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        淺談?dòng)绊懭葰涔韬铣蔂t運(yùn)行周期的因素

        2016-03-14 08:01:02孔建梅昆明冶研新材料股份有限公司云南曲靖655000
        化工管理 2016年12期
        關(guān)鍵詞:三氯氫硅硅粉氯化氫

        孔建梅(昆明冶研新材料股份有限公司,云南曲靖655000)

        淺談?dòng)绊懭葰涔韬铣蔂t運(yùn)行周期的因素

        孔建梅(昆明冶研新材料股份有限公司,云南曲靖655000)

        三氯氫硅合成爐是生產(chǎn)三氯氫硅的核心設(shè)備,合成爐的運(yùn)行周期直接影響三氯氫硅合成系統(tǒng)連續(xù)運(yùn)行的時(shí)間。本文結(jié)合實(shí)際生產(chǎn),經(jīng)過理論分析,提出了如何延長(zhǎng)三氯氫硅合成爐運(yùn)行周期,從而保證三氯氫硅合成系統(tǒng)穩(wěn)定生產(chǎn)。

        三氯氫硅;合成爐;因素

        當(dāng)今太陽能級(jí)多晶硅的主要生產(chǎn)方法為改良西門子法[1]。三氯氫硅合成是閉環(huán)生產(chǎn)中的源頭工序,三氯氫硅合成爐是多晶硅生產(chǎn)過程中合成三氯氫硅原料的主要設(shè)備,合成爐的運(yùn)行周期直接影響多晶硅的連續(xù)生產(chǎn)。因此,提高三氯氫硅合成爐運(yùn)行周期,為多晶硅連續(xù)生產(chǎn)穩(wěn)定提供了保障。

        生產(chǎn)過程中,合成爐連續(xù)運(yùn)行2~3個(gè)月后,合成爐內(nèi)換熱管束局部管壁被磨損穿透,管束內(nèi)的導(dǎo)熱油泄漏到合成爐內(nèi),隨著合成料進(jìn)入到系統(tǒng),造成系統(tǒng)管道、設(shè)備污染,合成爐內(nèi)未反應(yīng)的大量硅粉被導(dǎo)熱油污染后廢棄,經(jīng)濟(jì)損失較大;合成爐后系統(tǒng)設(shè)備管道腐蝕嚴(yán)重,且換熱器換熱效果不佳,系統(tǒng)堵塞嚴(yán)重等,維修需要的人工及材料費(fèi)用較高,同時(shí),拆卸、檢修、恢復(fù)安裝周期較長(zhǎng),耽誤正常生產(chǎn)。

        1 工藝流程

        三氯氫硅的合成采用底部進(jìn)料方式,即硅粉加注到三氯氫硅合成爐規(guī)定的床層后,氯化氫氣體從合成爐底部進(jìn)入,硅粉和氯化氫在一定溫度和壓力條件下反應(yīng)生成三氯氫硅,反應(yīng)時(shí)硅粉處于流化[2](沸騰)狀態(tài),產(chǎn)生的熱量通過爐內(nèi)盤管用冷媒帶出。反應(yīng)產(chǎn)物先后經(jīng)過兩級(jí)旋風(fēng)分離器、淋洗器、冷凝器、相分離器,最后經(jīng)過重氯硅烷塔進(jìn)入精餾工序。

        2 三氯氫硅合成爐

        三氯氫硅合成爐屬于流化床反應(yīng)器,由殼體、內(nèi)部換熱管束組成。氯化氫氣體和硅粉從合成爐底部進(jìn)料,氯化氫氣體通過顆粒狀固體硅粉層,使硅粉處于流化狀態(tài),在一定的壓力和溫度下在合成爐內(nèi)進(jìn)行反應(yīng)。開車時(shí)需要用啟動(dòng)熱油給硅粉加熱到激活溫度,反應(yīng)一旦發(fā)生后用工作熱油降溫,以使反應(yīng)溫度保持在240℃~320℃。

        3 影響三氯氫硅合成爐運(yùn)行周期的主要因素

        3.1硅粉粒度

        實(shí)際生產(chǎn)中,硅粉硬度大,使用的硅粉粒度在60μm~500μm范圍內(nèi),硅粉粒度大于平均粒度值,使得比表面積減小,影響合成爐反應(yīng)效果,同時(shí)大顆粒的硅粉對(duì)盤管的連續(xù)沖刷,加大了合成爐冷卻盤管的磨損,降低了合成爐運(yùn)行周期。

        通過分析,選擇合適的硅粉粒度能有效的增加合成爐的運(yùn)行周期。實(shí)際生產(chǎn)中,把使用的硅粉粒徑范圍更改為100μm~250μm后,三氯氫硅合成爐能夠連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行3~6個(gè)月,盤管磨損量較小,說明硅粉使用效果良好。

        3.2硅粉含水量

        硅粉含水量超標(biāo)不僅加速了合成爐盤管腐蝕,使得盤管使用壽命變短,還會(huì)使系統(tǒng)管道堵塞,影響三氯氫硅合成爐連續(xù)運(yùn)行。

        降低硅粉含水量,硅粉需進(jìn)行干燥處理,含水量達(dá)標(biāo)后再進(jìn)行使用。生產(chǎn)過程中硅粉輸送至干燥罐,通過熱油和熱氮一直對(duì)干燥罐內(nèi)的硅粉進(jìn)行干燥處理,監(jiān)控干燥罐內(nèi)硅粉溫度,當(dāng)溫度達(dá)到180℃時(shí),說明硅粉干燥合格,含水量達(dá)標(biāo)。

        生產(chǎn)實(shí)踐表明,硅粉含水量低,有效地避免了合成爐盤管及整個(gè)系統(tǒng)的腐蝕情況,減少系統(tǒng)管道堵塞,延長(zhǎng)了合成系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行時(shí)間。

        3.3氯化氫含水量

        氯化氫含水量超標(biāo)嚴(yán)重腐蝕合成爐、管道及儀表等,使系統(tǒng)中的三氯氫硅水解生成二氧化硅,造成系統(tǒng)設(shè)備管道堵塞,縮短設(shè)備使用壽命,影響生產(chǎn)。

        生產(chǎn)過程中將氯化氫含水量從200ppm降低至50ppm以下,有效地避免了合成爐的腐蝕情況,減少系統(tǒng)管道堵塞,提高了合成爐使用壽命。

        3.4盤管厚度、材質(zhì)和結(jié)構(gòu)

        由于合成爐盤管壁厚為9mm,材質(zhì)為20#碳鋼,實(shí)際生產(chǎn)中,氯化氫和硅粉不斷沖刷盤管,使盤管磨損嚴(yán)重,合成爐運(yùn)行時(shí)間不超過3個(gè)月需進(jìn)行停爐檢修。

        多次生產(chǎn)實(shí)踐后,根據(jù)檢修經(jīng)驗(yàn)總結(jié),提出對(duì)盤管修復(fù)改造的措施,將盤管底部管壁厚度進(jìn)行加厚修復(fù),每根管束底部增加一個(gè)防磨損的管套,管套為錐體形狀,采用耐腐蝕、高溫的材質(zhì)。

        經(jīng)過盤管改造,運(yùn)用于實(shí)際生產(chǎn)中,三氯氫硅合成爐連續(xù)運(yùn)行4個(gè)月,經(jīng)抽出盤管檢查,磨損較小。盤管改造后,延長(zhǎng)了使用時(shí)間,保證了系統(tǒng)穩(wěn)定連續(xù)運(yùn)行,同時(shí)節(jié)約了檢維修成本。

        4 結(jié)語

        通過選擇合適的硅粉粒度、降低硅粉含水量和氯化氫含水量,改造合成爐盤管等有效措施,提高了合成爐運(yùn)行周期,使合成爐穩(wěn)定運(yùn)行時(shí)間達(dá)到3~6個(gè)月。

        雖然合成爐使用周期有一定的延長(zhǎng),但是仍不會(huì)超過6個(gè)月,對(duì)系統(tǒng)的影響仍然存在,在后期生產(chǎn)中,能找出其它因素并優(yōu)化現(xiàn)有的工藝,使三氯氫硅合成爐能連續(xù)生產(chǎn),從而節(jié)約生產(chǎn)成本,降低檢修頻率。

        [1]梁駿吾.電子級(jí)多晶硅的生產(chǎn)工藝[J].中國(guó)工程科學(xué),2000,2(12):36~38.

        [2]吳占松,馬潤(rùn)田,汪展文.流態(tài)化技術(shù)基礎(chǔ)及應(yīng)用[J].北京:化工工業(yè)出版社,2006.7.

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