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        加熱分離法處理三元淤積物技術(shù)研究

        2016-03-14 05:11:55劉大志大慶油田有限責任公司第四采油廠第三油礦黑龍江大慶163511
        化工管理 2016年30期
        關(guān)鍵詞:分離法污油含油量

        劉大志(大慶油田有限責任公司第四采油廠第三油礦,黑龍江 大慶 163511)

        加熱分離法處理三元淤積物技術(shù)研究

        劉大志(大慶油田有限責任公司第四采油廠第三油礦,黑龍江大慶163511)

        油田污泥處理站現(xiàn)有處理污泥的主要工藝為調(diào)質(zhì)、離心技術(shù),可較好處理水驅(qū)區(qū)塊產(chǎn)生的淤積物,但在處理三元淤積物時,出現(xiàn)轉(zhuǎn)股分離器篩網(wǎng)堵塞、離心機振動大,處理完污泥含油量難以達標問題,因此開展三元淤積物處理技術(shù)研究。本文在室內(nèi)處理試驗可行的基礎(chǔ)上研制了適合于現(xiàn)場的三元淤積物工藝及設(shè)施,經(jīng)過現(xiàn)場試驗證明加熱分離法能夠有效處理三元淤積物,處理后污泥含油量能夠達到≤2%排放標準,為今后三元淤積物處理提供了有效的技術(shù)支撐。

        三元淤積物;含油污泥處理;加熱分離

        目前X油田三元復(fù)合驅(qū)工業(yè)化區(qū)塊有3個,杏六區(qū)東部三元復(fù)合驅(qū)于2010年2月注入三元主段塞,2011年11月出現(xiàn)摻水水質(zhì)變差,加熱爐淤積嚴重,火管頻繁鼓包、燒穿問題,集輸系統(tǒng)管道淤積結(jié)垢問題導致壓力損失增加,通過2012年的不斷摸索與總結(jié),形成了三合一每半年清淤一次,二合一每季度清淤一次,站間及單井摻水管道每年除垢兩次的《三元集輸系統(tǒng)容器、管道清淤管理制度》。

        1 三元淤積物及處理工藝現(xiàn)狀

        1.1三元淤積物成分分析

        由于三元淤積物成份復(fù)雜,外觀為棕褐色粘稠狀,淤積物中含吸附水10%~40.3%,原油8.6%~76.8%,固體物質(zhì)13.2%~51.1%,其中固體物質(zhì)含碳酸鹽垢約31%,硅酸鹽垢約52%。與水驅(qū)淤積物成分相比,三元淤積物含聚濃度在600~1000mg/L,固體含量遠高于水驅(qū)淤積物固體含量(≤2%),從垢質(zhì)成分來看,水驅(qū)淤積物含垢主要以碳酸鹽垢為主,而三元淤積物垢質(zhì)初期以碳酸鹽垢為主,進入后期以硅酸鹽垢為主。以杏六區(qū)東部三元復(fù)合驅(qū)三元-1、三元-2轉(zhuǎn)油站為例,按照見劑高峰期三元加熱爐年清淤量45m3/臺,三合一清淤量40m3/臺,2座轉(zhuǎn)油站年淤積物量達350m3。

        1.2污泥站處理技術(shù)現(xiàn)狀

        X油田污泥處理站主要采用調(diào)質(zhì)離心機處理技術(shù),主體工藝采用調(diào)質(zhì)、離心處理工藝,主要由污泥收集池、污泥預(yù)處理流化裝置、污泥調(diào)質(zhì)裝置、污泥離心裝置、油水分離裝置、回摻水系統(tǒng)、導熱油加熱裝置等組成,設(shè)計處理量為10m3/h,設(shè)計指標為處理后污泥中含油量≤2%;最終污泥含水率≤70%。

        2 三元淤積物處理技術(shù)研究

        2.1室內(nèi)試驗情況

        實驗一:2013年11月21日上午9:40,取約500g三元加熱爐淤積物,置于電暖器片上進行加熱,中午12:00垢塊全部融化(55℃),將污油倒出后,繼續(xù)加熱剩余污泥,14:00污泥中水分全部蒸發(fā),16:00時污泥已烘干成粉末狀態(tài)。經(jīng)化驗污泥中含油量為0.175%,達到了含油≤2%的排放標準。

        試驗二:2014年3月10日13:40,取13.2kg淤積物(經(jīng)化驗含油76.8%),倒入桶中加熱,43分鐘后淤積物全部融化(58℃),將污油倒出后,加入5.5kg清水,使淤積物完全淹沒加熱到50℃,再將污水倒掉,第二次加入3.6kg清水,加熱到32℃,將污水倒掉,處理后污泥含油量0.75%。

        通過室內(nèi)實驗表明,三元淤積物可采用加熱的方式使淤積物內(nèi)部的污油及水充分融化并上浮到淤積物頂部,將淤積物內(nèi)的污油及水回收,剩余污泥繼續(xù)加熱一段時間后干涸成粉末狀,達到排放標準。

        2.2研究內(nèi)容

        儲泥罐設(shè)計:用10mm厚壓力容器中板Q245R制作一個Φ 2.0×1.5m的儲泥罐,罐壁設(shè)計800×300mm過濾網(wǎng)(5目),加熱后的污油上浮,通過濾網(wǎng)流入儲油室,再從排污管排出進行回收,罐內(nèi)部設(shè)計攪拌裝置(利舊),通過攪拌促使原油從污泥中分離出來,進一步提高污泥處理效果。

        加熱裝置設(shè)計:罐下部設(shè)計導熱油室,用電加熱器進行加熱,電加熱控制系統(tǒng)與罐內(nèi)部淤積物溫度連鎖,當溫度達到60℃停止加熱,加熱主要體現(xiàn)兩種功能,一是油泥在高溫情況下,使污油充分溶化,上浮到淤積物頂部,通過排油工藝進行回收;二是將油泥中的少量水分通過加熱烘烤作用蒸發(fā)掉,使油泥硬化,儲泥罐壁設(shè)計測溫孔安裝溫度變送器,與電加熱形成閉鎖,起到高溫斷電功能。

        3 現(xiàn)場試驗情況

        第一次試驗

        2014年8月13日從三元-1轉(zhuǎn)油站拉運三合一清出的淤積物22袋,約0.78m3淤積物(含油68.68%)加入污泥罐內(nèi),先攪拌均勻,啟動54kW電加熱裝置80分鐘,淤積物全部融化,將污油從收油管線排出;第一次加入1m3熱水,攪拌2分鐘,靜沉10分鐘,將污油及污水排出;第二次加0.5m3熱水,攪拌2分鐘,靜沉10分鐘,將污油及污水排出;排出過程油水分離效果明顯,最終污泥含油1.53%,達到含油量≤2%的排放標準。

        第二次試驗

        2014年9月16日,從污油站5000m3儲泥池人工挖出1.1m3淤積物,倒入儲泥罐內(nèi),啟動加熱裝置,30min后污油開始融化,60min污油全部融化,用溫度測得污油溫度60℃,啟動攪拌器,攪拌5分鐘,靜沉10分鐘,將污油排出,加入55℃清水1.0m3,攪拌5分鐘,靜沉10分鐘,再將污水排出,“加熱水、攪拌、靜沉、排污水”,共循環(huán)3次,熱水用量2.0m3,處理后污泥含油量1.12%。

        本次處理過程與第一次試驗對比,“加水、攪拌、靜沉、排污水”操作3次,比第一次試驗多加清水循環(huán)1次,且處理后的污泥含油量1.12%,處理效果不如第一次試驗效果好,而且處理后的污泥顏色深,分析原因認為5000m3儲泥池建成于2009年,內(nèi)部存放的污泥長時間暴露于大氣中,發(fā)生氧化作用,原油已經(jīng)完全浸入污泥顆粒內(nèi),致使含油污泥處理難度增加,導致處理后的污泥顏色較深。

        經(jīng)過現(xiàn)場三元淤積物處理技術(shù)試驗,初步形成了“加熱、攪拌、沉降、分離”的四步法處理過程。第一步:加熱,將淤積物加熱至60℃,使淤積物充分融化,由固態(tài)變?yōu)橐簯B(tài);第二步:攪拌,用轉(zhuǎn)速為60r/min的攪拌器對淤積物進行攪拌5分鐘,促使淤積物內(nèi)的污油與固體泥顆粒進行分離;第三步:靜沉分離,靜置沉降10分鐘,根據(jù)泥、水、油三者的密度差異,質(zhì)量重的污泥沉降到儲泥罐的底部,密度劇中水置于中間層,將分離出來的密度最輕的污油與污泥隔開;第四步:排油排泥,通過設(shè)計的排油工藝將最上層的污油排出,因油在最上層,距排油口的液位高、壓力最高,因此最先排出的是油,高排完污油后再排污水,排完污水后剩余的污泥經(jīng)導熱油的余溫烘干,從排泥口排出。

        4 結(jié)語

        通過室內(nèi)及現(xiàn)場試驗證明,加熱分離法能夠有效處理三元淤積物,淤積物處理成本148.1元/m3,與目前在用的調(diào)質(zhì)、離心處理技術(shù)對比,處理成本下降76.4元/m3。加熱分離法處理工藝簡單可靠,均為國產(chǎn)設(shè)備,便于維修維護。

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