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        提高煙草超級回潮機(jī)出口水分Cpk的研究

        2016-03-16 02:20:46張冬芹
        環(huán)球市場 2016年14期
        關(guān)鍵詞:光電管皮帶秤煙絲

        張冬芹

        紅云紅河煙草(集團(tuán))有限責(zé)任公司新疆卷煙廠

        提高煙草超級回潮機(jī)出口水分Cpk的研究

        張冬芹

        紅云紅河煙草(集團(tuán))有限責(zé)任公司新疆卷煙廠

        煙草行業(yè)超級回潮機(jī)(簡稱RCC)是卷煙生產(chǎn)廠制絲車間葉絲線的重要設(shè)備,主要工藝任務(wù)是將切絲后的葉絲進(jìn)行增溫增濕處理,為下一道工序提供合格的煙絲。在生產(chǎn)過程中,要求來料煙絲的水分、溫度和流量穩(wěn)定,因此RCC出口水分Cpk是一項(xiàng)重要考核指標(biāo)。本文圍繞RCC的出口水分波動大這一問題展開技術(shù)攻關(guān),對可能原因進(jìn)行原因分析、制定措施、實(shí)施和驗(yàn)證,穩(wěn)定了RCC出口煙絲的水分,使出口水分波動問題得以成功解決。

        超級回潮;出口水分;Cpk

        超級回潮機(jī)是煙草行業(yè)中制絲設(shè)備的重要組成部分,通過在線煙絲水分增溫增濕,達(dá)到工藝目的。來自切絲機(jī)的20%左右的煙絲由定量輸送設(shè)備送入滾筒式葉絲超級回潮機(jī),經(jīng)過回潮機(jī)增溫增濕后,煙絲的含水量被提高到25%-30%,出口溫度70℃左右,使其滿足烘絲設(shè)備膨脹功能的工藝要求。

        根據(jù)皮帶秤煙絲流量、回潮筒入口水分、出口設(shè)定水分可計(jì)算出理論加水量:

        入口流量×(1―入口水分)=出口流量×(1―出口水分)

        則:理論加水量=出口流量―入口流量=入口流量×((1―入口水分)/(1―出口水分)―1)

        卷煙工藝考核標(biāo)準(zhǔn)中要求回潮筒出口水分Cpk≥1.33,因此,挖掘RCC出口水分不穩(wěn)定的突出環(huán)節(jié),針對性地改進(jìn)完善部分設(shè)備,來提升RCC出口水分過程能力指數(shù),對于工廠降低單耗和提高煙絲質(zhì)量具有十分重要的意義[1]。

        1 影響RCC出口水分Cpk的主要原因分析

        通過對XJ卷煙廠制絲車間進(jìn)行抽樣統(tǒng)計(jì)分析,超級回潮Cpk值為0.88,在車間所有工序點(diǎn)中最低,說明當(dāng)前RCC出口水分過程能力不滿足車間Cpk≥1.33的工藝要求。為此,工廠成立專項(xiàng)課題攻關(guān)小組,通過對部分設(shè)備的改進(jìn)完善,進(jìn)行大量的測試摸索,提高RCC出口水分Cpk。根據(jù)影響出口水分穩(wěn)定性的可能原因,項(xiàng)目組成員應(yīng)用頭腦風(fēng)暴法進(jìn)行了原因匯總,總結(jié)了以下8個(gè)末端因子,并采用調(diào)查分析和現(xiàn)場驗(yàn)證的手段來逐一確認(rèn)各因素的影響程度。

        (1) RCC出口水分儀測量不準(zhǔn):對RCC出口水分儀隨機(jī)取樣,然后進(jìn)行質(zhì)檢室烘箱校準(zhǔn),對比結(jié)果看出在線水分儀測量準(zhǔn)確。(2)來料水分不穩(wěn):用Xbar-R控制圖對RCC入口水分指標(biāo)進(jìn)行動態(tài)監(jiān)控,來料水分均值20.039%,沒有超過20±1%的范圍,證明RCC來料水分受控。(3)RCC排潮風(fēng)門開度不合適:使用單因子方差檢驗(yàn),P值大于0.05,證明RCC排潮風(fēng)門開度是影響RCC出水分Cpk的非顯著原因。(4)皮帶秤流量控制精度差:現(xiàn)場選擇皮帶秤操作屏上的瞬時(shí)流量和累積量取樣功能,根據(jù)取樣的流量和累積量數(shù)據(jù),計(jì)算皮帶秤控制誤差為≤1%,在車間工藝要求合格范圍。(5)皮帶秤料頭供料不穩(wěn):在高管料頭階段,分別截取皮帶秤料頭流量趨勢圖和RCC出口水分趨勢圖,觀察皮帶秤料頭供料不穩(wěn)是否引起RCC出口水分波動。皮帶秤料頭流量從0上升到正常的設(shè)定流量6000kg/h,需要40秒,此項(xiàng)為重要原因。(6)儲絲柜料滿光電管位置不合適:經(jīng)現(xiàn)場觀察,半柜料滿行車換向時(shí),儲絲柜內(nèi)中段料位太薄,出現(xiàn)凹槽現(xiàn)象。主要是由于半柜料滿換向光電管位置偏低,煙絲進(jìn)料高度不夠就換向布料。造成出料過程中,引起皮帶秤流量波動。(7)行車換向時(shí)布料不均勻:經(jīng)現(xiàn)場觀察,儲絲柜內(nèi)煙絲出現(xiàn)中間高、兩邊低的現(xiàn)象,在前半柜料滿換向后半柜布料的時(shí)候,行車來回運(yùn)行3次,而行車皮帶不運(yùn)行,造成煙絲滯留在行車上;換向下料時(shí),柜內(nèi)煙絲料位高低不平,導(dǎo)致電子稱流量波動。(8)分配車下料口下料不均勻:發(fā)現(xiàn)分配車振槽上煙絲只是位于振槽上中間部位,兩邊是空的,落入行車上的煙絲成一條直線,沒有均勻平鋪開。

        2 實(shí)施四大對策提高RCC出口水分Cpk

        2.1針對皮帶秤料頭供料不穩(wěn)的問題

        增加了皮帶秤料頭預(yù)填充堆棧程序,使皮帶秤料頭流量穩(wěn)定。新增皮帶秤料頭堆棧程序后,通過三天對皮帶秤料頭流量趨勢圖的觀察,發(fā)現(xiàn)料頭流量趨勢圖正常,達(dá)到設(shè)定流量時(shí)間由以前的40秒減少到10秒以內(nèi),證明我們新增的程序是行之有效的。

        2.2針對儲絲柜料滿光電管位置不合適的問題

        改變料滿光電管位置,將光電管提高位置,向上移20cm,料滿光電管位置改變后,儲絲柜內(nèi)煙絲料位正常,從而保證了底帶出料流量穩(wěn)定。

        2.3針對行車換向時(shí)布料不均勻的問題

        完善行車半柜換向布料程序,新增行車半柜換向布料程序后,通過三天對行車半柜換料過程的觀察,行車布料均勻,柜內(nèi)煙絲無凸凹不平現(xiàn)象,行車上無堵料現(xiàn)象發(fā)生。

        2.4針對分配車下料口下料不均勻的問題

        為使煙絲均勻平鋪在分配車上,設(shè)計(jì)加裝了“八”字形導(dǎo)流裝置,在分配車上加裝“八”字形導(dǎo)流裝置后,煙絲均勻平鋪在分配車上,從而保證了煙絲均勻布到行車上。

        3 效果驗(yàn)證

        通過以上四條對策的組織實(shí)施后,對實(shí)施效果進(jìn)行了跟蹤檢查。在RCC出口水分穩(wěn)態(tài)下時(shí),每天記錄一組水分儀顯示數(shù)據(jù),每組25個(gè)數(shù)據(jù),4天共記錄4組數(shù)據(jù),統(tǒng)計(jì)其Cpk情況,用MINITAB進(jìn)行正態(tài)檢驗(yàn),P值>0.05,數(shù)據(jù)服從正態(tài)分布,RCC出口水分過程能力Cpk達(dá)到了1.39,圓滿完成了目標(biāo)值。

        本次攻關(guān)后,RCC出口水分穩(wěn)定,Cpk有了明顯的提高,達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo),提升了葉絲的加工質(zhì)量。并且制定了鞏固措施,要求跟班修理工定期檢查和觀察“八”字形導(dǎo)流裝置,保證加裝部件的完好與可靠,使改進(jìn)措施持續(xù)有效;更新改造后的PLC控制程序,并做好程序備份;完善車間27臺皮帶秤料頭控制程序,都做預(yù)填充處理,全面完善了設(shè)備功能,將“八”字形導(dǎo)流裝置,已經(jīng)應(yīng)用到車間的2個(gè)葉片暫儲柜、A線葉絲暫儲柜的分配車上,均取得了明顯成效。

        4 結(jié)語

        本文通過展開充分的原因分析和大量的測試摸索,分析卷煙企業(yè)煙絲超級回潮機(jī)出口水分波動性大、導(dǎo)致Cpk偏低的各種影響因素,找到了提高出口水分Cpk的解決措施,進(jìn)行了程序優(yōu)化和設(shè)備改進(jìn),達(dá)到了滾筒式超級回潮機(jī)出口水分Cpk≥1.33的工藝要求。此項(xiàng)目并在集團(tuán)、自治區(qū)和廠級發(fā)布中獲獎,達(dá)到了為企業(yè)提高煙絲質(zhì)量,提高資源利用率和企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的目的。

        [1] 于文艷,王忠燕.煙草行業(yè)煙絲超級回潮筒濕團(tuán)問題的解決措施[J].科技創(chuàng)新.2013年03期.

        張冬芹,女,1985年出生,機(jī)械碩士研究生,紅云紅河煙草(集團(tuán))有限責(zé)任公司新疆卷煙廠設(shè)備管理員。

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