陳星 代有亮 魏巍 李浩 曹國(guó)軍(中國(guó)石油長(zhǎng)慶油田分公司第一采氣廠,陜西榆林718500)
燃?xì)忮仩t熱效率降低原因分析及對(duì)策實(shí)施
陳星 代有亮 魏巍 李浩 曹國(guó)軍(中國(guó)石油長(zhǎng)慶油田分公司第一采氣廠,陜西榆林718500)
本文通過(guò)分析降低鍋爐熱效率的原因,并有針對(duì)性的采取對(duì)策實(shí)施,有效去除鍋爐結(jié)垢,降低鍋爐熱損失,提高鍋爐燃?xì)庳?fù)荷,使鍋爐熱效率有效提高,最終保證鍋爐安全平穩(wěn)高效運(yùn)行。
鍋爐;熱效率;能耗;分析;對(duì)策
凈化廠鍋爐主要負(fù)責(zé)為裝置提供生產(chǎn)蒸汽和伴熱蒸汽,對(duì)廠區(qū)安全平穩(wěn)運(yùn)行有著重要作用。鍋爐房經(jīng)過(guò)十七年的運(yùn)行,設(shè)備老化較為嚴(yán)重,隔熱層效果明顯降低,鍋爐熱損失嚴(yán)重,鍋爐生產(chǎn)每噸蒸汽的燃料氣單耗逐年上升,嚴(yán)重影響鍋爐和凈化廠蒸汽系統(tǒng)的安全平穩(wěn)運(yùn)行。
2.1鍋爐爐管結(jié)垢嚴(yán)重
鍋爐經(jīng)過(guò)多年連續(xù)運(yùn)行,火管表面積垢明顯,積垢平均厚度為2mm,火管末端結(jié)垢較為嚴(yán)重,約5mm左右,鍋爐熱效率下降。經(jīng)實(shí)際勘查,垢層分層清晰,層層疊加,上下層為紅褐色,中間夾帶白色,內(nèi)垢層結(jié)構(gòu)較致密,與火管粘結(jié)牢固,難以手工清理。分析其成分為氧化鐵26.2%、碳酸鈣35.5%、硫酸鈣10.8%、磷酸鈣7.4%、硅酸鈣19.1%、其它占0.7%.
2.2單位能耗高,排煙溫度高,熱損失嚴(yán)重
我廠有五臺(tái)鍋爐為雙回程鍋爐,五臺(tái)三回程鍋爐,雙回程鍋爐熱利用率較三回程鍋爐熱利用率較低。我廠能耗指標(biāo)為70方/萬(wàn)噸,在運(yùn)行負(fù)荷基本相同的前提下雙回程鍋爐2008年至2015年鍋爐能耗與排煙溫度呈上升趨勢(shì),鍋爐房能耗超出定額指標(biāo)(75~90方/萬(wàn)噸),鍋爐的單位能耗總體呈上升趨勢(shì),且排煙溫度整體較三回程鍋爐較高,鍋爐熱損失嚴(yán)重。
2.3鍋爐保溫老化腐蝕、散熱較大
我廠鍋爐運(yùn)行年限較長(zhǎng),隔熱層效果明顯降低。主要表現(xiàn)在外保溫材料巖棉板氧化,內(nèi)保溫材料耐火澆注料燒透裂縫,鍋爐外壁不銹鋼鐵皮腐蝕等,造成鍋爐熱損失大,鍋爐房環(huán)境溫度逐年上升。通過(guò)對(duì)鍋爐外側(cè)壁溫度檢測(cè),最高溫度均超過(guò)60℃,后煙箱溫度最高達(dá)到155℃,鍋爐周圍環(huán)境溫度平均超過(guò)60℃,超出了鍋爐控制柜運(yùn)行的最高溫度。
2.4鍋爐運(yùn)行負(fù)荷較低
鍋爐燃?xì)饬?、上水量基本相同的前提下,雙回程鍋爐運(yùn)行負(fù)荷在40~60%之間,三回程鍋爐運(yùn)行負(fù)荷在65~85%之間。雙回程鍋爐較三回程鍋爐運(yùn)行負(fù)荷低,上水消耗量大,蒸汽產(chǎn)生量小,能耗損失較大。
3.1鍋爐煮爐除垢、除銹,堿性預(yù)膜
下面重點(diǎn)介紹煮爐、酸氣、鈍化等具體實(shí)施情況:
3.1.1鍋爐煮爐預(yù)膜程序
構(gòu)建臨時(shí)系統(tǒng)→臨時(shí)系統(tǒng)水沖洗及檢漏→堿煮→堿煮后水沖洗→酸洗→酸洗后水沖洗→漂洗→中和鈍化→復(fù)位及保護(hù)。
3.1.2堿煮
在加藥箱內(nèi)用新鮮水配置濃度為1%的氫氧化鈉的堿性煮爐劑,恢復(fù)鍋爐人孔,啟動(dòng)清洗泵,將煮爐劑打入鍋爐。當(dāng)鍋爐液位達(dá)到最高可見水位,點(diǎn)爐并緩慢升溫。調(diào)節(jié)控制鍋爐負(fù)荷,維持堿煮溫度在80~90℃。
3.1.3酸洗
清洗擬采用鹽酸為酸洗主劑;同時(shí)為避免設(shè)備及管線在酸洗時(shí)受到氫離子和三價(jià)鐵離子的腐蝕,通過(guò)加入緩蝕劑和還原劑等,解決了金屬在酸洗時(shí)氫離子腐蝕和三價(jià)鐵離子加速腐蝕的問(wèn)題。溫度維持在50度左右,若加酸后在2小時(shí)內(nèi)酸洗濃度小于3.0%,應(yīng)補(bǔ)加酸洗系統(tǒng)的酸度為6%左右,時(shí)刻檢測(cè)酸濃度變化。打開鍋爐人孔,通過(guò)目測(cè)燃?xì)鉅t內(nèi)部的除垢率>80%為合格。
3.1.4鈍化
通過(guò)酸洗后的金屬表面處于較高活性狀態(tài),極容易產(chǎn)生浮銹。通過(guò)鈍化的方法,使金屬表面形成一層致密的保護(hù)膜,從而防止清洗系統(tǒng)產(chǎn)生浮銹。漂洗結(jié)束后,直接用碳酸鈉調(diào)PH值至9~10,邊加邊排,當(dāng)鍋爐液位達(dá)到最高可見水位后,對(duì)各排污點(diǎn)進(jìn)行檢查,使整個(gè)系統(tǒng)的PH值在9~10之間。當(dāng)PH值和溫度符合要求后,加入鈍化藥劑,并邊循環(huán)邊加熱,溫度控制在40℃~60℃,鈍化時(shí)間為4~6小時(shí)。
3.2鍋爐重新制作保溫
目前我廠對(duì)雙回程鍋爐保溫進(jìn)行了重新制作,鍋爐燃燒室重新制作防火墻,外部重新包隔熱層,選用具有密度小、高溫下微膨脹性、不易產(chǎn)生裂紋、和良好整體密封性的新型耐火材料,解決因鍋爐熱損失大、造成環(huán)境溫度高的問(wèn)題。
3.3提高鍋爐負(fù)荷
調(diào)整燃料和配風(fēng)的比例,提高鍋爐運(yùn)行負(fù)荷。主要通過(guò)燃燒器零部件檢查及燃燒器相關(guān)程序調(diào)試工作進(jìn)行,保持鍋爐過(guò)??諝庀禂?shù)保持在1.05~1.1左右。針對(duì)燃燒器主體、配件、電器元件等,將不合格的電器元件進(jìn)行更換。針對(duì)控制系統(tǒng)各項(xiàng)程序,測(cè)定不同燃?xì)饬髁肯?,完全燃燒時(shí)對(duì)應(yīng)的空氣流量以及燃?xì)鈮毫?,確保鍋爐燃燒效率始終保持在最優(yōu)狀態(tài)。
4.1鍋爐煙管垢狀物有效清除
通過(guò)煮爐,鍋爐內(nèi)部結(jié)垢清除率達(dá)到90%以上,鍋爐煙管覆蓋的結(jié)垢基本清除干凈。
4.2鍋爐排煙溫度降低
通過(guò)采取對(duì)策后跟蹤鍋爐運(yùn)行情況來(lái)看,鍋爐爐頭降溫60~90℃,爐側(cè)降溫10~25℃,后煙箱表面溫度降低10~20℃,煙氣溫度降低5~15℃。從以上數(shù)據(jù)可以看出,鍋爐保溫改造后,爐體降溫效果顯著,環(huán)境溫度大大降低。鍋爐煮爐后,同樣的燃?xì)庳?fù)荷條件下排煙溫度下降,鍋爐運(yùn)行穩(wěn)定。
4.3單位能耗降低,鍋爐負(fù)荷提高
雙回程鍋爐采取措施后,對(duì)在運(yùn)鍋爐運(yùn)行情況進(jìn)行跟蹤發(fā)現(xiàn),鍋爐在相同負(fù)荷下單耗降低10%~15%,在相同燃料氣量和上水量的前提下裝置運(yùn)行負(fù)荷增加10%~20%。
一般工業(yè)低壓鍋爐排污率控制在5%~10%,在保證鍋水總堿和PH值合格的前提下鍋爐的排污率越低越好,排污要堅(jiān)持“勤排、少排、均勻排”的原則。同時(shí)也要完善鍋爐的水處理和水質(zhì)化驗(yàn)工作,及時(shí)進(jìn)行軟水指標(biāo)化驗(yàn),對(duì)交換器產(chǎn)軟水的周期進(jìn)行評(píng)估,在每個(gè)產(chǎn)水周期的后期加強(qiáng)水質(zhì)監(jiān)測(cè)頻次,在交換器即將失效的情況下可提前倒運(yùn)交換器,最大限度的防止鍋爐結(jié)垢。
陳星(1986-),女,漢族,陜西人,助理工程師,主要從事工藝技術(shù)工作。