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        S355J2G3鋼錠疏松缺陷的分析與改善

        2016-03-16 07:31:40郭景喻
        大型鑄鍛件 2016年2期

        郭景喻

        (北滿特殊鋼有限責(zé)任公司,黑龍江161041)

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        S355J2G3鋼錠疏松缺陷的分析與改善

        郭景喻

        (北滿特殊鋼有限責(zé)任公司,黑龍江161041)

        摘要:使用SEM和EDS對S355J2G3鍛件低倍疏松缺陷進行分析,發(fā)現(xiàn)發(fā)生疏松缺陷的部位有大量的硫化物夾雜(MnS),通過VD真空后向鋼水中補喂Ca-Si線對硫化物進行變性處理從而改善鍛件的疏松缺陷。

        關(guān)鍵詞:S355J2G3鋼;疏松;夾雜物;變性處理

        疏松是模鑄鋼錠常見的內(nèi)部缺陷之一,在橫向的低倍試樣上表現(xiàn)為組織不致密,呈現(xiàn)分散的圓形或橢圓形的黑色小點,或是不規(guī)則的圓形空隙,在鋼錠中往往在冒口端最為嚴(yán)重,向下逐漸減輕。疏松缺陷的存在使產(chǎn)品的使用壽命和服役周期都大大縮短[1-2]。S355J2G3是歐洲標(biāo)準(zhǔn)的低合金結(jié)構(gòu)鋼,應(yīng)用廣泛。與國標(biāo)的Q345D屬同一級別,我公司生產(chǎn)的S355J2G3鍛件每年都因疏松缺陷造成大量的廢品,造成大量的經(jīng)濟損失。通過使用SEM及EDS發(fā)現(xiàn)S355J2G3鍛件的疏松缺陷部位有大量的硫化物夾雜聚集,因此制定了通過真空后向鋼水中補喂Ca-Si線使硫化物進行變性處理,并適當(dāng)延長軟吹時間使夾雜物充分上浮,從而改善鍛件的疏松缺陷,在生產(chǎn)中具有一定的指導(dǎo)意義[3-4]。

        1S355J2G3鋼疏松缺陷分析

        1.1疏松缺陷的形成機理

        鋼液在凝固過程中,各結(jié)晶核心以樹枝狀晶的形式長大,由于樹枝晶的相互交錯,把未凝固的鋼液隔成若干小的部分,在隔開的部分中液體獨立收縮結(jié)晶,在得不到鋼液補充的情況下,就不可避免的出現(xiàn)空隙,這些空隙又被大量的低熔物質(zhì)與夾雜物填充。經(jīng)酸侵后呈現(xiàn)出暗黑色的小點成為疏松。由于鋼水凝固的特性,這是鋼錠凝固過程中必然形成的缺陷,而且隨著錠型的增大,疏松越嚴(yán)重[5]。

        1.2疏松缺陷研究

        我公司生產(chǎn)的S355J2G3鋼種,低倍檢驗執(zhí)行ASTM E381標(biāo)準(zhǔn),合格級別不超過2級(相當(dāng)于GB/T 1979—2001的一般疏松1.5級)。圖1為我公司試驗室檢驗該產(chǎn)品的低倍圖片。

        (a)?550 mm,檢驗結(jié)果R=3

        (b)?650 mm,檢驗結(jié)果R=4

        (a)SEM (b)EDS

        (a)SEM (b)EDS

        從圖1可以看出,鋼錠一般疏松評級為3級,橫向截面內(nèi)布滿了黑色的“小點”。圖2(a)為在放大200倍下疏松缺陷的橫向SEM圖,可以看出,產(chǎn)生缺陷的部位經(jīng)過侵蝕后,夾雜物溶解并在基體上留下了“空洞”。圖2(b)為圖2(a)中對應(yīng)點的EDS能譜圖,在圖中只有Fe元素的特征峰,并未發(fā)現(xiàn)其他雜質(zhì)元素的特征峰。

        圖3(a)為疏松缺陷位置縱剖后的SEM圖,可以清晰的看見夾雜物經(jīng)縱剖后在試樣的表面呈現(xiàn)長條狀,對其進行EDS分析,其結(jié)果見圖3(b)。EDS能譜圖中發(fā)現(xiàn)有S和Mn的特征峰,根據(jù)吳華杰等[6]對鋼中硫化物的形貌進行的分析,可以判定造成疏松缺陷的夾雜物為純MnS,這是鋼液凝固過程中硫化物偏析的結(jié)果。根據(jù)Hayes和Chipman對鋼中許多元素的分配系數(shù)K的測定表明,C、P、S 等元素的K值均小于1,即凝固時,固液界面前的液相中將富集這些元素,如果這時液態(tài)在界面附近凝固,即形成微觀偏析,如果這時液態(tài)金屬沿著兩相區(qū)的枝晶通道流動,則產(chǎn)生宏觀偏析。胡軍輝等[7]指出了鋼液凝固過程中的Mn與S元素濃度的變化趨勢,鋼液在凝固的初期,由于Mn在固態(tài)鋼中的溶解度遠遠大于S,由于選分結(jié)晶的結(jié)果,隨著鋼液的凝固,鋼液中Mn、S含量同時增加,但S增加的速度遠大于Mn在鋼中增加的速度,使得Mn/S逐步降低。當(dāng)接近凝固末期時大量的硫富集在樹枝晶的周圍,此時若錳硫的濃度積大于平衡值,就滿足了MnS析出的熱力學(xué)條件,形成MnS夾雜。

        2改進措施

        使用鈣處理的方法對硫化物進行變性處理,即在真空后向鋼水中補喂Ca-Si線,其原理是通過喂線增加了鋼液中的有效鈣含量,在鋼水凝固過程中提前形成高熔點CaS質(zhì)點,因此可以減少鋼水在此過程中生成MnS的總量,減弱其聚集程度,并可以將部分MnS改變成CaS,即形成細小、單一的CaS相或CaS與MnS的復(fù)合相[9]。

        硫化物變性處理的熱力學(xué)計算[10]:

        在鋼液中發(fā)生的反應(yīng):

        [Mn]+[S]=MnS(s)

        (1)

        [Ca]+[S]=CaS(s)

        (2)

        由式(1)和式(2)可得:

        [Ca]+ MnS(l)= CaS(s) +[Mn]

        (3)

        ΔGθ=-284786.2+41.534T

        當(dāng)T=1873K時,ΔGθ=-06993.0J·mol-1。

        在鋼—渣界面發(fā)生反應(yīng):

        (MnO)+[S]=MnS+[O]

        (4)

        [CaO]+[S]=[CaS]+[O]

        (5)

        由式(4)和式(5)可得:

        (CaO)+( MnS)= (CaS) +(MnO)

        (6)

        ΔGθ=-34750.44+10.67T

        當(dāng)T=1873K時,ΔGθ=-14765.53J·mol-1。

        通過上述的熱力學(xué)計算及分析可知,通過鈣處理的方法將MnS轉(zhuǎn)化為CaS是能夠?qū)崿F(xiàn)的。因為鈣的沸點較低,為了更好的實現(xiàn)鈣處理的效果,提高鈣的回收率,生產(chǎn)中以向鋼包中喂入Ca-Si線的方式對硫化物進行變性處理,對加工的鍛件進行低倍檢查,其結(jié)果見圖4。

        (a)?550 mm,檢驗結(jié)果R=2

        (b)?650 mm,檢驗結(jié)果R=2

        從檢測結(jié)果可以看出,對鋼水進行硫化物變性處理后對疏松缺陷有較大的改善,規(guī)格為?550 mm和?650 mm的鋼錠低倍檢驗結(jié)果均為2級,且從低倍圖片明顯可以看出疏松缺陷的“黑點”變的更加小且分散,這是因為通過向鋼水中補喂Ca-Si線增加了鋼水中有效[Ca]含量,相當(dāng)于增加了鋼水中的硫化物的形核核心,因此使形成的硫化物在鋼中實現(xiàn)更加均勻的分布,且隨著鋼水的凝固,鋼中殘余的[Ca]、[S]可以提前結(jié)合為高熔點的CaS質(zhì)點并彌散于鋼的基體中,相當(dāng)于進一步減少了鋼中殘余的[S],減弱了硫的偏析[9],從而改善了鋼錠的疏松。

        3結(jié)論

        (1)通過SEM、EDS分析,S355J2G3鋼鍛件低倍疏松缺陷部位有大量的硫化物夾雜,主要成分為MnS。

        (2)通過熱力學(xué)計算分析,確定了鈣處理使硫化物變性的可能性,并在VD后向鋼水中補喂Ca-Si線,對硫化物進行變性處理,減弱了鋼液凝固過程中S的偏析,從而改善了鋼錠的疏松。

        參考文獻

        [1]康大韜.大型鍛件材料與熱處理[M].北京:龍門書局,1998.

        [2]王同路,楊軍峰, 蘇俊奇.優(yōu)化鍛造工藝參數(shù)改善軋輥坯料超聲波探傷缺陷.第七屆全國冶金軋輥學(xué)術(shù)交流年會會議論文集.2004.

        [3]鄭景斌.含硼S355J2鋼板的試生產(chǎn)及性能研究[J].西安建筑科技大學(xué)碩士學(xué)位論文.2013.

        [4]鄭輝,付憲強,謝奎龍.S355J2G3鋼疏松缺陷控制[J].特鋼技術(shù),2013,19(3):20-24.

        [5]宋瑞甫.提高鋼錠質(zhì)量的實踐與探討,寬厚板,2001,7(5):23-44.

        [6]吳華杰,陸鵬雁,岳峰,等.鈣處理對鋼中硫化物形態(tài)影響的試驗研究.北京科技大學(xué)學(xué)報,2014,4(36):230-234.

        [7]胡俊輝. 低碳高硫磷鋼硫化物凝固析出的熱力學(xué)分析,寶鋼技術(shù),2005(05).

        [8]Flemings MC.Solidification process, NewYork, Mc-Graw-Hill.1974.

        [9]朱立光,等.CCSD36船板鋼連鑄二冷技術(shù)的研究.河北省冶金學(xué)會2009年煉鋼-連鑄技術(shù)與學(xué)術(shù)年會.2009.

        [10]李波.Ca對鋼中夾雜物的變性研究[J].包頭鋼鐵學(xué)院碩士學(xué)位論文,2003(1):2-55.

        編輯杜青泉

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        Analysis and Improvement of Shrinkage Defect for S355J2G3 Steel Ingot

        Guo Jingyu

        Abstract:By adopting SEM and EDS, the macro shrinkage defect of S355J2G3 forgings has been analyzed. It found out that the position of shrinkage defect appeared a large number of sulfide inclusion (MnS). By supplementary feeding Ca-Si wire into the molten steel after VD vacuum process, the modifying treatment of sulfide has been performed so as to improve the shrinkage defect of forgings.

        Key words:S355J2G3 steel; shrinkage; inclusion; modifying treatment

        作者簡介:郭景喻,男(1972—),工程師,從事鋼鐵技術(shù)研發(fā)及管理工作。電話:13836208902

        收稿日期:2015—07—06

        中圖分類號:TF771.2

        文獻標(biāo)志碼:B

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