回路數(shù))×100%

        (2)

        控制率=投用控制回路數(shù)/(控制回路總數(shù)-

        工藝??鼗芈窋?shù))×100%

        (3)

        關(guān)于因工藝生產(chǎn)停止使用、停止控制的幾種情況,凡是裝置正常生產(chǎn),所安裝的儀表均應(yīng)當(dāng)投用,只有以下三種情況才確屬工藝生產(chǎn)停用:

        1) 在正常生產(chǎn)時(shí),裝置部分設(shè)備不使用,其所屬的儀表停用,屬生產(chǎn)不使用、不控制。如機(jī)組上的儀表;多臺(tái)設(shè)備,生產(chǎn)停用設(shè)備上的儀表等。但生產(chǎn)停用儀表也必須達(dá)到完好條件,生產(chǎn)使用時(shí)應(yīng)立即能夠啟用。

        2) 在控制系統(tǒng)中,通過轉(zhuǎn)換機(jī)構(gòu),控制工藝生產(chǎn)參數(shù),因生產(chǎn)需要可以轉(zhuǎn)控制的回路,這時(shí)待用的回路,可計(jì)算為生產(chǎn)停用。如加熱爐出口溫度控制,既可與燃料油流量串級(jí),又可與燃料氣流量串級(jí)控制,二者必居其一,這時(shí)沒有選中的回路,可算生產(chǎn)???。如果與2個(gè)回路都無法實(shí)現(xiàn)串級(jí)控制,則儀表???個(gè)回路。

        3) 因某種原因裝置較長(zhǎng)時(shí)間不生產(chǎn)或停工檢修超過20d以上時(shí),裝置儀表屬于工藝生產(chǎn)停用、??亍?/p>

        2 制約儀表“三率”提高的因素

        在檢維護(hù)過程中,導(dǎo)致儀表“三率”尤其是控制率相對(duì)偏低的因素主要有以下幾個(gè)方面:

        1) 現(xiàn)場(chǎng)儀表存在“低標(biāo)準(zhǔn)、老毛病、壞習(xí)慣”問題。儀表車間在大檢修結(jié)束后,要求維護(hù)人員在進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)儀表設(shè)備日常檢維護(hù)工作的同時(shí),對(duì)現(xiàn)場(chǎng)儀表的上述問題進(jìn)行整改,并通過拍照對(duì)比、分析原因、查找漏洞,為之后檢維護(hù)工作提供原始資料。

        但是,整治上述問題存在較大障礙。以該廠南區(qū)維護(hù)班為例,班組20幾人維護(hù)著常減壓、催化、氣分MTBE、綜合水泵房等裝置近3000臺(tái)常規(guī)儀表設(shè)備的維護(hù)工作,加之礦區(qū)冬季氣溫較低,維護(hù)工作量較大,對(duì)有問題儀表設(shè)備的整改進(jìn)度就相應(yīng)地減慢,造成裝置儀表的完好率不能完全、時(shí)刻達(dá)到期望值。

        2) 部分取壓點(diǎn)堵塞儀表在裝置運(yùn)行期間無法進(jìn)行疏通。該廠各裝置工藝條件各有不同,部分儀表的測(cè)量介質(zhì)為高溫、高黏物質(zhì),介質(zhì)結(jié)焦易使取壓口堵塞,且由于裝置正常生產(chǎn)運(yùn)行期間不具備疏通條件,只能在停工檢修期間進(jìn)行整改,造成儀表性能下降,使用狀況不佳,影響了裝置儀表使用率和完好率。

        3) 存在多方面因素制約儀表控制率。

        a) 下游裝置控制回路相互影響。目前該廠各裝置之間的物料進(jìn)出減少了中間罐環(huán)節(jié),上下游裝置之間出料和進(jìn)料均采用了控制回路,這些回路如果投入自動(dòng)控制就會(huì)產(chǎn)生相互影響,不利于裝置平穩(wěn)操作,進(jìn)而導(dǎo)致有一個(gè)裝置的儀表只能手動(dòng)控制,一定程度上降低了儀表的控制率。

        b) 操作人員習(xí)慣性于手動(dòng)控制。在對(duì)控制回路進(jìn)行核查的過程中,發(fā)現(xiàn)部分回路在進(jìn)行PID參數(shù)整定后可以投入自動(dòng)控制,但工藝操作人員已經(jīng)習(xí)慣于手動(dòng)調(diào)節(jié),擔(dān)心工藝參數(shù)變化時(shí)自動(dòng)調(diào)節(jié)會(huì)導(dǎo)致操作不平穩(wěn),致使裝置儀表控制率存在過低現(xiàn)象。

        c) 控制閥控制性能無法達(dá)到生產(chǎn)要求。由于目前該廠的常減壓、氣分MTBE等裝置是低負(fù)荷生產(chǎn),其他裝置是滿負(fù)荷生產(chǎn),儀表控制閥無法在正常的最佳控制點(diǎn)工作,控制性能不能及時(shí)、快速達(dá)到工藝參數(shù)變化要求,閥門開度經(jīng)常在極限位置,控制回路無法投入自動(dòng)控制,一定程度上降低了儀表控制率。

        d) 燃料氣組分不穩(wěn)定,相關(guān)儀表不能投自動(dòng)控制。 由于該廠燃料氣管網(wǎng)中燃料氣組分不穩(wěn)定,生產(chǎn)裝置儀表如果投入自動(dòng)控制會(huì)導(dǎo)致燃料氣流量、壓力不受控,會(huì)對(duì)工藝平穩(wěn)操作造成較大的影響,存在安全隱患,所以裝置工藝要求這類儀表不投入自動(dòng)控制,一定程度上導(dǎo)致儀表控制率偏低。

        3 提高儀表“三率”的措施

        1) 將傳統(tǒng)流量計(jì)更換為雙法蘭、渦街流量計(jì)。該廠部分計(jì)量?jī)x表伴熱效果差,還有部分計(jì)量表使用的是無伴熱流量計(jì),導(dǎo)致冬季儀表故障率偏高,維護(hù)工作量大。在上一次大檢修期間,將這些流量計(jì)更換為雙法蘭流量計(jì),解決了伴熱效果差的現(xiàn)象。對(duì)部分裝置的蒸汽、水計(jì)量?jī)x表進(jìn)行改造,改為測(cè)量準(zhǔn)確性較高的渦街流量計(jì),減少了維護(hù)頻次,儀表的使用率和完好率都得到相應(yīng)的提升。

        2) 更換更適合生產(chǎn)工藝要求的控制閥。大檢修之前,車間組織人員在生產(chǎn)裝置現(xiàn)場(chǎng)對(duì)控制效果不佳、未投控制的控制閥進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總并分析原因,在滿足生產(chǎn)工藝要求的基礎(chǔ)上,對(duì)儀表及控制閥的流通能力、閥位開度進(jìn)行精確核算,之后訂購(gòu)、更換新閥,從根源上使控制率得到顯著提高。

        3) 調(diào)整控制方案,提高控制率。針對(duì)上下游裝置之間控制回路相互影響的問題進(jìn)行梳理,制訂了調(diào)查匯總表,由各生產(chǎn)車間填寫確認(rèn),調(diào)整控制方案,將相互影響的控制回路直接改為手動(dòng)控制回路,確保上游裝置出料、下游裝置進(jìn)料穩(wěn)定,在一定程度上使儀表控制率有所提升。

        4) 更新設(shè)備臺(tái)賬,更好地為現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)。督促技術(shù)管理人員完成儀表設(shè)備臺(tái)賬的修訂。各班組技術(shù)人員對(duì)所維護(hù)裝置的儀表臺(tái)賬進(jìn)行更新完善,尤其是對(duì)上一次大檢修期間更換以及新增的儀表位號(hào)、量程、型號(hào)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。保證儀表設(shè)備臺(tái)賬及時(shí)更新,為維護(hù)人員搞好日常維護(hù)和今后檢修工作提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。

        5) 及時(shí)、實(shí)時(shí)整定PID參數(shù)。車間要求班長(zhǎng)或班組技術(shù)人員每天與生產(chǎn)車間進(jìn)行溝通,及時(shí)了解工藝變動(dòng)情況,并安排專人及時(shí)修正控制回路PID參數(shù),確保控制回路在自動(dòng)狀態(tài)下使用,逐步提高儀表控制率。

        經(jīng)過上一次大檢修期間的針對(duì)性整治以及檢修之后儀表車間為提高“三率”所制訂的一系列的舉措,生產(chǎn)裝置儀表“三率”有所提高。

        4 結(jié)束語

        影響儀表“三率”的因素很多,在日常維護(hù)過程中,要繼續(xù)采取上述措施減少制約“三率”的瓶頸因素,同時(shí)加強(qiáng)維護(hù)人員的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn),提高對(duì)故障的分析判斷和排除能力。加強(qiáng)巡回檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理,進(jìn)一步提高儀表使用水平,切實(shí)提升儀表“三率”,從而保證生產(chǎn)工藝關(guān)鍵操作受控,確保裝置安全平穩(wěn)運(yùn)行。

        [1]蔡夕忠.化工儀表[M]. 北京: 化學(xué)工業(yè)出版社,2008.

        [2]陳錦,蘭立民.化工生產(chǎn)中自動(dòng)化儀表與控制系統(tǒng)的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)綜述[J].中國(guó)石油和化工標(biāo)準(zhǔn),2013(08): 1.

        [3]中國(guó)石油化工集團(tuán)公司. 中國(guó)石化設(shè)備管理制度匯編油田分冊(cè)[M].北京: 中國(guó)石化出版社,2005.

        [4]韓利明.“提升三率”管理法在單元開發(fā)中的應(yīng)用[J].企業(yè)技術(shù)開發(fā),2015(03): 142,144.

        [5]吳斌. 搞好“三率”統(tǒng)計(jì),提高儀表使用水平[J].石油化工自動(dòng)化,1999,35(06): 75-76.

        [6]趙海峰.蘭州石化公司儀表設(shè)備綜合管理研究[D].西安: 西安理工大學(xué),2008.

        梁楚昕(1983—),女,甘肅酒泉人,2006年畢業(yè)于中國(guó)石油大學(xué)(華東)自動(dòng)化專業(yè),獲學(xué)士學(xué)位,現(xiàn)就職于中國(guó)石油玉門油田分公司,主要從事化工儀表維護(hù)工作,任工程師。

        TE96

        B

        1007-7324(2016)04-0073-02

        稿件收到日期: 2016-03-16,修改稿收到日期: 2016-05-13。

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