肖 聰,向紅星,楊曉勤,蔣遠(yuǎn)華(湖北宜化集團(tuán)有限責(zé)任公司 湖北宜昌 443000)
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變壓吸附脫碳裝置二段逆放氣回收方式的優(yōu)化
肖聰,向紅星,楊曉勤,蔣遠(yuǎn)華
(湖北宜化集團(tuán)有限責(zé)任公司湖北宜昌443000)
摘要分析了變壓吸附脫碳裝置二段逆放氣回收至煤氣柜對(duì)系統(tǒng)的不利影響,提出了優(yōu)化回收方式。改造措施實(shí)施后,煤氣中有效氣體體積分?jǐn)?shù)提高3%,氨產(chǎn)量由410 t/d提高至420 t/d,噸氨壓縮機(jī)電耗下降21 kW·h,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。
關(guān)鍵詞變壓吸附脫碳逆放氣優(yōu)化
Optimization of Method of Inverse Vent Gas Recovery from Second Stage of PSA Decarburization Unit
Xiao Cong,Xiang Hongxing,Yang Xiaoqin,Jiang Yuanhua
(Hubei Yihua Group Limited Liability Company Hubei Yichang 443000)
Abstract The disadvantages to the system of recovering inverse vent gas from the second stage of pressure swing adsorption (PSA) decarburization unit to gas tank are analyzed,and optimized recovery method is suggested.After implementing revamp measures,volume fraction of effective component in coal gas increases by 3%,ammonia output increases from 410 t/d to 420t/d,and compressor power consumption per ton of ammonia drops by 21 kW·h,good economic benefit is obtained.
Keywords pressure swing adsorption (PSA) decarburization inverse vent gas optimization
隨著變壓吸附(PSA)吹掃脫碳工藝在合成氨生產(chǎn)中的廣泛應(yīng)用,如何更好地回收再生過(guò)程中的有效氣體、降低消耗及提高裝置效能,成為廣大用戶越來(lái)越關(guān)心的問(wèn)題。湖北宜化集團(tuán)有限責(zé)任公司針對(duì)該問(wèn)題,在集團(tuán)下屬合成氨類子公司中進(jìn)行了優(yōu)化改造,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。
湖北宜化化工股份有限公司813廠區(qū)新系統(tǒng)合成氨裝置設(shè)計(jì)產(chǎn)能為420 t/d,PSA脫碳裝置采用最新的吹掃凈化流程,其設(shè)計(jì)二段逆放氣回收至煤氣柜。PSA脫碳裝置運(yùn)行初期,合成氨產(chǎn)量?jī)H為410 t/d,且吸附壓力偏低(16.9 MPa,設(shè)計(jì)值17.0 MPa)。合成氨裝置未達(dá)設(shè)計(jì)產(chǎn)能,PSA脫碳裝置吸附壓力偏低是主因。二段逆放氣和煤氣柜煤氣成分見表1。
表1 二段逆放氣和煤氣柜煤氣成分
由表1可以看出:二段逆放氣中的有效氣成分(CO + H2)含量偏低,其體積分?jǐn)?shù)僅28.8%;二段逆放氣中N2和CO2含量相對(duì)于煤氣柜煤氣偏高。逆放氣壓力約為0.1 MPa,遠(yuǎn)高于煤氣柜壓力,凈化逆放氣流量2 250 m3/h(標(biāo)態(tài))。
逆放氣回收至煤氣柜對(duì)合成氨系統(tǒng)的影響:①逆放氣反復(fù)回收和壓縮,降低了壓縮機(jī)一段的有效做功量;②CO2含量偏高,增大了PSA脫碳裝置入口CO2分壓,提高了一段吸附負(fù)荷;③進(jìn)入PSA脫碳裝置的氫氮?dú)夂科?,?dǎo)致進(jìn)入壓縮機(jī)后工段的氣量偏少,進(jìn)而引起PSA脫碳?jí)毫ο陆?,不利于PSA脫碳裝置的運(yùn)行。針對(duì)該問(wèn)題,對(duì)二段逆放氣的回收進(jìn)行了優(yōu)化改造,即將二段逆放氣由回收至煤氣柜改為回收至PSA脫碳裝置一段。
結(jié)合逆放氣特點(diǎn),本次優(yōu)化改造增加了1臺(tái)100 m3逆放氣回收緩沖罐,將二段逆放氣部分回收至一段均升段。
優(yōu)化改造之前和之后二段逆放氣回收流程見圖1。
圖1 優(yōu)化改造之前和之后二段逆放氣回收流程
變壓吸附脫碳裝置主要是根據(jù)硅膠對(duì)CO2的選擇吸附特性,在壓力變化的工況下,利用硅膠對(duì)CO2吸附容量的變化,達(dá)到將CO2從合成氣中凈化脫除并回收CO2作為尿素生產(chǎn)原料的目的。
變壓吸附工藝調(diào)整具有以下特點(diǎn):①在相同溫度下,吸附壓力越高,單位吸附劑吸附CO2容量越大[1];②壓力越高,空速和空塔氣速均下降,氣體在吸附塔內(nèi)有效停留時(shí)間延長(zhǎng),有利于CO2氣體的吸附[2];③補(bǔ)入系統(tǒng)的煤氣量越多,越有利于系統(tǒng)壓力的提高,對(duì)吸附越有利。
改造后,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),變壓吸附脫碳裝置壓力上升、步時(shí)延長(zhǎng)、氣體損失減少、壓縮機(jī)電耗下降(表2),合成氨裝置得到有效優(yōu)化。
表2 改造前、后PSA脫碳裝置運(yùn)行參數(shù)對(duì)比
湖北宜化化工股份有限公司813廠區(qū)新系統(tǒng)合成氨裝置的壓縮機(jī)一段進(jìn)口新鮮煤氣打氣量增加2 250 m3/h(標(biāo)態(tài)),煤氣中φ(CO + H2)提高3%,氨產(chǎn)量由410 t/d提高至420 t/d,年因合成氨產(chǎn)量增加產(chǎn)生的效益為143萬(wàn)元左右;噸氨壓縮機(jī)電耗下降21 kW·h,年節(jié)電效益為191萬(wàn)元左右;合計(jì)年增加效益334萬(wàn)元左右。優(yōu)化改造措施實(shí)施前、后工藝參數(shù)對(duì)比見表3。
表3 優(yōu)化改造措施實(shí)施前、后工藝參數(shù)對(duì)比
參考文獻(xiàn)
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(收稿日期2015-08-13)
中圖分類號(hào):TQ113.26 +4 1006-7779(2016) 01-0027-02
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