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        NHD脫碳液污染后的幾種處理方法

        2016-03-13 17:59:21令狐瓦奇
        氮肥與合成氣 2016年5期
        關(guān)鍵詞:臨猗汽提合成氨

        令狐瓦奇

        (山西陽煤豐喜肥業(yè)〔集團(tuán)〕有限責(zé)任公司臨猗分公司山西臨猗044100)

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        NHD脫碳液污染后的幾種處理方法

        令狐瓦奇

        (山西陽煤豐喜肥業(yè)〔集團(tuán)〕有限責(zé)任公司臨猗分公司山西臨猗044100)

        0前言

        合成氨生產(chǎn)中CO2脫除工藝方法較多,從早先的聯(lián)產(chǎn)碳酸氫銨到碳酸丙烯酯的脫碳,以及MDEA、NHD脫碳,到現(xiàn)在的低溫甲醇洗脫碳等等,但目前很多的固定層造氣生產(chǎn)合成氨的老裝置仍以使用NHD脫碳工藝居多。隨著使用時(shí)間的延長,NHD脫碳液不同程度受到污染,凈化度越來越差,尤其是吸收壓力較低的企業(yè),受到該瓶頸影響而無法正常生產(chǎn),最終導(dǎo)致造氣煤耗升高、噸氨電耗上升及合成氨產(chǎn)量下降,如何解決此問題也是很多企業(yè)研究的課題。

        1存在的問題及原因分析

        山西陽煤豐喜肥業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司臨猗分公司有2套NHD脫碳裝置,分別于2000年和2001年建成投產(chǎn),運(yùn)行壓力在1.85 MPa左右。自2007年起逐漸出現(xiàn)脫碳凈化氣中CO2含量超標(biāo),φ(CO2)由0.6%逐漸升至1.0%;2009年后,正常工藝條件下,在循環(huán)量、貧液溫度、貧液殘存及運(yùn)行壓力等都不變的情況下,脫碳后凈化氣中φ(CO2)升至1.7%左右,不僅造成甲醇純度降低、精餾蒸汽消耗增大,而且造成了造氣工段H2控制困難、煤耗上升。為了降低脫碳后CO2含量,被迫增開1臺(tái)脫碳泵,增大了溶液循環(huán)量,使得液氣比達(dá)15 L/m3,還增加冰機(jī)冷量消耗,此項(xiàng)措施最終導(dǎo)致電耗增加;但是,脫碳系統(tǒng)的惡化情況并未停止,在增大溶液循環(huán)量以后,凈化氣中φ(CO2)由開始的0.8%升至1.0%~1.3%。

        分析原因:① H2S控制不穩(wěn)定,帶入系統(tǒng)后一部分被氧化成單質(zhì)硫,另一部分與設(shè)備管道發(fā)生反應(yīng)生成FeS等物質(zhì);②由于溶液再生時(shí)汽提用羅茨鼓風(fēng)機(jī)抽空氣再生,而非N2汽提,空氣中的部分塵粒被帶入溶液系統(tǒng);③溶液長時(shí)間使用后,由于采用溶液加熱工藝脫水,造成溶液組分發(fā)生變化,各種醚類物質(zhì)比例達(dá)不到最佳狀態(tài)。雖然日常生產(chǎn)中管理很嚴(yán)格,如抓好溶液過濾、控制H2S含量、汽提空氣用海綿濾布過濾等,但脫碳系統(tǒng)仍無法穩(wěn)定運(yùn)行,管理極為被動(dòng)。

        2改進(jìn)措施

        (1) 加強(qiáng)日常管理,尤其是細(xì)節(jié)管理,為此,增加了陶瓷膜超濾器,對溶液進(jìn)行過濾,加強(qiáng)汽提空氣的過濾,但沒有明顯效果。

        (2) 將NHD溶液樣品送至有經(jīng)驗(yàn)的單位進(jìn)行處理方法研究,曾嘗試采用加藥劑絮凝過濾、離子樹脂過濾等方法,效果均不佳;也多次咨詢有關(guān)專家,均無果。

        (3) 2012年,曾在系統(tǒng)進(jìn)行了部分溶液加NaOH反應(yīng)后的過濾試驗(yàn),運(yùn)行一段時(shí)間后發(fā)現(xiàn)沒有明顯效果,該試驗(yàn)被迫中止。2014年冬季,經(jīng)反復(fù)多次的討論,再次進(jìn)行了加NaOH處理方法試驗(yàn)。其原理是FeS+2NaOH=Fe(OH)2+Na2S,其中Na2S易溶于水、微溶于醇、不溶于醚。為此,在2套系統(tǒng)專門制作了容器盛液,將脫水后的高溫溶液配入一定量的NaOH片劑(據(jù)實(shí)驗(yàn)室多次試驗(yàn)數(shù)據(jù),用量為5 g/L),反應(yīng)后降溫至常溫,再用細(xì)濾布過濾,許多黏稠的物質(zhì)被過濾掉,清液返回生產(chǎn)系統(tǒng),試驗(yàn)持續(xù)了近2個(gè)月。每套系統(tǒng)各處理了40 m3左右的溶液,但由于自然過濾速度太慢,效果不明顯。對過濾后的清液組分進(jìn)行分析,各種組分基本合格,沒有被破壞,雜質(zhì)質(zhì)量濃度由7.0 mg/L降至0.7 mg/L。

        (4) 2014年冬季,在采取多種方法處理未果的情況下,又與NHD生產(chǎn)廠家聯(lián)系,并實(shí)地考察了魯南化肥公司自制的1套蒸餾裝置及NHD生產(chǎn)廠家的蒸餾裝置,在實(shí)驗(yàn)室組裝了1套蒸餾裝置,進(jìn)行了幾次蒸餾操作試驗(yàn)并記錄試驗(yàn)數(shù)據(jù),對蒸餾出的淡黃色溶液進(jìn)行組分分析,結(jié)果基本正常,殘留物為黑色物質(zhì)。2015年1月,開始利用其他單位1套閑置的蒸餾裝置進(jìn)行工業(yè)化NHD溶液蒸餾試驗(yàn),蒸餾后溶液呈淡黃色,并對該產(chǎn)品液組分進(jìn)行分析,基本上沒有破壞,組分合格,溶液收率在85%左右。其簡單工藝流程:鉛銻合金蒸餾釜→冷凝器→視鏡→接收罐→緩沖罐→水環(huán)式真空泵→放空設(shè)施,所使用的熱源是合成氨系統(tǒng)氫回收的解吸廢氣,主要是CH4和H2。其主要操作參數(shù):真空度-80~-90 kPa,出產(chǎn)品初始溫度210~220 ℃,終結(jié)溫度300~320 ℃,鉛銻合金蒸餾釜操作溫度150~180 ℃。

        操作注意事項(xiàng):①每蒸一釜時(shí)卸壓排渣,用蒸汽吹掃,然后用N2置換保護(hù);②二次入液時(shí),溫度應(yīng)控制好,不宜太高,防止迅速汽化;③蒸餾釜內(nèi)液位不應(yīng)太高,防止共沸時(shí)將溶液帶入產(chǎn)品罐;④二次入液時(shí),應(yīng)絕對保證空氣被吸入釜中,用N2置換后,再抽真空將溶液抽入釜中;⑤真空度必須控制得合適。

        3效果評價(jià)

        用蒸餾方法處理NHD脫碳液是一種行業(yè)內(nèi)公認(rèn)的較為徹底的方法。經(jīng)過一段時(shí)間處理后,2套系統(tǒng)(每套系統(tǒng)溶液量為300 m3液)各累計(jì)處理70 m3左右NHD溶液。因?yàn)楹铣砂毕到y(tǒng)是正常生產(chǎn)的,所以NHD溶液是在處理后補(bǔ)入系統(tǒng),然后再從系統(tǒng)抽出一部分溶液,循環(huán)處理。從脫碳后凈化氣φ(CO2)分析數(shù)據(jù)看,僅有0.1%~0.2%的變化,效果不是很明顯;另外一點(diǎn)變化是溶液黏度有所降低、汽提風(fēng)量增大,但離最初的設(shè)想相差過大,多開的1臺(tái)泵也未能停運(yùn)。其原因是處理的溶液量太少,從理論上講,溶液組分沒破壞、雜質(zhì)已被除掉、溶液黏度降低,填料塔內(nèi)吸收和再生的效果都會(huì)改善,所以應(yīng)該堅(jiān)持處理,為受污染的NHD溶液找到一個(gè)徹底解決的辦法。

        (收稿日期2015-06-10)

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