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        620℃超超臨界汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子用新材料冶煉工藝研究

        2016-03-16 07:34:14羅玉立李連龍何亞軍
        大型鑄鍛件 2016年2期
        關(guān)鍵詞:脫氧劑電渣重熔

        羅玉立 李連龍 何亞軍

        (中國第二重型機(jī)械集團(tuán)公司,四川618013)

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        620℃超超臨界汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子用新材料冶煉工藝研究

        羅玉立李連龍何亞軍

        (中國第二重型機(jī)械集團(tuán)公司,四川618013)

        摘要:介紹了620℃超超臨界汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子用FB2鋼的冶煉難點(diǎn)。通過對3支1 t電渣鋼錠的試驗(yàn)研究,基本掌握了FB2鋼的冶煉技術(shù)。

        關(guān)鍵詞:620℃;超超臨界;汽輪機(jī);轉(zhuǎn)子;冶煉工藝;電渣重熔

        火電機(jī)組從亞臨界、超臨界向超超臨界高效機(jī)組發(fā)展,蒸汽溫度從538℃提高到600℃,甚至更高,轉(zhuǎn)子的受熱溫度同比大幅提升,工況變差,為此對轉(zhuǎn)子材料的要求也越來越高。為了適應(yīng)新型高效機(jī)組需求,研究汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子鍛件用新材料迫在眉睫,二重針對620℃機(jī)組轉(zhuǎn)子鍛件用FB2鋼開展了系列冶煉試驗(yàn)研究。

        1化學(xué)成分及冶煉難點(diǎn)分析

        FB2鋼主要元素成分控制范圍差見表1。FB2鋼殘余元素標(biāo)準(zhǔn)要求見表2。

        結(jié)合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及表1、表2可以看出,冶煉該鋼種主要存在以下幾個(gè)方面的難點(diǎn):

        (1)合金含量較高,成分復(fù)雜

        表1 FB2鋼主要元素成分控制范圍差(質(zhì)量分?jǐn)?shù),%)

        注:范圍差=標(biāo)準(zhǔn)上限-標(biāo)準(zhǔn)下限。

        表2 FB2鋼殘余元素標(biāo)準(zhǔn)要求(質(zhì)量分?jǐn)?shù),%)

        該鋼為不銹鋼,合金含量高,且含Cr、Ni、Mo、Ni、V、Co、Nb、B、N等元素,成分極為復(fù)雜。

        (2)N的范圍窄,準(zhǔn)確控制難度大

        該鋼種N的變化范圍只有0.015%,但在實(shí)際生產(chǎn)過程中澆注電極和電渣重熔過程都有可能導(dǎo)致N的變化,致使N含量滑出標(biāo)準(zhǔn)范圍。

        (3)B不僅范圍窄,而且易氧化

        B的可控范圍只有0.003%,同時(shí)B又特別容易氧化,在熔煉、澆注、重熔過程均有不同程度的燒損,收得率難以精確控制。

        (4)低Si、低Al鋼脫氧難度大

        標(biāo)準(zhǔn)要求Si≤0.10%、Al≤0.010%,同時(shí)對氧含量及夾雜物評級有嚴(yán)格要求,在實(shí)際生產(chǎn)中既要確保Si、Al不超標(biāo),又要脫氧良好,保證O含量和夾雜物評價(jià)符合標(biāo)準(zhǔn)要求,難度非常大。

        (5)殘余元素要求高

        殘余有害元素要求特別高,按目前原材料的質(zhì)量等級及冶煉方法,熔煉分析結(jié)果難以達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求,而且極大地增加了冶煉難度和冶煉成本。

        2冶煉過程試驗(yàn)的目的

        鑒于存在以上冶煉難點(diǎn),為了確保產(chǎn)品的一次冶煉成功,進(jìn)行冶煉工藝試驗(yàn)研究,旨在摸索N、B、Al、Si、O等元素在電極冶煉、澆注及電渣重熔等過程的變化規(guī)律,研究電渣重熔過程的渣系配比及脫氧劑用量等方面的控制技術(shù)。

        31 t電渣鋼錠的試驗(yàn)研究

        針對產(chǎn)品暫定工藝流程,制定試驗(yàn)流程為:中頻爐冶煉→澆注自耗電極→電極精整→電渣重熔。

        3.1第一支1 t鋼錠試驗(yàn)

        按照以上工藝流程生產(chǎn)第一支1 t電渣鋼錠,原材料采用優(yōu)質(zhì)生鐵、廢鋼及各類鐵合金冶煉,電極坯采用砂型鑄造方式澆注,并在型腔內(nèi)進(jìn)行緩冷。

        電渣過程采用二元渣系,Al2O3∶CaF2=3∶7,進(jìn)行嚴(yán)格烘烤,選擇Al脫氧劑。通過嚴(yán)格控制各環(huán)節(jié),生產(chǎn)出了第一支1 t電渣鋼錠。C、Mn、Cr、Ni、Mo、Co、V、N等元素化學(xué)成分全部合格,在整個(gè)冶煉、澆注、重熔過程中表現(xiàn)穩(wěn)定。而其余部分易氧化元素變化較大,各環(huán)節(jié)部分成分見表3。

        表3 第一支鋼錠生產(chǎn)各環(huán)節(jié)部分

        通過本次試驗(yàn)主要掌握了以下幾個(gè)方面的情況:

        (1)電極坯冶煉澆注環(huán)節(jié),化學(xué)成分基本能穩(wěn)定控制;

        (2)對于橫截面較小的電極坯通過緩慢冷卻,沒有出現(xiàn)開裂現(xiàn)象;

        (3)在電渣重熔過程中Si、B均有大幅燒損,Si的收得率僅為50%,B的收得率僅為33.33%,殘Al較低;

        (4)電渣重熔過程脫硫效果非常明顯,脫硫率達(dá)80%以上;

        (5)在整個(gè)工藝流程中N的變化不明顯,比較穩(wěn)定;

        (6)鋼錠中的O含量較高,超出了標(biāo)準(zhǔn)要求;

        (7)P、S、As、Sn、Sb等殘余元素含量均符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

        通過本次試驗(yàn)基本掌握了各元素的變化情況,從易氧化元素均有不同程度的氧化及鋼錠中O含量過高這一結(jié)果說明脫氧劑加入量不足,應(yīng)加強(qiáng)電渣重熔過程的脫氧。也可以看出,生產(chǎn)該材料電渣鋼錠的主要難點(diǎn)在于電渣重熔過程脫氧的控制。

        3.2第二支1 t鋼錠試驗(yàn)

        針對第一支鋼錠出現(xiàn)的問題,進(jìn)行了第二支電渣錠的投料,電渣重熔之前的工序過程控制基本與第一支的一致,變化主要在電渣重熔環(huán)節(jié)。

        在電渣重熔環(huán)節(jié),調(diào)整了渣系,增加了活性石灰和鈦白粉等渣料,采用四元渣,同時(shí)加大了脫氧劑的使用量,加強(qiáng)了重熔過程的脫氧,并對重熔過程進(jìn)行氣氛保護(hù)。而且在電極坯冶煉環(huán)節(jié)有意將Si、B等元素含量提高,各環(huán)節(jié)部分成分見表4。

        表4 第二支鋼錠生產(chǎn)各環(huán)節(jié)部分

        通過對重熔過程控制的調(diào)整,常規(guī)元素成分全部合格,部分氧化性元素成分基本沒有變化,但易氧化元素依然有很大的變化:

        (1)Si含量變化不大,而Al有大幅增加;

        (2)O含量達(dá)到≤30×10-6的水平,達(dá)到了標(biāo)準(zhǔn)要求;

        (3)Al含量嚴(yán)重超標(biāo),脫氧劑使用過多;

        (4)在脫氧良好的情況下B仍然有大幅燒損,收得率為45%,基本可以說在電渣重熔過程中B的收得率不易超過50%。

        3.3第三支1 t鋼錠試驗(yàn)

        本次試驗(yàn)是在第二次的基礎(chǔ)上,調(diào)整了脫氧劑用量,進(jìn)一步加強(qiáng)電渣重熔過程的氣氛保護(hù)和過程控制。各環(huán)節(jié)部分元素成分見表5。

        表5 第三支鋼錠生產(chǎn)各環(huán)節(jié)部分

        表6 電渣重熔過程脫氧劑用量對比分析(質(zhì)量分?jǐn)?shù),%)

        從表5可以看出,所有易氧化元素全部合格,說明在電極坯冶煉環(huán)節(jié)大幅提高B元素含量,適當(dāng)按中上限控制Si元素是合理的,在電渣重熔環(huán)節(jié)渣系選擇、脫氧劑用量及保護(hù)措施是有效的。

        3.4脫氧劑用量的對比分析

        電渣重熔過程脫氧劑用量對比分析見表6。

        通過計(jì)算脫氧劑總的加入量,結(jié)合對各易氧化元素變化量的分析,電渣重熔過程吸氧非常嚴(yán)重,Al的燒損達(dá)到75%,所以非常容易導(dǎo)致B、Si、V、C、Cr等元素有不同程度的氧化,造成成分不能穩(wěn)定控制,同時(shí)造成O含量很高,超出標(biāo)準(zhǔn)要求等問題。

        4驗(yàn)證性試驗(yàn)研究

        我公司為了進(jìn)一步驗(yàn)證試驗(yàn)研究結(jié)果,針對25Cr2Ni4MoV、30Cr1Mo1V及Cr9等VCD鋼進(jìn)行了驗(yàn)證性試驗(yàn)研究,通過對三種材料3支10 t左右VCD鋼的電渣重熔結(jié)果分析,化學(xué)成分全部合格,特別是Si、Al、Nb、B、O等元素基本控制在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。通過系列試驗(yàn)研究掌握了Si≤0.10%、Al≤0.010%鋼種電渣重熔的工藝參數(shù)和過程控制經(jīng)驗(yàn)。

        5結(jié)論

        通過對FB2鋼三支1 t電渣鋼錠及驗(yàn)證性試驗(yàn)件的生產(chǎn)過程來看,難點(diǎn)在于電渣重熔環(huán)節(jié),既要保證易氧化元素B含量滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,又要保證殘余元素Al、O等不超標(biāo)。通過系列試驗(yàn)研究,基本掌握了該類鋼的電渣重熔技術(shù)。

        (1)電渣重熔過程渣系的選擇以及脫氧劑用量是保證電渣重熔后化學(xué)成分合格的關(guān)鍵因素;

        (2)電渣重熔過程N(yùn)基本處于穩(wěn)定狀態(tài),所以在制備電極坯時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)中限控制即可;

        (3)電渣重熔過程中易氧化元素B容易燒損,其收得率基本不會超過50%,故在制備電極坯時(shí)必須充分考慮電渣過程B的燒損,否則無法保證B元素達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求;

        (4)通過對電渣重熔過程各元素變化情況分析,必須將Si、Nb、B等元素控制在一個(gè)比較合理的范圍內(nèi),才能確保電渣重熔后所有化學(xué)成分均能滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,從而進(jìn)一步指導(dǎo)電極坯的成分控制;

        (5)通過對冶煉過程的精細(xì)化控制,加強(qiáng)脫氧操作等,可以冶煉出成分穩(wěn)定且合格的電極坯。

        參考文獻(xiàn)

        [1]金楊,馬騰霄.鋼包爐冶煉超低硫鋼研究.大型鑄鍛件,2015(6):13-15.

        [2]魏雪晴,李奇,等.300MW及以上汽輪機(jī)低壓轉(zhuǎn)子冶煉工藝研究.大型鑄鍛件,2014(3):34-35.

        編輯杜青泉

        《第十九屆國際鍛造師會議論文集》征訂

        國際鍛造師會議是當(dāng)今世界上鍛件制造領(lǐng)域高水平的技術(shù)交流會,在全球鍛造行業(yè)具有很大的影響力。第19屆國際鍛造師會議已于2014年9月29—10月2日在日本千葉縣召開,來自日本、美國、德國、英國、法國、韓國、意大利、中國和印度的代表在會上做了技術(shù)交流。我們根據(jù)會議交流情況編譯出版了《第十九屆國際鍛造師會議論文集》,內(nèi)容涉及國際鍛造行業(yè)市場形勢、設(shè)備情況與技術(shù)發(fā)展水平,對鍛造及相關(guān)行業(yè)的科研開發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)以及設(shè)備改造具有非常實(shí)際的指導(dǎo)意義。該文集共476頁,收錄論文120余篇,訂價(jià)¥600.00元/本。請需要購買的企業(yè)或個(gè)人與我們聯(lián)系。

        另有少量《第十八屆國際鍛造師會議論文集》庫存,訂價(jià)¥200.00元/本。

        聯(lián)系電話:(0838)2340101,2342462

        電子郵箱:dxzdj@126.com

        聯(lián) 系 人: 李韋螢杜青泉

        Research on Smelting Process of New Material Used for 620℃ Ultra-Supercritical Steam Turbine Rotor

        Luo Yuli, Li Lianlong, He Yajun

        Abstract:The difficulties of smelting process of FB2 steel used for 620℃ ultra-supercritical steam turbine rotor have been described. By studying on three 1t electroslag remelting ingots, the smelting technology of FB2 steel has been known well.

        Key words:620℃; ultra-supercritical; steam turbine; rotor; smelting process; eletroslag remelting

        作者簡介:羅玉立(1979—),女,高級工程師,從事大型鑄鍛件的冶煉工藝及新產(chǎn)品開發(fā)等工作。電話:13808104609,E-mail:wxlhy1971@163.com

        收稿日期:2015—11—02

        中圖分類號:TG703

        文獻(xiàn)標(biāo)志碼:B

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